梅冠宇(中冶焦耐(大連)工程技術(shù)有限公司,遼寧 大連 116000)
淺談四期排送焦油氨水分離裝置
梅冠宇(中冶焦耐(大連)工程技術(shù)有限公司,遼寧 大連 116000)
寶鋼四期排送裝置配套四期焦爐項目(設(shè)計年產(chǎn)焦炭135萬t/a),設(shè)計煤氣處理量為80000m3/h,焦油產(chǎn)率為4%。四期煤氣初冷系統(tǒng)與寶鋼三期基本相同,僅對電捕焦油器位置進行了優(yōu)化,將其放置在鼓風機前,而四期焦油氨水分離裝置流程則與目前寶鋼一二三期有較大區(qū)別。
焦油氨水分離;工藝流程
由氣液分離器分離下來的焦油氨水混合物首先進入到焦油渣預(yù)分離器,大于8mm的固體顆粒被阻截,經(jīng)焦油壓榨泵粉碎后,返回焦油渣預(yù)分離器入口打循環(huán)。從焦油渣預(yù)分離器出來的焦油氨水進入焦油氨水分離槽,進行氨水和焦油的分離。在焦油氨水分離槽下部設(shè)有錐形底板,介質(zhì)比重不同,焦油沉底后由焦油中間泵抽出,送至超級離心機脫渣脫水,之后焦油自流到焦油槽(或焦油中間槽),通過焦油泵送往中間產(chǎn)品槽區(qū)裝置,焦油渣排至焦油渣箱,定期用叉車送往備煤車間。焦油氨水分離槽上部氨水滿流到下部循環(huán)氨水中間槽(氨水側(cè)),由循環(huán)氨水泵送至焦爐集氣管噴灑冷卻荒煤氣。剩余氨水從焦油氨水分離槽分離側(cè)出來,先自流到剩余氨水中間槽沉淀分離重質(zhì)油后,自流至剩余氨水槽,用剩余氨水泵送至中間產(chǎn)品槽區(qū)氨水槽,再由氨水輸送泵送至溶劑脫酚裝置。在焦油氨水分離器的中段部位處設(shè)有乳化液排放口,可將乳化液送至煤氣初冷器冷凝液循環(huán)槽和直接式煤氣初冷器循環(huán)冷卻水管更新噴灑液。
四期焦油氨水分離裝置采用的流程、設(shè)備與一二三期不同,但基本原理都是相同的。為兩座焦油氨水分離槽,采取“開一備一”的方式運行,下面就簡要分析一下。
2.1 重力分離基本原理
焦油氨水分離裝置所應(yīng)用的原理為油水重力分離原理,滿足Stokes定律。 對液滴進行動力學分析,即得到Stokes公式:
式中Ust——液滴沉降或浮升的終端速度,m/s;
ρd——分散相液滴的密度,kg/m3;
ρc——連續(xù)相流體的密度,kg/m3;
d——液滴粒徑,m;
μ——連續(xù)相流體的動力粘度,Pa.S
Stokes公式表明,由于油水兩相具有密度差,在重力的作用下,分散相液滴以終端速度Ust進行著浮升或沉降運動。終端速度的大小與兩相密度差和液滴粒徑的平方成正比,與連續(xù)相流體的粘度成反比。由于液滴加速段所需時間很短,在實際應(yīng)用中往往忽略液滴初始階段的加速過程,使用液滴終端速度進行計算。由Stokes公式可知,適當提高油水分離時的操作溫度,可降低連續(xù)相流體的粘度,同時增大了液滴間相互碰撞和聚結(jié)的機率,從而提高了分離效果。
2.2 氨水停留時間分析
焦油氨水的分離效果與停留時間密切相關(guān):下面對三、四期焦油氨水停留時間作比較。
循環(huán)氨水蒸發(fā)量約占循環(huán)氨水量的3%;焦油發(fā)生量按焦油產(chǎn)率4%計算;循環(huán)氨水量按1400m3/h計算;而焦油氨水分離槽的分離側(cè)體積為715m3。由以上數(shù)據(jù)得出四期焦油氨水的分離時間約0.52h,即31min。而三期循環(huán)按水量1600m3/h,焦油發(fā)生量12m3/h,其停留時間約為0.77h,即46min。由此可見,四期焦油氨水分離系統(tǒng)的停留時間約為三期工藝的2/3。
對于循環(huán)氨水質(zhì)量,還要考慮循環(huán)氨水中間槽的停留時間,四期的循環(huán)氨水中間槽(即分離槽的氨水側(cè))體積為442m3,三期為200m3。根據(jù)以上數(shù)據(jù),四期以及三期循環(huán)氨水的另一部分停留時間分別為19min以及8min,與前面的31min以及46min相加可得:四期循環(huán)氨水停留時間約為50min,三期循環(huán)氨水停留時間約為54min。兩者較為接近,因此從理論上來說,四期焦油氨水分離時間足夠,循環(huán)氨水及剩余氨水含油應(yīng)當能保證。
2.3 工藝對比及改進
對于焦油氨水分離工藝而言,分離設(shè)備中會存在一個包含焦油、煤粉、焦炭粉末和氨水的乳化層,從而影響到分離效果。四期焦油氨水分離槽在中段設(shè)有乳化液排放口以及觀察口,可以視情況排放系統(tǒng)中乳化液,有利于提高分離效果。
四期焦油氨水分離槽底部為錐形,對槽體內(nèi)部焊接質(zhì)量要求較高,分離側(cè)及氨水側(cè)一圈焊縫易出現(xiàn)泄漏,影響分離效果;錐形底部以產(chǎn)生焦油沉積,堵塞焦油抽送管道。
針對這些問題寶鋼四期采取了以下措施:
·針對焊縫易泄漏的問題,延長試水試驗時間。將分離側(cè)灌滿,靜置一周左右時間,以觀察焊縫的情況,通過現(xiàn)場觀察并未發(fā)現(xiàn)泄漏。
·四期焦油氨水分離槽原設(shè)計在側(cè)面至錐底有一路焦油排放管線,調(diào)研發(fā)現(xiàn):利用焦油泵從錐形底部抽取焦油送至超離是可行的,因此將此路焦油排放管改為焦油回流管,由焦油泵出口送出。
(1)根據(jù)Stokes公式可知,保持一定溫度,可降低連續(xù)相流體粘度,同時增大液滴間相互碰撞和聚結(jié)機率,有利于提高沉降終端速度,從而提高了分離效果。
(2)四期排送的焦油氨水分離系統(tǒng)停留時間為三期2/3左右,但是循環(huán)氨水停留時間與三期基本一致,剩余氨水停留時間較三期長(將剩余氨水槽、剩余氨水中間槽計算在內(nèi))。
(3)四期焦油氨水分離槽設(shè)置有乳化液觀察口及排放口,有利于增強分離效果。
(4)針對目前該流程存在的問題采取的措施:
延長試水試驗,以觀察焊縫的情況,未發(fā)現(xiàn)泄漏。
增加焦油回流管線,防止錐形底部焦油沉積,堵塞焦油排放路由。