戴興干 陳華桂
摘 要:汽輪機(jī)閥門流量管理函數(shù)與實(shí)際流量特性不符,直接造成機(jī)組在閥切換過程中負(fù)荷波動(dòng)大,對(duì)電力系統(tǒng)安全構(gòu)成威脅。文章通過閥門流量特性試驗(yàn)解決某電廠300MW機(jī)組在閥切換過程中負(fù)荷波動(dòng)大現(xiàn)象,將負(fù)荷波動(dòng)控制在合理范圍內(nèi),在同類型機(jī)組中具有較高的推廣價(jià)值。
關(guān)鍵詞:汽輪機(jī);負(fù)荷波動(dòng);流量特性
中圖分類號(hào):TM621.3 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):2095-2945(2018)34-0126-03
Abstract: The flow management function of steam turbine valve does not accord with the actual flow characteristics, which directly causes the load fluctuation in the process of valve switching and poses a threat to the security of power system. This paper deals with the problem of large load fluctuation in the process of valve switching of 300MW unit in a power plant by means of valve flow characteristic test, and controls the load fluctuation within a reasonable range, which is of high popularizing value in the same type of unit.
Keywords: steam turbine; load fluctuation; flow characteristics
1 概述
某電廠2號(hào)機(jī)組汽輪機(jī)為上海汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的亞臨界、單軸、一次中間再熱、雙缸雙排汽、凝汽式汽輪機(jī),型號(hào)為C320-16.7/0.85/538/538。汽輪機(jī)汽門包括左右兩只高壓主汽門,六只高壓調(diào)門。DEH采用了上海新華控制過程有限公司的OC6000e控制系統(tǒng),設(shè)計(jì)有單閥與順序閥兩種配汽方式。電廠DEH系統(tǒng)中使用的閥門流量管理函數(shù)為投產(chǎn)時(shí)設(shè)置的函數(shù),機(jī)組運(yùn)行多年,大修數(shù)次,實(shí)際流量與指令流量產(chǎn)生偏差,影響機(jī)組的AGC響應(yīng)能力和一次調(diào)頻能力,其中最突出的問題是閥切換過程中出現(xiàn)負(fù)荷波動(dòng)大等現(xiàn)象,對(duì)電力系統(tǒng)安全構(gòu)成威脅,因此需要對(duì)機(jī)組的流量管理函數(shù)進(jìn)行修正。本文通過閥門流量特性的深層研究,對(duì)閥門流量管理函數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,將負(fù)荷波動(dòng)控制在合理的波動(dòng)范圍內(nèi),對(duì)同類型機(jī)組解決此類問題具有借鑒和推廣價(jià)值。
2 負(fù)荷波動(dòng)現(xiàn)象
電廠2號(hào)機(jī)組在大修后運(yùn)行期間進(jìn)行了閥切換試驗(yàn),閥切換前一次調(diào)頻、AGC退出,調(diào)節(jié)級(jí)壓力回路、功率回路退出,CCS控制投入,切換時(shí)間設(shè)置為120秒。
在負(fù)荷270.85MW,主蒸汽壓力15.85Mpa等主要參數(shù)下完成順序閥向單閥切換試驗(yàn)。圖1所示,負(fù)荷從270.85MW快速上升至273.66MW,隨后降低到259.24MW,負(fù)荷最后穩(wěn)定在260.68MW,切換過程中機(jī)組負(fù)荷波動(dòng)最大值為14.42MW,起止負(fù)荷變動(dòng)為10.17MW。
在機(jī)組負(fù)荷261.60MW,主蒸汽壓力15.92Mpa等參數(shù)下完成單閥向順序閥切換試驗(yàn)。圖2所示,負(fù)荷從261.60MW緩慢降至258.00MW,隨后負(fù)荷快速上升到274.05MW,最后負(fù)荷為272.16 MW。切換過程中負(fù)荷波動(dòng)最大值為16.05 MW,起止負(fù)荷變化為10.56 MW。
3 負(fù)荷波動(dòng)原理
單閥控制和順序閥控制是汽輪機(jī)閥門管理的兩種方式。單閥運(yùn)行是所有高壓調(diào)門處于同一閥位,同時(shí)開大或關(guān)小,當(dāng)高壓調(diào)門處于部分開啟狀態(tài),節(jié)流損失大,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性差;順序閥運(yùn)行時(shí)閥門會(huì)隨著負(fù)荷的變動(dòng)逐一開啟或關(guān)閉,任一負(fù)荷下最多只有一個(gè)閥門處于半開狀態(tài),節(jié)流損失小,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性高。因此在機(jī)組正常運(yùn)行期間,一般從單閥切換到順序閥方式下運(yùn)行[1]。在閥切換過程中,要保證機(jī)組負(fù)荷穩(wěn)定,不發(fā)生大的負(fù)荷波動(dòng),則要求閥切換過程中流量不發(fā)生大的變化,也就是部分閥門開大所增加的流量與部分閥門關(guān)小所減少的流量相等。電廠2號(hào)機(jī)組實(shí)際流量特性發(fā)生變化,導(dǎo)致在閥切換過程中,機(jī)組負(fù)荷發(fā)生大的波動(dòng)。切換過程中流量指令與實(shí)際流量不線性,通過閥門流量特性試驗(yàn)對(duì)原有流量管理函數(shù)進(jìn)行修正是最有效的解決辦法。
4 閥門流量特性試驗(yàn)
4.1 流量特性試驗(yàn)過程
(1)試驗(yàn)以閥位為基準(zhǔn),試驗(yàn)前一次調(diào)頻,機(jī)組AGC退出。
(2)降低主蒸汽壓力,使各高壓調(diào)門達(dá)到全開狀態(tài),負(fù)荷帶到額定負(fù)荷,此后機(jī)組維持主蒸汽壓力,蒸汽工況調(diào)整由鍋爐控制系統(tǒng)完成,實(shí)際負(fù)荷隨當(dāng)時(shí)參數(shù)變化。
(3)將所有高壓調(diào)門切成手動(dòng)模式,由運(yùn)行人員緩慢關(guān)小所試閥門,直至該閥門全關(guān)后再進(jìn)行下一個(gè)閥門試驗(yàn)。開度在100%到50%期間,減小幅度每次不超過10%,開度在50%到0%期間,減小幅度每次不超過5%進(jìn)行。
(4)試驗(yàn)依次完成GV6閥、GV3閥、GV5閥、GV4閥流量特性試驗(yàn)。
(5)試驗(yàn)數(shù)據(jù)全部采用電廠DCS系統(tǒng)和DEH系統(tǒng)測(cè)量,試驗(yàn)期間主要采集的數(shù)據(jù)包括流量指令、閥位指令、閥位反饋、機(jī)組負(fù)荷、主汽壓力、主汽流量、調(diào)節(jié)級(jí)壓力等[2]。
4.2 流量特性計(jì)算方法
在流量特性試驗(yàn)中,由于DEH系統(tǒng)不能直接測(cè)出閥門流量,本文在計(jì)算時(shí)采用基于弗留格爾公式演變的流量公式進(jìn)行計(jì)算[3]。
式中:x為等效實(shí)際流量,與DEH負(fù)荷量程相對(duì)應(yīng);Pim為調(diào)節(jié)級(jí)壓力試驗(yàn)值;Pimr為調(diào)節(jié)級(jí)壓力額定值,取所有閥位全開時(shí)的實(shí)際值;Pt主汽壓力試驗(yàn)值;Ptr為主汽壓力額定值,取所有閥位全開時(shí)的實(shí)際值。
4.3 流量特性試驗(yàn)分析
通過試驗(yàn)整理出GV3、GV4、GV5、GV6閥的開度與流量百分比特性關(guān)系曲線,擬合出優(yōu)化后的閥門流量特性與原閥門流量特性進(jìn)行對(duì)比,偏差細(xì)微,對(duì)負(fù)荷所引起的波動(dòng)基本無(wú)影響。
試驗(yàn)中取消閥門重疊度,即上一個(gè)閥門全關(guān)后再進(jìn)行下一個(gè)閥門調(diào)整試驗(yàn),這樣通過試驗(yàn)可以計(jì)算出各閥門所占流量指令百分比,也就是流量指令在各個(gè)閥門上的分配。如圖3所示,通過試驗(yàn)所得到的閥門分配流量指令與原流量分配指令進(jìn)行對(duì)比,偏差較大。對(duì)于接收相同流量指令,原流量管理函數(shù)下調(diào)節(jié)閥閥位開度較大。流量指令與閥門實(shí)際流量不匹配,這樣在閥切換時(shí),負(fù)荷就會(huì)出現(xiàn)大的波動(dòng)現(xiàn)象,這是引起負(fù)荷波動(dòng)的主要原因[4]。
在單個(gè)閥門開啟過程中,通過閥門的流量會(huì)隨閥門開度的增大逐漸減緩,因此在順序閥運(yùn)行方式下,閥門開啟過程中需設(shè)置一定的重疊度,來補(bǔ)償前一個(gè)閥門的非線性特性。重疊度過小,會(huì)使調(diào)速汽閥油動(dòng)機(jī)行程過大,汽輪機(jī)速度變動(dòng)率則過大,甩負(fù)荷過程中會(huì)引起靜態(tài)超速。而重疊度過大,調(diào)節(jié)系統(tǒng)速度變動(dòng)率小,則會(huì)造成系統(tǒng)的不穩(wěn)定。另外重疊度過大則形成相鄰的兩個(gè)調(diào)閥同時(shí)以節(jié)流的方式向汽輪機(jī)供汽,經(jīng)濟(jì)性也會(huì)變差[5]。根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù),畫出實(shí)際流量與指令流量關(guān)系圖,如圖4,找出合理的重疊度,即實(shí)際流量與指令流量接近線性關(guān)系。優(yōu)化后的重疊度為6%,而原有閥門管理函數(shù)下的重疊度為2.5%,原重疊度過小,在閥切換時(shí),也會(huì)造成負(fù)荷波動(dòng)現(xiàn)象。閥門的開度在0%~11%之間,無(wú)進(jìn)汽流量,調(diào)門存在晃動(dòng)現(xiàn)象,將閥門開啟指令適當(dāng)提前,消除此區(qū)間閥門晃動(dòng)現(xiàn)象。
5 閥門流量特性驗(yàn)證
5.1 優(yōu)化后投運(yùn)方式驗(yàn)證
(1)機(jī)組 AGC、一次調(diào)頻退出,協(xié)調(diào)投入,汽輪機(jī)單閥方式運(yùn)行,機(jī)組滑壓控制回路投入,其他主要自動(dòng)回路投入。
(2)降低主蒸汽壓力,在額定負(fù)荷下,使各高壓調(diào)節(jié)汽閥達(dá)到全開狀態(tài)。
(3)將新的邏輯寫入DEH組態(tài)中,并檢查確認(rèn)正確無(wú)誤。
(4)恢復(fù)機(jī)組的主蒸汽壓力到正常值。
(5)在單閥方式下,按正常速度降負(fù)荷到180MW,檢查機(jī)組各主要參數(shù)是否正常;確認(rèn)機(jī)組運(yùn)行正常后,按正常速度升負(fù)荷到320MW,檢查機(jī)組各主要參數(shù)是否正常。
(6)降負(fù)荷到270MW,確認(rèn)機(jī)組各主要參數(shù)正常后,將汽輪機(jī)切換到順序閥方式運(yùn)行,注意觀察并記錄切換前后各主要參數(shù)的變化。
(7)在順序閥方式下,按正常速度降負(fù)荷到180MW,檢查機(jī)組各主要參數(shù)是否正常;確認(rèn)機(jī)組運(yùn)行正常后,按正常速度升負(fù)荷到320MW,檢查機(jī)組各主要參數(shù)是否正常。
5.2 閥切換試驗(yàn)驗(yàn)證
在機(jī)組負(fù)荷為273.91MW,主蒸汽壓力為16.00Mpa等主要參數(shù)下進(jìn)行順序閥向單閥切換試驗(yàn)。圖5所示,在改后閥門管理程序控制下,順序閥向單閥切換過程中,機(jī)組負(fù)荷從273.91MW上升到276.66MW,隨后負(fù)荷降至267.24MW,負(fù)荷最后為272.36MW,切換過程中負(fù)荷波動(dòng)最大值為9.42MW,起始負(fù)荷變動(dòng)為1.55MW。
在機(jī)組負(fù)荷為270.64MW,主蒸汽壓力為15.88Mpa等主要參數(shù)下進(jìn)行單閥向順序閥切換試驗(yàn)。如圖6所示,單閥向順序閥切換過程中,機(jī)組負(fù)荷從271.14MW降至266.47MW,隨后負(fù)荷上升到276.09MW,負(fù)荷最后為273.99MW,切換過程中負(fù)荷波動(dòng)最大值為9.44MW,起始負(fù)荷變動(dòng)為2.85MW。
兩次閥切換過程中負(fù)荷波動(dòng)較小,較之前改善明顯,負(fù)荷波動(dòng)控制在合理的波動(dòng)范圍內(nèi),證明優(yōu)化后的流量特性函數(shù)符合實(shí)際閥門流量特性。
6 結(jié)束語(yǔ)
本文通過閥門流量特性試驗(yàn)給出優(yōu)化后的閥門流量特性和合適的重疊度,有效解決電廠在閥切換過程中造成負(fù)荷波動(dòng)大的問題。經(jīng)閥切換驗(yàn)證,負(fù)荷波動(dòng)控制在合理的波動(dòng)范圍內(nèi)。優(yōu)化后的閥門流量特性曲線獲得很好的連續(xù)性和線性度,提高了機(jī)組在運(yùn)行過程中負(fù)荷控制的精準(zhǔn)度,滿足機(jī)組一次調(diào)頻及安全運(yùn)行的要求,在同類型機(jī)組中具有較高的推廣價(jià)值。
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