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增加應(yīng)急自動(dòng)掰斷裝置杜絕應(yīng)急切割區(qū)碎玻璃

2018-01-15 07:11陳文學(xué)
科學(xué)與財(cái)富 2017年21期

陳文學(xué)

摘要:本文總結(jié)了為減少或杜絕在冷端應(yīng)急切割區(qū)產(chǎn)生大量的碎玻璃,降低切割操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度與人生傷害的風(fēng)險(xiǎn),在應(yīng)急切割后增加自動(dòng)掰斷裝置,分析和實(shí)施的技術(shù)過程。

關(guān)鍵詞:應(yīng)急掰斷;PLC程序;HMI

1此項(xiàng)技術(shù)改造的背景:

浮法線在啟用應(yīng)急落板廢棄玻璃時(shí),用應(yīng)急切割刀在玻璃產(chǎn)品上劃出切痕,在落板輥道處,通過落板輥道的傾角,利用玻璃的自重來自行掰斷,落入破碎機(jī)。但在實(shí)際生產(chǎn)過程中存在以下問題:1、在切割后只靠玻璃自重來自行掰斷,由于玻璃連接處支撐力的存在,會(huì)抵消部分重力,玻璃繼續(xù)向后運(yùn)行,直到支撐力無法抵消重力的時(shí)候,玻璃斷裂,此時(shí)玻璃的絕大部分處于懸空狀態(tài),玻璃板絕大部分的重力會(huì)使玻璃以較快的加速度下落,砸在落板輥道上,造成產(chǎn)生大量的碎玻璃散落在設(shè)備周圍。2、另外,應(yīng)急切割刀的開啟,除了開啟切割功能外,一個(gè)必要條件是必須有BOTIERO的“應(yīng)急切割使能信號(hào)”,這個(gè)信號(hào)可以防止由于誤操作,或人為破壞造成的應(yīng)急切割刀切割良品玻璃。這個(gè)信號(hào)在程序上是由應(yīng)急落板控制的,也就是應(yīng)急落板落下后才能啟動(dòng)以及切割刀。這個(gè)保障措施也帶來了一些不便,使應(yīng)急落板落下前,無法啟動(dòng)應(yīng)急切割刀先切一刀,這樣只靠落板落下時(shí)的機(jī)械打壓,使落板落下時(shí)也產(chǎn)生了部分碎玻璃散落在設(shè)備周圍。

由于這些原因使每次落板時(shí)設(shè)備周圍都產(chǎn)生了大量的碎玻璃,切割人員要一直清理,即增加了勞動(dòng)強(qiáng)度,又增加了不安全因素,甚至曾經(jīng)出現(xiàn)過由于清碎玻璃的過程中不慎將工具掉入玻璃斗中,造成破碎機(jī)損壞的事故。為此我們通過設(shè)備技術(shù)改造來改變現(xiàn)狀,基本解決碎玻璃散落的問題。

2問題解決思路:

要減少碎玻璃的產(chǎn)生,第一就是要降低玻璃落到落板輥道上的速度,玻璃以較慢的速度接觸落板,就可以保持完整。要實(shí)現(xiàn)低速下落就要使玻璃下落的位置前移,如果在玻璃提前被掰斷,則玻璃連接處的支撐力就不存在了,只要掰斷的玻璃中心過了斜坡支撐點(diǎn),玻璃就開始下落,而此時(shí)玻璃中心剛過支撐點(diǎn),所受的向下力很小,加速度也就很小,就可以實(shí)現(xiàn)低速著陸,不產(chǎn)生碎玻璃。所以解決問題的關(guān)鍵是“提前掰斷”;另外為使應(yīng)急切割完全受控,我們?cè)黾涌刂乒竦目刂齐娐分性黾恿碎_關(guān)裝置SWl來旁路BOTTERO的“切割使能”信號(hào),做到需要時(shí)就可以切割,減少碎玻璃的產(chǎn)生。

3機(jī)械設(shè)計(jì):

從機(jī)械方面的功能實(shí)現(xiàn),主要是在應(yīng)急切割后,地面上固定一對(duì)氣缸,氣缸桿支撐一橫向掰斷桿,氣缸的上下氣門連接在一個(gè)兩位五通電磁閥YV1上,由YV1同時(shí)控制兩個(gè)氣缸的上下動(dòng)作,實(shí)現(xiàn)掰斷桿上頂掰斷玻璃的功能。

4電氣設(shè)計(jì)思路:主要有三方面的工作:

4.1硬件控制電路的設(shè)計(jì)和安裝(電氣控制圖如圖所示)

4.1.1功能實(shí)現(xiàn):

主要是利用應(yīng)急切割橋的PLC輸出控制信號(hào)Y13來控制繼電器KA24線圈的動(dòng)作,來達(dá)到控制控制電磁閥YV1動(dòng)作的目的,使掰斷裝置的汽缸上頂,實(shí)現(xiàn)掰斷功能。主回路中電磁閥YV1是否得電動(dòng)作,主要靠繼電器KA24的常開觸點(diǎn)來實(shí)現(xiàn)。繼電器KA24的線圈是否得電,要靠控制回路中的PLC輸出點(diǎn)Y13輸出0V來實(shí)現(xiàn)。

4.1.2實(shí)際的電路設(shè)計(jì)過程中存在一些附加問題:

主要是由于本次增加的掰斷裝置的機(jī)械、電氣都是利用CRT時(shí)期廢舊備件,所以備件的選型上存在著局限性,譬如所能找到的電磁閥只有AC110V的,所以在主回路上我們必須要加220V轉(zhuǎn)110V的變壓器。又譬如PLC輸出上的電路設(shè)計(jì),通過網(wǎng)上查閱資料,我了解到應(yīng)急切割所用的FATEK公司的PLC,它的輸出點(diǎn)在有輸出時(shí),輸出點(diǎn)Y本身并不輸出電壓,而是相當(dāng)于把此輸出點(diǎn)Y和此輸出點(diǎn)所聯(lián)系的公用點(diǎn)C接通,此公用點(diǎn)C接什么電壓,Y就輸出什么電壓。我們不但要把Y13接到繼電器KA24的線圈上A2,我們還要把Y13的公用點(diǎn)C12接到DC 0V上,這樣才能和KA24的線圈上A1上的DC24V構(gòu)成回路,實(shí)現(xiàn)對(duì)KA24的控制。

4.1.3

安全保護(hù)方面的設(shè)計(jì):由于本次增加的掰斷裝置是在應(yīng)急切割的控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上增加而成,所以硬件設(shè)計(jì)首先要保證掰斷裝置的任何問題都不能影響重點(diǎn)設(shè)備——應(yīng)急切割橋的正常使用,在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)掰斷功能。本著這個(gè)思想,首先我們?cè)陔娫吹倪x擇上,把掰斷裝置主回路的電源單獨(dú)使用一個(gè)單P空氣開關(guān)QF6,保證即使掰斷裝置控制系統(tǒng)即使出現(xiàn)短路問題,只會(huì)自己跳閘,不影響應(yīng)急切割橋的控制系統(tǒng)電源。其次考慮到掰斷裝置所處的位置環(huán)境有可能會(huì)出現(xiàn)較多碎玻璃,存在割傷控制電磁閥電纜的問題,我們?cè)诳刂乒駜?nèi)加裝了雙路的帶保險(xiǎn)端子排,如果現(xiàn)場(chǎng)電纜被割傷短路,此端子內(nèi)的保險(xiǎn)可熔斷,起到保護(hù)作用變壓器的作用,而且熔斷后指示燈會(huì)亮,便于查找故障。

4.2 PLC控制程序的設(shè)計(jì)和調(diào)試

PLC控制程序的思路:玻璃能否被順利掰斷,掰斷的質(zhì)量的優(yōu)劣,從控制方面考慮最重要的因素是掰斷裝置上頂時(shí)機(jī)。由于應(yīng)急切割橋和掰斷裝置安裝后,它們的位置就固定了,也就是說從切割到掰斷的距離是固定的,但是玻璃的拉引速度在生產(chǎn)不同的產(chǎn)品時(shí)是不同的,那么就決定了從切割到掰斷的時(shí)間是可變的,而掰斷裝置上頂時(shí)機(jī)是程序控制最重要的環(huán)節(jié)。

4.2.1掰斷的上頂時(shí)機(jī)要滿足兩個(gè)要素:a、有合適的參照時(shí)間點(diǎn);b、與參照時(shí)間點(diǎn)的時(shí)間差是可調(diào)的。首在參照時(shí)間點(diǎn)上,可供我們選擇的有:“切割刀落刀”、“切割刀抬刀”、“變頻器正轉(zhuǎn)”、“變頻器反轉(zhuǎn)”、“終點(diǎn)接近開關(guān)”等信號(hào),綜合考慮信號(hào)的時(shí)間上固定性、程序的健壯性后,我選擇了“終點(diǎn)接近開關(guān)”信號(hào)作為參考時(shí)間點(diǎn)。其次是時(shí)間段要可調(diào)節(jié),為此我把計(jì)時(shí)器T5命令的計(jì)時(shí)值用變量R21替代,實(shí)現(xiàn)延時(shí)長(zhǎng)度可調(diào)。

4.2.2考慮到氣缸行程、不同玻璃厚度等因素,我認(rèn)為掰裝置的上頂時(shí)問長(zhǎng)度,也應(yīng)該是可變的,以滿足不同工藝條件下的要求,為此我在決定上頂時(shí)長(zhǎng)的計(jì)時(shí)器命令T6的值也采用了變量R22來替代。

4.2.3考慮到掰斷功能的易用性和實(shí)際需求,我還在程序中增加了掰斷功能啟用和關(guān)閉的判斷位S16,來能夠讓操作人員隨時(shí)根據(jù)不同工藝需要開關(guān)此功能。

4.3 HMIX機(jī)接口界面的設(shè)計(jì)及與PLC程序的聯(lián)系

要實(shí)現(xiàn)功能的易用性,只有控制程序還不行,不可能每次讓電氣人員連上PLC來調(diào)整相關(guān)參數(shù),所以我們借用了應(yīng)急切割橋的HMI觸摸屏,通過功能組態(tài),增加了“切割到掰斷時(shí)間”、“掰斷上頂時(shí)間”、“掰斷開啟/關(guān)閉”等參數(shù)調(diào)整項(xiàng),并與PLC程序的相關(guān)變量和控制為關(guān)聯(lián)。實(shí)現(xiàn)了直觀、簡(jiǎn)單、明了的調(diào)整掰斷參數(shù)的功能。

5設(shè)計(jì)安裝的總結(jié):

本次技改,完全利用CRT時(shí)期的廢舊元器件和現(xiàn)有設(shè)備的富余量,在完全沒有經(jīng)濟(jì)投入的情況下實(shí)現(xiàn)了良好的功能目的,通過換板時(shí)的試用,已經(jīng)驗(yàn)證了其實(shí)用的功能,也得到了冷端切割人員的好評(píng)。我們?cè)陔姎夥矫嫱ㄟ^硬件控制電路的、PLC控制程序、HMI人機(jī)接口的設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了三方面的設(shè)計(jì)要求:1、功能完善;2、操作方便;3、安全可靠。