母紹紅
(貴州開磷集團息烽合成氨有限責(zé)任公司 貴州息烽 551108)
貴州開磷集團息烽合成氨有限責(zé)任公司(以下簡稱開磷息烽公司)是開磷集團下屬控股子公司,目前已形成年產(chǎn)600 kt合成氨、270 kt硝酸、400 kt硝酸銨溶液、600 kt高塔造粒(硝氯基、硝硫基、控釋肥、尿基)復(fù)合肥、100 kt全水溶肥、20 kt黃磷、50 kt高純磷酸、10 kt六偏磷酸鈉、60 kt季戊四醇、200 kt甲醛、25 kt乙醛、6 kt甲酸、50 kt二氧化碳(其中食品級15 kt)的生產(chǎn)規(guī)模。
開磷息烽公司現(xiàn)有高塔造粒復(fù)合肥裝置4套,用于生產(chǎn)硝氯基、硝硫基、控釋肥、尿基復(fù)合肥等多個品種,已穩(wěn)定運行多年。雖然在實際生產(chǎn)過程中還存在各種問題,但通過生產(chǎn)現(xiàn)場的過程控制管理,取得了較好的效果,創(chuàng)造了效益。
開磷息烽公司高塔造粒復(fù)合肥裝置在生產(chǎn)過程中存在的問題表現(xiàn)如下:
(1) 原材料磷酸一銨含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)在3%左右,出造粒裝置的復(fù)合肥產(chǎn)品顆粒均勻度差。
(2) 因混合槽溢流管和造粒機等容易堵塞以及設(shè)備故障等原因,經(jīng)常造成停車,裝置運行率較低,產(chǎn)品顆粒異形及破殼率質(zhì)量分?jǐn)?shù)高達25%以上。
(3) 產(chǎn)品水分含量高,質(zhì)量分?jǐn)?shù)達1.5%以上,結(jié)塊嚴(yán)重。
(4) 料斗黏結(jié)嚴(yán)重,造成塊狀廢料較多,單塔料斗積料清理時間需5 d以上,一次清理出的塊狀肥料在500 t以上,最高超過900 t,且清理料斗黏結(jié)料的過程存在嚴(yán)重的安全隱患。
(5) 原料消耗高(噸肥電耗98 kW·h、蒸汽耗0.31 t),原料利用率89%~90%。
針對開磷息烽公司高塔造粒復(fù)合肥裝置在實際運行過程中出現(xiàn)的問題,采取了相應(yīng)的過程控制管理及整改措施。
根據(jù)月度銷售任務(wù)要求,生產(chǎn)技術(shù)部門提出原料采購計劃,供應(yīng)部門采購的高塔造粒復(fù)合肥裝置生產(chǎn)所需的硫酸鉀(pH>4.5)、氯化鉀(不能含有顆粒)、磷酸一銨(要求含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)<1.5%)、磷酸二氫鉀等大宗物料必須按照生產(chǎn)技術(shù)部門所提要求、規(guī)格、數(shù)量購入,生產(chǎn)技術(shù)部門必須嚴(yán)格驗收。若生產(chǎn)原料庫存量過多,不僅會造成資金積壓、周轉(zhuǎn)困難,而且原料堆放時間過長會因結(jié)塊等因素影響造粒,導(dǎo)致所生產(chǎn)的產(chǎn)品易結(jié)塊。
在實際生產(chǎn)過程中,由于經(jīng)常出現(xiàn)設(shè)備故障、打塔停車清理、電機燒壞以及各混合槽進出口、斗式提升機、篩分進出口溜管堵塞等問題,直接影響高塔造粒復(fù)合肥裝置的運行率。經(jīng)統(tǒng)計,2017年3月至8月,4套高塔造粒復(fù)合肥裝置的平均運行率分別為85.60%、68.05%、69.45%、79.22%、75.86%以及61.76%,6個月的平均運行率僅為73.32%。
為提高裝置的運行率,采取了相應(yīng)的過程控制措施:①增設(shè)預(yù)烘干設(shè)備,以降低原料磷酸一銨的水分含量;②加強設(shè)備維護保養(yǎng),提高設(shè)備故障維修質(zhì)量、檢修進度,強化設(shè)備管理和考核,以解決設(shè)備經(jīng)常出現(xiàn)的問題;③加強操作現(xiàn)場巡檢力度,特別是中夜班值班領(lǐng)導(dǎo)督促現(xiàn)場崗位的巡查,發(fā)現(xiàn)有堵、漏須及時處理,并加強考核力度;④穩(wěn)定運行工藝指標(biāo),確保產(chǎn)品質(zhì)量。
(1) 在實際生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝參數(shù)、工藝技術(shù)要求,控制好物料的混合加熱溫度和蒸汽用量,注意適時疏水等操作細節(jié);因事故停車且處理時間較長時,應(yīng)停用混合槽加熱蒸汽,僅保留最低保溫蒸汽即可,確保噸肥蒸汽耗控制在低于0.25 t的指標(biāo)范圍內(nèi)。
(2) 在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)事故停車且處理時間較長時,混合槽在不需要放料的情況下應(yīng)降低轉(zhuǎn)速,該停運的設(shè)備應(yīng)及時停車,避免因設(shè)備空轉(zhuǎn)而增加動力電的消耗,確保達到噸肥電耗控制在低于80 kW·h指標(biāo)要求。
(3) 采用污水槽回收的污水沖洗地面和清洗造粒機,杜絕使用一次水和消防水,確保噸肥水耗控制在低于1.0 t的指標(biāo)范圍內(nèi)。
(4) 混合槽中氨的加入量控制在維持料漿pH在4.5左右即可,防止因加入過多的氨而造成損耗過高,確保達到噸肥氨損耗小于2%、總氨利用率大于95%(含硝酸、硝酸銨生產(chǎn)裝置)的指標(biāo)要求。
(5) 在生產(chǎn)過程中,因混合槽、乳化機溢流口、下料管堵塞而產(chǎn)生的冒槽料和清理料及造粒塔底部料斗的黏結(jié)料應(yīng)及時清理并返回生產(chǎn)系統(tǒng)中,皮帶輸送機在輸送過程中出現(xiàn)的撒落料也須及時回收并返回生產(chǎn)系統(tǒng)中。
(6) 加強生產(chǎn)過程中的巡回檢查,減少設(shè)備出現(xiàn)故障停車的概率;一旦出現(xiàn)設(shè)備故障,應(yīng)配合維修,縮短停車時間,盡量減少停車造成的損失。
(7) 在大、中、小檢修過程中,從各設(shè)備內(nèi)部清理出的物料應(yīng)袋裝保護好,待系統(tǒng)恢復(fù)正常生產(chǎn)后,根據(jù)實際生產(chǎn)過程中的工藝指標(biāo)重新投入系統(tǒng)回用。
(8) 在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格控制各有效元素的含量,確??傪B(yǎng)分控制在內(nèi)控指標(biāo)范圍內(nèi)(質(zhì)量分?jǐn)?shù)波動范圍≤1.0%)且不得低于國家標(biāo)準(zhǔn)的指標(biāo)要求(單項養(yǎng)分質(zhì)量分?jǐn)?shù)負偏差≤1.5%)。
(9) 撒落至地面的包膜粉和包膜油應(yīng)及時回收并投入使用;包膜油溶解時的溫度不能過高,防止包膜油出現(xiàn)碳化而造成原料浪費。
在實際生產(chǎn)過程中,必須根據(jù)生產(chǎn)配方對應(yīng)的工藝指標(biāo)將回收的塊料、廢料和返料投入生產(chǎn)系統(tǒng)中并加強指標(biāo)考核,嚴(yán)禁生產(chǎn)二元肥時加入三元肥的返料,否則不僅造成單項養(yǎng)分的流失,而且無法保證達到開磷息烽公司規(guī)定的回收率。
(1) 控制購入的磷酸一銨含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)<1.5%和進入混合槽的硝酸銨熔融液含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)<1.5%。
(2) 復(fù)合肥產(chǎn)品顆粒圓潤均勻,破殼率質(zhì)量分?jǐn)?shù)<20%。
(3) 控制產(chǎn)品含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于0.8%。
(4) 除濕機的運行工況應(yīng)保持良好,確保出除濕機的干空氣溫度在20 ℃左右。
(5) 冷卻機進出風(fēng)管道必須暢通。
(6) 保證成品包裝溫度低于40 ℃。
(7) 控制成品堆碼高度不得超過40包(2個托盤)。
(8) 防結(jié)塊劑須均勻加入,加入量稍高于夏季和冬季的規(guī)定值。
(1) 開車運行5~7 d后停車,將塔底皮帶輸送機的皮帶下口清理干凈后再開車。
(2) 當(dāng)9 m平臺處的料斗分料板結(jié)料厚度在300~350 mm、高度在1 000 mm以上時進行停車清理。
(1) 加強對外委勞務(wù)料斗結(jié)料清理和現(xiàn)場衛(wèi)生清理考核的力度。
(2) 對外委勞務(wù)進行精細的工作量計算和考核。
(3) 叉車按噸位進行精細的工作量計算和考核。
(1) 狠抓違反勞動紀(jì)律、違章指揮、違章作業(yè)和違歸排放的行為,杜絕安全事故和環(huán)保事故的發(fā)生。
(2) 加強事故源的防范措施,將事故消滅在萌芽狀態(tài)。
(3) 加強本區(qū)域的安全、環(huán)境危險源因素辨識的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
(4) 定期加強高塔崗位安全操作知識和操作技能的培訓(xùn)。
(5) 定時對現(xiàn)場存在的安全和環(huán)保事故隱患進行大排查。
(6) 按時進行安全和環(huán)境事故桌面演練和應(yīng)急演練。
(7) 加強安全和環(huán)境事故案例教育學(xué)習(xí)。
(8) 守住安全、環(huán)保2條底線,確保實現(xiàn)安全和環(huán)保事故為零的目標(biāo)。
(1) 加強車間和班組管理和考核,確保管理人員(含班組長)時刻保持清醒頭腦。
(2) 精細化管理至班組員工個人。
(3) 提高班組、員工的成本意識,實現(xiàn)降本增效。
(4) 嚴(yán)格執(zhí)行公司、部門、車間各項管理制度。
(5) 對已有工作中的失敗教訓(xùn)進行總結(jié)、研究和分析。
(1) 加強工藝技術(shù)創(chuàng)新試驗,摸索總結(jié)不同復(fù)合肥品種的造粒工藝條件。
(2) 根據(jù)農(nóng)作物需肥的實際情況,開展高塔造粒復(fù)合肥新、奇、特高端品種的研發(fā),促進高塔造粒復(fù)合肥產(chǎn)品向多元化發(fā)展,以彌補傳統(tǒng)產(chǎn)品的不足,滿足市場需求。
(3) 特殊產(chǎn)品采用特殊的銷售形式。
通過采取以上措施后取得了如下的效果:
(1) 增設(shè)預(yù)烘干設(shè)備后,可將原料磷酸一銨含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)降至1%左右。
(2) 通過加強設(shè)備維護保養(yǎng)、提高設(shè)備故障維修質(zhì)量、加快檢修進度、強化設(shè)備管理和考核、增強操作巡檢力度及考核,穩(wěn)定了工藝條件,裝置運行率提高至88.50%以上。
(3) 復(fù)合肥產(chǎn)品顆粒圓潤、光滑;顆粒大小均勻,粒徑在1.0~4.5 mm的質(zhì)量分?jǐn)?shù)達到90%以上;產(chǎn)品含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于1.0%,降低了結(jié)塊傾向;產(chǎn)品顆粒破殼率質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于10%,增強了市場競爭能力。
(4) 各塔料斗黏結(jié)量減少,單塔料斗清理時的積料厚度在0.25~0.40 m,高度在0.8~1.0 m,單次清理耗時2 d,清理出的黏塔塊料在50~100 t,顯著降低了清理過程中的安全風(fēng)險。
(5) 原料消耗下降,噸肥電耗由98 kW·h降至80 kW·h、蒸汽耗由0.31 t降至0.25 t,原料利用率由89%~90%提高至98.5%以上,預(yù)計噸肥可降低生產(chǎn)成本270元。