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機(jī)床潤滑劑制備工藝PLC控制系統(tǒng)的設(shè)計

2017-08-16 14:51:23朱志豪陳再良
制造業(yè)自動化 2017年6期
關(guān)鍵詞:液位計柱塞泵潤滑劑

朱志豪,李 陽,陳再良

(蘇州大學(xué) 機(jī)電工程學(xué)院,蘇州 215021)

機(jī)床潤滑劑制備工藝PLC控制系統(tǒng)的設(shè)計

朱志豪,李 陽,陳再良

(蘇州大學(xué) 機(jī)電工程學(xué)院,蘇州 215021)

為了滿足現(xiàn)今機(jī)床潤滑劑制備的工藝要求,針對其主要工藝流程,研發(fā)出一套新一代生產(chǎn)設(shè)備,設(shè)計了以PLC為控制器,硬件電路為主體,集編程、液位監(jiān)測,傳感器為一體的自動控制系統(tǒng)。介紹了設(shè)備的主要工藝流程,控制系統(tǒng)的設(shè)計、安裝及調(diào)試過程。設(shè)備運行結(jié)果證明,該設(shè)備投入生產(chǎn)后,效率提高了120%,精度高并且性能穩(wěn)定。

潤滑劑制備;PLC;自動控制

0 引言

潤滑劑的生產(chǎn)屬于化工類行業(yè),可以應(yīng)用于機(jī)床加工、汽車機(jī)械等行業(yè),能夠降低摩擦副的摩擦阻力,減緩其磨損,還能夠起到冷卻、清洗和防止污染等作用[1]。

潤滑劑的制備是依靠不等量融合工藝進(jìn)行生產(chǎn)的。傳統(tǒng)的生產(chǎn)工序分為加料、放料、反應(yīng)和儲存,加料過程是整個制備過程的關(guān)鍵。在升級改造之前,加料過程只能夠依賴人工進(jìn)行加料。加料液位的準(zhǔn)確性和進(jìn)料的時間點精確度都較低,直接影響了成品的質(zhì)量。工人在人工加料的同時不可避免的會接觸原料和帶入雜質(zhì),不僅影響了精度,也會造成一定的人身損傷[2,3]。

針對傳統(tǒng)加工工序所存在的問題,文章提出了一種新型的以PLC為控制器的潤滑劑加料控制系統(tǒng),并對其控制方案、安裝和調(diào)試過程進(jìn)行了詳細(xì)討論。該系統(tǒng)提升了加料容器的性能,實現(xiàn)了加料步的自動化,并在原有工序維持不變的情況下,提高了設(shè)備的精度和制備過程的穩(wěn)定性,實現(xiàn)了潤滑劑的循環(huán)制備,滿足了多量化生產(chǎn)的需求。同時也保障了生產(chǎn)過程中的人員安全。

1 潤滑劑加料、清洗工藝流程

原始方案如圖1(a)所示,按順序手工向進(jìn)料器A、B、C、D中依次加料,通過進(jìn)料器進(jìn)入反應(yīng)塔反應(yīng),反應(yīng)完畢后手動打開開關(guān)閥,成品進(jìn)入儲存器儲存。

改進(jìn)后的方案主要由圓柱式防腐容器(儲存器)、電磁閥、離心泵、變量柱塞泵、液位計等組成,如圖1(b)所示。三個離心泵按照順序依次抽取料液,由液位計監(jiān)測液位是否到達(dá)設(shè)定值,若到達(dá)設(shè)定值,離心泵停止工作,進(jìn)料停止,對應(yīng)的電磁閥打開,由柱塞泵直接將液料送入反應(yīng)塔進(jìn)行反應(yīng)。反應(yīng)完成后,總控制電磁閥打開,成品進(jìn)入儲存器儲存,該過程循環(huán)24次結(jié)束[4]。改進(jìn)后的方案,由于采用液位計進(jìn)行液位監(jiān)測,用繼電器和PLC混合控制方式實現(xiàn)潤滑劑量產(chǎn)制備過程的時間控制和循環(huán)控制。因此,系統(tǒng)能夠控制加工時的連續(xù)精確加料,并監(jiān)測暫存容器內(nèi)的物料狀態(tài)。由變頻器控制的變量柱塞泵能夠從貯藥桶中精確取液,送入圓柱式防腐容器中,并通過液位計進(jìn)行料位監(jiān)測。采用了無級調(diào)速的柱塞泵,流量可在5~50L/h范圍內(nèi)變化,最高可達(dá)50L,充滿系數(shù)為0.5。實現(xiàn)了加料、清洗工藝流程的智能化。其中,加料工藝通過自動進(jìn)料取代了傳統(tǒng)加工的手動進(jìn)料。在清洗工藝流程中,若將試劑更改為清洗液,就可對整個設(shè)備進(jìn)行清洗,將制備過程轉(zhuǎn)化為清洗過程,實現(xiàn)了制備與清洗的兼容。

圖1 潤滑劑制備工藝流程

2 控制系統(tǒng)的設(shè)計

2.1 液位值的檢測

加工要求液位監(jiān)測裝置要有較強(qiáng)的抗腐蝕性和抗粘附性。為了獲取準(zhǔn)確的液位值和實現(xiàn)行自動控制,在此選用NL2000射頻導(dǎo)納物位開關(guān),通過對液位值的測量所反饋的電容值進(jìn)行開關(guān)量的控制[5]。NL2000射頻導(dǎo)納物位開關(guān)規(guī)避了諸如浮球式等液位計易腐蝕粘附的弊端,保障多次測量的液位的穩(wěn)定性,從而保證了產(chǎn)品的質(zhì)量。

2.2 PLC的選用及I/O點的分配

由于系統(tǒng)中涉及的輸入/輸出點不多,小型PLC就能滿足加工要求。因此,選取三菱公司的FX1S-20MR-001型PLC實現(xiàn)自動控制。FX1S-20MR-001的輸入/輸出(I/O)接口為12和8,I/O點的分配如表1所示,潤滑劑制備系統(tǒng)的外接電路連接方式如圖2所示。

圖2 制備系統(tǒng)PLC外部接線圖

2.3 梯形圖的設(shè)計

潤滑劑制備過程的工序為:加料→放料→反應(yīng)→儲存→加料,如此循環(huán)下去,直至加料過程結(jié)束。通過PLC內(nèi)部的繼電器進(jìn)行時間控制和步序控制,以保證每個工序的順利運行,整個過程的工序也經(jīng)過了多次實踐,保證了試劑充分的反應(yīng)時間和成品的質(zhì)量。循環(huán)次數(shù)定位24次,確保儲存器一次性的收容完成。另外,產(chǎn)品制備循環(huán)24次后,需運行清洗流程,去除黏附在容器壁上的試劑,保證下次生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

表1 PLC輸入與輸出信息表

圖3 加料過程控制流程圖

在設(shè)計自動加料系統(tǒng)PLC程序時,沒有相應(yīng)的寄存器-接觸器控制線路,無法直接從繼電器控制電路來演變成相應(yīng)的PLC程序。因此,我們從控制策略入手,采用功能圖設(shè)計法,逐步完善每一步的要求[6]。

整個過程分成四個階段:初始化、進(jìn)料、放料反應(yīng)、儲存,如此循環(huán)下去,直至工作結(jié)束。整個過程的工序經(jīng)過了多次實踐,驗證了其可行性[7]。在加料過程中,盛放料的三個容器的液位分別由三個液位開關(guān)控制,當(dāng)容器內(nèi)的液位達(dá)到指定值,液位計斷開,停止進(jìn)料,此時所對應(yīng)的常閉電磁閥打開,物料進(jìn)入反應(yīng)塔。由于不能保證哪個容器所加料首先達(dá)到設(shè)定值,于是在程序中設(shè)了一個T0 D200這樣一個數(shù)據(jù)寄存器來寄存數(shù)據(jù),當(dāng)三個電磁全部打開后,柱塞泵向反應(yīng)塔內(nèi)注入物料D,數(shù)據(jù)寄存器T0 D200保證當(dāng)三個容器全部加料完畢后再進(jìn)行下面的工作步。其他工作步的時間都是通過每個定時器來準(zhǔn)確控制時間的。在工作的過程中,不需要操作人員進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。加料過程的控制流程圖如圖3所示,其控制梯形圖如圖4所示。

M12、M13、M14為三個離心泵,在M0接通后一直處于加料狀態(tài),三個液位都達(dá)到指定值后,觸發(fā)T0上升沿信號,隨時間控制三個電磁閥M8、M9、M10依次打開,直到T6(從反應(yīng)塔到儲存器的放料時間)。清洗程序中的T12,也是這個作用。

潤滑劑制備結(jié)束后,需要對容器進(jìn)行清洗,清洗過程由系統(tǒng)自動完成。自動清洗過程與加料過程相似,下面說明下自動清洗程序和上述過程的區(qū)別:

在M19,也是總控制防腐電磁閥1,所對應(yīng)的程序步中可以看到缺少常閉的T12,因此加料過程開啟之前,總控制防腐電磁閥1仍然處于通電狀態(tài),保證液體無法進(jìn)入儲存容器中,不會破壞試劑。清洗后的液體則從另外的管道中排出,區(qū)別程序如圖6所示。

圖4 加料控制梯形圖

圖5 循環(huán)程序

圖6 清洗區(qū)別程序

3 安裝與調(diào)試

3.1 液位計的安裝調(diào)試

考慮到產(chǎn)品本身的要求,防腐容器的高度應(yīng)與液位計測試棒的高度相吻合。此外,為了便于安裝,需要準(zhǔn)備電木,寶塔街頭等輔助裝備,如圖7所示。

首先,用電木加工出加料容器的封頂裝置,并在中間用絲錐車出相應(yīng)的螺紋,以便于分體式液位計測量部分的安裝。然后,在容器上需要焊接寶塔接頭,用來安裝進(jìn)水管。

圖7 液位計安裝調(diào)試圖

3.2 電器部分的安裝及調(diào)試

電氣連接和現(xiàn)場布線都應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)相應(yīng)的技術(shù)要求,完成PLC與相應(yīng)電器設(shè)備的接線以及和相應(yīng)設(shè)備的安裝。然后將控制程序?qū)懭隤LC,并進(jìn)行放料、反應(yīng)、儲存過程的調(diào)試,驗證循環(huán)過程能否實現(xiàn)。

4 結(jié)論

這套制備系統(tǒng)主要有兩大優(yōu)點:

1)高效性。在原來制備潤滑劑工藝的基礎(chǔ)上,對工藝進(jìn)行了智能化設(shè)計和改良,提升了原材料、和設(shè)備的利用率,通過PLC程序中的循環(huán)控制,使得生產(chǎn)能夠連續(xù),減少了換線時間,提升了制備潤滑劑的工作效率。運行結(jié)果表明,該設(shè)備投入生產(chǎn)后,效率提高了120%。

2)安全性好。在制備相應(yīng)潤滑劑或其他相關(guān)產(chǎn)品時,之前的工藝較為粗糙,而原材料本身是具有腐蝕性的,手工制備很容易造成接觸傷害。該系統(tǒng)不僅避免了上述傷害,還解決了人工加料影響產(chǎn)品性能的問題。在對生產(chǎn)線進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化之后,能夠滿足同類潤滑劑產(chǎn)品的安全制備。

[1] 莫云輝,王帥寶,陶德華,等.新型鋅錫復(fù)合潤滑劑及其對鋼損傷表面的潤滑修復(fù)性能[J].南京理工大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,2011,34(6):821-826.

[2] 王德巖,徐連蕓,常明華.綠色潤滑劑的過去, 現(xiàn)在和將來[J].潤滑油,2005,20(4):6-11.

[3] 耀華,金屬工藝,廣林,等.金屬加工潤滑劑[M].中國石化出版社,1998.

[4] 唐中燕.基于PLC通信網(wǎng)絡(luò)的物料呼叫系統(tǒng)設(shè)計[J].制造業(yè)自動化,2011,33(7):54-57.

[5] 張慶玲,李玉昆.基于HMI與PLC的液位監(jiān)控實驗系統(tǒng)設(shè)計[J].實驗技術(shù)與管理,2011,28(6):79-81.

[6] 劉錚.汽包自動上水控制系統(tǒng)方案設(shè)計[J].電子測試,2016(Z1):14.

[7] 劉善增.PLC控制系統(tǒng)的可靠性設(shè)計[J].工業(yè)控制計算機(jī),2004,7:37-40.

Design of PLC control system for machine tool lubricant preparation

ZHU Zhi-hao, LI Yang, CHEN Zai-liang

TH16

:B

1009-0134(2017)06-0027-04

2017-03-10

青海省科技廳資助項目(2014-Z-Y09;2014-GX-219);江蘇省科技廳資助項目(BY2016043-02)

朱志豪(1992 -),男,江蘇泰州人,碩士研究生,研究方向為機(jī)械工程。

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