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某艦艉軸管軸承燒損原因分析及修理措施

2017-08-17 11:03趙秀忠趙剛棟
中國修船 2017年4期
關(guān)鍵詞:壓蓋軸瓦軸系

趙秀忠,王 亮,趙剛棟

(1.4808工廠威海修船廠, 山東 威海 264200;2.海軍青島地區(qū)裝備修理監(jiān)修室, 山東 青島 266000)

某艦艉軸管軸承燒損原因分析及修理措施

趙秀忠1,王 亮2,趙剛棟1

(1.4808工廠威海修船廠, 山東 威海 264200;2.海軍青島地區(qū)裝備修理監(jiān)修室, 山東 青島 266000)

某艦修前存在尾部振動大、艉軸密封漏水等嚴重故障。上排檢查發(fā)現(xiàn)艉軸管前、后軸承均燒損嚴重。通過現(xiàn)場勘驗、查閱資料,分析了艉軸管軸承燒損的原因,制定了軸承修理方案,并實施改進措施,有效防止艉軸管軸承再次燒損。修后軸系運轉(zhuǎn)平穩(wěn),故障現(xiàn)象消失,達到了預期的修理效果,使用情況良好。

艉軸軸承;燒損;原因分析;修理措施

某艦為雙艉軸、雙定距槳、雙懸掛舵、通長甲板型艦,以柴油機為主動力。該艦在修前試航時發(fā)現(xiàn)艦體尾部振動嚴重,修理中拆卸艉軸發(fā)現(xiàn)兩軸系艉軸管軸承燒損嚴重,艉軸下沉。燒損的艉軸管軸承為高分子軸承,該艦原設(shè)計軸承為金屬板條橡膠軸承,在之前的一次修理中均改為高分子軸承。

1 軸系布置

該艦軸系布置見圖1,每一軸系由主推力軸、主推力軸承、3根中間軸、3個中間軸承、輔推力軸、輔推力軸承、艉軸管前后軸承、艉軸架軸承、艉軸及螺旋槳組成。艉軸用可拆卸聯(lián)軸節(jié)與中間軸連接,其他均采用不可拆法蘭連接。

2 故障情況

該艦在修前航行試驗時,發(fā)現(xiàn)艦尾部振動明顯、艉軸密封漏水嚴重,艉軸艙內(nèi)每半小時就需要排水1次。

船體上排后,發(fā)現(xiàn)兩艉軸管出口處纏繞大量漁網(wǎng),部分漁網(wǎng)已熔化凝固在艉軸上,并進入艉軸管后軸承的水槽及軸承與艉軸的縫隙,阻塞了艉軸管內(nèi)冷卻水的流出通道。鏟去漁網(wǎng)發(fā)現(xiàn)艉軸管后軸承嚴重燒損,并出現(xiàn)高分子材料熔化重凝現(xiàn)象,軸承水槽也被熔化的高分子軸承材料堵塞。

圖1 軸系布置圖

抽出艉軸,檢查發(fā)現(xiàn)艉軸管前、后高分子軸承嚴重燒損,艉軸架軸承完好。艉軸管前、后軸承和艉軸架軸承照片見圖2。艉軸管前軸承水槽幾乎已經(jīng)完全燒損,艉軸管后軸承局部有水槽的殘留,而艉軸架軸承幾乎沒有磨損。

在發(fā)現(xiàn)艉軸管軸承嚴重燒損后,即現(xiàn)場分解檢查中間軸承,發(fā)現(xiàn)左、右軸系最后一道中間軸承下軸瓦均傷損嚴重。下軸瓦合金表面存在嚴重的燒熔現(xiàn)象,無法繼續(xù)使用,上軸瓦合金表面無燒損現(xiàn)象。檢查其它中間軸承,狀態(tài)良好。

圖2 艉軸管前后軸承、艉軸架軸承修前照片

3 原因分析

3.1 冷卻水不足

根據(jù)燒損的情況,并參考相關(guān)資料,分析認為冷卻水不足導致軸承燒損的可能性較大。冷卻水不足將影響軸承水潤滑膜的形成,使艉軸與軸承發(fā)生干摩擦。冷卻水不足還使得軸承產(chǎn)生的熱量不能被及時帶走,致使軸承升溫,最終造成艉軸管軸承燒損。

該艦艉軸管前后軸承裝在同一根艉軸管內(nèi),艉軸管軸承及中間軸承共用一路海水冷卻和潤滑。海水由主機冷卻海水泵供給,供給壓力0.1~0.3 MPa,對艉軸管軸承進行強制冷卻。其冷卻水系統(tǒng)原理見圖3。

該冷卻水系統(tǒng)是按原橡膠軸承設(shè)計,能滿足高分子軸承使用要求。通過分析冷卻水系統(tǒng)及故障情況,造成該艦艉軸管軸承缺少冷卻水的原因有以下3種可能。

1)主機海水泵損壞。機旁監(jiān)控人員通過主機冷卻水壓力監(jiān)測裝置能夠發(fā)現(xiàn)供給冷卻水是否中斷,并且修理時拆檢主機海水泵沒有發(fā)現(xiàn)海水泵損壞現(xiàn)象。

2)艉軸管后部出口被漁網(wǎng)堵塞。該艦艉軸管后部與海水相通,冷卻水進入艉軸管后依次流經(jīng)前軸承、后軸承,流入海水中,因該艦艉軸管后部纏繞漁網(wǎng),導致冷卻水出口堵塞或流量減小,該種情況發(fā)生的可能性較大,為軸承燒損的主要原因。

3)管路堵塞。拆卸檢查該艦冷卻水管路,發(fā)現(xiàn)連接艉軸管處冷卻水出口管堵滿黃油脂,根據(jù)故障情況分析艉軸填料處漏水嚴重,而填料壓蓋壓緊時故障,該壓蓋為4個小齒輪帶動大齒輪同步壓進型,1個小齒輪損壞或卡死都將導致壓蓋無法再壓緊,此時艦員只能通過大量擠壓黃油脂來進行密封。過量的黃油脂通過填料縫隙進入分水環(huán),逐步進入冷卻水管,黃油脂堵塞冷卻水管路。

分析認為,漁網(wǎng)堵塞艉軸管后部,使冷卻水無法正常流出,導致軸承燒損,又因冷卻水壓力升高造成艉軸填料漏水嚴重,艦員通過加注大量黃油脂達到減小填料漏水的目的。

3.2 軸承材料

在艉軸管軸承燒損后,核對該艦所使用的高分子軸承各項參數(shù),均滿足軸系使用要求,更換時的各種證明材料齊全,且艉軸托架軸承目前使用狀況良好,未發(fā)生燒損,該軸承存在問題的可能性很小。

圖3 艉軸管軸承冷卻水系統(tǒng)原理圖

3.3 軸系對中

為驗證將橡膠軸承更換為高分子軸承時軸系找線的正確性,檢查上次修理時軸承更換的軸系找線記錄,記錄數(shù)據(jù)清晰、完整,因船體上排變形及溫度等影響,雖略有偏差,但不會引起軸承嚴重燒損,軸系對中不是造成軸承燒損的主要因素。

3.4 中間軸承

檢查全部中間軸承,發(fā)現(xiàn)僅最后一道中間軸承燒損。測量該中間軸承間隙為0.65 mm,該艦修理標準修換值為0.75 mm,消減原安裝間隙0.4 mm,軸系下沉量為0.25 mm,小于中間軸承修換標準值,故中間軸承燒損引起軸系下沉量對艉軸管軸承影響很小,不會造成艉軸管軸承燒損。分析認為艉軸管前、后軸承燒損后,無法起到支撐艉軸、分擔軸系負荷的作用,最后一道中間軸承所承擔的負荷超出了軸承本身所能承擔的負荷,致使該中間軸承燒損。

4 修理措施

針對艉軸管軸承燒損的原因分析,逐項檢查、排除故障、提出改進措施,保證本次軸系修理質(zhì)量,對檢查中發(fā)現(xiàn)故障的軸系部件分別進行以下修理與改進。

1)艉軸管軸承冷卻水系統(tǒng)作為修理重點。拆卸全部冷卻水管路進行沖洗、疏通,對損壞及腐蝕嚴重的管路進行更換。管路回裝時嚴格按工藝施工,進行必要的密性與暢通性檢驗,確保維修后冷卻水管路通暢。在近艉軸管端冷卻水管路上安裝一只冷卻水流量監(jiān)測裝置,連接至機艙安裝的警鈴上,用于監(jiān)測艉軸管冷卻水流量情況,如出現(xiàn)冷卻水流通不暢,冷卻水流量下降至一定值,警鈴報警,提醒艦員盡快查找故障原因,防止艉軸長時間運轉(zhuǎn)引起艉軸管軸承和中間軸承損傷。

2)艉軸填料壓蓋修復。對艉軸填料壓蓋出艙分解修理,更換損壞的小齒輪,確保壓蓋工作靈活;按標準規(guī)格更換高水基填料,依據(jù)安裝順序裝配到位并壓緊;制定日常加注黃油脂管理要求,并對艦員進行指導培訓。

3)軸系拉線。根據(jù)艦船水上、排上所表現(xiàn)的不同狀態(tài),制定軸系拉線方案,對軸系實際拉線狀態(tài)進行充分優(yōu)化,設(shè)定出軸系理論中心線,根據(jù)軸系中心線測量艉軸管前、后軸承座的偏差值,確定軸承加工時的偏心量。

4)更換軸承材料。在原因分析中基本排除了因軸承質(zhì)量問題導致軸承燒損,但為提升軸承質(zhì)量,在做了深入的市場調(diào)研和對比了幾種常用高分子材料軸承后,選取質(zhì)量更好、軍船應(yīng)用更廣的某高分子材料軸承替代原軸承,按前期軸系測量數(shù)據(jù)確定實際安裝尺寸,并根據(jù)實際偏心量按軸承加工工藝進行加工,通過冷裝的方式安裝到位,安裝后間隙測量等數(shù)據(jù)符合設(shè)計要求。更換后的艉軸管軸承見圖4。

圖4 更換后的左、右艉軸管后軸承照片

5)中間軸承修理。將燒損的最后一道中間軸承進行分解,拆出下軸瓦后熔掉原巴氏合金,將2個下軸瓦組在一起重新澆鑄了巴氏合金。粗加工下軸瓦后刮研瓦背,使其與瓦座接觸面積達到要求。按軸系對中測量數(shù)據(jù)及中間軸下垂量計算出下軸瓦實際安裝厚度,按計算的厚度精加工下軸瓦。下軸瓦裝船后現(xiàn)場研配瓦面,達到下軸瓦底部60°~90°范圍內(nèi)與軸頸接觸面積符合要求。

5 修后試驗及使用情況

軸系修理、安裝完善后,該艦進行了3次海上航行試驗,每次試航主機在380 r/min(驗收轉(zhuǎn)速)運行時間均在3 h以上,艉軸和中間軸承無振動、響聲等異常情況,測量艉軸高速運轉(zhuǎn)時艉軸軸承和中間軸承的最高溫度均未超過50 ℃,符合標準要求。艉軸填料密封符合該艦修理技術(shù)標準中靜態(tài)無泄漏、動態(tài)允許滴漏的要求。軸系各項指標均符合修理標準,順利交付使用。該艦現(xiàn)已出廠使用一年多,軸系一直工作正常。

Some faults existed on the warship including severe vibration at the stern and seal leakage at stern tube.Serious burnt-loss was found at front and rear stern tube by checking on slider.Through site inquest and document consultation,the cause for stern tube burnt-loss was analyzed,maintaining plan was made and improving measures were carried out,which prevented a second burnt-loss of stern tube bearing.After maintainance,the axial system is operated steadily and faults are removed with good effects.

stern bearing;burnt-loss;cause analysis;maintaining measures

趙秀忠(1982-),男,山東聊城人,工程師,大學本科,主要從事艦船裝備修理與艦船建造工作。

U672

10.13352/j.issn.1001-8328.2017.04.006

2017-02-09

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