周成蹊
(上海市離心機械研究所有限公司)
臥螺離心機脫水改濃縮結(jié)構(gòu)改造
周成蹊
(上海市離心機械研究所有限公司)
臥螺離心機因無法直接達到污泥含固要求而正在退出污水處理領(lǐng)域。將臥螺離心機進行脫水改濃縮的結(jié)構(gòu)改造,使系統(tǒng)完成濃縮工序,不僅降低了污水廠改造成本,而且有效再利用了廠區(qū)原有的設(shè)備資源。
臥螺離心機 脫水 濃縮 改造 再利用
目前,隨著我國對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重視和投入,對機械設(shè)備脫水的污泥比例要求提高很快[1]。臥螺離心機作為一種可連續(xù)運行的高自動化水處理設(shè)備在國內(nèi)的水處理廠得到了廣泛的應(yīng)用。但伴隨著城市的發(fā)展,對污水處理廠產(chǎn)生的污泥提出了更高的要求。根據(jù)國家環(huán)保部辦公廳2010年發(fā)布的環(huán)辦[2010]《關(guān)于加強城鎮(zhèn)污水處理廠污泥污染防治工作的通知》中的規(guī)定,要求“污水處理廠以貯存(即不處理處置)為目的將污泥運出廠界的,必須將污泥脫水至含水率50%以下”。常規(guī)情況下,城市污水采用臥螺離心機分離出的污泥含固率在23%左右,無法達到通知要求。因此,為滿足處理要求,污水處理廠必須改進原有的處理工藝。如果直接采用板框代替離心機,對污水處理廠而言會產(chǎn)生:臥螺離心機淘汰,直接造成固定資產(chǎn)損失;污水直接進入板框處理系統(tǒng),由于濃度變化不均勻,板框自適應(yīng)程度較差,設(shè)備需要不斷進行人工調(diào)整,如果為板框系統(tǒng)建造濃縮池,則需要再投入較大成本。采用濃縮離心機對污水進行濃縮,既能解決污水濃度波動的問題,也可有效防止污泥中氮磷的析出[1],降低二次污染。
基于上述問題考慮,如果將原有臥螺離心機設(shè)備的脫水沉降功能改為為板框系統(tǒng)服務(wù)的濃縮功能,則既能實現(xiàn)原有資產(chǎn)(臥螺離心機)的再利用,又免除了為解決污水濃度變化問題而投入的濃縮池建造支出。改造后的濃縮臥螺離心機滿足了板框系統(tǒng)的污水濃度穩(wěn)定需求,使板框系統(tǒng)的污水處理優(yōu)勢得到發(fā)揮。
1.1 分離因數(shù)
分離因數(shù)是臥螺離心機的核心性能指標,離心機在高速旋轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生離心力,使需要被分離的物料在幾千倍于重力加速度的環(huán)境下,依靠物料自身所含成分密度的不同(泥、水),固體快速粘附到轉(zhuǎn)鼓壁形成固體層[2],實現(xiàn)固液分離。理論上分離因數(shù)越高,物體沉降速度也就越快,但分離因數(shù)受離心機自身材料性能、承載力及配套元件局限性等因素的限制,不可能無限增大。在實際應(yīng)用中,根據(jù)被分離物料的自身性質(zhì),設(shè)備旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生過高的分離因數(shù)可能使物料內(nèi)部分子間內(nèi)力發(fā)生變化,在分離過程中出現(xiàn)反彈,在高分離因數(shù)狀態(tài)下分離效果反而不明顯,甚至出現(xiàn)反混現(xiàn)象。分離因數(shù)Fr(設(shè)備離心力與重力加速度的比值)的計算公式如下:
Fr=rω2/g=r(2πn/60)2/g
(1)
式中g(shù)——重力加速度;
n——機器的轉(zhuǎn)速,r/min;
r——臥螺離心機轉(zhuǎn)鼓半徑,mm。
1.2 螺旋螺距
在臥螺離心機內(nèi),被分離的物料經(jīng)過螺旋與轉(zhuǎn)鼓的相對運動,貼近轉(zhuǎn)鼓壁的污泥在螺旋葉片的推動下向轉(zhuǎn)鼓小端固相出料口前進,而遠離轉(zhuǎn)鼓壁的液體則隨著葉片間形成的螺旋空間在溢流狀態(tài)下從轉(zhuǎn)鼓的大端清液口被排出,螺旋葉片的螺距有等螺距、漸變螺距和混合螺距。根據(jù)分離物料性質(zhì)的不同采用的螺距也有所差別[3]。
1.3 差速
轉(zhuǎn)鼓、螺旋因差速齒輪箱的作用而形成的相對轉(zhuǎn)速Δn稱為臥螺離心機的差速。由于差速的存在螺旋葉片對被分離的物料產(chǎn)生攪拌作用,已經(jīng)沉降于轉(zhuǎn)鼓壁的微細顆粒又重新被液體攪起,使得懸浮液再次混濁,從而降低了臥螺離心機的分離澄清效果[4]。因此,差速的選擇直接影響分離效果。差速的計算公式如下:
Δn=qm/Vm
(2)
式中 Δn——相對轉(zhuǎn)速,r/min;
qm——差速器輸入流量,mL/s;
Vm——差速器排量,m3/r。
在差速器排量不變的情況下,離心機的差速由差速器輸入流量確定。差速越大,物料在離心機內(nèi)停留的時間就越短,離心機處理能力也就越大,但分離后的固相因物料停留時間較短沒有充分實現(xiàn)固液分離,因此含固率會較低;差速越小,物料停留時間越長,螺旋對分離物料的攪動越小,分離后的固相含固率也就越高,因此也容易造成輸出扭矩無法滿足高濃度固體需要移動臨界扭矩而出現(xiàn)螺旋抱死、設(shè)備堵機的問題。
1.4 清液口高度
分離后的清液依靠溢流作用由轉(zhuǎn)鼓大法蘭的清液口流出,流出口徑向距離離旋轉(zhuǎn)軸越近,流出的液體就越清。如果清液口設(shè)置高度越高,離心機內(nèi)部存儲的物料量就越多,同時,因為內(nèi)部液面升高,留給固相的干燥區(qū)也就越小,可能造成設(shè)備承載過大、分離后的固相含水率較大的問題。通過對清液口高度的調(diào)節(jié),能實現(xiàn)清液的澄清度根據(jù)用戶要求而調(diào)節(jié)的目的[5],滿足用戶的實際需求。
1.5 推料扭矩
推料扭矩是在螺旋推動分離后的固相物料向著錐段干燥區(qū)移動的過程中產(chǎn)生的。推料扭矩T的計算公式如下:
(3)
式中pi——差速器液壓輸入口壓力,Pa;
po——差速器液壓輸出口壓力,Pa;
η——機械效率。
物料經(jīng)過離心機旋轉(zhuǎn)分離后的固相越緊實,臥螺離心機轉(zhuǎn)鼓錐段角度越傾斜、干燥區(qū)越長,則設(shè)備需要的推料扭矩也就越大。在螺旋和轉(zhuǎn)鼓相對運動過程中,如果相對速度較大、物料在離心機內(nèi)停留時間較短,則推料扭矩也就相對較小,但分離后的固相含固率也比較低;如果相對速度較小,物料停留時間也就較長,固相更緊實,分離效果更好,但固相含固率的上升必然導(dǎo)致推料扭矩的增加。
臥螺離心機應(yīng)用于脫水環(huán)節(jié)時,相對于設(shè)備單機處理能力、液相固體回收率等指標而言,提升固相含固率是更重要的指標。而對于污水處理行業(yè)的濃縮環(huán)節(jié)來說,更偏重設(shè)備單機處理能力、液相固體回收率等性能指標,而為使板框系統(tǒng)充分發(fā)揮高干度優(yōu)勢,只要保持進入板框系統(tǒng)的固相含固率穩(wěn)定即可。因此,為使原有臥螺離心機滿足污水處理濃縮要求,根據(jù)影響離心機性能的相關(guān)因素對離心機設(shè)備的結(jié)構(gòu)進行改造。設(shè)備的改造主要涉及5個方面:設(shè)備轉(zhuǎn)速調(diào)整、差速控制調(diào)整、提升轉(zhuǎn)鼓出料口耐磨性能、螺旋葉片改造和控制系統(tǒng)調(diào)整。
2.1 設(shè)備轉(zhuǎn)速調(diào)整
臥螺離心機采用三角皮帶連接電機帶輪和設(shè)備旋轉(zhuǎn)總成上的帶輪進行傳動,輸入速度與輸出速度的比值由帶輪直徑?jīng)Q定,而旋轉(zhuǎn)總成的帶輪與設(shè)備是一體加工制造的,為減少原有設(shè)備機械結(jié)構(gòu)的改動量,在設(shè)備改造過程中,針對速度的調(diào)整只對電機帶輪進行更換,同時根據(jù)離心機運行經(jīng)驗,考慮將設(shè)備運行轉(zhuǎn)速控制在設(shè)備最高轉(zhuǎn)速的0.7~0.8倍進行傳動帶輪的再設(shè)計,更換后的電機帶輪與總成帶輪直徑比為45∶49。
2.2 差速控制調(diào)整
為防止改造后的設(shè)備因為處理量的增大、進料濃縮的波動不穩(wěn)定而出現(xiàn)設(shè)備堵機,在濃縮離心機系統(tǒng)的液壓控制系統(tǒng)中增加了三點反饋排堵設(shè)置,依靠推料扭矩的變化適時調(diào)整設(shè)備差速系統(tǒng)運行狀態(tài)。需要將液壓系統(tǒng)壓力從小到大設(shè)置3個警戒壓力點,即p0、p1、p2(圖1),當液壓超過p0時,說明物料分離后濃度過高,推料扭矩增加,此時反饋系統(tǒng)發(fā)出指令,自動增加差速以確保離心機不堵機;當液壓超過p1時,說明增大差速仍不能有效避免設(shè)備發(fā)生堵機風(fēng)險,此時反饋系統(tǒng)會自動停止進泥泵、加藥泵和切割機,如果壓力又恢復(fù)到p0以下,則控制系統(tǒng)將再次開啟進泥泵、加藥泵和切割機;當液壓超過p2時,說明設(shè)備堵機,離心機主系統(tǒng)停止,控制系統(tǒng)啟動液壓系統(tǒng),通過控制進出油口的流向進行自動排堵。
圖1 差速與壓力關(guān)系
2.3 提升轉(zhuǎn)鼓出料口耐磨性能
因濃縮處理量的增大,轉(zhuǎn)鼓出料口與污泥的摩擦相應(yīng)增加,需要在出料口進行耐磨處理,采用可拆卸的耐磨刮刀(圖2)。它與物料接觸的部分噴涂4mm硬質(zhì)合金,耐磨刮刀與出料法蘭采用螺栓連接。增加耐磨刮刀不僅能在物料生產(chǎn)過程中發(fā)生磨損時方便地進行刀具更換,而且可有效降低因磨損而更換出料法蘭的直接成本。
圖2 耐磨刮刀
2.4 螺旋葉片改造
為增加旋轉(zhuǎn)總成內(nèi)液相的流出速度并加快進料處理,在原有的螺旋葉片上采用了開孔方式,從螺旋大段起沿螺旋軸線向螺旋小段開孔,螺旋外形結(jié)構(gòu)如圖3所示。
圖3 螺旋外形結(jié)構(gòu)
為減少對螺旋小段物料區(qū)的影響,開孔葉片一直到螺旋、轉(zhuǎn)鼓柱錐交接處的前一片。因改變了螺旋原有強度,為防止改造后出現(xiàn)設(shè)備自身強度性能無法滿足的問題,在孔徑大小和開孔數(shù)量上,通過計算機三維模擬繪圖軟件,對開孔后的螺旋進行模擬受力強度分析,結(jié)果表明在增加了小段葉片支撐筋后,螺旋受力均控制在強度允許范圍內(nèi)。
2.5 控制系統(tǒng)調(diào)整
根據(jù)濃縮后需滿足固相含固率為8%的分離要求,離心機控制系統(tǒng)采用恒扭矩控制模式,自動控制反饋系統(tǒng)的實現(xiàn)原理為:濃縮離心機系統(tǒng)在經(jīng)過設(shè)備啟動、達到運行轉(zhuǎn)速后,液壓系統(tǒng)根據(jù)差速器輸出的扭矩來控制輸入液壓油流量和壓力,當濃縮系統(tǒng)進料濃度增大(變小)、物料沉降變多時,導(dǎo)致推料扭矩變大(減小),此時液壓系統(tǒng)就會根據(jù)反饋信號增大(減小)壓力和流量輸入,加大(減小)螺旋轉(zhuǎn)鼓差速實現(xiàn)物料分離,達到穩(wěn)定分離并防止設(shè)備發(fā)生堵料的目的。
在城市污水處理過程中,需要對進入污水處理廠的生活污水進行初步沉淀,經(jīng)過沉淀后的污泥呈現(xiàn)為帶水的粒狀或絮狀物質(zhì)的疏松結(jié)構(gòu),含固率一般在0.2%~4.0%。由于污泥固體少、含水量大,如果不經(jīng)過濃縮處理直接進行板框系統(tǒng)擠壓脫水,則會因物料濃度不穩(wěn)定,而影響板框系統(tǒng)處理的連續(xù)性,且需要更大處理量的系統(tǒng),其處理成本和場地占用也十分龐大。未經(jīng)濃縮的待處理污泥水如果長期暴露在空氣中還會因為二次生化反應(yīng)釋放刺激難聞的有害氣體。采用臥螺離心機濃縮處理系統(tǒng)來逐步代替初沉池和反混池的濃縮工序,可有效解決濃縮池占地大、處理效率低、固定投資成本高、建造工期長和管理控制難的問題。
在某城市污水處理廠,經(jīng)過和廠區(qū)管理部門、技術(shù)支持部門和現(xiàn)場操作人員的共同努力,根據(jù)現(xiàn)場用戶方提供的廠區(qū)結(jié)構(gòu)、結(jié)合原離心機系統(tǒng)脫水流程處理效果和目前的需求,對系統(tǒng)進行流程改造(圖4)。經(jīng)過實驗數(shù)據(jù)摸索、上述臥螺離心機系統(tǒng)脫水改濃縮的設(shè)備機械結(jié)構(gòu)和電氣控制邏輯的修改后,臥螺離心機(LW530濃縮機)的相關(guān)主要參數(shù)如下:
轉(zhuǎn)鼓最高轉(zhuǎn)速 3 000r/min
轉(zhuǎn)鼓有效長度 2 270mm
轉(zhuǎn)鼓大端內(nèi)徑 530mm
差速 2~30r/min
最高分離因數(shù) 2 666
差速器形式 液壓差速器+變頻可調(diào)
圖4 濃縮系統(tǒng)流程圖
在現(xiàn)場調(diào)試階段,對臥螺離心機的轉(zhuǎn)速、差速、內(nèi)液池高度進行調(diào)整后,系統(tǒng)數(shù)據(jù)見表1。
表1 濃縮系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)
分析表1數(shù)據(jù)可知:只改變離心機旋轉(zhuǎn)速度時,隨著速度的提高,分離因數(shù)增大,但濃縮后的污泥含固率不升反降,說明對不同的污水處理需要不同的分離因數(shù),過高的分離因數(shù)反而會達不到預(yù)期效果;增大污水進料量,提高旋轉(zhuǎn)體內(nèi)液池高度,在加快差速的同時,扭矩隨之也有所上升,經(jīng)測試分離后的污泥含固率穩(wěn)定在7%~9%,說明將設(shè)備轉(zhuǎn)速降低使分離因數(shù)控制在1 150~1 300之間后,提高設(shè)備差速、加大擠壓扭矩、提升液池高度,就能使污水的濃縮效果達到用戶對含固率的要求。在實際使用中,臥螺離心機(LW530濃縮機)的設(shè)備參數(shù)設(shè)定如下:
轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速 2 100r/min
轉(zhuǎn)鼓有效長度 2 270mm
轉(zhuǎn)鼓攔液板高度 294mm
轉(zhuǎn)鼓出液口數(shù) 6
差速 10~15r/min
分離因數(shù) 1 306
差速器輸出壓力 1.85MPa
差速器液壓輸入頻率 30Hz
螺旋、轉(zhuǎn)鼓錐角 8°
進料流量 70~75m3/h
臥螺離心機的結(jié)構(gòu)改動包括:為提高設(shè)備單機處理能力,調(diào)整螺旋結(jié)構(gòu),開設(shè)中心孔增大液體流量;調(diào)整設(shè)備差速,加速推料;轉(zhuǎn)鼓清液口增加,提升清液口高度,解決清液內(nèi)污泥逃離問題;轉(zhuǎn)鼓出料口角度調(diào)整,降低污泥擠壓壓力;控制系統(tǒng)采用恒扭矩控制,解決進料濃度變化導(dǎo)致的出泥濃度波動過大,防止影響下道處理環(huán)節(jié);通過設(shè)備改造,使?jié)饪s系統(tǒng)達到了預(yù)期的目標,滿足了生產(chǎn)需求。
臥螺離心機系統(tǒng)的改造,使污水處理廠(設(shè)備使用)原來可能直接廢棄的設(shè)備得到了重新使用的價值,防止了資產(chǎn)簡單粗放的流失。同時,因為系統(tǒng)具備了濃縮功能,直接節(jié)省了為板框系統(tǒng)增加濃縮系統(tǒng)的工序。對臥螺離心機生產(chǎn)廠商,開拓了設(shè)備在污水處理廠的應(yīng)用領(lǐng)域,防止了因為國家政策法規(guī)的變化而帶來應(yīng)用領(lǐng)域消失的問題,避免了臥螺離心機大面積退出城市污水處理領(lǐng)域的尷尬處境。因為臥螺離心機控制系統(tǒng)的高自動化、設(shè)備分離處理過程全密封性及連續(xù)運行的高效率等特點,有效防止了在污水處理過程中異味的排放,減少了對周邊環(huán)境以及居民生產(chǎn)生活的影響。
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周成蹊(1983-),工程師,從事機械設(shè)計制造及其自動控制工作,chengxi_zhou2010@163.com。
TQ051.8+4
B
0254-6094(2017)02-0216-05
2016-05-18,
2016-12-01)