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燃機FGH防超壓改造研究

2018-02-06 03:09:09唐素景
機電信息 2018年3期
關鍵詞:壓閥燃機給水泵

唐素景

(晉能電力集團有限公司嘉節(jié)燃氣熱電分公司,山西太原030032)

0 引言

目前,北方城市為保障冬季采暖供熱、同時減少供熱帶來的環(huán)保問題,大部分會選擇投資建設燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組項目。太原市建成了全國首臺燃氣空冷機組,規(guī)模為燃氣輪發(fā)電機組2×298 MW+蒸汽輪發(fā)電機組1×264 MW,總裝機容量達到860 MW。某公司承擔了太原市南部地區(qū)約1 400萬m2集中供熱面積的供熱任務,在該類型機組建成后,一般會采用不同的技改方案進行節(jié)能增效改造。

目前主要有下面這些改造方法:

(1)有的電廠針對燃機電廠的節(jié)能優(yōu)化調度采用了等微增率法[1],將國內兩臺典型燃氣輪機機組在考慮不同環(huán)境溫度條件下進行了分析,該結果對于指導燃機電廠的優(yōu)化運行具有重要的參考價值;

(2)也有電廠對4臺凝結水泵電機進行變頻改造[2],采用一拖一方案,通過降低電動機的轉速來降低水泵揚程,消除水泵出口調節(jié)閥的節(jié)流損失,提高了經濟效益,達到了節(jié)能效果;

(3)還有針對西門子系統(tǒng)提出了液壓間隙優(yōu)化系統(tǒng)改造[3],對燃機效率和負荷均具有明顯的提升效果;

(4)為解決某9E燃氣輪機聯(lián)合循環(huán)電廠油改氣后余熱鍋爐排煙溫度偏高的問題[4],通過對各關鍵環(huán)節(jié)的優(yōu)化設計,提出增設凝結水加熱器系統(tǒng)的技術方案;

(5)還有諸如根據(jù)6FA型燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組的生產實際[5],論證了6FA型燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組主、輔機設備運行方式優(yōu)化、節(jié)能改造及加強管理對獲得節(jié)能效果、降低運營成本的重要作用,總結了6FA型燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組在節(jié)能降耗上具有廣泛適用性的技術和經驗。

1 燃料加熱器原配置造成的危害

一般每臺燃機設有一套燃料加熱器(Fuel Gas Heater,F(xiàn)GH),用它將燃氣加熱到需要的溫度后供給燃機,預熱后的燃氣有助于燃料的燃燒和平均吸熱溫度的提高,最終達到提高效率的目的。燃氣溫度太低時,不僅降低了燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)的經濟性,而且會使燃機燃燒變得不穩(wěn)定,NOx的排放增大;燃氣溫度太高時,雖然聯(lián)合循環(huán)的經濟性變好了,但NOx的排放同樣會大大增加,這與燃機的低氮燃燒背道而馳,故一般會配置FGH。但由于該項目只采用了一種加熱裝置,會造成下述危害:

(1)FGH泄壓閥雖然已經動作開啟,但FGH仍然處于超壓狀況(給水泵中間抽頭壓力9.6 MPa,F(xiàn)GH前壓力8.5 MPa),可能造成FGH泄漏不能正常運行,一旦FGH停運,燃氣溫度只有20~30℃,根據(jù)燃機制造商的要求,此種工況下燃機根本不能正常帶負荷,只能停運進行FGH維修,在供熱期還會由于不能正常供熱造成不良的社會影響。

(2)FGH泄壓閥一直處于開啟狀態(tài),將大量中壓給水排掉,每小時排水量25~30 t,不僅造成了工質、能量的浪費,長此以往還可能造成機組補水困難,機組也可能被迫停運;泄壓閥長時間的動作還會造成泄壓閥本身損壞。

(3)FGH泄壓閥處于開啟狀態(tài)時,大量的中壓給水未能加熱燃氣,使燃氣溫度降低較多,造成燃氣機組RB動作快減負荷,且燃機燃燒不穩(wěn)定。

2 改造方案

方案一是將現(xiàn)有8 MPa的FGH更換為壓力10 MPa的FGH,造價太高,工期長,此種方法不可取。

方案二是將給水泵改為兩個泵均變頻運行,也存在投資大的弊端,且現(xiàn)場已無變頻設備的安裝位置,也不可取。

故采取下述方案三:在FGH泄壓閥前增加一電動調節(jié)閥及變送器,當給水泵變頻運行時新增電動調閥保持全開狀態(tài),流量滿足各種工況,同時壓力損失<0.2 MPa,與改造前運行方式相同。當給水泵工頻運行時,中間抽頭壓力升高,新增氣動調節(jié)閥立即關閉50%左右,壓力降低2 MPa左右,保證閥后壓力明顯小于8 MPa,加熱燃氣用的中壓給水流量仍由氣動調節(jié)閥及時調整,維持燃氣溫度在200℃左右;閥后壓力信號采集后,用來控制新增閥門開度。新增閥門可在就地通過手輪手動操作,閥門有三斷保位功能。

FGH系統(tǒng)改造后,在燃機不同負荷下進行了給水泵變頻切為工頻運行的試驗。在燃機負荷為150 MW時,給水泵變頻切換為工頻后,F(xiàn)GH入口水壓由給水泵中間抽頭壓力9.2 MPa降為7.15 MPa,燃氣溫度為199℃,如表1所示;在燃機負荷為250 MW時,F(xiàn)GH入口壓力由給水泵中間抽頭壓力9.6 MPa降為7.45 MPa,燃氣溫度為198℃,如表2所示。

表1 燃機150 MW負荷試驗

表2 燃機250 MW負荷試驗

3 結語

通過上述試驗可以看出,改造后的FGH防超壓系統(tǒng)既保證了給水泵工頻運行時FGH不超壓,又同時保證了給水泵工頻運行時中壓汽包水位和FGH加熱燃氣溫度均正常,確保了燃機安全、環(huán)保、經濟、穩(wěn)定運行。

[1]王惠杰,李鑫鑫,范志愿.考慮環(huán)境條件的燃機-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組節(jié)能優(yōu)化調度[J].汽輪機技術,2016,58(1):47-49.

[2]易文平.9E燃機電廠凝結水泵變頻器節(jié)能改造[J].科學與財富,2016(9):205-206.

[3]李騰,邢棟.燃機液壓間隙優(yōu)化系統(tǒng)的原理及應用[J].節(jié)能技術,2016,34(5):436-439.

[4]光旭,林俊光,田家平,等.9E燃氣輪機聯(lián)合循環(huán)電廠余熱鍋爐深度節(jié)能技術改造[J].燃氣輪機技術,2015,28(4):66-68.

[5]鄭德國.6FA型燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組節(jié)能增效的探索[J].工程技術(全文版),2016(12):250.

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