彭志勇,徐自奇,李 強(qiáng)
(中國石油四川石化有限責(zé)任公司,四川成都 611930)
丁辛醇裝置真空系統(tǒng)優(yōu)化運行
彭志勇,徐自奇,李 強(qiáng)
(中國石油四川石化有限責(zé)任公司,四川成都 611930)
丁辛醇裝置真空系統(tǒng)在采用脫鹽水作為循環(huán)工作液時,其含油廢水排放管線的工藝流程不符合生產(chǎn)廢水達(dá)標(biāo)排放,以及辛醇預(yù)精餾塔穩(wěn)定操作要求,根據(jù)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的實際情況,結(jié)合裝置現(xiàn)場對真空系統(tǒng)部分管線提出了改造,有利于生產(chǎn)廢水達(dá)標(biāo)排放和精餾系統(tǒng)穩(wěn)定操作。
丁辛醇;真空系統(tǒng);達(dá)標(biāo)排放
Abstract:When the desiccant water is used as the circulating working fluid,the technological process of the oil-containing wastewater discharge pipeline is not in accordance with the discharge standard of the production wastewater and the stable operation requirement of the octanol pre-distillation column.According to the actual situation in the production process Situation,combined with the device site on the vacuum system part of the pipeline made a transformation,is conducive to the production of wastewater discharge and distillation system stable operation.
Key words:butanol;vacuum system;discharge standard
四川石化丁辛醇裝置采用佶偙納士水環(huán)真空泵為辛醇精餾系統(tǒng)提供穩(wěn)定真空度,辛醇預(yù)精餾塔操作壓力為20kPa,辛醇精餾塔操作壓力為17.5kPa,在設(shè)計初期以辛醇作為工作液,后改用脫鹽水作為工作液。其工藝流程如圖1所示。
圖1 真空系統(tǒng)流程圖
真空系統(tǒng)的流程為:真空系統(tǒng)分離器V-1365被中間隔板分為水相(工作液)和油相(廢液),脫鹽水經(jīng)水相側(cè)補(bǔ)液口加入,工作液通過P-1367泵提壓,經(jīng)E-1365冷卻后進(jìn)入M-1365水環(huán)真空泵腔體,循環(huán)量約為2.2~22m3/h,冷卻后的溫度控制在37℃,利用偏心水環(huán)泵將辛醇精餾系統(tǒng)內(nèi)的氣體(空氣、氫氣、甲烷、正丁醇、辛醇、水)抽出,與工作液一起進(jìn)入V-1365中,進(jìn)行油水分層,抽出的水和醇類在工作液側(cè)富集后溢流過隔板進(jìn)入油相側(cè)。當(dāng)油相側(cè)的液位高于350mm時,打開自流排放線閥門6,排放至噴射器凝液槽V-1307,進(jìn)而進(jìn)入水汽提塔汽提油相(工作液為水的工況);也可通過P-1366排液泵排至辛醇預(yù)精餾塔中(工作液為辛醇的工況)。
在真空泵檢修時,可通過打開閥門5、4、7對泵體工作液進(jìn)行排放至生產(chǎn)廢水池;系統(tǒng)長期停車后,可通過打開閥門2、3、4、5以及E-1365殼程排放閥(NC),對系統(tǒng)進(jìn)行排盡,充氮保護(hù)。
目前,辛醇預(yù)精餾系統(tǒng)不凝氣較少,壓力調(diào)節(jié)閥維持在1%開度即可保證真空度正常。為保證真空泵入口氣流的穩(wěn)定,從V-1365氣相回流至真空泵入口的精餾系統(tǒng)壓力調(diào)節(jié)閥開度已開至83%~90%,由此說明,真空系統(tǒng)抽真空能力強(qiáng)。在辛醇精餾系統(tǒng)進(jìn)料穩(wěn)定的情況下,真空系統(tǒng)運行平穩(wěn)。
當(dāng)用水作為循環(huán)液時,收集的醇類可正常溢流過擋板進(jìn)入油相側(cè),從設(shè)計數(shù)據(jù)來看,分離器收集的可凝液體大部分來自于辛醇預(yù)精餾塔,進(jìn)入油相側(cè)的溶液中,油水各半,損失的工作液可以由預(yù)精餾系統(tǒng)抽出的水彌補(bǔ),繼而保證工作液側(cè)全部為水相。而實際情況是,由于進(jìn)入辛醇預(yù)精餾塔的粗辛醇中,輕組分(不凝氣)很少,所以塔頂?shù)乃?、正丁醇、辛醇被帶至V-1365分離器的量也很少,分離器液位上漲的十分緩慢。無法實現(xiàn)連續(xù)排放,只有當(dāng)V-1365油相側(cè)積累一定量的含油廢水之后,才能排向V-1307中。
就目前工藝操作來看,存在以下問題:
首先,辛醇水分配系數(shù)為720,即1體積辛醇可溶解于720體積水中,由于辛醇沸點高達(dá)184℃,排往水汽提系統(tǒng)的含油廢水無法被溫度只有136℃的低壓蒸汽汽提出來,因而會造成生產(chǎn)廢水排放不達(dá)標(biāo)。
其次,現(xiàn)場V-1365水相、油相以及真空系統(tǒng)排放線均接至生產(chǎn)廢水接口,這不符合生產(chǎn)廢水達(dá)標(biāo)排放要求,特別是在真空系統(tǒng)排料檢修時,廢液無法收集。
第三,當(dāng)V-1365油相液位達(dá)到350mm時,含油廢水量為0.19m3,如果將油水混合物通過P-1366泵送至辛醇預(yù)精餾塔中,會造成預(yù)精餾塔塔盤溫度紊亂,系統(tǒng)真空度升高,嚴(yán)重時造成大量油水帶入真空系統(tǒng),使得V-1365中油相增加。
第四,生產(chǎn)實際中,由于真空系統(tǒng)工作液的損失量無法通過預(yù)精餾系統(tǒng)抽出的水進(jìn)行彌補(bǔ),因為無法保證工作液側(cè)全部為水相。
第五,工作液側(cè)現(xiàn)場玻璃板液位計,上管口與氣相相通,下管口與工作液相通,在預(yù)精餾系統(tǒng)波動的情況下,油相逐漸在玻璃板中積累,造成玻璃板液位計出現(xiàn)油水分層。由于醇與水密度的差異,玻璃板中油相越來越多,玻璃板液位計顯示液位將高于雷達(dá)液位計指示液位,當(dāng)玻璃板液位計中全是油相時,玻璃板中液位高度將比分離器中實際液位高出6cm,影響現(xiàn)場巡檢人員對工作液側(cè)油相高度的判斷,如果出現(xiàn)錯誤操作,影響甚大。
1)建議禁止將V-1365中的含油廢水排入V-1307中。
2)建議對V-1365工作液側(cè)玻璃板液位計應(yīng)定期排放,防止因判斷錯誤而出現(xiàn)誤操作。
3)將V-1365及真空泵排盡線連接至地下廢液槽中,可避免檢修時廢液排至生產(chǎn)廢水系統(tǒng)。
4)將V-1365油相側(cè)含油廢水排入辛醇預(yù)精餾塔受槽,既可保證生產(chǎn)廢水排放達(dá)標(biāo),又可避免辛醇預(yù)精餾塔操作溫度出現(xiàn)紊亂。
現(xiàn)場新增V-1365至辛醇預(yù)精餾塔受槽管線,在投用運行過程中:
1)工藝上可以實現(xiàn)自流排放,可以減少或者停止P-1366泵的運行,節(jié)約電能;
2)排放進(jìn)辛醇預(yù)精餾塔后,根據(jù)操作不同,最多對塔頂三層塔盤造成較小波動;
3)生產(chǎn)廢水在排放過程中COD值明顯下降。
Optimized Operation of Vacuum System for Butyl Alcohol
Peng Zhi-yong,Xu Zi-qi,Li Qiang
TQ223.12
A
1003–6490(2017)09–0101–02
2017–06–28
彭志勇(1982—),男,四川成都人,工程師,主要從事丁辛醇工作。