摘 要:本文在試驗(yàn)室試驗(yàn)及電廠運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,研究和討論煙氣溫度、面速度、線速度、NH3/NOX摩爾比、水含量、氧含量、CaO、堿金屬含量以及催化劑幾何尺等因素對SCR脫硝催化劑脫硝效率(活性)、SO2/SO3轉(zhuǎn)化率、氨逃逸、壓降等性能指標(biāo)的影響,對于SCR脫硝催化劑的設(shè)計(jì)選型、設(shè)計(jì)優(yōu)化和電廠SCR系統(tǒng)性能考核修正以及實(shí)際運(yùn)行具有重要的指導(dǎo)意義。
關(guān)鍵詞:SCR脫硝催化劑;脫硝性能;影響因素
1引言
目前,煙氣脫硝的主流技術(shù)是選擇性催化還原(Slective Catalytic Reduction)技術(shù),而脫硝催化劑是實(shí)施該技術(shù)的核心和關(guān)鍵。SCR脫硝催化劑具有高活性、高選擇性等優(yōu)點(diǎn),脫硝效率最高可達(dá)95%以上,絕大部分為高塵布置。國外SCR技術(shù)比較成熟,已有近40年的電廠商業(yè)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)。我國SCR煙氣脫硝技術(shù)起步較晚,在SCR脫硝催化劑設(shè)計(jì)選型、確定電廠脫硝系統(tǒng)性能考核試驗(yàn)條件以及與設(shè)計(jì)條件出現(xiàn)差異時如何對性能考核試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行修正經(jīng)驗(yàn)不足。因此,有必要對高塵布置的SCR脫硝催化劑性能的影響因素進(jìn)行系統(tǒng)的試驗(yàn)研究。
2影響因素試驗(yàn)研究
2.1 煙氣溫度(T)
通過試驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn),催化劑脫硝效率及SO2/SO3轉(zhuǎn)化率隨溫度增高而增大,當(dāng)溫度超過425℃后,由于熱效應(yīng)的作用,催化劑微觀結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,脫硝效率隨著溫度的增高反而有所下降;SO2/SO3轉(zhuǎn)化率卻急劇增加,如圖1所示。在實(shí)際運(yùn)行中,影響因素更為復(fù)雜。因此,該曲線圖表示的是一種變化趨勢,不同條件下其變化幅度會有所差異,在實(shí)際運(yùn)用需要對試驗(yàn)曲線加以修正。
2.2 NH3/NOx摩爾比
試驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn)(如圖2所示), NOx的脫除率隨著NH3/NOx摩爾比呈近似線性增加,由于NOx中有5%以NO2形式存在以及反應(yīng)方程式的平衡限制,當(dāng)NOx脫除率大于90%以后開始趨于穩(wěn)定,要得到更高的NOx脫除率,需要比理論值更多的噴NH3量。由于投資成本和運(yùn)行費(fèi)用等的限制,實(shí)際的NH3/NOx摩爾比是催化劑和SCR系統(tǒng)設(shè)計(jì)時需要綜合考慮的一個重要參數(shù)。
在確定入口NH3/NOx摩爾比時,入口氨濃度應(yīng)該以實(shí)際測定的SCR反應(yīng)器入口氨濃度為標(biāo)準(zhǔn),而不能采用測定逃逸的氨與測定脫硝效率,并通過測的定脫硝效率反過來計(jì)算與NOx反應(yīng)需要的理論氨濃度加上測定的逃逸氨濃度之和作為入口NH3濃度。這樣計(jì)算的NH3/NOx摩爾比要比實(shí)際情況低5%左右。NH3/NOx摩爾比對氨逃逸的影響如圖3所示。
2.3面速度(AV)
面速度(AV)是指催化劑單位活性表面積單位時間內(nèi)所能處理的煙氣量,它是脫硝催化劑設(shè)計(jì)的又一至關(guān)重要參數(shù)。試驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn)(如圖4所示),脫硝催化劑的脫硝效率和SO2/SO3轉(zhuǎn)化率隨AV變大而變小。
2.4線速度(LV)
試驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn),在停留時間相同情況下,脫硝效率隨線速度的增加而增大,當(dāng)線速度大于1m/s后,線速度對脫硝效率的影響不再明顯。
2.5 幾何尺寸
壓降也是SCR脫硝系統(tǒng)考核和催化劑設(shè)計(jì)的重要指標(biāo),而催化劑長度和節(jié)距對壓降的影響是顯而易見的。試驗(yàn)結(jié)果表明,當(dāng)煙氣量一定時,催化劑節(jié)距越大,壓降越小。
2.6氧含量
氧含量對脫硝效率和SO2/SO3轉(zhuǎn)化率均有較大的影響。試驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn),催化劑脫硝效率和SO2/SO3轉(zhuǎn)化率隨氧含量的增加而增大,但氧含量達(dá)到6%以后,脫硝效率隨著氧含量的變化不明顯。從催化劑選擇性催化還原的反應(yīng)方程式(1)、(2)可知,氧是主要的反應(yīng)物之一,煙氣中氧含量增加時,有利于反應(yīng)向右進(jìn)行,NOX脫除率隨之增加。但當(dāng)氧含量增加到一定濃度后, O2與NO、NH3分子優(yōu)先被催化劑表面及內(nèi)部孔隙選擇性吸附并達(dá)到反應(yīng)的動態(tài)平衡,即氧含量達(dá)到反應(yīng)方程式(1)、(2)所需的化學(xué)計(jì)量反應(yīng)量后脫硝效率達(dá)到最大,再繼續(xù)增加氧含量對反應(yīng)的促進(jìn)不再明顯。此時,隨著氧含量繼續(xù)的增加,多于的氧將會促進(jìn)反應(yīng)方程式(4),使SO2/SO3轉(zhuǎn)化率增加。
2.7 CaO含量
CaO引起的催化劑中毒是致命的。因?yàn)镃aO自身是堿性物質(zhì),而目前使用的V2O5/TiO2基催化劑的活性位是具有Lewis酸或Bronsted酸性質(zhì)的物質(zhì),煙氣中游離態(tài)CaO和催化劑表面的酸位中和,減少催化劑的活性位,從而降低催化劑的活性。當(dāng)然CaO與催化劑表層酸性位物質(zhì)之間的反應(yīng)屬于固-固反應(yīng),反應(yīng)速度較慢,所以單純的CaO堿性使得催化劑酸性下降并不會造成催化劑活性的大幅下降。
①催化劑CaO中毒在所難免,為了延長催化劑的使用壽命,可采用以下技術(shù)減少CaO中毒:
②在SCR脫硝工藝中,設(shè)置預(yù)除塵裝置和灰斗,降低進(jìn)入催化劑區(qū)域的灰量。
③增加吹灰頻率,降低飛灰在催化劑表面的沉積。
④對于CaO含量高的劣質(zhì)煤,最好選用比表面積大的蜂窩式脫硝催化劑。
2.8 堿金屬
堿金屬的影響主要是水溶性的堿金屬與催化劑的酸性活性位結(jié)合,導(dǎo)致催化劑中毒。煤中堿金屬(Na和K)的含量一般比Ca、Mg少得多,其存在形式有兩類:一類是活性堿,如氯化物、硫酸鹽、碳酸鹽和有機(jī)酸鹽等;另一類是非活性堿,主要存在于云母、長石等硅酸鹽礦物中。對于大多數(shù)催化劑,只要避免水蒸氣的凝結(jié),可排除此類危險的發(fā)生。對于燃煤鍋爐來說,發(fā)生堿金屬中毒危險的可能性比較小,因?yàn)樵诿夯抑卸鄶?shù)的堿金屬是不溶的;對于燃油鍋爐,堿金屬中毒危險較大,主要是由于水溶性堿金屬鹽的含量高。
4 應(yīng)用建議
通過對SCR脫硝催化劑性能影響因素的系統(tǒng)試驗(yàn)研究,及運(yùn)行實(shí)踐,在實(shí)際實(shí)施中有以下建議:
①煙氣溫度升高,脫硝效率和SO2/SO3轉(zhuǎn)化率都會升高,但脫硝效率當(dāng)溫度達(dá)到380℃以后脫硝效率升高趨緩,且430℃以后開始下降而SO2/SO3轉(zhuǎn)化率持續(xù)升高,催化劑的運(yùn)行溫度控制在300-430℃范圍內(nèi),以360-410℃最佳。
②空速、面速及線速對催化劑脫硝效率及SO2/SO3轉(zhuǎn)化率的影響本質(zhì)都是一樣的,但空速、面速是正影響,而線速是負(fù)影響。除項(xiàng)目特殊要求外,空速、面速及線速分別保持在3000-5000h-1、15-25m/h和2-3m/s比較適中。
③脫硝效率及氨逃逸隨氨耗量的增加而升高,但脫硝效率升高比較緩慢且NH3/NOx摩爾比到1.1以后趨于平穩(wěn),而氨逃逸升高更為迅速且持續(xù)升高。NH3/NOx摩爾比保持在0.85-1.05較為合適。
④脫硝效率及SO2/SO3轉(zhuǎn)化率都隨煙氣中氧含量的增加而升高,而水分的增加使則脫硝效率降低、SO2/SO3轉(zhuǎn)化率升高。氧含量及水分分別在4-8%和10%以下比較適宜。如果氧含量、水分超出此范圍,可調(diào)整配方以保證催化劑性能。
⑤催化劑不同中毒元素的中毒機(jī)理不一樣。CaO中毒可采取預(yù)除塵、增加灰斗及吹灰頻率減輕;堿金屬中毒主要通過避免催化劑水蒸汽、酸的冷凝來防止。
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作者簡介:
梁文茂(1984- ),男,廣西河池人,工程師,主要從事催化劑性能測試、產(chǎn)品設(shè)計(jì)及應(yīng)用工作。