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燃煤發(fā)電機(jī)組鍋爐寬負(fù)荷脫硝的研究與應(yīng)用

2017-09-03 07:13:52趙凱天津軍電熱電有限公司天津300300
資源節(jié)約與環(huán)保 2017年8期
關(guān)鍵詞:煙溫省煤器發(fā)電機(jī)組

趙凱(天津軍電熱電有限公司天津300300)

燃煤發(fā)電機(jī)組鍋爐寬負(fù)荷脫硝的研究與應(yīng)用

趙凱
(天津軍電熱電有限公司天津300300)

本文簡(jiǎn)要介紹了天津軍電熱電有限公司2×350MW燃煤發(fā)電機(jī)組鍋爐寬負(fù)荷脫硝的研究與應(yīng)用的背景和意義、技術(shù)路線和方案選擇及改造效果。寬負(fù)荷脫硝的研究與應(yīng)用的成功,對(duì)于火力發(fā)電企業(yè)燃煤發(fā)電機(jī)組既能適應(yīng)電網(wǎng)調(diào)峰要求又能滿足環(huán)境保護(hù)的要求,具有較好的示范作用。

燃煤發(fā)電機(jī)組;鍋爐;寬負(fù)荷脫硝;研究與應(yīng)用

1 項(xiàng)目背景和意義

1.1 背景

目前火力發(fā)電廠燃煤發(fā)電機(jī)組鍋爐的脫硝裝置大多數(shù)采用選擇性催化還原類(即SCR裝置),SCR裝置布置在鍋爐尾部省煤器和空氣預(yù)熱器之間,采用的催化劑要求的通常工作溫度范圍一般在300~400℃之間(與煤種、催化劑類型等相關(guān),一些催化劑要求的最低噴氨溫度達(dá)到310℃甚至更高),超過(guò)(高于或低于)溫度范圍時(shí)催化劑將不能發(fā)揮應(yīng)有的作用。

天津軍電熱電有限公司兩臺(tái)350MW機(jī)組鍋爐的脫硝裝置采用選擇性催化還原類(即SCR裝置),配置的催化劑為美國(guó)原裝進(jìn)口產(chǎn)品,要求的工作溫度范圍在330~450℃之間。改造前,一般機(jī)組負(fù)荷達(dá)到280MW時(shí),鍋爐煙氣溫度可滿足330℃以上,脫硝裝置方可投入運(yùn)行。

常規(guī)鍋爐設(shè)計(jì)中,會(huì)存在如下問(wèn)題:在機(jī)組負(fù)荷較高時(shí),脫硝裝置進(jìn)口煙溫正好在催化劑正常運(yùn)行范圍;而在機(jī)組負(fù)荷較低時(shí),脫硝裝置進(jìn)口煙溫較低,低于催化劑的正常使用溫度。若在低負(fù)荷時(shí)將脫硝裝置進(jìn)口的設(shè)汁煙溫提高到滿足催化劑的要求,則在高負(fù)荷時(shí)煙溫會(huì)更高,引起排煙溫度高,鍋爐效率低,煤耗量大。因此,一般情況下鍋爐設(shè)計(jì)時(shí),都按在高負(fù)荷時(shí)滿足較低的排煙溫度來(lái)進(jìn)行設(shè)計(jì),以確保鍋爐的高效率,提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)性。但是,由于電網(wǎng)用電量波動(dòng)很大,需要發(fā)電企業(yè)的發(fā)電機(jī)組既能在用電量高時(shí)帶滿負(fù)荷,又能在用電量低時(shí)降低負(fù)荷,一般電網(wǎng)要求發(fā)電企業(yè)的發(fā)電機(jī)組最低能在40%負(fù)荷下安全運(yùn)行,這將致使發(fā)電機(jī)組在低負(fù)荷時(shí)只能將鍋爐脫硝裝置解列運(yùn)行,從而不能滿足國(guó)家環(huán)保對(duì)燃煤發(fā)電機(jī)組鍋爐煙氣氮氧化物排放指標(biāo)的要求。

1.2 意義

隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)的日趨重視,對(duì)火力發(fā)電企業(yè)燃煤發(fā)電機(jī)組鍋爐煙氣污染物排放要求越來(lái)越高,為適應(yīng)電網(wǎng)對(duì)發(fā)電機(jī)組調(diào)峰能力的要求,同時(shí)也能控制和保證燃煤發(fā)電機(jī)組在40%負(fù)荷工況下運(yùn)行時(shí)鍋爐煙氣氮氧化物排放達(dá)到環(huán)保要求,需要對(duì)鍋爐進(jìn)行寬負(fù)荷脫硝改造。

2 技術(shù)路線的選擇確定

要實(shí)現(xiàn)SCR脫硝裝置寬負(fù)荷運(yùn)行,目前技術(shù)改造路線有兩個(gè):

技術(shù)路線一是讓催化劑適應(yīng)鍋爐煙溫,采用低溫催化劑替代現(xiàn)有催化劑。

技術(shù)路線二是讓鍋爐煙溫適應(yīng)現(xiàn)有催化劑,改造鍋爐省煤器及煙風(fēng)系統(tǒng)等。

因煙氣低溫SCR催化技術(shù)目前尚不成熟,沒(méi)有應(yīng)用于工程實(shí)踐的低溫脫硝催化劑,因此只能采用技術(shù)路線二。

3 鍋爐煙溫適應(yīng)催化劑技術(shù)方案比選與確定

3.1 提高SCR入口煙氣溫度的方案

3.1.1 省煤器分級(jí)布置

本方案的基本原理是:在進(jìn)行熱力計(jì)算的基礎(chǔ)上,將鍋爐尾部煙道布置的省煤器一分為二,第一部分仍然布置于鍋爐尾部煙道,第二部分布置在SCR反應(yīng)器后,SCR反應(yīng)器下部的省煤器可以稱之為一級(jí)省煤器,鍋爐尾部煙道布置的省煤器稱之為二級(jí)省煤器,如圖1。

省煤器給水直接引至位于SCR反應(yīng)器后面的一級(jí)省煤器,從一級(jí)省煤器出來(lái)的熱水通過(guò)連接管道引接至二級(jí)省煤器。這樣的方法是通過(guò)減少SCR反應(yīng)器前省煤器的吸熱量,達(dá)到提高SCR反應(yīng)器入口溫度最低要求的目的。煙氣通過(guò)SCR反應(yīng)器脫氮之后,進(jìn)一步通過(guò)SCR反應(yīng)器后的省煤器來(lái)吸收煙氣中的熱量,以保證空氣預(yù)熱器進(jìn)、出口煙溫基本不變,也就是說(shuō),在保證SCR最低穩(wěn)燃負(fù)荷以上所有負(fù)荷正常投運(yùn)的同時(shí),保證鍋爐的熱效率等性能指標(biāo)不受影響。

3.1.2 煙氣旁路系統(tǒng)

本方案的基本原理是:在省煤器進(jìn)口位置的煙道上開(kāi)孔,設(shè)置煙氣旁路擋板,抽一部分高溫?zé)煔庵罶CR入口處(目的是提高混合效果,可以在尾部后煙道低溫過(guò)熱器管屏中、下層之間抽高溫?zé)煔猓?。在低?fù)荷時(shí),通過(guò)調(diào)節(jié)旁路擋板抽取較高溫?zé)煔馀c省煤器出口的煙氣混合,使低負(fù)荷時(shí)SCR入口處煙氣溫度提高,達(dá)到最低噴氨溫度要求;在高負(fù)荷時(shí),關(guān)閉煙氣旁路擋板,如圖2。

圖1 省煤器系統(tǒng)分級(jí)布置示意圖

圖2 煙氣旁路系統(tǒng)示意圖

3.1.3 省煤器水側(cè)旁路系統(tǒng)

在省煤器進(jìn)口集箱以前設(shè)置調(diào)節(jié)閥和連接管道,將部分給水短路,減少給水在省煤器中的吸熱量,以達(dá)到提高省煤器出口煙溫的目的,如圖3。該種方式的變型設(shè)計(jì)為將省煤器分為兩段式布置,在兩段式中間增加省煤器中間集箱,如圖4。在低負(fù)荷時(shí),減少進(jìn)入低溫段省煤器的給水流量以提高省煤器出口煙溫,直到低溫段省煤器流量降到非常低;該種方案相對(duì)于單純的部分給水旁路,可以提高的煙氣溫度更高。

3.1.4 省煤器出口水再循環(huán)系統(tǒng)

從省煤器出口抽出高溫?zé)崴M(jìn)入省煤器進(jìn)口,通過(guò)再循環(huán)省煤器部分工質(zhì)方式,提高和控制省煤器進(jìn)口水溫,減小工質(zhì)在省煤器內(nèi)的吸熱量,實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)SCR入口煙氣溫度升高的目的。

3.1.5 亞臨界爐水再循環(huán)系統(tǒng)

該種方式為從汽包下降管引出飽和水接到省煤器進(jìn)口管道進(jìn)行混合,然后進(jìn)入省煤器,通過(guò)調(diào)節(jié)汽包下降管引出飽和水流量的大小減少工質(zhì)在省煤器內(nèi)的吸熱量,實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)SCR入口煙氣溫度的目的。

圖3

圖4

3.1.6 采用0號(hào)高壓加熱系統(tǒng)

回?zé)岢槠a(bǔ)充給水加熱技術(shù)是指從汽輪機(jī)高壓缸上選擇一個(gè)合適的抽汽點(diǎn),將該抽汽引入一個(gè)抽汽可調(diào)式的給水加熱器(稱之為0號(hào)高壓加熱),在機(jī)組低負(fù)荷時(shí)投運(yùn)該路抽汽,來(lái)提高給水溫度,減少工質(zhì)在省煤器內(nèi)的吸熱量,以提高省煤器出口煙氣溫度,保證低負(fù)荷時(shí)SCR催化劑能夠安全穩(wěn)定連續(xù)運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)全負(fù)荷脫硝的功能,如圖5。

該給水加熱器入口設(shè)置了調(diào)節(jié)門,低負(fù)荷時(shí)可以控制該加熱器入口壓力基本不變,從而能維持給水溫度基本不變。

圖5 回?zé)岢槠a(bǔ)充加熱鍋爐給水流程圖和原理圖

回?zé)嵯到y(tǒng)改造增加的抽汽汽源可來(lái)自于汽輪機(jī)補(bǔ)汽閥后的管路,通過(guò)原補(bǔ)汽管路將高壓缸第五級(jí)后蒸汽通過(guò)減溫、減壓裝置后返供至1號(hào)高壓加熱器,其中抽汽壓力靠調(diào)門來(lái)控制。

3.2 方案比較

3.2.1 省煤器分級(jí)布置

可根據(jù)鍋爐SCR催化劑的具體運(yùn)行條件,設(shè)計(jì)一、二級(jí)省煤器管排,不改變鍋爐整個(gè)熱量分配和運(yùn)行、調(diào)節(jié)方式,隨負(fù)荷變動(dòng)煙氣溫度可調(diào)節(jié)范圍大,在保證SCR最低穩(wěn)燃負(fù)荷以上所有負(fù)荷正常投運(yùn)的同時(shí),因排煙溫度略有增加,但影響不大。

3.2.2 煙氣旁路系統(tǒng)

通過(guò)調(diào)節(jié)擋板調(diào)節(jié)煙氣流量可使催化劑工作于最佳反應(yīng)溫度范圍,煙氣溫度可調(diào)節(jié)范圍大,但改變了鍋爐整個(gè)熱量分配和運(yùn)行、調(diào)節(jié)方式,部分煙氣未參與省煤器換熱,因而會(huì)使低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)的鍋爐效率降低。另外對(duì)煙氣旁路擋板的可靠性要求較高,如果煙氣擋板的密封性能變差,或煙氣擋板開(kāi)啟后無(wú)法關(guān)閉,在高負(fù)荷時(shí)有部分高溫?zé)煔鈴呐月窡煹佬孤?,直接進(jìn)入SCR裝置,這時(shí)煙氣溫度將會(huì)出現(xiàn)高于催化劑最高允許溫度的風(fēng)險(xiǎn),可能會(huì)對(duì)催化劑帶來(lái)致命的破壞;如果長(zhǎng)期在高負(fù)荷運(yùn)行,擋板門處于常閉狀態(tài),可能會(huì)導(dǎo)致積灰、卡澀打不開(kāi),而無(wú)法實(shí)現(xiàn)煙氣調(diào)節(jié)作用。

3.2.3 省煤器水側(cè)旁路系統(tǒng)

此方案的兩種方式可調(diào)節(jié)煙氣溫度的范圍較小,一般在10~15℃,在脫硝入口煙氣溫度提高要求不是很多時(shí)基本可行,省煤器后煙氣溫度可達(dá)到最低噴氨溫度的要求,但在脫硝入口煙溫提高額度要求較多時(shí),需要旁路的給水量太大,在省煤器中工質(zhì)可能會(huì)產(chǎn)生沸騰汽化現(xiàn)象,威脅到機(jī)組的安全性。旁路量不太大時(shí)也有可能發(fā)生汽水兩相混合不均情況。此外,也會(huì)導(dǎo)致排煙溫度在低負(fù)荷時(shí)有一定上升,影響鍋爐效率。

3.2.4 省煤器出口水再循環(huán)系統(tǒng)

此方案可調(diào)節(jié)煙氣溫度的范圍較小,一般也在10~15℃,由于工質(zhì)在省煤器中換熱量減少,會(huì)導(dǎo)致排煙溫度在低負(fù)荷時(shí)有一定上升,影響鍋爐效率。

3.2.5 采用0號(hào)高壓加熱系統(tǒng)

此方案能提高給水溫度約40℃,提高鍋爐排煙溫度20℃。在保證脫硝裝置在低負(fù)荷安全投運(yùn)的前提下,汽輪機(jī)在低負(fù)荷抽汽量的增加,提高了熱力系統(tǒng)的循環(huán)效率。根據(jù)SIEMENS計(jì)算,50%負(fù)荷工況下,可降低汽輪機(jī)熱耗57kJ/kw.h,相當(dāng)于降低煤耗2.18g/kw.h。另外,提高了鍋爐水動(dòng)力安全性。省煤器入口水溫的提高,使省煤器出口即水冷壁入口水溫亦相應(yīng)提高,減少了水冷壁入口欠焓,顯著提高了低負(fù)荷工況下的水動(dòng)力特性,大大提高了水冷壁的運(yùn)行安全性。

該種方式對(duì)于1000MW帶補(bǔ)汽閥的機(jī)組改造較為方便,其它沒(méi)有帶補(bǔ)汽閥的機(jī)組需要合理選擇抽汽點(diǎn),改造量較大。

3.3 方案選擇確定

改造前對(duì)天津軍電熱電有限公司兩臺(tái)350MW機(jī)組通過(guò)性能試驗(yàn),機(jī)組負(fù)荷與SCR入口煙溫見(jiàn)表1。

表1 SCR入口煙溫表

針對(duì)機(jī)組實(shí)際,充分考慮鍋爐性能、尾部受熱面布置、脫硝裝置煙道空間位置、SCR催化劑運(yùn)行煙溫要求以及機(jī)組滿足電網(wǎng)深度調(diào)峰能力和設(shè)備運(yùn)行安全等方面因素,通過(guò)對(duì)以上通常采用的方案進(jìn)行分析對(duì)比,采用省煤器分級(jí)布置方案是最佳選擇。

4 改造效果

改造后對(duì)天津軍電熱電有限公司兩臺(tái)350MW機(jī)組進(jìn)行性能試驗(yàn),機(jī)組負(fù)荷與SCR入口煙溫見(jiàn)表2。

表2 SCR入口煙溫

從表中可以看出,機(jī)組負(fù)荷在70MW時(shí),SCR入口煙溫就可達(dá)到脫硝裝置投運(yùn)條件。改造后對(duì)機(jī)組經(jīng)濟(jì)性也有所影響,機(jī)組負(fù)荷在175MW至350MW鍋爐排煙溫度上升近10℃,影響機(jī)組煤耗增加1.7kg/kw.h。

結(jié)語(yǔ)

天津軍電熱電有限公司兩臺(tái)350MW燃煤發(fā)電機(jī)組通過(guò)省煤器分級(jí)布置改造,使機(jī)組在較寬的負(fù)荷范圍保證脫硝裝置安全投入運(yùn)行,雖然對(duì)機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性有一定的影響,但提高了機(jī)組的調(diào)峰能力,滿足了電網(wǎng)要求,同時(shí),也保證了機(jī)組在較低負(fù)荷下鍋爐煙氣氮氧化物排放滿足國(guó)家超低排放標(biāo)準(zhǔn)的要求,為改善地區(qū)空氣環(huán)境質(zhì)量,提升天津可持續(xù)發(fā)展能力做出了貢獻(xiàn)。

趙凱(1961—),男,高級(jí)工程師,從事環(huán)保設(shè)施管理工作,工作單位:天津軍糧城發(fā)電有限公司。

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