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1000MW機(jī)組汽動(dòng)給水泵密封水系統(tǒng)改造

2017-10-16 20:38:24諶麗吳春潮
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2017年29期

諶麗++吳春潮

摘 要:針對(duì)汽動(dòng)給水泵密封水回水不暢的問題,分析原因,提出改造方案和措施,改造后取得良好效果,并提出了改造后汽動(dòng)給水泵在運(yùn)行、跳閘、停運(yùn)狀態(tài)下防止油中進(jìn)水的密封水控制措施。

關(guān)鍵詞:汽動(dòng)給水泵;密封水回水不暢;改造控制

中圖分類號(hào):TK264.1+2 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):2095-2945(2017)29-0044-02

某廠一期2×1000MW機(jī)組汽動(dòng)給水泵密封水系統(tǒng)在機(jī)組啟、停運(yùn)過程中尤其是機(jī)組緊急停機(jī)或汽動(dòng)給水泵停運(yùn)過程中,由于密封水系統(tǒng)回水不暢,導(dǎo)致回水進(jìn)入小機(jī)油系統(tǒng)中,造成小機(jī)潤(rùn)滑油油質(zhì)乳化,降低小機(jī)軸瓦潤(rùn)滑效果,影響到了小汽輪機(jī)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。本文就其原因進(jìn)行了分析,提出了汽動(dòng)給水泵密封水系統(tǒng)的改造方案和措施,經(jīng)改造后效果良好,同步提出了改造后汽動(dòng)給水泵在運(yùn)行、跳閘、停運(yùn)狀態(tài)下防止油中進(jìn)水的密封水控制措施。

1 某廠一期2×1000MW機(jī)組汽動(dòng)給水泵密封水系統(tǒng)簡(jiǎn)介

某廠一期工程安裝兩臺(tái)上海汽輪機(jī)有限公司引進(jìn)德國西門子技術(shù)生產(chǎn)的1000MW超超臨界汽輪機(jī),型號(hào)為N1000-26.25/600/600(TC4F),汽輪機(jī)型式是超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、雙背壓、凝汽式汽輪機(jī)、采用八級(jí)回?zé)岢槠?。該機(jī)組所用的汽動(dòng)給水泵組為Sulzer公司生產(chǎn)的HPT 400-490-6s型汽動(dòng)給水泵、HZB303-720型前置泵,該型號(hào)汽動(dòng)給水泵的密封系統(tǒng)為迷宮密封,其主要的工作原理是利用間隙控制泄露的方法來實(shí)現(xiàn)氣動(dòng)給水泵的密封功能。

系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí),密封水會(huì)分兩路從給水泵的平衡腔室和前置泵進(jìn)口順著迷宮密封泄出(如圖1);在把汽動(dòng)給水泵用作備用泵的情況下,密封水會(huì)沿著迷宮密封泄出。每臺(tái)泵都會(huì)有兩只迷宮,分別在自由端和傳動(dòng)端,每只迷宮各有一只壓力控制閥,壓力控制閥盡量安裝在靠近水泵的地方,這樣可以降低從控制閥到迷宮密封之間的管損。某電廠汽動(dòng)給水泵密封水調(diào)節(jié)閥位置安裝在汽機(jī)房8.6米層,汽動(dòng)給水泵安裝在17米層。

2 某廠汽動(dòng)給水泵密封水系統(tǒng)運(yùn)行過程中存在的主要問題

某電廠2×1000MW機(jī)組在調(diào)試期間,我們通過跟蹤發(fā)現(xiàn)汽動(dòng)給水泵密封水存在以下問題:

(1)汽動(dòng)給水泵泵組注水前,按照規(guī)定應(yīng)先投入密封水,但密封水投入后僅靠至凝汽器的U形多級(jí)水封回水,無法確保回水暢通。在密封水調(diào)門開度僅為2%時(shí),汽動(dòng)給水泵軸端漏水嚴(yán)重,水通過汽動(dòng)給水泵油水隔離腔室的呼吸罩、放水小孔向外泄漏,同時(shí)水進(jìn)入了汽動(dòng)給水泵軸承室,使?jié)櫥椭写罅繋⒂拖溆臀簧?。?)多級(jí)水封安裝位置錯(cuò)誤。施工單位將多級(jí)水封安裝在汽機(jī)房8.6m(設(shè)計(jì)在0m),機(jī)組抽真空過程中多級(jí)水封無法可靠密封,造成了軸承室向外跑油事故的發(fā)生。(3)根據(jù)同類電廠經(jīng)驗(yàn),某廠需要增設(shè)密封水排地溝電動(dòng)截門,以便當(dāng)設(shè)備需要緊急停機(jī)時(shí),可以在短時(shí)間內(nèi)達(dá)到密封水的排泄點(diǎn),從而扭轉(zhuǎn)密封水不能正常排泄的局面。密封水不能正常排泄就會(huì)進(jìn)入軸承室,滲透到潤(rùn)滑油中破壞油質(zhì),影響到設(shè)備的軸承、油動(dòng)機(jī)等重要零部件的使用壽命和安全運(yùn)行。

3 汽動(dòng)給水泵密封水回水不暢問題分析

我們可以根據(jù)以往運(yùn)行中的汽動(dòng)給水泵的密封水系統(tǒng)出現(xiàn)的各種問題,再結(jié)合該系統(tǒng)的功能及構(gòu)造,從以下兩個(gè)方面對(duì)產(chǎn)生回水不暢的原因進(jìn)行了具體的分析:

3.1 運(yùn)行及操作方面

通過對(duì)該系統(tǒng)的功能和原理認(rèn)真研究和分析發(fā)現(xiàn):該汽動(dòng)給水泵屬于迷宮式密封系統(tǒng),在正常運(yùn)行時(shí)的密封水由回水母管流至U型的多級(jí)水封,再由多級(jí)水封回收到凝汽器里。而當(dāng)系統(tǒng)停止運(yùn)行時(shí),鍋爐給水就會(huì)因失去抑制動(dòng)力全部流出,密封水也是如此,這時(shí)單單靠U型多級(jí)水封收集回凝汽器已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足排水的需要,某廠原有的無密封水排放至地溝的排放門,無法避免此種情況的發(fā)生。因此,為確保汽動(dòng)給水泵緊急停運(yùn)時(shí)不發(fā)生密封水回水不暢造成油中進(jìn)水的情況,應(yīng)設(shè)計(jì)密封水回水快開排地溝截門(電動(dòng)或氣動(dòng)門)。

3.2 設(shè)備、系統(tǒng)方面

為了更深一步挖掘排水不暢的原因,我們跟蹤調(diào)查了還有可能導(dǎo)致密封水回水不暢的原因:(1)從調(diào)試情況來看,該給水泵的泄荷水閥和密封水調(diào)節(jié)閥狀態(tài)良好,操作過程得到,正常運(yùn)行。(2)由于無密封水壓差(密封水壓力與泄荷水壓差),只能根據(jù)密封水回水溫度進(jìn)行簡(jiǎn)單調(diào)節(jié),無法做到精確控制、精確調(diào)節(jié)。(3)從Sulzer汽動(dòng)給水泵的出廠記錄上來看,汽動(dòng)給水泵密封軸套與襯套的間隙為在要求范圍之內(nèi),結(jié)合實(shí)際運(yùn)行情況,由間隙產(chǎn)生的影響也可以排除。(4)通過對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的安裝跟蹤調(diào)查,多級(jí)水封的安裝制造為施工單位自己加工,目前未查找到四級(jí)水封的計(jì)算書,現(xiàn)場(chǎng)管道直徑與設(shè)計(jì)相符。在實(shí)際安裝過程中,多級(jí)水封安裝位置錯(cuò)誤,因此無法保證密封水的回收,由此產(chǎn)生的影響是問題產(chǎn)生的主要因素。要求必須施工單位整改,并提供由其制造的多級(jí)水封的安裝制造、計(jì)算書。

4 某電廠1000MW機(jī)組汽動(dòng)給水泵密封水系統(tǒng)改造

4.1 改造的必要性

汽動(dòng)給水泵密封水系統(tǒng)回水不暢問題產(chǎn)生了一系列不良的后果:嚴(yán)重影響小機(jī)潤(rùn)滑油油質(zhì),威脅小機(jī)軸瓦、軸頸的運(yùn)行安全;由于小機(jī)潤(rùn)滑油、調(diào)節(jié)保安油均來自小機(jī)油箱,油中含水可能造成調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)部件銹蝕、卡澀,嚴(yán)重威脅小機(jī)的安全運(yùn)行;造成凝結(jié)水白白流失,增大工質(zhì)損失;對(duì)現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)有不良影響。

該問題如可以順利解決,將能夠完美避免因密封水的回流不暢造成小機(jī)的潤(rùn)滑油變質(zhì)或者惡化,還可以保證整個(gè)機(jī)組的安全系數(shù)、減緩機(jī)組的健康水平下降等實(shí)際的問題,還能夠更好的保證1000MW機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

4.2 改造方案

針對(duì)汽動(dòng)給水泵密封水控制原理、汽動(dòng)給水泵在啟停泵前密封水是否外漏等問題,對(duì)各地同類型電廠中使用的同類型的機(jī)組使用效果進(jìn)行了大范圍的調(diào)查和研究后提出以下改造的方案:endprint

方案一:增設(shè)汽動(dòng)給水泵密封水壓差控制信號(hào)、密封水回水至地溝電動(dòng)或氣動(dòng)控制閥門,開關(guān)信號(hào)來自DCS系統(tǒng),汽動(dòng)給水泵轉(zhuǎn)速降低時(shí),軸封密封水切換至直排地溝或直排凝汽器疏水?dāng)U容器。此方案為大部分采用迷宮密封電廠的原始設(shè)計(jì)。方案二:增設(shè)汽動(dòng)給水泵密封水壓差控制信號(hào)、密封水回水至地溝電動(dòng)或氣動(dòng)控制閥門,開關(guān)信號(hào)來自DCS系統(tǒng)。安裝專門的密封水箱,利用大氣壓與凝汽器內(nèi)壓力的壓差將低位水箱的水吸入凝汽器中,利用調(diào)節(jié)閥的控制低位水箱液位保證凝汽器的真空不被破壞。

經(jīng)調(diào)研其他同類型電廠改造情況,并經(jīng)進(jìn)行技術(shù)改造論證,最終采用方案二進(jìn)行改造。

5 改造后某廠防止小汽輪機(jī)油中進(jìn)水的密封水控制措施

5.1 小汽輪機(jī)正常運(yùn)行中,密封水應(yīng)采取以下措施防止小汽輪機(jī)油中進(jìn)水

(1)密封水調(diào)節(jié)閥投入“自動(dòng)”,調(diào)節(jié)應(yīng)正常穩(wěn)定,保持差壓在90~110kPa范圍內(nèi),調(diào)整壓差時(shí)以就地密封水回水溫度為準(zhǔn),且密封水回水溫度在60~70℃ 左右,回水室呼吸器不冒汽水,水腔室排水口不排水(或有微量滴水),密封水回水與凝結(jié)水溫度一致說明密封水壓力偏大;接近泄荷水溫度說明密封水壓力偏小。(2)發(fā)現(xiàn)汽動(dòng)給水泵兩端密封水漏水,應(yīng)立即結(jié)合回水溫度與漏水情況調(diào)節(jié)密封水差壓。(3)正常運(yùn)行中凝結(jié)水泵切換及凝結(jié)水壓力不穩(wěn)定時(shí)注意汽動(dòng)給水泵密封水的監(jiān)視及調(diào)整。

5.2 機(jī)組正常運(yùn)行中汽動(dòng)給水泵組停運(yùn)時(shí),應(yīng)對(duì)密封水進(jìn)行以下操作,防止小汽輪機(jī)油中進(jìn)水

(1)調(diào)整汽動(dòng)給水泵密封水回水箱至凝汽器調(diào)門開度,注意監(jiān)視大機(jī)真空變化。(2)在小汽輪機(jī)脫扣時(shí)密封水調(diào)節(jié)門切至手動(dòng),派人到就地檢查該汽動(dòng)給水泵兩端不冒汽水。(3)汽動(dòng)給水泵前置泵停運(yùn)時(shí),派人到就地檢查該汽動(dòng)給水泵兩端不冒汽水,否則及時(shí)調(diào)整密封水差壓,汽動(dòng)給水泵前置泵停轉(zhuǎn)后關(guān)閉密封水回水至汽動(dòng)給水泵前置泵入口的泄荷閥。(4)汽動(dòng)給水泵組需放水消壓時(shí),待系統(tǒng)消壓后才能停運(yùn)密封水。

5.3 機(jī)組正常運(yùn)行中汽動(dòng)給水泵組投運(yùn)時(shí),應(yīng)對(duì)密封水進(jìn)行以下操作,防止小汽輪機(jī)油中進(jìn)水

(1)先投入汽動(dòng)給水泵密封水,再對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行注水。(2)啟動(dòng)汽動(dòng)給水泵前置泵前,打開密封水回水至汽動(dòng)給水泵前置泵入口的泄荷閥。啟動(dòng)時(shí)派人到就地檢查汽動(dòng)給水泵兩端不冒水。(3)小汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)時(shí),派人到就地檢查該汽動(dòng)給水泵兩端不冒汽水,否則及時(shí)調(diào)整密封水差壓。

參考文獻(xiàn):

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