邢旭輝
摘 要:河鋼集團(tuán)宣鋼公司型材車間冷鋸區(qū)域電氣設(shè)備在經(jīng)過7年使用后,部分電氣故障率高,重復(fù)性故障發(fā)生頻繁,影響正常生產(chǎn)順利進(jìn)行。經(jīng)測(cè)試分析,發(fā)現(xiàn)型材生產(chǎn)線電氣系統(tǒng)存在大量設(shè)備隱患,主要問題是網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、傳動(dòng)裝置、PLC系統(tǒng)及接地系統(tǒng)等重點(diǎn)設(shè)備,通過對(duì)整個(gè)DP網(wǎng)絡(luò)線路重新敷設(shè)對(duì)加屏蔽防護(hù),隔離PLC各模板24 V供電,將加熱爐重點(diǎn)設(shè)備安裝應(yīng)急啟動(dòng)等技改后,使型材電氣設(shè)備故障率大幅降低,保證了設(shè)備的正常運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:PROFIBUS-DP 傳動(dòng)裝置 PLC
中圖分類號(hào):TU855 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2017)06(c)-0001-02
宣鋼型材生產(chǎn)線工程是全連軋,建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)70萬(wàn)噸合格角槽鋼礦用U型鋼及大規(guī)格圓鋼。型材生產(chǎn)線從2007年投產(chǎn)以來(lái),型材生產(chǎn)線在生產(chǎn)運(yùn)行過程中電氣故障率高,重復(fù)性故障發(fā)生頻繁,影響正常生產(chǎn)順利進(jìn)行。經(jīng)測(cè)試分析,發(fā)現(xiàn)型材生產(chǎn)線電氣系統(tǒng)存在大量設(shè)備隱患,之前的一些工作主要對(duì)一些具體故障局部進(jìn)行了整治,但效果甚微。該次我們針對(duì)型材電氣系統(tǒng)整體,抓住網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、傳動(dòng)裝置、PLC系統(tǒng)及接地系統(tǒng)等重點(diǎn)設(shè)備及重點(diǎn)項(xiàng)目總體進(jìn)行根治,從而以減少型材電氣設(shè)備故障率。
1 故障現(xiàn)象
型材線在生產(chǎn)過程中,由于設(shè)計(jì)、環(huán)境等諸多因素的影響,并隨著電氣設(shè)備的老化電氣事故不斷增多。主要問題DP網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)不穩(wěn)定,軋機(jī)傳動(dòng)裝置發(fā)生報(bào)故障,PLC系統(tǒng)存在隱患,這些問題直接導(dǎo)致設(shè)備故障率居高不下,極大地制約了產(chǎn)能的實(shí)現(xiàn)。
2 故障分析
根據(jù)故障現(xiàn)象分析原因如下。
(1)前期設(shè)計(jì)和施工不完善,軋機(jī)裝置的總線電纜受到動(dòng)力纜的干擾;CBP通訊板有問題,如果CBP通訊板出現(xiàn)問題,也能造成通訊丟失數(shù)據(jù);總線電纜連接頭連接不好;由于前期施工時(shí)沒有使用DP線剝線的專用工具,而使用電工刀和鉗子等工具,可能在剝DP線時(shí)對(duì)銅芯造成傷害。總線電纜信號(hào)衰減,前期DP網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)問題,由一塊通訊CP 433-1模板帶動(dòng)兩段DP網(wǎng)絡(luò),致使DP電纜信號(hào)衰減,甚至引起DP網(wǎng)絡(luò)通訊中斷。
(2)針對(duì)傳動(dòng)裝置發(fā)生的故障,電氣人員邊摸索邊分析問題,分析傳動(dòng)故障導(dǎo)致長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)的原因如下:配電室密封不嚴(yán)問題。配電室門窗及傳動(dòng)柜柜體密封不嚴(yán),裝置容易進(jìn)入金屬粉塵顆粒;配電室內(nèi)冷卻裝置能力不足;裝置內(nèi)部金屬粉塵問題。裝置內(nèi)部存在大量灰塵,雖然之前電氣人員定期對(duì)裝置清掃,但只是將裝置外部進(jìn)行了清理,裝置內(nèi)部仍吸附有大量金屬粉塵顆粒,極易引起裝置絕緣降低造成短路故障;控制反饋環(huán)節(jié)出現(xiàn)電力電磁干擾;檢測(cè)方法有限,檢測(cè)手段原始效率低下;裝置內(nèi)元器件點(diǎn)檢方法不正確。
(3)全線各PLC中模塊由同一24 V電源模塊供電;加熱爐各重要設(shè)備無(wú)應(yīng)急啟動(dòng)。
3 故障解決辦法
根據(jù)以上故障原因分析結(jié)果,特提出以下解決辦法。
(1)將軋機(jī)和輥道的DP總線電纜有問題的地方重新敷設(shè)并加屏蔽防護(hù),同時(shí),按照施工規(guī)范,重新布置DP總線電纜與動(dòng)力電纜,大大降低動(dòng)力纜對(duì)DP網(wǎng)絡(luò)的干擾;將出現(xiàn)過通訊故障的軋機(jī)裝置的CBP通訊板全部更換新板;將PROFIBUS-DP連接頭改為光電隔離連接,進(jìn)一步將電磁干擾對(duì)DP網(wǎng)絡(luò)的影響降低;使用了FastConnect(DP網(wǎng)頭專用工具)并在做好的DP頭上加錫,消除網(wǎng)絡(luò)接頭處接觸不良引起的信號(hào)問題;改造前的DP網(wǎng)絡(luò)是從PLC通訊板到末架裝置,分為2路:第一路從9架軋機(jī)→8架軋機(jī)→5架軋機(jī)→4架軋機(jī)→1架軋機(jī)→2架軋機(jī)→3架軋機(jī)→6架軋機(jī)→7架軋機(jī);第二路從13架軋機(jī)→12架軋機(jī)→10架軋機(jī)→11架軋機(jī)→出爐輥道1段→出爐輥道2→軋機(jī)中間輥道→1架軋機(jī)替補(bǔ)輥道→3軋機(jī)替補(bǔ)輥道→11、13架軋機(jī)替補(bǔ)輥道,所有的軋機(jī)裝置都是和PLC的一個(gè)通訊模塊連接;為防止總線電纜信號(hào)衰減,采取了以下措施:①將2路線并為1路,即PLC通訊板CP→9架軋機(jī)→8架軋機(jī)→5架軋機(jī)→4架軋機(jī)→1架軋機(jī)→2架軋機(jī)→3架軋機(jī)→6架軋機(jī)→7架軋機(jī)→13架軋機(jī)→12架軋機(jī)→10架軋機(jī)→11架軋機(jī)→出爐輥道1段→出爐輥道2→軋機(jī)中間輥道→1架軋機(jī)替補(bǔ)輥道→3軋機(jī)替補(bǔ)輥道→11、13架軋機(jī)替補(bǔ)輥道。②分別在4架軋機(jī)和1架軋機(jī)、11架軋機(jī)和出爐輥道1段之間的DP總線上加裝中繼器,使其起到放大信號(hào)的作用。③在每?jī)膳_(tái)變頻器之間的DP總線電纜屏蔽層上使用屏蔽夾與保護(hù)地相連,并將DP總線的屏蔽層連接至CBP通訊板接地上,確保每段總線電纜的屏蔽充分與保護(hù)地相連接;在網(wǎng)絡(luò)路末端裝置上加裝端結(jié)PROFIBUS的電阻,即在11、13架軋機(jī)替補(bǔ)輥道上加裝,使其起到屏蔽干擾的作用。④降低原來(lái)的DP通訊速率,由原來(lái)的500KB/s降低為現(xiàn)在的187.5 kB/s,使其降低故障發(fā)生率。⑤延長(zhǎng)網(wǎng)絡(luò)報(bào)文故障時(shí)間,由1 ms改為1 000 ms,降低逆變裝置網(wǎng)絡(luò)重故障。
(2)對(duì)配電室門窗進(jìn)行了封堵,防止風(fēng)沙吹入;對(duì)傳動(dòng)柜柜體下方使用防塵堵料和防火泥進(jìn)行封堵,防止軋鋼氧化粉塵進(jìn)入;在配電室內(nèi)增加冷卻空調(diào)數(shù)量,并且安裝軸流風(fēng)機(jī)在配電室內(nèi)形成對(duì)流,使裝置內(nèi)熱量迅速排出,降低了溫度過高引起的裝置故障;通過不斷摸索并向?qū)<艺?qǐng)教,電氣人員已基本掌握了專業(yè)化的拆裝清掃技術(shù),利用檢修時(shí)間定期對(duì)裝置進(jìn)行拆裝清掃,降低了裝置內(nèi)部吸附金屬粉塵引起的裝置絕緣降低短路故障;將控制反饋環(huán)節(jié)的模板、線路、編碼器屏蔽層充分與保護(hù)地相連,并依照施工規(guī)范降低動(dòng)力電磁干擾的影響;利用先進(jìn)的檢測(cè)手段迅速排查故障點(diǎn),減少排查處理故障時(shí)間;使用正確的點(diǎn)檢方法,對(duì)各裝置運(yùn)行溫度、各控制模板運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行跟蹤,對(duì)重點(diǎn)元器件模板CUVC板、DTI板、IVI板運(yùn)行狀況提前預(yù)知預(yù)判,在損壞前及時(shí)進(jìn)行更換,降低模板元器件故障。
(3)將PLC中CPU及通訊模板供電分開,將遠(yuǎn)程站通訊模板與I/O模板供電分開、高速計(jì)數(shù)模板供電加以隔離,降低了由于現(xiàn)場(chǎng)高電壓、高電流及電磁干擾對(duì)PLC的影響,降低了PLC故障率,并且出現(xiàn)故障時(shí)便于查找維修,節(jié)省處理故障時(shí)間;加熱爐關(guān)鍵區(qū)域由于網(wǎng)絡(luò)對(duì)關(guān)鍵設(shè)備的影響,采用應(yīng)急開關(guān)加裝了加熱爐1#、2#鼓風(fēng)機(jī)和空氣、煤氣引風(fēng)機(jī)以及柴油泵手動(dòng)應(yīng)急開關(guān),一旦加熱爐出現(xiàn)故障時(shí),鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)以及柴油泵可正常運(yùn)行;對(duì)出入爐懸臂輥增加工頻控制方式,PLC出現(xiàn)故障時(shí)可正常運(yùn)轉(zhuǎn),確保加熱爐在PLC出現(xiàn)故障時(shí)可正常運(yùn)行。
4 故障分析總結(jié)
這里遇到故障都是由于設(shè)計(jì)、制造等方面存在不合理的地方和現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境惡劣造成的,因此,要注意以下幾點(diǎn):(1)當(dāng)DP網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)不穩(wěn)定時(shí),可對(duì)整個(gè)DP網(wǎng)絡(luò)線路重新敷設(shè)對(duì)加屏蔽防護(hù),更換光電隔離DP網(wǎng)頭,并對(duì)DP網(wǎng)頭、CBP板充分接地,降低電磁干擾影響。(2)掌握正確的點(diǎn)檢方法、先進(jìn)的檢測(cè)手段及,專業(yè)化的裝置拆裝清掃技術(shù)以降低傳動(dòng)裝置故障率。(3)隔離PLC各模板24V供電,降低PLC故障率并節(jié)省處理故障時(shí)間。(4)將加熱爐重點(diǎn)設(shè)備安裝應(yīng)急啟動(dòng),確保加熱爐在PLC出現(xiàn)故障時(shí)可正常運(yùn)行。
5 結(jié)語(yǔ)
通過以上的措施,型材生產(chǎn)線電氣故障明顯降低,保證了生產(chǎn)和設(shè)備的正常運(yùn)行。
參考文獻(xiàn)
[1] 陳標(biāo)柱.S7-300PLC在長(zhǎng)鋁棒熱剪改造中的應(yīng)用[J].電世界,2015(5):8-10.
[2] 郭俊璞.淺析型鋼碼垛機(jī)自動(dòng)收集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J].科技與企業(yè),2014(18):153-154.
[3] 湯漾平,張志強(qiáng).基于Profibus-DP上的型材切割生產(chǎn)線設(shè)計(jì)[J].工業(yè)儀表與自動(dòng)化裝置,2014(2):93-95.endprint