關(guān)慶林,高春海
(中國化工集團山東昌邑石化有限公司,山東 昌邑 261300)
常減壓蒸餾裝置電脫鹽排水低溫余熱回收
關(guān)慶林,高春海
(中國化工集團山東昌邑石化有限公司,山東 昌邑 261300)
山東昌邑石化有限公司500萬t/a常減壓蒸餾裝置電脫鹽排水系統(tǒng)長期存在排水溫度高,冷卻負荷大,冷后溫度超標等“瓶頸”問題長期制約裝置正常運行。通過對電脫鹽排水與進料原油系統(tǒng)進行換熱流程優(yōu)化,回收電脫鹽排水低溫余熱,達到節(jié)能、降耗、環(huán)保排放的目的。
常減壓蒸餾裝置;電脫鹽排水;流程優(yōu)化;低溫余熱回收
山東昌邑石化有限公司500萬t/a常減壓蒸餾裝置經(jīng)“脫瓶頸” 擴能改造后,加工能力提高至560萬t/a,電脫鹽注排水量由47t/h提高至80t/h,電脫鹽注排水系統(tǒng)采用二、三級電脫同時注水,三級回注一級,一級排水,二級單注單排形式操作,系統(tǒng)注入污水汽提裝置凈化水,為保證脫鹽率達標(≤3 mg/L),電脫鹽注水總量由原料處理量的8%提高至12%,注水負荷的增大導致排水冷卻負荷升高,電脫鹽外排污水溫度升高至60℃以上,電脫鹽排水外排量占公司總外排量的1/2,排水溫度高一方面影響污水處理效率,另一方面可造成污水治理排放不達標,同時對污水處理單元VOCs治理增加難度,為解決這一難題,節(jié)省投資,同時避免低溫熱損失,與進裝置分支原油進行換熱,將支路原油溫度加熱至60℃,電脫鹽排水溫度降低至36℃以下。
常減壓裝置電脫鹽排水溫度達60℃以上,電脫鹽注水來水溫度為65℃,排水流程為電脫鹽一級排水與的二級注水進行換熱至100℃,二級排水與三級注水進行換熱至100℃,經(jīng)冷卻器E1027AB冷卻至60℃,排放至污水處理單元。
詳見圖1所示。
圖1 常減壓裝置電脫鹽流程
圖2 改造前電脫鹽排水溫度測量值
通過圖2可以看出改造前期(2017年1月15日~3月15日),常減壓裝置電脫鹽排水溫度為60.12℃,與排水溫度工藝指標控制36℃以下差距較大。
電脫鹽排水溫度高,易造成污水處理單元微生物活菌分解污水中有機物的能力下降(微生物活菌處理能力適宜溫度為33℃),活菌失活,污水排放超標,VOCs有機物揮發(fā)造成環(huán)境污染。
常減壓裝置電脫鹽排水溫度高,可歸結(jié)為以下原因:
(1)注水水溫影響:電脫鹽注水為汽提凈化水,來水溫度為60℃,電脫鹽排水與注水進行換熱,一方面為排水進行降溫,另一方面為電脫鹽注水進行加熱,注水溫度高導致排水取熱量降低,換熱后排水溫度達100℃,導致后續(xù)排水冷卻器冷卻負荷增大。
(2)冷卻器循環(huán)水量影響:電脫鹽排水冷卻器循環(huán)水量不足,循環(huán)水量受循環(huán)水管網(wǎng)壓力限制(壓力為0.35MPa),循環(huán)水流速為0.55 m/s,達不到冷卻器1.33 m/s的標準要求,循環(huán)水出入口溫差高達11.5℃,導致冷卻器冷卻能力不足(見表1)。
表1 電脫鹽排水冷卻器E1027AB循環(huán)水運行情況
注:數(shù)據(jù)為安泰信監(jiān)測公司2017年1月監(jiān)測數(shù)據(jù)。
低溫余熱回收:電脫鹽排水溫度經(jīng)換熱后溫度達100℃,經(jīng)核算,利舊原低溫水-原油換熱器E1000CD,電脫排水與進料原油進行換熱,提高入初餾塔溫度及換熱終溫,降低燃料氣消耗。具體實施方案見圖3。
圖3 改造后電脫鹽流程
電脫鹽排水經(jīng)二級排水-三級注水換熱器E1019AB,一級排水-二級注水換熱器E1020AB,兩路并連后進低溫水-原油換熱器E1000CD進行換熱,電脫鹽排水冷卻至50℃后,進入
E1027AB排水冷卻器,冷卻至36℃以下排入污水處理單元。
5.1 改造后參數(shù)對比
表2 改造前后E1027AB冷卻器出入口數(shù)據(jù)對比
通過表2可以看出,經(jīng)電脫鹽排水低溫余熱回收技術(shù)改造后,電脫鹽排水入口溫度降低至52℃,排水溫度降低至32℃,滿足≤36℃的污水排放指標要求。
表3 原油支路換熱溫度變化
通過表3可以看出,經(jīng)電脫鹽排水與原油換熱后,平均溫升提高30.71℃,每小時可吸收余熱21713MJ。
表4 電脫鹽入口、初餾塔進料溫度、換熱終溫改造前后對比
通過表4可以看出,電脫鹽前溫升9.29℃,進初餾塔溫升5℃,換熱終溫溫升3.14℃。
表5 E1027AB循環(huán)水循環(huán)量改造前后對比
改造后電脫鹽排水冷卻器冷卻負荷降低,冷卻器循環(huán)水出口閥開度由100%關(guān)小至30%,通過檢測E1027AB循環(huán)水循環(huán)量減少297t/h 。
5.2 改造后經(jīng)濟效益核算
電脫鹽排水溫度由98.14℃降低至52.29℃,溫降45.85℃,低溫熱按照設(shè)計規(guī)范60℃以下不做計算,按照溫降38.14℃計算,電脫鹽排水熱值計算為80 t/h×4.2×103J/(kg℃)×38.14℃=12815 MJ/h,單位能耗為12815MJ/h÷41.868 MJ/t =306.08t/h,加工處理量按照680t/h計算,噸油單耗為306.08 t/h÷680t/h =0.45 kg標油/t。
電脫鹽排水冷卻負荷降低,節(jié)省循環(huán)水使用量297t/h,按照原油加工處理量680 t/h,循環(huán)水噸油系數(shù)0.1 kg標油計算,297×0.1÷680=0.04 kg標油/t。
按每加工一噸原油節(jié)省2元費用,年加工時數(shù)為8400 h計算,單位綜合能耗年節(jié)省費用為0.49kg標油/t×2元×680t/h×8400h=559.78萬元。
通過對電脫鹽排水低溫余熱回收利用,回收低溫余熱12815MJ,節(jié)約循環(huán)水消耗297t/h,提高原油進裝置溫度30.71℃,電脫鹽排水溫度降低至36℃以下,并有一定調(diào)節(jié)余量,完全滿足污水處理排放要求,對提高污水處理效率,VOCs廢氣治理回收提供有利條件,同時為同類裝置排水改造、低溫余熱回收、節(jié)能降耗提供有利依據(jù)。
(本文文獻格式:關(guān)慶林,高春海 .常減壓蒸餾裝置電脫鹽排水低溫余熱回收[J].山東化工,2017,46(13):176-178.)
2017-05-04
關(guān)慶林(1985—),本科,學士,國家注冊安全工程師,高級技工,從事500萬噸常減壓裝置工藝管理工作。
TQ052
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1008-021X(2017)13-0176-03