阿不都吉力力·哈斯木++孫鵬濤
DOI:10.16661/j.cnki.1672-3791.2017.22.035
摘 要:該文對烏石化公司煉油廠天然氣使用現(xiàn)狀以及互供流程進行了介紹,針對目前生產(chǎn)流程提出了天然氣日常運行控制方案明確常態(tài)化管理要求。根據(jù)煉油廠天然氣系統(tǒng)運行的特點,對天然氣供給中斷的兩種情況提出了天然氣系統(tǒng)應急處置預案,確定應急情況下的具體應對方案,為全廠加熱爐運行創(chuàng)造良好的運行環(huán)境,確保全廠裝置及各公用工程系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。
關(guān)鍵詞:天然氣 日??刂?應急處置
中圖分類號:X937 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2017)08(a)-0035-02
1 煉油廠天然氣使用現(xiàn)狀及互供流程簡介
目前煉油廠有兩條天然氣線供入瓦斯系統(tǒng),一條由西二線天然氣經(jīng)化肥減壓撬減壓后,由控制閥FICQ101調(diào)節(jié)后供大芳烴一、三標段、醚化裝置,少量供共架火炬長明燈和酸性氣伴燒線使用,少量補入全廠瓦斯系統(tǒng);另一條由西二線天然氣經(jīng)新疆局末站線供入,全部用于大芳烴裝置地面火炬長明燈,使用量較為固定。
天然氣通過跨重催干氣外送線補入全廠瓦斯系統(tǒng),用于供給全廠裝置加熱爐,全廠天然氣流程如圖1所示。
從圖1中可以看出,天然氣主要供大芳烴和醚化裝置使用,其中醚化裝置加熱爐設(shè)計使用天然氣,而大芳烴裝置的連續(xù)重整裝置設(shè)計使用系統(tǒng)瓦斯和汽化液化氣,當甲烷含量超過40%后火嘴燃燒情況不正常,出現(xiàn)熄火或脫火現(xiàn)象[1,2]。煉油廠為提高天然氣使用量,降低液化氣摻燒量,降低裝置能耗,特制訂更換連續(xù)重整裝置加熱爐火嘴方案。2015年對7個加熱爐進行了火嘴改造,改造后,連續(xù)重整裝置加熱爐瓦斯中甲烷含量提高至50%~60%,2016年天然氣摻燒量達8.75萬噸,節(jié)約燃料成本1 312.5萬元。
2 天然氣日常運行控制方案
為確保天然氣的穩(wěn)定摻燒,煉油廠對天然氣日常運行控制制定了明確的控制方案,對天然氣系統(tǒng)與高壓瓦斯系統(tǒng)摻混按以下方式進行控制[3]。
首先,通過天然氣至大芳烴一標段高壓瓦斯罐D(zhuǎn)-2901,至大芳烴三標段高壓瓦斯罐D(zhuǎn)-2911日??刂疲ㄆ诒O(jiān)控大芳烴高壓瓦斯中甲烷含量及加熱爐運行情況。在摻混期間大芳烴對高壓瓦斯控制指標:D-2901壓力為(0.28±0.02)MPa,D-2911壓力為(0.20±0.05)MPa,瓦斯加熱器控制溫度均不低于100 ℃,確保甲烷含量控制在50%~60%。
再次,天然氣跨高壓瓦斯線稍開,其與207/1號線跨線閥全開,重催、重催精制后干氣外送及沿線裝置關(guān)閉隔斷閥,氣分處隔斷閥全開,通過以上方式實現(xiàn)了天然氣進入100號線后,由建北向建南輸送,在重催界區(qū)通過100號線和207/1號線跨線,天然氣與脫硫干氣混合進入207/1號線以滿足煉油廠各裝置使用,在摻混期間各裝置定期分析高壓瓦斯組成并監(jiān)控加熱爐運行情況。
為降低因摻燒液化氣增加的加工成本,安排化工液化氣停進大芳烴汽化器,大芳烴液態(tài)烴進160萬t/年輕烴回收裝置,停進大芳烴汽化器,大芳烴重整液化氣汽化器處于熱備用狀態(tài)。
對天然氣系統(tǒng)的日常運行管理:(1)天然氣使用量控制在1.2~2萬方/h,公二車間每調(diào)整500方需告知總值班室。(2)當調(diào)整幅度大于0.2萬方時由總值班室告知各車間瓦斯組分將發(fā)生變化,監(jiān)控好裝置加熱爐運行。(3)由于醚化裝置加熱爐燃料氣全部是天然氣,為防止醚化加熱爐波動,當天然氣總量低于1.3萬方/h,由公二車間告知醚化裝置注意加熱爐運行情況。天然氣總量低于1.3萬方/h,醚化裝置及時對燃料氣分析統(tǒng)計。
3 天然氣系統(tǒng)應急處置預案
天然氣供給中斷一般分兩種情況,兩種情況的中斷方式不同、中斷地點不同。
方式一:西二線天然氣中斷,沿途管線較長,管線內(nèi)有余量,可延緩應急時間,系統(tǒng)瓦斯壓力下降緩慢,因同時影響化肥廠生產(chǎn),化肥供煉油廠氫氣中斷,天然氣與氫氣系統(tǒng)同時應急。煉油廠采取的應急方式為:(1)立即啟動煉油廠二級應急。(2)通知化工液態(tài)烴供大芳烴汽化器,開大補系統(tǒng)高壓瓦斯,保系統(tǒng)瓦斯壓力,大芳烴在調(diào)整升壓器的同時關(guān)閉天然氣進裝置閥門;球罐升壓器做好升壓并系統(tǒng)準備。(3)通知各車間關(guān)注瓦斯壓力、組分變化,加熱爐火嘴燃燒情況,瓦斯罐加強切液。(4)通知醚化裝置加熱爐、共架火炬長明燈做好切換燒瓦斯準備。(5)關(guān)注天然氣壓力,做好隨時關(guān)閥準備,防止瓦斯倒竄;同時做好100號線倒引瓦斯進天然氣管線供醚化、共架火炬長明燈準備。(6)除瓦斯系統(tǒng)波動外,大小重整裝置提加工量,加氫裂化裝置降加工量并停一臺新氫機,大柴油加氫裝置降量同時將重催柴油、三常常二線改進罐區(qū),航煤加氫、小柴油加氫裝置改循環(huán)。
方式二:西二線天然氣減壓撬故障,供煉油廠天然氣中斷,管線內(nèi)余量有限,系統(tǒng)瓦斯壓力下降較快,煉油廠采取的應急方式為:(1)立即啟動煉油廠二級應急。(2)通知化工液態(tài)烴供大芳烴汽化器,并開大補系統(tǒng)高壓瓦斯,保系統(tǒng)瓦斯壓力,大芳烴在調(diào)整升壓器的同時關(guān)閉天然氣進裝置閥門,球罐升壓器做好升壓并系統(tǒng)準備,開閥補系統(tǒng)高壓瓦斯。(3)通知各車間關(guān)注瓦斯壓力、組分變化,加熱爐火嘴燃燒情況,瓦斯罐加強切液。(4)通知醚化裝置加熱爐、共架火炬長明燈做好切換燒瓦斯準備。(5)關(guān)注天然氣壓力,做好隨時關(guān)閥準備,防止瓦斯倒竄,同時做好100號線倒引瓦斯進天然氣管線供醚化、共架火炬長明燈準備。(6)因天然氣減壓撬故障導致天然氣中斷對化肥廠生產(chǎn)造成波動,煉油廠做好氫氣應急準備。
4 結(jié)語
煉油廠總值班室通過掌握天然氣使用互供流程和日??刂埔c,結(jié)合系統(tǒng)運行的特點制定了天然氣系統(tǒng)應急處置預案,并在日常生產(chǎn)管理過程中嚴格執(zhí)行,為全廠加熱爐運行創(chuàng)造良好的運行環(huán)境,確保全廠裝置及各公用工程系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。
參考文獻
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