華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 吳偉
脫硫添加劑在濕法脫硫系統(tǒng)中的應(yīng)用
華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 吳偉
石灰石-石膏濕法脫硫的反應(yīng)速率取決于四個(gè)速率控制步驟,即SO2吸收、HSO3-的氧化、石灰石的溶解和石膏的結(jié)晶。其中HSO3-氧化和石膏結(jié)晶已為人們所認(rèn)識,強(qiáng)制氧化也廣泛應(yīng)用于脫硫工藝,因此,強(qiáng)化SO2吸收速率和石灰石溶解速率就成為了研究重點(diǎn)。
脫硫添加劑;脫硫效率;廠用電率;吸收反應(yīng);經(jīng)濟(jì)性
沁北電廠為了創(chuàng)建節(jié)約環(huán)保型企業(yè),充分發(fā)掘生產(chǎn)工藝系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整的可行性,通過使用脫硫添加劑來提高脫硫效率和降低脫硫系統(tǒng)廠用電率。沁北電廠#6脫硫系統(tǒng)自2013年8月14日開始使用某公司提供的脫硫添加劑,#2脫硫系統(tǒng)自2013年10月11日開始使用某公司提供的脫硫添加劑,#3脫硫系統(tǒng)自2013年9月12日開始使用某公司提供的脫硫添加劑,在生產(chǎn)應(yīng)用過程中實(shí)現(xiàn)了環(huán)保指標(biāo)和廠用電指標(biāo)的明顯好轉(zhuǎn),達(dá)到了使用目的。
脫硫添加劑的作用,主要體現(xiàn)在幾個(gè)方面:首先,提高二氧化硫氣液傳質(zhì)速率,強(qiáng)化二氧化硫的吸收。在煙氣上升段,煙氣中的SO2與噴淋下來的吸收劑漿液霧滴逆向接觸傳質(zhì)。在氣液界面處添加劑能夠結(jié)合SO2溶解產(chǎn)生的大量H+離子,使H+離子從液膜傳遞到液相主體,漿液pH也不會因SO2的溶解而下降過快,氣相阻力減小,促進(jìn)SO2吸收。其次,在固液界面處,添加劑能提供有利于CaCO3溶解的酸性環(huán)境,減小液相阻力,提高石灰石的溶解速率,促進(jìn)石灰石的消溶。再次,添加劑中的活性成份可以提高石灰石的表面活性,增加石灰石的分散性,減少設(shè)備的結(jié)垢堵塞。由以上分析可知,添加劑的存在既可以促進(jìn)石灰石的溶解,提高吸收劑的利用率,從而減少其用量,還能強(qiáng)化H+離子的傳遞,緩沖吸收液的pH,抑制SO2溶解而導(dǎo)致的氣—液界面上酸度的降低,加速SO2的吸收提高脫硫效率。此外,脫硫添加劑具有分散作用,可以增強(qiáng)石灰石的表面活性,增加石灰石的分散性,降低其沉降速度,增大有效傳質(zhì)面積,促進(jìn)石灰石的溶解,減少設(shè)備的結(jié)垢堵塞。添加劑的主要成份有:復(fù)合硫質(zhì)催化劑、CP活化劑、含羧基類鹽等。
◆ 設(shè)計(jì)工況下:節(jié)約能耗。保證脫硫效率的前提下,可關(guān)閉部分漿液循環(huán)泵,提高備用系數(shù),降低FGD系統(tǒng)廠用電率,節(jié)省運(yùn)行費(fèi)用。
表一 #6機(jī)組使用脫硫添加劑前后的數(shù)據(jù)變化情況
月度柱形圖示如下:
◆ 燃煤含硫量超過設(shè)計(jì)工況下:提高FGD脫硫率。
◆ 增加石灰石反應(yīng)活性,提高石灰石利用率,減少結(jié)垢堵塞。
◆ 增加FGD系統(tǒng)運(yùn)行靈活性和穩(wěn)定性。
◆ 可以解決燃煤煤質(zhì)變化大,系統(tǒng)穩(wěn)定性差,脫硫效率不達(dá)標(biāo)等問題。
根據(jù)廠家的數(shù)據(jù),沁北電廠首次在#6吸收塔添加2噸脫硫添加劑,#2、3吸收塔添加1.5噸脫硫添加劑,以后每天添加500kg~700kg,添加后在同樣工況情況下脫硫效率明顯提高,根據(jù)煤質(zhì)硫份不同脫硫效率提高3~5%。在機(jī)組高負(fù)荷下可以停運(yùn)一臺漿液循環(huán)泵,再低負(fù)荷(后夜)可以只運(yùn)行兩臺吸收塔漿液循環(huán)泵,這在沒有使用之前是不能實(shí)現(xiàn)的。特別是#6機(jī)組使用前低負(fù)荷因6A吸收塔攪拌器故障必須運(yùn)行3臺吸收塔漿液循環(huán)泵才能滿足排放要求,原因?yàn)?A吸收塔攪拌器在6A吸收塔漿液循環(huán)泵旁,停運(yùn)6A吸收塔漿液循環(huán)泵會造成漿液沉積堵塞入口造成該泵無法啟動(dòng),6A、6D吸收塔漿液循環(huán)泵在同一6kV段上而不能組合運(yùn)行,而只運(yùn)行6A、6C吸收塔漿液循環(huán)泵無法滿足脫硫效率要求,自從使用脫硫添加劑后現(xiàn)在在低負(fù)荷只需要6A、6C吸收塔漿液循環(huán)泵即可滿足脫硫各項(xiàng)指標(biāo)要求,節(jié)能效果顯而易見。
表二 #2機(jī)組使用脫硫添加劑前后的數(shù)據(jù)變化情況
月度柱形圖示如下:
通過使用脫硫添加劑并優(yōu)化運(yùn)行方式,各臺機(jī)組脫硫廠用電率大幅下降,具體情況見下表。
從上述表格可以看出自從#6脫硫系統(tǒng)自2013年8月14日開始使用脫硫添加劑在機(jī)組燃煤硫份變化不大的情況下,8月份開始#6脫硫系統(tǒng)的廠用電率大幅下降。
從表可以看出在#6脫硫系統(tǒng)在機(jī)組負(fù)荷率并不太高、但機(jī)組硫份偏高的情況下9月份脫硫系統(tǒng)廠用電率明顯較為穩(wěn)定且持續(xù)下降,單日最高廠用電率最高為0.7981%,最低為0.588%。更為理想的是進(jìn)入9月份以來#5機(jī)組停機(jī),D磨機(jī)開始檢修、D真空泵因公用6KV段檢修未運(yùn)行,因此公用系統(tǒng)也運(yùn)行的是6機(jī)組側(cè)負(fù)荷(E磨機(jī)、E真空泵),廠用電率下降是全面的反映了#6機(jī)組脫硫系統(tǒng)廠用電率的情況。2013年9月~12月#6脫硫系統(tǒng)平均廠用電率為0.68%,較使用前降低幅度為0.15~0.20%。
#2脫硫系統(tǒng)較為特殊由于系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間長且沒有經(jīng)過增容改造在使用脫硫添加劑前的一段時(shí)間內(nèi)脫硫效率只能維持在85~87%之間,自從使用脫硫添加劑后脫硫效率在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)能夠維持在90~92%之間,滿足了環(huán)保的要求,意義明顯,由于是吸收塔漿液循環(huán)泵的全部運(yùn)行因此廠用電量降幅不太明顯。
從表可以看出在#3脫硫系統(tǒng)使用脫硫添加劑后的9~12月份機(jī)組發(fā)電量與4~7月份機(jī)組發(fā)電量相當(dāng),但機(jī)組硫份偏差不大的情況下#3脫硫系統(tǒng)廠用電率明顯較為穩(wěn)定且持續(xù)的下降,其中4~7月份機(jī)組平均脫硫廠用電率為1.85%,9~12月份機(jī)組平均脫硫廠用電率為1.64%,下降約0.21%。
表三 #3在機(jī)組使用脫硫添加劑前后的數(shù)據(jù)變化情況
月度柱形圖示如下:
在沁北電廠#2、3、6脫硫系統(tǒng)使用脫硫添加劑能夠明顯提高脫硫效率,通過合理控制運(yùn)行方式可以大幅降低脫硫系統(tǒng)廠用電率,經(jīng)測算至少降低0.15~0.20%。實(shí)際上如果吸收塔攪拌器運(yùn)行正常和脫硫廢水處理系統(tǒng)的情況下脫硫系統(tǒng)廠用電率還有下降的空間。
使用脫硫添加劑后主要從兩個(gè)方面得到經(jīng)濟(jì)性回報(bào),一方面為節(jié)約了廠用電用于上網(wǎng)獲得了電費(fèi),另一方面提高了脫硫系統(tǒng)對煤種的適應(yīng)能力提高了合格率減少了脫硫電價(jià)扣款。其中后一項(xiàng)將在回收電費(fèi)中得以體現(xiàn),前一項(xiàng)可以通過現(xiàn)有進(jìn)行數(shù)據(jù)估算。
2013年#2、3、6脫硫系統(tǒng)總計(jì)消耗脫硫添加劑166噸,消耗原材料成本為500萬元,期間#2、3、6機(jī)組共發(fā)電465651.4萬kWh,按照平均降低廠用電率為0.18%進(jìn)行測算,脫硫共節(jié)約廠用電約838.17252萬kWh,電價(jià)按照0.4472元(含脫硫、脫硝電價(jià)),共增加電費(fèi)收入約375萬元,總計(jì)成本增加約125萬元。
從表面看使用脫硫添加劑增加了一部分生產(chǎn)成本,直接的數(shù)字為每月增加成本15萬/臺機(jī)組左右,但考慮脫硫電價(jià)回收率的提高,設(shè)備磨損費(fèi)用的減少特別是吸收塔漿液循環(huán)泵的維護(hù)費(fèi)用減少,成本是否增加在今后的使用過程中將隨著數(shù)據(jù)的完善而逐漸明朗。