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降低雙底吹連續(xù)煉銅工藝中尾礦含銅的生產(chǎn)實踐

2017-11-15 08:31劉素紅袁永鋒
中國有色冶金 2017年5期
關(guān)鍵詞:含銅處理量爐渣

劉素紅, 袁永鋒

(河南豫光金鉛股份有限公司, 河南 濟源 459001)

重金屬

降低雙底吹連續(xù)煉銅工藝中尾礦含銅的生產(chǎn)實踐

劉素紅, 袁永鋒

(河南豫光金鉛股份有限公司, 河南 濟源 459001)

敘述了雙底吹連續(xù)煉銅過程所產(chǎn)熔煉渣的性質(zhì)及處理工藝,分析了影響熔煉渣選礦尾礦含銅的因素,介紹了采取的措施。

雙底吹; 連續(xù)煉銅; 熔煉渣; 尾礦含銅

0 前言

河南豫光金鉛股份有限公司冶煉渣處理技術(shù)改造工程選礦系統(tǒng)采用半自磨工藝處理雙底吹連續(xù)煉銅工藝產(chǎn)出的熔煉渣,該系統(tǒng)于2014年5月試生產(chǎn)。雙底吹煉銅工藝中,吹煉渣返回熔煉系統(tǒng)配料,熔煉渣去選礦系統(tǒng)進行浮選,由于熔煉系統(tǒng)配入吹煉渣,同時采用高品位銅锍生產(chǎn),產(chǎn)出的熔煉渣硬度高,四氧化三鐵含量遠高于其它工藝。項目投產(chǎn)以來,公司經(jīng)過不斷摸索與優(yōu)化,脫水渣精礦品位穩(wěn)定在22%左右,渣尾礦含銅0.26%左右,獲得了較好的選別指標。

1 銅底吹熔煉渣的性質(zhì)及處理工藝

1.1 銅底吹熔煉渣的性質(zhì)

銅底吹熔煉渣是一種黑色、致密、堅硬,耐磨的玻璃相,表面有金屬光澤,顆粒形狀不規(guī)則、棱角分明,密度3.3~4.5 t/m3,松散密度1.6~2.0 t/m3,F(xiàn)e/SiO2在1.7~2.0之間。爐渣的礦物組成比較簡單,基本上為磁鐵礦、鐵橄欖石、銅礦物、金屬銅、玻璃相。銅以金屬銅、硫化銅及氧化銅賦存于爐渣中[1]。熔煉渣的主要成分如表1所示。

表1 熔煉渣的主要成分 %

銅底吹熔煉渣中四氧化三鐵含量較高,超過總鐵量的50%,渣中鐵物相分析如表2。

1.2 銅底吹熔煉渣處理工藝流程

銅底吹熔煉渣具有比重大、硬度高、易碎難磨、含銅礦物嵌布粒度細且不均勻等特點,采用粗碎+半自磨+兩段球磨的碎磨流程,兩段快速浮選+一

表2 熔煉渣中鐵物相分析 %

段粗選+兩段精選+兩段掃選的工藝流程處理??焖俑∵x采用Z- 200作為捕收劑,異戊基黃藥作為粗選和掃選的捕收劑,松醇油為起泡劑,其中快速浮選精礦和精選精礦合并作為最終渣精礦。浮選精礦和浮選尾礦分別輸送至精礦和尾礦濃密池預(yù)先濃縮,之后經(jīng)陶瓷過濾機脫水,得到渣精礦和渣尾礦,渣精礦返回熔煉爐,渣尾礦作為副產(chǎn)品出售。

2 影響尾礦含銅的因素

半自磨球磨機試產(chǎn)初期投料量控制在40~50 t/h,后期生產(chǎn)投料量穩(wěn)定在50~60 t/h。前期試生產(chǎn)期間,由于火法系統(tǒng)處理量小,熔煉渣包多,緩冷時間長,尾礦指標較好。然而隨著火法系統(tǒng)處理量的提升和復(fù)雜礦的投入,熔煉渣量增大,熔煉渣中銅成分的變化,以及設(shè)備故障,導(dǎo)致了尾礦含銅升高。

2.1 緩冷時間縮短

火法系統(tǒng)處理量提升,熔煉渣產(chǎn)量增加,渣包數(shù)量不足,緩冷時間縮短,導(dǎo)致尾礦含銅升高。

2.2 復(fù)雜礦的投入

雙底吹連續(xù)煉銅工藝具有原料適應(yīng)性強的特點,在底吹熔煉爐中搭配效益礦(含雜質(zhì)較高的礦)進行生產(chǎn),部分銅精礦和金精礦中MgO、Al2O3的含量較高,導(dǎo)致熔煉渣中成分波動較大,渣硬度增加,尾礦含銅上升。

2.3 銅锍品位的提升

為了確定底吹熔煉爐中銅锍的最佳品位,在熔煉爐中進行了提升銅锍品位的試驗,同時選礦工序進行跟蹤,探索不同銅锍品位下尾礦含銅的對應(yīng)關(guān)系。結(jié)果表明,當銅锍含銅>75%時,尾礦含銅明顯升高。

2.4 磨礦粒度過粗或過細

銅精礦在不同工藝處理過程中產(chǎn)生的熔煉渣性質(zhì)不同,不同性質(zhì)的渣對應(yīng)不同的磨礦粒度,磨礦粒度過粗,有用礦物和脈石沒有充分解離,影響尾礦含銅,但太細又會引起過粉碎,不僅影響選別指標,同時導(dǎo)致選礦成本增加。

2.5 設(shè)備運行率較低

最初生產(chǎn)時設(shè)備運行率較低,設(shè)備出現(xiàn)系列故障:①半自磨變頻器反復(fù)跳閘;②精礦濃縮機壓力高,排礦不暢,提耙,導(dǎo)致停料,不能正常生產(chǎn);③半自磨出料格子板經(jīng)常損壞,影響設(shè)備運行;④一段球磨、二段球磨內(nèi)襯板磨損較嚴重等。設(shè)備問題導(dǎo)致生產(chǎn)中斷,中間物料無法周轉(zhuǎn)直接打入尾礦池影響尾礦指標。

3 降低尾礦含銅采取的措施

為了降低尾礦含銅,針對以上問題,在工藝和管理方面進行了改進。

3.1 調(diào)整緩冷時間,制定緩冷制度

爐渣中銅礦物的結(jié)晶粒度大小與爐渣的冷卻速度密切相關(guān),爐渣緩慢冷卻有利于銅相粒子長大和改善渣的可磨性,這是爐渣浮選的關(guān)鍵[2]。故生產(chǎn)中選用12 m3的渣包,在渣包數(shù)量一定的情況下,為提高渣包的使用率,滿足生產(chǎn)的同時保證緩冷效果,進行了半個月的緩冷方式及緩冷周期對指標影響的試驗探索,最終確定采用自然冷卻16 h+噴淋冷卻44 h的緩冷制度。

3.2 合理配料,降低混合料中鎂、鋁含量

配料是穩(wěn)定爐況的首要條件,對于降低產(chǎn)品雜質(zhì)含量、保證尾礦指標非常重要。在配入效益礦的同時,降低混合料中鎂、鋁含量,并保證熔煉爐在更換物料初期爐況穩(wěn)定,合理配料是關(guān)鍵。嚴格執(zhí)行分廠的配料管理制度,采用計算機控制配料,保證混合料中的雜質(zhì)穩(wěn)定,避免成分大的波動。

3.3 穩(wěn)定銅锍品位,確保尾礦含銅

經(jīng)過一段時間的觀察發(fā)現(xiàn),銅锍品位與尾礦含銅存在一定的對應(yīng)關(guān)系。在工藝參數(shù)穩(wěn)定的前提下,當銅锍含銅≤74%時,熔煉渣含銅≤3.5%,渣中S/Cu為0.15~0.3,尾礦含銅≤0.26%;當銅锍含銅74%~75%時,熔煉渣含銅3.5%~4.0%,渣中S/Cu為0.09~0.15,尾礦含銅0.26%~0.30%;當銅锍含銅75%~76%時,熔煉渣含銅3.5%~4.5%,渣中S/Cu為0.05~0.09,尾礦含銅0.28%~0.35%,尾礦含銅升高;銅锍品位繼續(xù)升高時,銅锍很難破碎。而銅锍含銅低于70%,影響吹煉爐銅直收率。因此,生產(chǎn)中將熔煉爐銅锍銅品位控制在70%~74%。

3.4 優(yōu)化鋼球添加制度,控制最佳磨礦細度

爐渣中銅及含銅礦物呈不均勻嵌布且粒度較細,因此物料必須細磨才能得到較好的選別指標。為此,優(yōu)化鋼球添加制度,使鋼球填充率在10.5%,并根據(jù)實際處理量和爐渣性質(zhì)進行變頻調(diào)速,使半自磨排礦細度-0.074 mm占39.8%,一段旋流器溢流細度-0.074 mm占82.88%,獲得了較好的生產(chǎn)指標,同時減輕了對半自磨襯板的磨損,解決了精礦品位不高、尾礦含銅量高、回收率低等問題。

3.5 對系統(tǒng)進行改造,提高生產(chǎn)的連續(xù)性

3.5.1 管道改造

一段旋流器底流新增一管道至二段球磨機,二段旋流器底流新增一管道至一段球磨機,兩臺溢流磨機互為備用。當某臺磨機出現(xiàn)故障時,可調(diào)整礦漿流的走向保證生產(chǎn)的連續(xù)性,從而保證尾渣含銅的穩(wěn)定性,同時避免了漏漿事故的發(fā)生,改善了現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境,降低了工人的勞動強度。

3.5.2 過濾前增設(shè)高位槽

原過濾作業(yè)流程為濃縮后的礦漿經(jīng)渣漿泵輸送至陶瓷過濾機,通過溢流口調(diào)節(jié)過濾機液位,溢流自流至一樓地坑,再經(jīng)地坑內(nèi)渣漿泵返回到濃縮池,存在過濾機液面不穩(wěn),地面環(huán)境差等問題。對此,增設(shè)高位槽,礦漿通過自流方式去過濾或返回濃縮池。在保證過濾機處理量的前提下,降低了離心渣漿泵憋泵事故的發(fā)生,提高了設(shè)備運轉(zhuǎn)率,改善了現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境。

3.5.3 制定詳細檢修計劃,定期檢修

在做好日常設(shè)備管理工作的同時,制定詳細的檢修計劃,定期檢修重要設(shè)備,做到計劃停機和開機,降低設(shè)備故障率,保證生產(chǎn)連續(xù)性。

上述措施實施后,取得了滿意的效果,渣尾礦和脫水渣精礦指標以及回收率均超設(shè)計值,獲得了較好的生產(chǎn)指標。渣尾礦及脫水渣精礦成分如表3。主要技術(shù)指標如表4。

表4 主要技術(shù)指標和工藝參數(shù)

4 結(jié)束語

通過采取優(yōu)化緩冷制度和半自磨鋼球添加制度,合理配料,控制銅锍合適品位,增加高位槽,改造管道等措施,底吹熔煉渣選礦系統(tǒng)獲得了較好的生產(chǎn)指標,為企業(yè)創(chuàng)造了一定的經(jīng)濟效益,其經(jīng)驗值得相關(guān)企業(yè)參考。

[1] 張海鑫.淺談銅冶煉渣緩冷工藝[J].中國有色冶金,2013(3):32-33.

[2] 張錦林.銅爐渣的可磨性及綜合回收性能的影響因素分析研究[J].甘肅冶金,2010(1):28-30.

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LIU Su-hong, YUAN Yong-feng

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TF811

B

1672-6103(2017)05-0007-03

劉素紅(1973—),女,河南蘭考人,高級工程師,碩士,主要從事冶金研發(fā)、設(shè)計及生產(chǎn)工作。

2016-11-02

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