何 濤
(威立雅(中國)環(huán)境服務(wù)有限公司, 上海 200041)
香料產(chǎn)業(yè)作為精細(xì)化工領(lǐng)域的一個(gè)重要組成部分,產(chǎn)品廣泛地應(yīng)用于日化行業(yè)和食品行業(yè),特點(diǎn)是品種多、產(chǎn)量小、專用性強(qiáng)。特別是合成香料,生產(chǎn)過程中發(fā)生了一系列有機(jī)化學(xué)反應(yīng),產(chǎn)生了大量的有機(jī)物質(zhì);另外生產(chǎn)過程中還需要經(jīng)常更換產(chǎn)品及清洗反應(yīng)釜,因此產(chǎn)生的廢水具有水質(zhì)水量波動(dòng)較大,CODCr濃度較高,污染物成份較復(fù)雜,難降解物質(zhì)較多,處理難度較大等特點(diǎn)。為了減少廢水對(duì)環(huán)境的污染,探求高效可行的香料廢水處理工藝,顯得十分必要。
某香料公司主營合成香精香料及單體原料的開發(fā)和生產(chǎn),主要產(chǎn)品分為日化香精及食用香精2大系列,其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于食品、飲料、洗滌用品及化妝品等各行業(yè)。廠區(qū)的生產(chǎn)廢水主要由工藝廢水、設(shè)備沖洗水、包裝容器清洗水及地坪沖洗水4類構(gòu)成,廢水處理量設(shè)計(jì)為120 m3/d,廢水設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)及排放標(biāo)準(zhǔn)見表1。
表1 設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)及排放標(biāo)準(zhǔn)mg·L-1
目前,國內(nèi)外香料廢水處理的主要工藝有物化法和生化法[1-7]。物化法有:濕式空氣氧化法、催化氧化法、Fenton法等;生化法有:ASBR、缺氧-好氧、生物接觸氧化、CAST、加壓生物氧化、MBR等。由于香料廢水濃度高、成分復(fù)雜、水質(zhì)波動(dòng)大,單一的廢水處理工藝很難達(dá)到排放要求,因此物化與生化的組合工藝是香料廢水處理技術(shù)發(fā)展的必然趨勢(shì)。
該廢水的水質(zhì)特征為:①油類及懸浮物含量較高;②有機(jī)物含量較高、成份較復(fù)雜;③ρ(BOD5)/ρ(COD)=0.4,廢水可生化。依據(jù)該廢水的水質(zhì)特征及排放要求,參考國內(nèi)外香料廢水的各種處理方法,本工程采用“隔油-氣浮-延時(shí)曝氣”工藝處理該廢水。
工藝流程見圖1。
圖1 香料廢水處理工藝流程
生產(chǎn)廢水自流到隔油池,隔油池具有除油及集水功能,分為4個(gè)室,第1室與第2室內(nèi)安裝斜板,用于分離廢水中的大部分浮油,然后由可調(diào)式潷油器將浮油排至廢油收集罐,再由用戶重新回收利用。第3室用于穩(wěn)定隔油池前端的液位,第4室用作集水井,由潛水泵將收集的廢水提升至調(diào)節(jié)池。
調(diào)節(jié)池內(nèi)設(shè)有預(yù)曝氣系統(tǒng),一方面對(duì)廢水進(jìn)行攪拌混合,另一方面防止廢水中的懸浮物沉積后厭氧發(fā)臭。廢水在調(diào)節(jié)池中經(jīng)水質(zhì)、水量均衡后進(jìn)入氣浮池。
氣浮池分成2格,前端進(jìn)行pH值調(diào)節(jié)及混凝反應(yīng),后端用作氣浮區(qū),主要去除廢水中剩余的油脂、懸浮物及部分有機(jī)物,氣浮出水進(jìn)行好氧生物處理。
好氧生物處理采用延時(shí)曝氣活性污泥法,其特點(diǎn)是:曝氣時(shí)間長,可達(dá)24~48 h;泥齡長、負(fù)荷較低;有機(jī)物的去除效率較高,出水水質(zhì)較好。另外,曝氣池內(nèi)的微生物長期處于內(nèi)源呼吸階段,從理論上講,該工藝的活性污泥增長量等于衰減量,污泥的凈增量為零;實(shí)際上仍然會(huì)排出少量的剩余污泥,因此污泥產(chǎn)量較低。曝氣池混合液進(jìn)入沉淀池進(jìn)行固液分離,上清液自流入中間水池,沉淀污泥大部分回流至曝氣池,剩余污泥排至污泥池再處理。由于香料廢水中的主要污染物是有機(jī)物,缺少N,P等營養(yǎng)物質(zhì),因此設(shè)置一套營養(yǎng)劑投加系統(tǒng),根據(jù)氣浮池出水的CODCr值,按 ρ(CODCr)∶ρ(N)∶ρ(P) = (250 ~ 350) ∶5 ∶1比例,向曝氣池入口投加營養(yǎng)劑,以滿足微生物新陳代謝的需要。
正常情況下,進(jìn)入中間水池的出水已經(jīng)能夠達(dá)到排放要求,可以直接排至市政污水管網(wǎng)。如果生產(chǎn)異常,導(dǎo)致廢水濃度嚴(yán)重超出設(shè)計(jì)范圍,則中間水池出水被提升進(jìn)入袋式過濾器,進(jìn)一步去除污水中的懸浮物等雜質(zhì),延長后續(xù)吸附工藝的運(yùn)行周期。袋式過濾器出水進(jìn)入活性炭過濾器進(jìn)行吸附處理,出水達(dá)標(biāo)排放。
氣浮池產(chǎn)生的含油浮渣及曝氣池產(chǎn)生的剩余污泥排至污泥池,在污泥池中經(jīng)曝氣攪拌濃縮后,由氣動(dòng)泵送至板框壓濾機(jī)進(jìn)行脫水處理。脫水后,濾餅定期外運(yùn)處置;濾液排入調(diào)節(jié)池再處理。
(1)隔油池
隔油池為地下式構(gòu)筑物,具有隔油和集水功能,尺寸為5 000 mm×3 700 mm×3 500 mm,有效容積為50 m3。隔油池內(nèi)設(shè)置FRP斜板隔油,斜板長度為1 400 mm,間距為12 mm,傾角為45°,有效容積為5.5 m3。集水井內(nèi)設(shè)置提升泵2臺(tái),1用1備,流量為20 m3/h,揚(yáng)程為12 m,功率為2.2 kW。
(2)調(diào)節(jié)池
調(diào)節(jié)池為半地下式構(gòu)筑物,尺寸為10 000 mm×3 000 mm×4 300 mm,有效容積為120 m3,池內(nèi)設(shè)有1套預(yù)曝氣攪拌系統(tǒng),預(yù)曝氣鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)量為4.32 m3/min,風(fēng)壓為49 kPa,功率為7.5 kW。另外設(shè)2臺(tái)提升泵,1用1備,流量為8 m3/h,揚(yáng)程為11 m,功率為1.7 kW。
(3)氣浮池
氣浮池為地上式構(gòu)筑物,設(shè)計(jì)進(jìn)水流量為5~6 m3/h,尺寸為4 600 mm×1 200 mm×1 850 mm,有效容積為8 m3。氣浮池前端為pH值調(diào)節(jié)及混凝反應(yīng)區(qū),配置1臺(tái)攪拌機(jī),轉(zhuǎn)速為100 r/min,功率為0.37 kW;pH值調(diào)節(jié)范圍為7.5~8.5,混凝劑PAC投加量為80 mg/L。后端為氣浮區(qū),表面負(fù)荷為2.6 m3/(m2·h),回流比為 30% ~ 60%;設(shè)置 1臺(tái)刮渣機(jī),轉(zhuǎn)速為5 r/min,功率為0.37 kW;2臺(tái)溶氣回流泵,1用1備,流量為3.5 m3/h,揚(yáng)程為40 m,功率為1.5 kW。
(4)延時(shí)曝氣池
延時(shí)曝氣池為半地下式構(gòu)筑物,尺寸為10 000 mm×6 000 mm×4 500 mm,有效容積V=240 m3,停留時(shí)間為48 h,ρ(MLSS)=3 000 mg/L,污泥負(fù)荷Lr=0.17 kg/(kg·d),ρ(DO)=2.0 ~ 2.5 mg/L。 設(shè)置 2 臺(tái)鼓風(fēng)機(jī)供氣,1用1備,鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)量為4.32 m3/min,風(fēng)壓為49 kPa,功率為7.5 kW。采用KKI215微孔曝氣頭,數(shù)量為144個(gè)。
(5)沉淀池
沉淀池為半地下式構(gòu)筑物,設(shè)計(jì)采用豎流式沉淀池,尺寸為Φ3 500 mm×4 500 mm,表面負(fù)荷為0.52 m3/(m2·h),沉淀時(shí)間為 3.0 h。池內(nèi)設(shè)置 1臺(tái)中心傳動(dòng)刮泥機(jī),轉(zhuǎn)速為0.2 r/min,功率為0.55 kW。污泥回流泵為2臺(tái),1用1備,流量為10m3/h,揚(yáng)程為10m,功率為0.75 kW,污泥回流比為100%~150%。
(6)中間水池
中間水池為半地下式構(gòu)筑物,尺寸為3 800 mm×2 700 mm×4 500 mm,有效容積V=32 m3。池內(nèi)設(shè)置2臺(tái)提升泵,1用1備,流量為10 m3/h,揚(yáng)程為21 m,功率為3 kW,。
(7)袋式過濾器
過濾器設(shè)置2臺(tái),1用1備。外殼采用304不銹鋼制作,尺寸為Φ220 mm×650 mm。濾袋選擇耐腐蝕性強(qiáng)的材料,過濾孔徑為50 μm。
(8)活性碳過濾器
過濾器采用碳鋼防腐,尺寸為Φ1 200 mm×4 000 mm,選擇優(yōu)質(zhì)顆?;钚蕴甲鳛闉V料,濾料粒徑0.80~1.20 mm,濾料厚度1 200 mm,濾速5 m/h。
(9)污泥池
V=23 m3。池內(nèi)設(shè)置2臺(tái)氣動(dòng)隔膜污泥泵,1用1備,流量為1 m3/h,揚(yáng)程為60 m。污泥池與調(diào)節(jié)池共用1臺(tái)鼓風(fēng)機(jī)供氣,池內(nèi)設(shè)有1套曝氣攪拌系統(tǒng)。
工程調(diào)試的重點(diǎn)在于氣浮池調(diào)試和延時(shí)曝氣池內(nèi)活性污泥的培養(yǎng)及馴化。
氣浮調(diào)試過程中,經(jīng)過多次試驗(yàn),確定了以下運(yùn)行參數(shù):pH值范圍為7.5~8.5,PAC投加量約80 mg/L,溶氣泵出口壓力為0.35~0.4 MPa,回流比為40%~50%?,F(xiàn)場(chǎng)觀察,氣浮池達(dá)到以下運(yùn)行效果:在氣浮混凝區(qū),絮體形成良好;在氣浮接觸區(qū),減壓釋放后的溶氣水呈乳白色,氣泡分散度高且比較均勻;在氣浮分離區(qū),絮體能夠被微細(xì)氣泡浮起,浮渣刮除干凈,氣浮出水澄清。以上現(xiàn)象說明氣浮池運(yùn)行正常,調(diào)試完成。
取市政污水廠的脫水污泥約4t(含水率約80%),作為接種污泥按,投入延時(shí)曝氣池中,投入之前用細(xì)篩網(wǎng)將泥漿中的雜質(zhì)去除。污泥投加完畢,鼓風(fēng)悶曝3 d。接著采用連續(xù)進(jìn)水、連續(xù)曝氣的方式,向曝氣池中連續(xù)加入生活污水,運(yùn)行1周左右,逐漸恢復(fù)污泥的活性。然后逐漸按設(shè)計(jì)負(fù)荷的20%~30%為宜,小流量連續(xù)進(jìn)入生產(chǎn)廢水,并投加一定劑量的營養(yǎng)鹽,控制曝氣池中ρ(DO)為2~2.5 mg/L。當(dāng)沉淀池出水水質(zhì)穩(wěn)定后再增加進(jìn)水流量,提高負(fù)荷。重復(fù)以上步驟,直至最后達(dá)到設(shè)計(jì)負(fù)荷,此時(shí)活污泥的培養(yǎng)與馴化工作基本完成?;钚晕勰嗟呐囵B(yǎng)及馴化過程大約需要1個(gè)月時(shí)間。
經(jīng)過一段時(shí)間的穩(wěn)定運(yùn)行后,從曝氣池取泥水混合樣觀察,污泥沉降速度快;鏡檢發(fā)現(xiàn)大量的菌膠團(tuán)、累枝蟲、鐘蟲及輪蟲等。通過污泥性狀、生物相及出水水質(zhì)判斷,活性污泥系統(tǒng)運(yùn)行良好,各工藝單元運(yùn)行正常。水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果見表2。
表2 進(jìn)出水監(jiān)測(cè)結(jié)果平均值
該工程占地面積為300 m2,總投資約300萬元,綜合噸水運(yùn)行成本為3.83元,其中電費(fèi)為2.75元/m3,藥劑費(fèi)0.25元/m3,人工費(fèi)為0.83元/m3。
(1)采用“隔油-氣浮-延時(shí)曝氣”工藝處理香料廢水,對(duì)CODCr,BOD5,SS及動(dòng)植物油的去除率分別為:96.9%,98.9%,87.5%,97.6%,出水能夠達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。
(2)由于香料生產(chǎn)廢水為間歇式排水,水質(zhì)水量波動(dòng)較大,設(shè)計(jì)一個(gè)較大的調(diào)節(jié)池,對(duì)于后續(xù)工藝的穩(wěn)定運(yùn)行非常關(guān)鍵。
(3)由于香料廢水中缺乏N,P等營養(yǎng)元素,因此應(yīng)根據(jù)曝氣池進(jìn)水水質(zhì)及時(shí)投加營養(yǎng)劑,防止曝氣池內(nèi)因缺乏N,P而出現(xiàn)污泥膨脹。
(4)在延時(shí)曝氣池內(nèi),應(yīng)控制ρ(DO)的范圍為2~2.5 mg/L,防止曝氣池內(nèi)因DO濃度過高或不足而出現(xiàn)污泥膨脹。
(5)由于氣浮產(chǎn)生的浮渣含有較多的油脂,采用板框壓濾脫水較為困難。通過投加石灰乳和PAM進(jìn)行污泥調(diào)質(zhì)后,污泥脫水性能得到極大改善,解決了含油污泥脫水困難的問題。