陳曉義,歐小高,向 超,劉 洋
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核電百萬千瓦發(fā)電機整組啟動調(diào)試技術改進與實施
陳曉義,歐小高,向 超,劉 洋
(中廣核工程有限公司,廣東深圳 518124)
某在建核電項目以嶺澳二期為依托,同樣采用百萬千瓦汽輪發(fā)電機組技術,但其設備選型存在諸多差異,發(fā)電機整組啟動面臨新的困難。調(diào)試人員通過深入分析,解決了勵磁變接入時機、定子接地保護驗證窗口、主變差動校驗方法等問題,并提出了一種新的發(fā)電機整組優(yōu)化方案,在該項目1~4號發(fā)電機組實踐的基礎上,最終形成本文,供我國核電百萬千瓦級發(fā)電機組整組啟動參考。
核電;整組啟動;試驗;發(fā)電機組;改進
某核電站一期工程設計容量為4×1089MW。其發(fā)電機組與參考電站嶺澳二期項目基本一致,均采用TA1100-78型汽輪發(fā)電機組,而與發(fā)電機緊密關聯(lián)的離相封閉母線系統(tǒng)以及發(fā)變組保護系統(tǒng)選型發(fā)生了改變。對于新建機組的發(fā)電機整組啟動調(diào)試技術已無法簡單套用參考電站[1],需對其進行改進和優(yōu)化,在有效規(guī)避風險的同時,以期取得更大的社會、經(jīng)濟效益。
基本思路為對比發(fā)電機整組啟動密切相關系統(tǒng)設備的差異項,逐項分析其對發(fā)電機整組啟動的影響、試驗可能存在的風險,并結合工程建設中的實際情況,在參考電站既有技術的基礎上,嘗試調(diào)試方法進行改進。一是完善整組啟動中某些薄弱環(huán)節(jié),二是優(yōu)化主線關鍵路徑。
與發(fā)電機整組啟動相關的系統(tǒng)按一、二次劃分。一次部分主要為發(fā)電機、機組負荷開關、機組離相封閉母線、主廠變。二次部分主要為勵磁系統(tǒng)、發(fā)變組保護系統(tǒng)、同期并網(wǎng)系統(tǒng)。其與參考電站的對比見表1。從中可以看出需重點分析比對的是機組離相封閉母線及發(fā)變組保護系統(tǒng)。
表1 設備選型對比表
1.1.1 機組離相封閉母線差異項的影響
該項目在發(fā)電機與主變之間,采用離相封閉母線連接[2],其中勵磁機變T接在發(fā)電機與機組負荷開關之間的封閉母線上,位置如圖1所示。
其連接方式與嶺澳二期略有不同。其與封母連接部位在封閉母線側沒有盆式絕緣子,造成封閉母線的氣密邊界擴展至勵磁變頂部,包括橡膠套邊沿。而發(fā)電機整組啟動調(diào)試期間,發(fā)電機短路、空載試驗,均使用臨時起勵電源。此時的勵磁變處于隔離狀態(tài),隔離點為勵磁變與封閉母線軟連接安裝位置。當勵磁變正式接入時,需要對連接部位的橡膠套重新進行氣密檢查。即使按密封一次合格,從注膠到密封膠固化,也至少需要24h的主線工期,而這將成為聯(lián)調(diào)試驗中的關鍵路徑。
圖1 離相封閉母線平面布置圖
1.1.2 發(fā)變組保護系統(tǒng)差異項的影響
該項目發(fā)變組保護裝置采用南瑞RCS-985系列,其發(fā)電機、變壓器保護類型與參考電站一致,主要的區(qū)別在于以下兩項:
(1)100%定子接地保護的原理改變(見表2)
南瑞注入式的100%定子接地保護,需要在發(fā)電機真實建壓的情況下,實際校驗動作參數(shù)[3],即在發(fā)電機中性點側實際連接接地電阻,以0.5~5kΩ的范圍,檢驗裝置讀數(shù)與實際接地阻值的匹配度,這相當于在發(fā)電機整組啟動聯(lián)調(diào)試驗中新增一個項目。
表2 100%定子接地保護對比表
(2)主變差動驗證所需的負載電流改變
因采用較大變比的電流互感器(4000/1A、33000/5A),且發(fā)變組RCS-985保護顯示精度不高,最小采樣單位為0.01A,換算到一次側電流為40A,當機組負荷較小時,不能正確顯示差動保護各側CT電流極性向量差值[4]。而首次并網(wǎng)期間,受限于核島功率不超過15%額定功率,發(fā)電機出力只能滿足廠用負荷需要,主變高壓側電流趨近于零,無法對主變差動高壓側分支臂與發(fā)電機分支臂的差流極性進行判別。當主變高壓側電流達到保護裝置電流判別的門檻時,機組功率需要達到30%額定功率或更高平臺。而這意味著在機組首次并網(wǎng)至30%額定功率平臺之間,主變差動保護無法投入,只能由主變高壓側開關的臨時充電保護替代。這極大地增加了主變高壓側故障無法及時切除的風險。
1.2.1 機組離相封閉母線差異項應對
機組封閉母線通過軟連接與勵磁變對接,再通過套管引至勵磁變內(nèi)部,然后由一根L型導線與勵磁變高壓抽頭連接(如圖2所示)。此L型導線兩端凈空距離近50cm,而機組封閉母線線電壓24kV,相電壓13.8kV,將L型導線拆除,其斷口間距足夠滿足隔離24kV母線電壓的要求。這樣勵磁變與封閉母線間的軟連接可以在整組啟動前正常安裝。然后封閉橡膠套,避免因連接正式勵磁電源而破壞機組離相封閉母線氣密邊界,延誤發(fā)電機整組啟動試驗的工期。
圖2 勵磁變結構圖
1.2.2 發(fā)變組保護差異項應對
(1)100%定子接地保護驗證
該驗證屬于新增試驗。試驗路徑圖如圖3所示,需要為其安排合適的試驗窗口??紤]其驗證期間需要發(fā)電機真實建壓40%U,且需要發(fā)電機出線側主接線結構正常[5],所以可以安排在發(fā)電機空載試驗完成、具備升壓條件,且勵磁變接入達到機組正常運行狀態(tài)的窗口下進行。具體可以選擇的窗口為發(fā)電機空載試驗完成后的勵磁調(diào)節(jié)器動態(tài)參數(shù)驗證期間,也可以選擇在首次并網(wǎng),電源切換試驗跳機、跳堆后重新沖轉、起機的窗口。兩者的區(qū)別在于對首次并網(wǎng)時間點的影響,前者比后者多出4個小時左右。
圖3 100%定子接地保護試驗路徑圖
(2)主變差動帶負荷校驗的應對
主變差動保護帶負荷校驗門檻提高帶來的問題,主要體現(xiàn)在主變失去電量主保護的風險上。按慣例,主變差動保護未經(jīng)負荷電流驗證,不具備投入條件,所以當發(fā)電機并網(wǎng)時,主變差動要提前退出,而以主變高壓側開關的充電保護替代。但此狀態(tài)下一旦機組因某種原因進入孤島運行模式,主變高壓側500kV開關斷開,則充電保護失效,主變即失去電量主保護;另外,若主變高壓側出現(xiàn)故障,充電保護動作跳開主變高壓側500kV開關,只能切除外網(wǎng)能量的注入,發(fā)電機作為另外一個能量源,仍將為故障點提供能量,直至其它的保護動作跳開發(fā)電機,而這不被允許,因此可采取如下應對方法(如圖4所示)。
圖4 核電廠發(fā)電機-變壓器組主接線及主變差動CT示意圖
①在投入充電保護的同時,在發(fā)電機中性點側,再設置一項臨時的純過流保護,延時為0,作為總后備,遵循發(fā)電機過流保護整定原則[6]:
②改進主變差動的校驗方法。傳統(tǒng)的校驗方法為發(fā)電機并網(wǎng)后,以主變高壓側電流為基準,校驗與發(fā)電機機端CT的電流極性。因主變差動實際有5個分支臂,兩兩之間的相位關系一定,所以可以采取間接分段校驗的辦法,檢驗主變高壓側CT與發(fā)電機機端CT的電流極性。實現(xiàn)發(fā)電機首次并網(wǎng)時,即可驗證主變差動極性,使之具備投入條件,規(guī)避主變電量主保護缺失的風險。具體辦法為:
(a)主變經(jīng)高廠變帶廠用電運行,廠用負荷較大時(裝料后),分別進行500kV邊開關CT與高廠變A/B高壓側CT的極性檢查;
(b)發(fā)電機機組首次并網(wǎng)后,進行發(fā)電機機端側CT與高廠變CT極性檢查(機組帶初始負荷),同時以高廠變高壓側為基準向量,進行發(fā)電機機端CT與500kV邊開關CT極性校核;
(c)500kV開關合環(huán)運行,通過合環(huán)電流進行500kV邊開關與中開關CT電流極性檢查。
1.2.3 整組啟動調(diào)試關鍵路徑優(yōu)化
嶺澳二期發(fā)電機整組啟動,從發(fā)電機短路試驗開始,至機組首次并網(wǎng),其中經(jīng)歷6次啟停機,調(diào)試總工期115h。本項目整組啟動調(diào)試關鍵路徑優(yōu)化,首先著眼于啟停機次數(shù)的優(yōu)化,尋找可以減少啟停次數(shù)的辦法,其次考慮提升試驗效率的辦法,尤其是可以減少試驗間狀態(tài)轉換的辦法。
(1)95%定子接地保護實施方法優(yōu)化
發(fā)電機定子95%接地保護試驗時系統(tǒng)接線如圖5所示。試驗結束后需拆除裝設在發(fā)電機出線側A相封閉母線上的臨時接地線,涉及在發(fā)電機一次回路上進行操作[7]。嶺澳二期項目是將發(fā)電機轉檢修,即發(fā)電機側接地刀閘閉合狀態(tài)下進行相關拆除工作。期間從汽機打閘到重新沖轉具備發(fā)電機空載試驗條件,需要11h。根據(jù)嶺澳兩臺機組滅磁狀態(tài)下定子殘壓均在180V以內(nèi)的結果,試驗組對本項目95%定子接地保護試驗接線的拆除方法提出了改進設想,即通過使用10kV的絕緣接地線棒及10kV絕緣手套等安全保障工具,在不停機狀態(tài)下,直接拆除臨時接地線,以節(jié)省一次汽機起、停機操作。
(2)旋轉二極管不倒通(DNC)試驗窗口優(yōu)化
旋轉整流勵磁方式在大型發(fā)電機組中已獲得可靠應用[8]。本項目沿用了參考電站的TKJ型勵磁機,并配置有旋轉二極管監(jiān)測系統(tǒng)。其斷相檢測功能試驗需要模擬旋轉二級管斷兩相及斷一相工況,實際拆裝3次旋轉二級管導電連片,經(jīng)歷3次啟停機[9]。嶺澳二期將DNC斷相試驗安排在發(fā)電機空載試驗完成勵磁變正式接入之后、AVR動態(tài)參數(shù)試驗之前,如圖6所示,這樣3次啟停機均處于關鍵路徑之上。
圖5 發(fā)電機95%定子接保護驗證時接線圖
圖6 DNC斷相試驗安排在首次并網(wǎng)前
而首次并網(wǎng)后,電源切換試驗時,也會導致機組停機、停堆一次。若將DNC斷相試驗安排在電源切換試驗之后,重新起機之前,則可以減少1次啟停機操作,如圖7所示。
圖7 DNC斷相試驗安排在電源切換試驗后
(1)通過優(yōu)化95%定子接地試驗臨時接地線拆除辦法,試驗組在發(fā)電機空載試驗期間,成功地實施了汽機不打閘狀態(tài)發(fā)電機出線側95%定子接地驗證試驗臨時接地線拆除,減少了一次汽機起、停機操作,節(jié)省主線工期11h;
(2)通過調(diào)整勵磁變隔離點,將隔離點從勵磁變與封閉母線軟連接處下移至勵磁變柜體內(nèi)穿墻套管與勵磁變本體高壓接線柱間的導線處。空載試驗期間,此隔離點承受住了額定相電壓的考驗,未出現(xiàn)放電、擊穿現(xiàn)象,更為重要的是避免了連接正式勵磁電源時,破壞封閉母線氣密邊界,減少一次氣密再驗證工作,節(jié)省主線工期13h;
(3)將DNC斷相試驗窗口調(diào)整至首次并網(wǎng)時電源切換試驗跳機、跳堆后重新起機的窗口,減少了一次汽機啟、停機操作,節(jié)省主線工期11h。同時大大縮短了從短路試驗至首次并網(wǎng)的工期。
本項目發(fā)電機整組啟動調(diào)試工期縮短為3個工作日,即72h,比參考電站節(jié)省43h,最終形成的發(fā)電機整組啟動調(diào)試關鍵路徑如下:
圖8 DNC斷相試驗調(diào)整至首次并網(wǎng)后
通過對主變差動保護帶負荷校驗方法改進,本項目發(fā)電機組首次并網(wǎng)后,在發(fā)電機帶初始功率47MW條件下,順利完成發(fā)電機機端側CT與高廠變CT極性檢查,極性正確,具體數(shù)據(jù)見表3。
表3 主變差動保護采樣數(shù)據(jù)
而主變高壓側CT與高廠變CT極性檢查,在機組整組啟動前已完成,極性正確,所以發(fā)電機機端側CT與主變高壓側CT極性必然正確。主變差動保護具備投入條件,整組啟動期間主變電量主保護缺失問題得以有效解決。
本核電項目百萬千瓦發(fā)電機整組啟動,通過對2項設備差異項的深入分析,對2項整組啟動聯(lián)調(diào)技術的改進,優(yōu)化機組首次并網(wǎng)聯(lián)調(diào)主線工期43h以上,總結出了截止目前核電發(fā)電機整組啟動調(diào)試最優(yōu)路徑,并排查出機組首次并網(wǎng)期間主變電量主保護單純依靠充電保護的隱患,解決了首次并網(wǎng)期間主變差動保護驗證的難題。其實際效果已在該項目4臺機組的調(diào)試過程中得到體現(xiàn),供國內(nèi)同類型機組參考。
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Start-up Commissioning Technology Improvement and Implementation for 1000MW Generator in Nuclear Power Project
CHEN Xiaoyi, OU Xiaogao, XIANG Chao, LIU Yang
(China Nuclear Power Engineering Co., Ltd., Shenzhen 518124, China)
A nuclear power project taking Ling'ao phase II as reference, applied the same 1000MW generator technology, but chose some different equipment. Through in-depth technical analysis, test personnel solved many problems such as when the excitation transformer joined in, how to do the stator earth fault and main-transformer differential protection tests, and proposed a new start-up commissioning method, this paper was written on the basis of the practice of units 1~4, which is a reference for the whole set of the 1000MW half speed generator.
nuclear power; start-up commissioning; test; generating unit; improvement
TM623.3
B
1000-3983(2017)05-0076-05
2016-10-25
陳曉義(1982-),2005年畢業(yè)于華中科技大學電氣自動化專業(yè),中廣核工程有限公司調(diào)試中心,發(fā)變電系統(tǒng)啟動調(diào)試,高級工程師。