曾文龍
(中國南方電網(wǎng)有限責任公司超高壓輸電公司廣州局,廣東廣州,510000)
基于PLC程序的多接口變壓器狀態(tài)數(shù)據(jù)異步采集變送器研制
曾文龍
(中國南方電網(wǎng)有限責任公司超高壓輸電公司廣州局,廣東廣州,510000)
文章在基于PLC單片機編程技術(shù)導(dǎo)入模型,研制出一種多接口變壓器狀態(tài)數(shù)據(jù)異步采集變送器,徹底解決后臺對變壓器部分監(jiān)測數(shù)據(jù)采集存在較大誤差的問題,實現(xiàn)對后臺對變壓器狀態(tài)數(shù)據(jù)準確在線監(jiān)測,同時實現(xiàn)消除不同廠家變壓器狀態(tài)數(shù)據(jù)變送與控制保護系統(tǒng)不完全匹配所造成的變壓器狀態(tài)數(shù)據(jù)采集誤差大的問題。
變壓器;PLC編程;變送器;研制
某換流站換流變?yōu)锳BB公司生產(chǎn),其狀態(tài)數(shù)據(jù)監(jiān)測與西門子換流變并不相同,與現(xiàn)行國內(nèi)控制保護系統(tǒng)有部分存在非同步對應(yīng)的問題,主要體現(xiàn)在:(1)ABB換流變油枕截面為多邊形,較之以往廣泛使用的截面為圓形的變壓器油枕有所不同,而油位變送器仍為依據(jù)圓形截面油枕數(shù)學模型計算的舊型號變送器,導(dǎo)致后臺監(jiān)測油枕油位有較大誤差。(2)ABB換流變閥側(cè)套管SF6氣體壓力傳感器輸出為6.5~20mA電流,對應(yīng)套管壓力0~470kPa,而后臺系統(tǒng)接收電流為4~20mA,同樣導(dǎo)致后臺監(jiān)測套管壓力出現(xiàn)較大誤差。就上述問題該站已記錄多條缺陷,數(shù)次消缺均未能完全解決問題,目前廠家暫無較好解決辦法。
不同廠家變壓器所采取技術(shù)標準均有不同,其在連接不同廠家的控制保護系統(tǒng)時,容易出現(xiàn)配合變送不當?shù)膯栴},對變壓器安全穩(wěn)定運行造成較大風險隱患,現(xiàn)急需一種操作轉(zhuǎn)換較為簡便的數(shù)據(jù)異步采集變送器對此類問題進行解決。
作者對變壓器狀態(tài)數(shù)據(jù)進行整合分析,根據(jù)該站運行實際狀況,挑選ABB換流變本體油枕油位數(shù)據(jù)及SF6氣體壓力傳感器數(shù)據(jù)異步傳送作為研究試點。
(1)ABB換流變油枕截面為多邊形,較之以往廣泛使用的截面為圓形的變壓器油枕有所不同,而油位變送器仍為依據(jù)圓形截面油枕數(shù)學模型計算的舊型號變送器,導(dǎo)致后臺監(jiān)測油枕油位有較大誤差。研究一種數(shù)學算法,將輸入信號進行擬合運算得出誤差較小的輸出信號。
(2)ABB換流變閥側(cè)套管SF6氣體壓力傳感器輸出為6 5~20mA電流,對應(yīng)套管壓力0~470kPa,而后臺系統(tǒng)接收電流為4~20mA,同樣導(dǎo)致后臺監(jiān)測套管壓力出現(xiàn)較大誤差。研究一種變送裝置,使得輸入信號轉(zhuǎn)變?yōu)榕c后臺系統(tǒng)匹配的4~20mA電流。裝置應(yīng)具備微調(diào)部分,使得輸出的信號更加精確。
根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備實際參數(shù)整合,ABB換流變閥側(cè)套管SF6氣體壓力傳感器輸出6.5~20mA電流信號,其輸出與后臺控制保護系統(tǒng)不相匹配,本變送器裝置通過將其輸出電流信號經(jīng)過電流采集模塊轉(zhuǎn)換成0~3.3V電壓信號,輸出的電壓信號經(jīng)過電壓電流轉(zhuǎn)換模塊轉(zhuǎn)換成4~20mA電流信號,輸出的電流信號輸送到后臺系統(tǒng)進行后續(xù)運算控制。
而多邊形油枕油位數(shù)據(jù)由換流變本體油位表輸出電流信號,變送器裝置同樣通過將其輸出電流信號經(jīng)過電流采集模塊轉(zhuǎn)換成0~3.3V電壓信號,電壓信號則經(jīng)過模數(shù)轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換為供單片機識別的數(shù)字信號,數(shù)字信號經(jīng)過單片機的數(shù)學運算得出擬合后的數(shù)字信號,擬合后的數(shù)字信號經(jīng)過數(shù)模轉(zhuǎn)換器再次轉(zhuǎn)換成0~3.3V電壓信號輸出,輸出的電壓信號經(jīng)過電壓電流轉(zhuǎn)換模塊轉(zhuǎn)換成4~20mA電流信號,輸出的電流信號輸送到后臺系統(tǒng)進行后續(xù)運算控制。
按照上述邏輯分析框圖,項目組按照模塊化思路對變送器裝置進行設(shè)計,如圖1所示。
變送器具備電源接口、電流輸入端、電流輸出端、輸入調(diào)零及調(diào)滿旋鈕、輸出調(diào)零及調(diào)滿旋鈕、輸出指示、LCD液晶顯示、工作指示等功能。
圖1 變送器裝置實物設(shè)計示意圖
根據(jù)現(xiàn)場換流變屏柜內(nèi)部結(jié)構(gòu),制定變送器裝置實際尺寸,結(jié)合加工廠家實際制作經(jīng)驗,最終實物如圖2所示。
圖2 變送器裝置內(nèi)部實物圖
裝置實物基本實現(xiàn)原設(shè)計方案所有功能,其操作簡介如下。
(1)主界面
上電自動進入主界面并開始工作;
主界面上顯示的數(shù)值為 “輸入電流 -> 輸出電流”;
【17工作時指示燈】閃爍。
(2)微調(diào)設(shè)置
接好線檢查無誤后上電(【16電源接口】DC 8-15V供電);
開機完畢后【17工作指示燈】閃爍;
按一下【15設(shè)置按鈕】,進入輸入調(diào)零設(shè)置,【17工作指示燈】常亮;
輸入調(diào)零:使液位傳感器處于零值位置,調(diào)節(jié)【8輸入調(diào)零旋鈕】,使顯示屏上數(shù)字為0.000;
按一下【15設(shè)置按鈕】,進入輸入調(diào)滿設(shè)置;
輸入調(diào)滿:使液位傳感器處于滿值位置,調(diào)節(jié)【6輸入調(diào)滿旋鈕】,使顯示屏上數(shù)字為1.000;
按一下【15設(shè)置按鈕】,進入輸出調(diào)零設(shè)置;
輸出調(diào)零:調(diào)節(jié)【9輸出調(diào)零旋鈕】,測量輸出電流,使輸出電流為4.000mA;
按一下【15設(shè)置按鈕】,進入輸入調(diào)滿設(shè)置;
輸入調(diào)滿:調(diào)節(jié)【12輸出調(diào)滿旋鈕】,測量輸出電流,使輸出電流為20.000mA;
按一下【15設(shè)置按鈕】,退出設(shè)置模式,開始工作,【17工作指示燈】閃爍。
從研制起,作者研發(fā)的“基于PLC程序的多接口變壓器狀態(tài)數(shù)據(jù)異步采集變送器”已在廠內(nèi)模擬實際工況進行了多次測試試驗,均表現(xiàn)良好,預(yù)計實現(xiàn)的功能均正常準確,目前,該裝置已在該站備用換流變進行實際測試。
通過推廣應(yīng)用及試驗,該套工具組可以達到以下預(yù)期成果:(1)可以實現(xiàn)多接口,多通道,異步數(shù)據(jù)整合的功能,通用性強;(2)通過擬合建模,完善多邊形油枕油位數(shù)據(jù)傳送的準確性,保證設(shè)備運行的安全穩(wěn)定性;(3)完成SF6氣體壓力傳感器輸出電流范圍與后臺系統(tǒng)不匹配的整合變送,為變壓器狀態(tài)數(shù)據(jù)異步傳送提供解決方案。
本文根據(jù)某站ABB換流變實際運行工況下難以解決的缺陷問題提出的研究分析,經(jīng)過作者的努力,基于PLC編程研制多接口變壓器狀態(tài)數(shù)據(jù)異步采集變送器實現(xiàn)了預(yù)期設(shè)計功能,能從本質(zhì)上解決該站ABB換流變本體油枕油位及SF6氣體壓力傳感器遠方就地顯示不一致的問題,也為后續(xù)變壓器狀態(tài)數(shù)據(jù)異步采集及傳送提供了實際案例,同時提供了因國內(nèi)外一次設(shè)備數(shù)據(jù)傳送與后臺控制保護系統(tǒng)不匹配的很好的解決方案。
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The multi-interface transformer status data asynchronous acquisition transmitter based on PLC program is developed
Zeng Wenlong
(China southern power grid co.,LTD.,guangzhou bureau,Guangzhou Guangdong, 510000)
The article based on programmable logic controller (PLC) in the MCU programming technology import model, developed an asynchronous data acquisition interface transformer transducer, completely solve the background part of transformer monitoring data acquisition problem, there is a big error in the background to the state of transformer on-line monitoring, data accurate and eliminate data change with different manufacturer transformer control caused by the incomplete matching transformer protection system state data acquisition of the problem of the great error
transformer; PLC programming; The transmitter; To develop