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高回流比處理低碳氮比制藥廢水技術(shù)應(yīng)用與示范

2017-11-14 10:57陳思勇
西部論叢 2017年4期

陳思勇

摘 要:以HJ高效菌種為平臺,借鑒寧波市恒潔水務(wù)發(fā)展有限公司以往的成功項(xiàng)目案例,優(yōu)化傳統(tǒng)AO工藝并采用改良的新技術(shù)即控制回流比實(shí)現(xiàn)厭氧氨氧化,完成對泰瑞制藥股份有限公司生產(chǎn)泰勒菌素、泰秒菌素及維生素B12混合廢水(碳氮比小于3:1,BOD5小于100mg/l)的脫氮處理,并達(dá)標(biāo)排放。

關(guān)鍵詞:HJ高效菌 泰勒泰秒菌素 碳氮比 回流比 短程硝化

1工程概況

寧夏泰瑞制藥股份有限公司主要致力于獸用原料藥、預(yù)混劑和飼料添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,包括泰樂菌素、泰妙菌素、泰樂堿、替米考星、預(yù)混劑、VB12等系列產(chǎn)品,每日廢水量達(dá)到3000方,出水指標(biāo)要求COD300mg/L以下,氨氮15mg/L以下,該制藥廢水水質(zhì)比較特殊,主要表現(xiàn)在三個方面:碳氮比失衡(2:1至3:1)、水質(zhì)波動較大、可生化性BOD5較低(小于100mg/L)。在原水COD平均不到1600mg/L,而氨氮平均達(dá)500mg/L的情況下,傳統(tǒng)的AO工藝已經(jīng)達(dá)不到徹底脫氮的效果,并且運(yùn)行中極易出現(xiàn)污泥膨脹、污泥老化等問題,本次升級改造采用HJ高效微生物菌種活性污泥,通過控制AO結(jié)構(gòu)單元的比例,并對系統(tǒng)運(yùn)行條件進(jìn)行改良的先進(jìn)技術(shù),使最終出水指標(biāo)中氨氮去除率達(dá)到99%,總氮去除率達(dá)到80%,COD為500mg/l左右。

2工藝流程

生產(chǎn)廢水中主要是維生素B12及泰勒泰秒菌素廢水,通過收集池收集進(jìn)入調(diào)節(jié)池,進(jìn)行曝氣混勻并調(diào)節(jié)堿度,泵入?yún)捬跛M(jìn)行水解及甲烷化二個過程,出水進(jìn)入淺層氣浮系統(tǒng),去除殘留的懸浮物(SS<1000mg/l)后,進(jìn)入生化系統(tǒng)A池,折流入各O池,有機(jī)物和氨氮被降解后自流到二沉池進(jìn)行沉降,上清液自流入后反應(yīng)端集水池,泵入四項(xiàng)反應(yīng)器進(jìn)行高級強(qiáng)氧化處理,出水經(jīng)終沉池沉淀后排放。

3過程分析與結(jié)果討論

3.1廢水的碳源(COD、BOD5/N比)對氨氮去除率的影響;運(yùn)行條件:以COD分別為700mg/L、1200mg/L、1600mg/L,2000mg/L的厭氧塔出水為A池進(jìn)水,各池pH值調(diào)節(jié)到7.8左右、A池溶氧為0.5mg/L、各O池溶氧為3-4mg/L左右、A池HRT為10h、硝化液回流比為200%、MLSS濃度為9mg/L,測定A池、O1、O4的氨氮,并計算其去除率。

可看出,進(jìn)水COD濃度越大,A池和O4池氨氮去除率明顯上升,當(dāng)原水COD小于700mg/L時A池反硝化不明顯,O池硝化反應(yīng)受到抑制,相對于A池基本沒有去除率;調(diào)試中發(fā)現(xiàn)A池反硝化劇烈程度隨原水COD的升高而升高,同時A池發(fā)生厭氧氨氧化反應(yīng)(短程硝化)后氨氮去除率明顯增加,在碳氮比達(dá)到4:1時,去除率達(dá)到了80%,極大的降低了O池的氨氮負(fù)荷,節(jié)省了好氧池的能耗(耗電、耗堿量)。

3.2停留時間HRT(回流比的大?。Π钡コ实挠绊?/p>

運(yùn)行條件:以HRT分別為5小時、8小時、10小時、13小時為A池混合液停留時間,進(jìn)水COD為2200mg/L、回流比(硝化液及污泥回流總量比進(jìn)水量分別為600%、400%、200%、100%)、氨氮為600mg/L,各池pH值調(diào)節(jié)到7.8左右、在A池溶氧為0.5mg/L以下、各O池溶氧為3-4mg/L左右、MLSS濃度為9mg/L,測定A池、O1、O4的氨氮,并計算其去除率。

隨著回流比的增大而A池混合液停留時間變短(有別于AO池容積大小造成的停留時間變短),A池氨氮去除率升高,同時O1池氨氮去除率達(dá)到90%以上(短程反硝化程度最大化),隨著回流比降低,各池氨氮明顯上上升,好氧池氨氮負(fù)荷升高,致使出水氨氮去除不完全。因此對于低碳比的廢水,加大回流比,有利于將好氧池的亞硝酸根回到A池,當(dāng)濃度和進(jìn)水氨氮達(dá)到1:1時,在厭氧氨氧化菌的同化作用下,氨氮去除率大增。

3.3污泥濃度對氨氮去除率的影響

運(yùn)行條件:以MLSS分別為5000mg/L、7000mg/L、9000mg/L、11000mg/L為O2池MLSS,回流比(硝化液及污泥回流總量比進(jìn)水量)為600%,進(jìn)水COD為2200mg/L,氨氮為600mg/L,各池pH值調(diào)節(jié)到7.8左右,A池溶氧為0.5mg/L以下,A池HRT為5h,測定O2的氨氮,并計算其去除率。

隨污泥濃度的增加,脫氮能力上升,因?yàn)槲勰酀舛仍黾?,硝化菌總個體數(shù)量也增加,在同樣的進(jìn)水氨氮負(fù)荷條件下,每單個硝化菌分擔(dān)的降解氨氮壓力下降(即硝化菌的污泥負(fù)荷降低),有利于硝化反應(yīng)的進(jìn)行,但污泥濃度達(dá)到9000mg/L后去除率不再上升,相反上清液懸浮物增加,因?yàn)樵谠疇I養(yǎng)不充分的情況下,污泥濃度太高,食微比下降、污泥齡增加,污泥出現(xiàn)死亡、解絮。

3.4綜上所述,對于采用改良AO工藝(池容比為1:3.5)處理此類低碳氮比的混合廢水,控制A池HRT為5小時、DO小于0.5mg/L;O池DO為3-4mg/L,污泥濃度為9000mg/L,原水碳氮比不小于3:1,出水氨氮去除率達(dá)到99%,總氮去除率能達(dá)到80%,當(dāng)然PH值也是影響硝化的因素,但并不占主導(dǎo)作用,當(dāng)硝化反應(yīng)進(jìn)行,系統(tǒng)PH會降低,只有及時的補(bǔ)加堿源,就能更好的促進(jìn)硝化反應(yīng)的進(jìn)行。

4小結(jié)

本案例核心就是利用HJ高效混合菌,以有機(jī)物為碳源,讓回流的混合液及污泥帶來的硝態(tài)氮反硝化,形成N2或NxOy逸至大氣中,達(dá)到短程反硝化最大化;同時微生物利用胞內(nèi)聚磷分解產(chǎn)生的能量吸收污水中的易降解BOD,并水解難降解的COD,釋放磷酸鹽進(jìn)入好氧階段;好氧區(qū)因BOD大幅度降低,BOD/TKN降低較利于硝化菌的生長,促進(jìn)硝化反應(yīng);通過控制排泥量和周期,維持硝化菌的最佳污泥濃度,最終達(dá)到脫氮的效果。

參考文獻(xiàn):

[1] 張自杰主編,排水工程(下冊第三版)。北京:中國建筑工業(yè)出版社,1996年

[2] 王建龍.生物脫氮新工藝及其技術(shù)原理[J].中國給水排水,2000,16

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