摘 要:針對GDX2包裝機(jī)存在商標(biāo)紙涂膠不良質(zhì)量問題,本文結(jié)合GDX2包裝機(jī)涂膠裝置的上膠原理,對產(chǎn)生上膠不良問題的原因進(jìn)行了詳細(xì)分析。通過對涂膠反襯輥結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn)設(shè)計(jì),解決了GDX2包裝機(jī)商標(biāo)紙因平整性差而引起的商標(biāo)紙涂膠不良的質(zhì)量問題,提高了GDX2包裝機(jī)對商標(biāo)紙的上機(jī)適應(yīng)性。
關(guān)鍵詞:涂膠不良;涂膠反襯輥;改進(jìn)設(shè)計(jì);平整性差;上機(jī)適應(yīng)性
GDX2型硬盒包裝機(jī)是上海煙草機(jī)械有限責(zé)任公司從意大利G.D公司引進(jìn)G.DX2包裝機(jī)組全套技術(shù),經(jīng)消化吸收后國產(chǎn)化的卷煙包裝設(shè)備,是目前應(yīng)用比較廣泛的卷煙中速包裝機(jī)。在使用過程中發(fā)現(xiàn)該機(jī)型的商標(biāo)紙涂膠裝置對商標(biāo)紙適應(yīng)性較差,影響設(shè)備有效作業(yè)率和產(chǎn)品質(zhì)量。經(jīng)仔細(xì)分析設(shè)備運(yùn)行情況,發(fā)現(xiàn)該問題與商標(biāo)紙涂膠不良有關(guān)。進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)造成商標(biāo)紙涂膠不良的主要原因是由于GDX2包裝機(jī)的商標(biāo)紙涂膠反襯輥的工作面是凹形結(jié)構(gòu)。對此,圍繞GDX2包裝機(jī)商標(biāo)紙涂膠反襯輥進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì)。
1 問題的提出
1.1 商標(biāo)紙涂膠工作原理
商標(biāo)紙涂膠裝置的涂膠原理如圖1所示,商標(biāo)紙?jiān)谳斔洼亴Φ膴A持下向前輸送,當(dāng)?shù)竭_(dá)涂膠位置時(shí),商標(biāo)紙與涂膠輪、商標(biāo)紙與涂膠反襯輥之間的接觸是線接觸。通過涂膠反襯輥的壓力,使涂膠輪將表面附著的乳膠涂布在商標(biāo)紙涂膠區(qū)域上。涂膠輪和涂膠反襯輥在旋轉(zhuǎn)過程的壓緊下完成商標(biāo)紙涂膠,最后由加速輸送輥輸送至五號輪下方。
涂膠輪在轉(zhuǎn)動過程中伴隨著乳膠的涂布,商標(biāo)紙的涂膠均勻狀況和涂膠量的大小都會對產(chǎn)品質(zhì)量造成影響。傳遞到商標(biāo)紙的膠水量取決于乳膠的流變特性、膠水缸刮膠板的調(diào)節(jié)程度、涂膠反襯輥與涂膠輪之間的間隙以及涂膠反襯輥與商標(biāo)紙接觸面積和接觸壓力。涂膠反襯輥與商標(biāo)紙接觸的表面積越大,乳膠與商標(biāo)紙間的作用力就越大。
1.2 存在的問題
通過統(tǒng)計(jì)GDX2包裝機(jī)運(yùn)行情況,發(fā)現(xiàn)小盒開口、鋁箔紙粘貼不牢、小盒打不開等質(zhì)量缺陷出現(xiàn)頻次高,而該質(zhì)量缺陷具有一定的隱蔽性,操作人員難以及時(shí)檢查到位,極易造成批量的質(zhì)量缺陷,給生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量和成本的控制帶來不利。
2 原因分析
2.1 商標(biāo)紙平整性差
目前所使用的商標(biāo)紙多數(shù)為塑料膜彩印商標(biāo)紙。商標(biāo)紙?jiān)诔善非巴ǔR源蠹埦硇问皆冢捎谑艿江h(huán)境的溫濕度影響,而導(dǎo)致紙張纖維吸水或者失水,由于纖維橫向伸縮率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于纖維的縱向伸縮率,所以商標(biāo)在吸水或者失水情況下均會發(fā)生彎曲。因此商標(biāo)紙不可避免地都存在自然的輕微卷曲,另外還有在外界應(yīng)力作用下而導(dǎo)致商標(biāo)紙彎曲現(xiàn)象。彎曲的商標(biāo)紙平整性較差,尤其對于涂膠區(qū)域的不平整容易造成商標(biāo)紙產(chǎn)生涂膠不良質(zhì)量缺陷。
2.2 涂膠反襯輥存在凹陷結(jié)構(gòu)
通過觀察發(fā)現(xiàn),涂膠反襯輥的工作面是凹形的(見圖2),涂膠輪與涂膠反襯輥之間的隙是0.15mm至0.2mm,而商標(biāo)紙的厚度在0.28mm-0.32mm之間波動,使涂膠輪在涂膠時(shí)的下壓力F產(chǎn)生變化。當(dāng)不同厚度品牌在換牌時(shí),部分商標(biāo)紙因受力不均而產(chǎn)生“拱起”現(xiàn)象,導(dǎo)致商標(biāo)紙涂膠量產(chǎn)生較大變化。
3 改進(jìn)方案與方案實(shí)施
3.1 改進(jìn)方案
1)改進(jìn)涂膠反襯輥結(jié)構(gòu)。為有效壓住拱起的商標(biāo)紙,設(shè)想將涂膠反襯輥改為實(shí)心結(jié)構(gòu),涂膠反襯輥外圍為實(shí)心體,使彎曲的商標(biāo)紙能與涂膠反襯輥有效的接觸,從而達(dá)到消除小盒商標(biāo)紙涂膠不飽滿的現(xiàn)象及減少商標(biāo)紙非涂膠區(qū)域涂膠的機(jī)率。但由于涂膠反襯輥與商標(biāo)紙的接觸面積增大而導(dǎo)致兩者之間的摩擦力增大,因此選材時(shí)從熱處理方面來提高涂膠反襯輥的耐磨性。
2)考慮涂膠反襯輥動平衡問題。實(shí)心結(jié)構(gòu)的涂膠反襯輥在重量上要比凹陷結(jié)構(gòu)的涂膠反襯輥重,為避免涂膠反襯輥因過重而引起軸承磨損,將涂膠反襯輥的外徑保持不變,厚度由18mm改薄到15mm,同時(shí)對兩側(cè)涂膠反襯輥在直徑60mm處加工5個(gè)直徑為10mm的通孔,對中間涂膠反襯輥在直徑60mm處加工6個(gè)直徑為10mm的通孔,這樣可使得改造前后的涂膠反襯輥重量大致保持一致。
3.2 改進(jìn)方案實(shí)施
改進(jìn)后的涂膠反襯輥設(shè)計(jì)圖見圖3。由于涂膠反襯輥在使用過程中受到?jīng)_擊載荷的作用,在設(shè)計(jì)涂膠反襯輥時(shí),需要充分考慮其表面的硬度、強(qiáng)度和耐磨性能。因此,選擇錳鋼作為涂膠反襯輥的材料,并采用調(diào)質(zhì)熱處理,為提高壓輪表面硬度,表面鍍層厚度為0.02mm。
4 效果驗(yàn)證
GDX2包裝機(jī)涂膠反襯輥改造之后,在一區(qū)卷包車間8臺GDX2包裝機(jī)組推廣應(yīng)用,運(yùn)行效果良好。通過技術(shù)攻關(guān),2017年卷包車間月報(bào)表中,涂膠反襯輥造成商標(biāo)紙涂膠不良的缺陷頻次由原來的4次/月降低到0.5次/月,實(shí)現(xiàn)了設(shè)計(jì)要求。
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作者簡介
李桂林(1985-),男,助理工程師,大學(xué)本科,研究方向:卷煙包裝設(shè)備的管理。