(中國(guó)石化塔河煉化有限責(zé)任公司,新疆 庫(kù)車 842000)
常壓蒸餾裝置塔頂系統(tǒng)腐蝕機(jī)理分析及措施
郭輝
(中國(guó)石化塔河煉化有限責(zé)任公司,新疆 庫(kù)車 842000)
塔河煉化有限責(zé)任公司常壓蒸餾裝置加工的原油是塔河劣質(zhì)稠油。該原油密度大、鹽含量高、硫含量高且運(yùn)動(dòng)黏度高,原油電脫鹽運(yùn)行效果不佳,脫后油中鹽質(zhì)量濃度為7~10 mg/L。運(yùn)行過(guò)程中,常壓蒸餾裝置塔頂系統(tǒng)結(jié)鹽嚴(yán)重,設(shè)備腐蝕加劇,影響裝置處理量。分析了常壓蒸餾裝置塔頂系統(tǒng)結(jié)鹽腐蝕機(jī)理,提出了合理措施以減少塔頂系統(tǒng)結(jié)鹽和減輕塔頂系統(tǒng)腐蝕,為常壓蒸餾裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行提供了保障。
常壓蒸餾裝置塔頂系統(tǒng)結(jié)鹽腐蝕
中國(guó)石化塔河煉化有限責(zé)任公司1.50 Mt/a常壓蒸餾裝置于2006年7月改擴(kuò)建投產(chǎn),加工的原油是塔河劣質(zhì)稠油。由于塔河原油密度大、鹽含量高且運(yùn)動(dòng)黏度高(見(jiàn)表1),電脫鹽運(yùn)行效果不佳。原油進(jìn)入常壓塔攜帶的氮化物、氯化物和硫化物在反應(yīng)過(guò)程中會(huì)生成NH4Cl和NH4HS。這些銨鹽與回?zé)捨塾椭袛y帶的焦粉等雜質(zhì)結(jié)合,附著在常壓塔頂部塔壁及頂部塔盤(pán)上,導(dǎo)致常壓塔無(wú)法正常運(yùn)行,裝置每3到4個(gè)月必須進(jìn)行一次降低負(fù)荷水洗。水洗不僅影響裝置加工負(fù)荷,而且嚴(yán)重腐蝕常壓塔頂部塔盤(pán)及后續(xù)管線,給常壓蒸餾裝置安全運(yùn)行帶來(lái)了危害。
表1 塔河原油性質(zhì)
2.1工藝參數(shù)波動(dòng)
常壓塔頂部介質(zhì)鹽含量高,運(yùn)行過(guò)程中不斷有結(jié)晶鹽析出,并與鐵銹、焦炭粉末等混合在一起沉積于塔壁、塔壁熱電偶、塔盤(pán)、塔頂回流線、降液管和受液盤(pán)等處,積累到一定程度就會(huì)阻礙液體流動(dòng),堵塞塔盤(pán)。結(jié)鹽后,常壓塔頂部回流量逐漸下降且波動(dòng)較頻繁,頂部溫度和壓力大幅波動(dòng),難以控制,會(huì)出現(xiàn)沖塔現(xiàn)象,汽油質(zhì)量無(wú)法保證;常壓塔壓力降增大,裝置能耗增加;塔內(nèi)壓力波動(dòng)大,系統(tǒng)操作彈性變小,限制了裝置處理量。
2.2塔頂熱電偶顯示溫度偏低
由于常壓塔頂部塔壁介質(zhì)流速緩慢或存在不流動(dòng)區(qū)域,析出的結(jié)晶鹽會(huì)附著在常壓塔頂部塔壁,隨著時(shí)間延長(zhǎng),結(jié)鹽會(huì)越來(lái)越厚。2016年10月常壓塔檢修時(shí),發(fā)現(xiàn)頂部塔壁結(jié)鹽已經(jīng)將長(zhǎng)約12 cm的熱電偶套管完全包裹,導(dǎo)致常壓塔頂熱電偶顯示的測(cè)溫?cái)?shù)據(jù)偏低。常壓塔頂部塔壁結(jié)鹽情況見(jiàn)圖1。
圖1 常壓塔頂部塔壁結(jié)鹽情況
2.3塔盤(pán)腐蝕情況
2016年10月常壓塔檢修時(shí),發(fā)現(xiàn)常壓塔頂5層塔盤(pán)腐蝕較為嚴(yán)重,且同層塔盤(pán)腐蝕程度不同:有些地方腐蝕穿孔,有些地方塔盤(pán)厚度很薄,有些地方腐蝕較輕,說(shuō)明塔頂部回流存在偏流。塔盤(pán)腐蝕情況見(jiàn)圖2。
圖2 常壓塔頂部塔盤(pán)腐蝕情況
根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況分析,常壓塔頂部腐蝕主要原因有:(1)電脫鹽運(yùn)行效果差,脫后鹽含量一直居高不下,脫后水含量波動(dòng)大;(2)原油中氯含量高;(3)低溫硫腐蝕。
3.1電脫鹽的影響
塔河劣質(zhì)稠油為中國(guó)石化塔河煉化有限責(zé)任公司單一原油來(lái)源,其密度大(接近水的密度)、黏度高。該原油和水混合常出現(xiàn)油包水、水包油現(xiàn)象,導(dǎo)致脫鹽難度加大。近年來(lái),脫后鹽質(zhì)量濃度為7~10 mg/L,遠(yuǎn)高于鹽質(zhì)量濃度5 mg/L的控制指標(biāo)。原油在常壓塔內(nèi)經(jīng)過(guò)蒸餾,部分鹽類隨油氣到達(dá)常壓塔頂部,生成鹽附著在頂部塔壁和上部塔盤(pán)之上,長(zhǎng)時(shí)間積累會(huì)影響到產(chǎn)品質(zhì)量及常壓塔操作。頂部結(jié)鹽的清除方法是常壓塔降低加工負(fù)荷,邊水洗邊生產(chǎn)。水洗過(guò)程中加入更多水,對(duì)塔盤(pán)造成嚴(yán)重腐蝕。裝置水洗期間,塔頂酸性水中鐵離子質(zhì)量濃度高達(dá)80 mg/L,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于3 mg/L的鐵離子質(zhì)量濃度控制指標(biāo),說(shuō)明水洗對(duì)塔內(nèi)構(gòu)件造成嚴(yán)重腐蝕。
3.2氯化物腐蝕
為了提高采油量,采油過(guò)程中經(jīng)常使用有機(jī)氯化物助劑。這些有機(jī)氯化物不溶于水,很難經(jīng)過(guò)電脫鹽裝置除去,造成原油及塔頂部石腦油中氯化物含量增加。塔河劣質(zhì)稠油的特殊性質(zhì)決定了電脫鹽的難度,再加上有機(jī)氯化物難以脫除,使油中氯化物質(zhì)量濃度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2 mg/L的控制指標(biāo)[1]。 HCl的另一主要來(lái)源是原油中無(wú)機(jī)鹽受熱水解。常壓塔內(nèi)部,氯主要存在于常一線、常二線,在硫化物存在時(shí),其腐蝕主要是低溫部位的HCl-H2S-H2O腐蝕。該腐蝕主要是溶解于水中的H2S和HCl造成的。
3.3低溫H2S腐蝕
低溫硫腐蝕發(fā)生在溫度小于120 ℃且有液相水存在的地方, H2S主要來(lái)源于原油中有機(jī)硫化物受熱分解;其中,液相部位腐蝕嚴(yán)重,氣相部位腐蝕輕微。當(dāng)設(shè)備溫度低于水蒸氣“露點(diǎn)”時(shí),則會(huì)在低溫部位形成H2S-H2O腐蝕環(huán)境。
4.1工藝改進(jìn)
“一脫三注”(脫鹽、注緩蝕劑、注中和劑及注水)是常壓蒸餾裝置防腐蝕的主要方法。原油電脫鹽可以從源頭解決常壓塔頂系統(tǒng)結(jié)鹽和氯化物的腐蝕問(wèn)題。針對(duì)塔河原油的性質(zhì),通過(guò)原油庫(kù)存優(yōu)化及電脫鹽操作優(yōu)化,力爭(zhēng)將脫后鹽質(zhì)量濃度控制在5 mg/L以下。
4.2設(shè)備改進(jìn)
對(duì)常壓塔頂部塔盤(pán)的腐蝕情況分析可知,頂部回流存在偏流現(xiàn)象。在常壓塔頂部回流加分布器,使頂部回流能夠均勻分布到常壓塔頂部塔盤(pán),可有效防止偏流現(xiàn)象。改造后的頂部回流分布器見(jiàn)圖3。
圖3 常壓塔頂回流分布器
4.3分餾塔除鹽成套設(shè)備
蒸餾裝置塔頂系統(tǒng)結(jié)鹽腐蝕已經(jīng)引起業(yè)界高度重視。目前,最常用的方法是蒸餾塔降量操作[2],從頂部回流泵入口給水進(jìn)行水洗。該方法加重了設(shè)備腐蝕,影響裝置加工負(fù)荷。水洗過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)法保證,需要采用新技術(shù)設(shè)備來(lái)解決該問(wèn)題。
塔頂循環(huán)油除鹽成套設(shè)備在某石化公司延遲焦化裝置分餾塔應(yīng)用效果良好,塔頂循環(huán)油除鹽成套設(shè)備工作流程見(jiàn)圖4。
圖4 塔頂循環(huán)油除鹽成套設(shè)備工作流程
該成套除鹽設(shè)備主要由湍旋混合器、微萃取-分離器和油水分離器三部分組成。通過(guò)湍旋混合器將水均勻分散到循環(huán)油中,油中的鹽溶解到水中,經(jīng)微萃取-分離器深度捕獲鹽類離子并將油水進(jìn)行初步預(yù)分離,油水分離器利用粗?;安y強(qiáng)化沉降,快速、高效實(shí)現(xiàn)油水分離,溶水性鹽溶于水中被帶出,達(dá)到塔頂循環(huán)油在線脫鹽目的。工業(yè)應(yīng)用表明,利用該技術(shù)后,氯的脫除率約為80.86%。建議在常壓塔頂使用該技術(shù)進(jìn)行除鹽。
常壓蒸餾裝置塔頂系統(tǒng)低溫部位氯含量較高。建議根據(jù)塔河原油的性質(zhì),優(yōu)化全廠原油庫(kù)存,使得原油進(jìn)電脫鹽前有足夠沉降時(shí)間;在設(shè)備條件滿足時(shí),提高電脫鹽操作溫度,篩選優(yōu)質(zhì)高效破乳劑,降低脫后原油鹽含量;根據(jù)生產(chǎn)及塔內(nèi)設(shè)備構(gòu)件情況,對(duì)塔頂回流分布進(jìn)行合理改造;結(jié)合國(guó)內(nèi)外常壓蒸餾裝置所采用的先進(jìn)除鹽技術(shù),將鹽從常壓蒸餾裝置塔頂系統(tǒng)脫除,達(dá)到減少結(jié)鹽和減緩腐蝕的目的。
[1] 王健,曹志濤,馬玲玲,等.常減壓蒸餾裝置的設(shè)備腐蝕與防護(hù)[J].石油化工腐蝕與防護(hù),2016,33(6):23-25.
[2] 張金生.焦化分餾塔頂塔盤(pán)結(jié)鹽的處理措施[J].煉油技術(shù)與工程,2009,39(3):24-26.
(編輯 王維宗)
MechanismAnalysisandCountermeasuresofCorrosioninOverheadSystemofAtmosphericDistillationUnit
GuoHui
(SINOPECTahePetrochemicalCompany,Kuche842000,China)
In Tahe Petrochemical Company, the raw material processed by atmospheric distillation unit is Tahe inferior heavy oil, of which density, salt content, sulfur content and viscosity are all high. Crude electric desalting was inefficient, with a salt content after desalting of 7~10 mg/L. Salt deposit on the overhead system was serious during the operation process, which could result in an aggravating corrosion and hence reduce the unit capacity. Mechanism of the salt deposit corrosion was analyzed, and reasonable measures were proposed to reduce salt deposit and corrosion of overhead system, which could ensure a long-period operation of the unit.
atmospheric distillation unit, overhead system, salt deposit, corrosion
2017-02-17;修改稿收到日期:2017-05-11。
郭輝, 2003年畢業(yè)于新疆石油學(xué)院,現(xiàn)在該公司從事生產(chǎn)技術(shù)管理工作。E-mail:hgyzhu@sohu.com