高 強, 王 勇, 魏 玉 麟
(中國水利水電第十工程局有限公司,四川 成都 610072)
化學(xué)泥漿鉆抓成槽施工技術(shù)在亞曼蘇水電站防滲墻中的應(yīng)用
高 強, 王 勇, 魏 玉 麟
(中國水利水電第十工程局有限公司,四川 成都 610072)
結(jié)合新疆亞曼蘇水電站廠房防滲墻工程實例,采用實驗室及現(xiàn)場試驗的方式,對膨潤土及化學(xué)泥漿在護壁機理、關(guān)鍵性能指標(biāo)、使用方法等進行了深入的研究對比,提出了在砂卵礫石地層以化學(xué)泥漿護壁、液壓抓斗配合旋挖鉆機的“鉆抓法”成槽的懸掛式防滲墻施工工藝。該工藝很好地解決了膨潤土泥漿護壁存在的泥漿制備繁瑣、穩(wěn)定性差、回收率低且難度大、廢漿多、處理成本高,孔底沉渣多、施工質(zhì)量較難保證等難題,可為類似工程提供一定參考。
懸掛式防滲墻;砂卵礫石層;化學(xué)泥漿;鉆抓法;亞曼蘇水電站
亞曼蘇水電站工程位于托什干河流域,采用引水式開發(fā),裝機容量為24.4萬kW。電站廠房以懸掛式混凝土防滲墻為防滲體系,兼做永久擋土墻結(jié)構(gòu)。防滲墻施工軸線長度為495.65 m,設(shè)計墻深52 m,設(shè)計墻厚0.5 m,墻體材料采用C25W8F100混凝土。
該工程防滲墻地質(zhì)條件主要以第四系堆積物砂巖及灰?guī)r為主,自上而下分別為卵石和低液限粘土。地層結(jié)構(gòu)密實,其中少量中密、細(xì)顆粒充填物以中粗砂及粉土為主,或含有少量漂礫。
卵石粒徑為6~15 cm,約占地層的5%~10%。礫石粒徑為3~5 cm,約占地層的65%~70%。卵、礫石層滲透系數(shù)為1.34×10-2~7.35×10-3cm/s。地下水豐富且為承壓水,對護壁泥漿要求很高。因此,在施工過程中保證泥漿的比重、粘度、懸浮攜渣等指標(biāo)尤為重要。
2.1 施工工藝
根據(jù)設(shè)計地勘資料、當(dāng)?shù)厥┕きh(huán)境及工期安排,結(jié)合我部已有的施工經(jīng)驗,防滲墻采用 “三鉆兩抓”法成槽,“接頭管法”施工搭接部位,“直升導(dǎo)管法”澆筑混凝土等工藝。
2.2 施工難點
防滲墻施工深度為52 m,主要穿越砂卵礫石地層,由于施工現(xiàn)場復(fù)雜的水文地質(zhì)條件,低液限粘土層存在含水量較低時就液化、導(dǎo)致地層強度降低甚至失穩(wěn)的情況,成槽難度大,澆筑質(zhì)量難以保證。
2.3 解決思路及技術(shù)路線
(1)根據(jù)設(shè)計地勘資料確定“最危險地層”;
(2)對“最危險地層”進行泥漿試驗,確定最優(yōu)泥漿配合比;
(3)在施工現(xiàn)場進行泥漿試驗,檢驗并優(yōu)化泥漿配合比,確定最合理、最經(jīng)濟的配合比。
2.3.1 確定施工“最危險地層”
防滲墻施工穿越的第四系上更新統(tǒng)沖洪積地層為二元結(jié)構(gòu),其中卵石層因結(jié)構(gòu)疏松、卵石間空隙較大、地層穩(wěn)定性較差,不能形成質(zhì)量好的泥皮,容易導(dǎo)致泥漿漏失。另外,低液限粘土層在較低含水量時即液化,導(dǎo)致地層強度降低甚至失穩(wěn)。因此,確定上更新統(tǒng)沖洪積地層為“最危險地層”。
2.3.2 確定最優(yōu)泥漿配合比
為解決防滲墻施工過程中可能出現(xiàn)的塌孔、沉渣厚度大等問題,所確定的泥漿主要性能參數(shù)見表1。
2.3.2.1 試驗材料的選擇
泥漿試驗的材料包括清水、化學(xué)泥漿、膨潤土、純堿(Na2CO3)以及羧甲基纖維素(CMC)。清水作為溶劑;膨潤土作為主要的固相物質(zhì),是形成泥漿的主要材料,可以提高泥漿的造漿率和比重;純堿主要是為泥漿提供Na+,可以提高泥漿的粘度,調(diào)整泥漿的pH值等;羧甲基纖維素(CMC)可以充分增加泥漿的粘度,降低濾失量,提高泥餅的質(zhì)量,還具有較好的抗鹽能力;化學(xué)泥漿是形成泥漿的主要材料。
表1 泥漿主要性能參數(shù)表
2.3.2.2 泥漿護壁的機理
(1)膨潤土泥漿。
泥漿具有一定的比重,同時在槽壁形成一層透水性很低的泥皮,泥漿會對槽壁產(chǎn)生一定的靜水壓力,該壓力有效地作用在槽壁上,能防止槽壁剝落。
(2)化學(xué)泥漿。
化學(xué)泥漿是一種高分子聚合物,其護壁的機理主要依靠特有的粘性和滲透性。它能把沙粒粘為一體,并向外滲透10~15 cm,形成類似“不凝固混凝土”狀的滲透層,從而起到護壁作用。
2.3.2.3 膨潤土試驗
泥漿的主要性能指標(biāo)包括比重、馬氏漏斗粘度、六速旋轉(zhuǎn)粘度、失水量、泥皮厚度、pH值以及含砂量等。本次試驗采用正交試驗法,試驗結(jié)論為:
(1)根據(jù)泥漿基漿性能試驗,基于純堿(Na2CO3)是改變基漿粘度的主要因素,試驗過程發(fā)現(xiàn):無論膨潤土加量為多少,基漿的粘度、泥皮厚度等性能均達不到要求,需加入羧甲基纖維素(CMC)改善泥漿性能。
(2)泥漿配漿材料在基漿的基礎(chǔ)上加入羧甲基纖維素(CMC),經(jīng)過試驗確定:泥漿最優(yōu)配比為a2b2c3,即膨潤土100 g,純堿(Na2CO3)4.4 g,羧甲基纖維素(CMC)1.5 g。
2.3.2.4 化學(xué)泥漿試驗
采用控制變量法進行化學(xué)泥漿對比試驗,確定各種因素對泥漿性能的影響。
通過對比得知:使用NaOH調(diào)整pH可以明顯減少化學(xué)泥漿粉的摻入量,且對化學(xué)泥漿粉的溶解有影響;化學(xué)泥漿拌制后45 min內(nèi)粘度達到峰值且8 h內(nèi)無明顯變化,性能穩(wěn)定;化學(xué)泥漿在2 h左右渣土沉淀完全,沉淀呈絮凝狀,泥漿清凈。
增加化學(xué)泥漿粉及NaOH用量可以提高泥漿粘度,同時在一定時間范圍內(nèi)泥漿粘度呈遞增趨勢。暫定化學(xué)泥漿配合比為化學(xué)泥漿粉∶水∶火堿=6∶10 000∶3。
2.3.3 現(xiàn)場試驗
2.3.3.1 試驗過程
膨潤土泥漿在“鉆抓法”成槽護壁施工中已經(jīng)得到了大量的應(yīng)用,工藝成熟,故本次現(xiàn)場試驗僅采用化學(xué)泥漿進行?,F(xiàn)場選擇53#、54#兩個槽段進行試驗,單個槽段長6.2 m,由三個主孔、兩個副孔組成。采取“三鉆兩抓”法成槽,即主孔用旋挖鉆機鉆取,副孔用液壓抓斗抓取。槽段搭接部位采用“接頭管”法處理,下設(shè)兩趟φ250的導(dǎo)管澆筑混凝土?,F(xiàn)場試驗共完成成槽322.4 m2,理論澆筑方量為260.4 m3,實際澆筑方量為270.8 m3,擴孔系數(shù)為1.04。
2.3.3.2 試驗結(jié)果分析
(1)通過對聲波檢測結(jié)果進行分析,試驗槽段孔型、孔斜、孔深、孔底沉渣等完全符合設(shè)計指標(biāo)?;瘜W(xué)泥漿的絮凝作用使成槽后沉渣極少,漿液的含沙率幾乎為零。試驗過程中發(fā)現(xiàn):在成槽及混凝土澆筑施工過程中,從槽孔內(nèi)抽回泥漿沉淀池的化學(xué)泥漿成份潔凈,渣土或細(xì)砂含量極少。
(2)化學(xué)泥漿造漿率高,制備工藝簡單,設(shè)備及人員投入量少。根據(jù)現(xiàn)場實際耗量統(tǒng)計:1 kg化學(xué)泥漿粉平均可制漿約1.5~2.5 m3。本工程所用化學(xué)泥漿為粉末狀、速溶型材料,在使用中只需1~2人便可輕松完成泥漿制備,5 min即可形成很好的護壁漿液,較傳統(tǒng)的膨潤土泥漿而言,不需要高速制漿機等制漿設(shè)備,也不需要長時間的膨化等待過程,化學(xué)泥漿施工效率更高。
(3)現(xiàn)場回收的化學(xué)泥漿只需簡單加入極少量的化學(xué)泥漿粉和NaOH、調(diào)整pH后即可滿足泥漿性能要求標(biāo)準(zhǔn),不需要增加其它凈化設(shè)備,回收利用率高。
(4)化學(xué)泥漿性能穩(wěn)定,不易沉淀。試驗槽段清孔驗收后,緊接著下設(shè)接頭管和澆筑導(dǎo)管,一期槽澆筑的準(zhǔn)備時間通常需要3~4 h,二期槽澆筑的準(zhǔn)備時間通常需要4.5~6 h。在此期間,泥漿中懸浮的渣土就會不斷下沉,導(dǎo)致孔底沉渣偏大,增加清孔次數(shù)并耗時。采用化學(xué)泥漿護壁能很好地解決該問題,且等待過程無需持續(xù)注入新鮮泥漿或風(fēng)動攪拌循環(huán)。
(5)化學(xué)泥漿無毒、無污染。施工完畢,剩余泥漿的處理簡便。常使用5%的次氯酸鈉溶液(家用漂白劑)或3%的過氧化氫(家庭使用濃度)溶液即可將其分解成無毒的化學(xué)分子和水。
綜上所述:化學(xué)泥漿具有性能優(yōu)異,穩(wěn)定性佳,無毒、無污染,造漿率高,制備簡便,回收、再使用率高等優(yōu)點。
亞曼蘇水電站廠房防滲墻施工最終采用化學(xué)泥漿配合“三鉆兩抓”法進行施工,目前該工程已完工,總計耗時95 d。累計完成槽段90幅,成墻20 000 m2,施工期間未出現(xiàn)質(zhì)量缺陷。
本工程采用化學(xué)泥漿作為成槽施工護壁材料,在砂卵礫石地層防滲墻施工中獲得了成功,不僅體現(xiàn)在施工質(zhì)量、工期方面,還體現(xiàn)在社會經(jīng)濟效益方面。
4.1 經(jīng)濟效益
(1)膨潤土泥漿。
①膨潤土泥漿材料成本。
a. 膨潤土泥漿用量=軸線長×槽孔寬度×成槽深度×擴孔系數(shù)×(1-回收率)
即膨潤土泥漿用量=495.65 m×0.5 m×52 m×1.1×(1-0.4)=8 505.4 m3。
b. 膨潤土用量。
膨潤土泥漿配合比為:100 kg/m3。
膨潤土用量=膨潤土泥漿配合比×泥漿用量=850.54(t)。
c. 膨潤土材料成本=850.54×1 000元(單價)=85.05(萬元)。
d.其它制漿材料成本:28.58萬元。
②設(shè)備成本。
膨潤土泥漿制備需投入高速制漿機兩臺,漿池用循環(huán)泵4臺,泥漿凈化設(shè)備1套,設(shè)備總價約20萬元。
③人工成本。
泥漿制備每個班組需2人,人工成本為:200元/工作日×2人×2×100天=8(萬元)。
膨潤土泥漿成本=材料成本+人工成本+設(shè)備成本=85.05 +28.58 +20 +8=141.63(萬元)。
(2)化學(xué)泥漿。
①化學(xué)泥漿材料成本。
化學(xué)泥漿用量=軸線長×槽孔寬度×成槽深度×擴孔系數(shù)×(1-回收率)
化學(xué)泥漿用量=495.65×0.5×52×1.05×(1-0.7)=4 059.37(m3)。
化學(xué)泥漿材料用量=化學(xué)泥漿用量÷造漿率=4 059.37÷1.5=2 706.25(kg)。
化學(xué)泥漿材料成本=2 706.25×18=4.87(萬元)。
②設(shè)備成本:制漿無需投入設(shè)備。
③人工成本:
泥漿制備每個班組需1人,人工成本為:200元/工作日×1人×2×100天=4(萬元)。
化學(xué)泥漿成本=材料成本+人工成本+設(shè)備成本=4.87 +0 +4=8.87(萬元)。
(3)經(jīng)濟對比:膨潤土泥漿成本-化學(xué)泥漿成本=141.63-8.87=132.76(萬元)。
結(jié)論:本工程膨潤土泥漿成本遠(yuǎn)高于化學(xué)泥漿成本,約為其16倍。
4.2 社會效益
采用膨潤土泥漿成槽施工現(xiàn)場廢棄泥漿量大,處理難度高,現(xiàn)場施工文明形象有待提高,同時需投入較多的制漿設(shè)備,且制漿材料耗量大,施工現(xiàn)場占地范圍較化學(xué)泥漿多。采用化學(xué)泥漿克服了上述缺限。
(1)化學(xué)泥漿配合“鉆抓法”工藝在新疆亞曼蘇水電站廠房防滲墻工程取得了成功,較傳統(tǒng)膨潤土泥漿具有經(jīng)濟性佳、質(zhì)量更可控的優(yōu)點,在該項目施工中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。
(2)化學(xué)泥漿作為新型成槽施工泥漿護壁材料,具有造漿率高、性能穩(wěn)定、用量低、制漿簡單、回收利用率高、經(jīng)濟環(huán)保等一系列優(yōu)點,值得今后在類似工程中推廣應(yīng)用。
(3)化學(xué)泥漿用于鉆劈法、銑削法、抓銑法等成槽工藝及其它地層中的效果有待于進一步研究。
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高 強(1985- ),男,重慶長壽人,工程師,學(xué)士,從事水利水電工程施工技術(shù)與管理工作;
王 勇(1990- ),男,河南安陽人,助理工程師,學(xué)士,從事水利水電工程施工技術(shù)與管理工作;
魏玉麟(1988- ),男,甘肅蘭州人,助理工程師,從事水利水電工程施工技術(shù)與管理工作.
(責(zé)任編輯:李燕輝)
2017- 04- 10
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B
1001- 2184(2017)04- 0104- 03