李賀柱,胡必謙,陳曉東,路明
(安徽江淮汽車集團股份有限公司技術(shù)中心,安徽 合肥 230601)
某發(fā)動機前端的發(fā)電機抖動較大,導致固定螺栓力矩衰減甚至松脫,初步分析發(fā)電機及發(fā)電機支架安裝結(jié)構(gòu),懷疑是發(fā)電機支架剛度偏弱,使得整體的1階模態(tài)頻率處于發(fā)動機最大超速轉(zhuǎn)速點火頻率范圍之內(nèi)。所以針對發(fā)電機抖動問題進行支架的模態(tài)及有限元計算。
如下圖1所示,發(fā)電機由發(fā)電機上支架和發(fā)電機下支架固定。
圖1 發(fā)電機及固定支架
本FEA模型是由發(fā)電機支架、發(fā)電機調(diào)節(jié)支架、發(fā)電機、部分缸體、鏈輪室、鏈輪室蓋、襯套及聯(lián)接螺栓組成的裝配體,有限元網(wǎng)格由HyperMesh劃分,模態(tài)計算的網(wǎng)格類型選擇 C3D10,靜力計算的網(wǎng)格類型為 C3D10M。計算采用ABAQUS解算器。有限元模型如圖2所示。
圖2 計算模型
通過分析得出,支架總成的 1階約束模態(tài)頻率值為110.90Hz,2階約束模態(tài)頻率值為314.47Hz。
該發(fā)動機的最大超速轉(zhuǎn)速為4500rpm,發(fā)動機的2階激勵最大,發(fā)動機轉(zhuǎn)速達到4500rpm時其2階頻率值為150Hz。根據(jù)模態(tài)頻率值評價標準,支架總成的 1階頻率應大于 1.3±0.1倍2階最大超速轉(zhuǎn)速點火頻率值,發(fā)動機1.3±0.1倍2階最大超速轉(zhuǎn)速點火頻率值為180Hz~210Hz。
因此,支架總成的1階頻率為110.90Hz,小于180Hz,故支架總成有引起共振的風險,不滿足避振設計要求。
圖3 1階模態(tài)應變能云圖
圖4 1階模態(tài)位移云圖
圖5 2階模態(tài)應變能云圖
圖6 2階模態(tài)位移云圖
圖3、4分別為支架總成在1階約束頻率值下的應變能與位移云圖。從圖中可以看出,支架的1階振動為發(fā)電機的繞固定螺栓形成的軸線擺動。由于支架與擺動軸線夾角較小,使發(fā)電機一側(cè)幾乎懸空,且發(fā)電機重量較大,達到5.7kg,所以,可以認為,發(fā)電機缺少第三點支撐,變形較大,難以抑制發(fā)電機的擺動,從而導致支架總成的1階頻率值較低。
鑒于上述分析,在發(fā)電機支架螺栓安裝點與機油泵殼體間建立三根剛性梁,以使得發(fā)電機支架有三點支持(如圖 7所示),進行第二輪模態(tài)分析,驗證增加支撐結(jié)構(gòu)是否可行。
圖7 優(yōu)化模型
改進后的模型計算結(jié)果如圖8~10所示,從優(yōu)化后的分析結(jié)果可以看出,發(fā)電機固定支架增加剛性梁支撐后,強度明顯增加:1階模態(tài)頻率從110.90Hz,提高到192.73Hz,大于180Hz,符合標準。所以改進方案是可行的,即尋找第三支撐點,以便限制發(fā)電機的左右擺動。
圖8 修改后模型的模態(tài)頻率值
圖9 1階模態(tài)位移云圖
圖10 2階模態(tài)位移云圖
通過以上分析對比,可知發(fā)電機抖動是由于發(fā)電機支架的剛度偏弱,使得整體的1階模態(tài)頻率處于發(fā)動機最高超速轉(zhuǎn)速對應點火頻率范圍之內(nèi)。發(fā)動機在工作過程中,發(fā)電機及支架安裝系統(tǒng)與發(fā)動機產(chǎn)生共振,從而導致發(fā)電機異常抖動,固定螺栓發(fā)生扭矩衰減甚至松脫。
通過對發(fā)電機支架增加支撐點進行加強,可有效提高 1階模態(tài)頻率,解決發(fā)電機抖動問題,避免螺栓松脫。
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