劉軒宇 單華 張效東 王倩倩 何偉 劉君臣
(中國石油塔里木油田分公司天然氣事業(yè)部)
天然氣作為清潔能源,近年來發(fā)展很快,在能源消耗的占有比例上也越來越高。在氣田生產(chǎn)過程中,對天然氣閃蒸氣的回收,防止水合物的生成等方面必然會(huì)消耗大量電能,通過對耗電設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化運(yùn)行研究,可產(chǎn)生大量經(jīng)濟(jì)效益。迪那氣田自投產(chǎn)以來就把低成本生產(chǎn)作為精細(xì)管理的目標(biāo)之一進(jìn)行控制,在電伴熱優(yōu)化運(yùn)行、空壓機(jī)時(shí)序優(yōu)化、燃料氣電加熱器停運(yùn)等方面積累了重要經(jīng)驗(yàn),全年節(jié)約電能297.16×104kWh。
來自氣井井底的原料氣進(jìn)入油氣處理廠后,一般要脫水以滿足水露點(diǎn)的要求,同時(shí)回收部分重?zé)N組分,滿足烴露點(diǎn)的要求,以防止在長輸管線中析出液態(tài)水和烴而影響管輸效率;同時(shí),重?zé)N成分經(jīng)過分餾穩(wěn)定或輕烴回收裝置處理后單獨(dú)外賣,以獲得較高的經(jīng)濟(jì)效益。脫水一般采用分子篩脫水或三甘醇脫水工藝,如果井口有較高的壓力可以利用,也可采用低溫工藝將水和烴同時(shí)脫除[1]。
在對天然氣進(jìn)行脫水脫烴的過程中,產(chǎn)生大量閃蒸氣,回收這部分閃蒸氣和烴類,以及大量輔助裝置設(shè)備,需要消耗大量電能。主要設(shè)備包括壓縮機(jī)、泵、空冷器、電加熱器、電伴熱、空冷器、燈等[2]。
2.1.1 迪那氣田電伴熱使用概況
根據(jù)工藝運(yùn)行情況,迪那氣田共采用4種規(guī)格型號(hào)的電伴熱,設(shè)計(jì)鋪設(shè)電伴熱約26 km,總功率約為1 000 kW,涵蓋了處理廠、集氣站以及單井內(nèi)所有可能存在凍堵風(fēng)險(xiǎn)的管線。電伴熱是整個(gè)氣田的耗電大戶。結(jié)合工藝運(yùn)行情況對電伴熱進(jìn)行優(yōu)化運(yùn)行,停用一部分不影響裝置正常運(yùn)行的電伴熱,可實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗,產(chǎn)生較大經(jīng)濟(jì)效益[3]。
2.1.2 具體措施
1)處理廠電伴熱優(yōu)化運(yùn)行。設(shè)計(jì)電伴熱時(shí)將所有可能存在凍堵風(fēng)險(xiǎn)的管線、設(shè)備、儀表都考慮進(jìn)去,但實(shí)際運(yùn)行時(shí),部分設(shè)施不存在凍堵的風(fēng)險(xiǎn):合格天然氣作為燃料氣的工藝管線、儀表和設(shè)備;含有乙二醇介質(zhì)的管線;溫度較高的凝析油管線。將這些管線的電伴熱停運(yùn)可大大減少電伴熱所消耗的電能。結(jié)合實(shí)際運(yùn)行情況,迪那氣田油氣處理廠冬季共停用電伴熱管線35處,共計(jì)1 971 m,并將投運(yùn)時(shí)間縮短,經(jīng)過計(jì)算每小時(shí)可減少功率152 kW。停運(yùn)電伴熱統(tǒng)計(jì)見表1。
同時(shí),將投運(yùn)電伴熱時(shí)間由規(guī)定時(shí)間更改為結(jié)合實(shí)際情況投運(yùn)。當(dāng)連續(xù)5天環(huán)境最低溫度低于5℃時(shí)投運(yùn)電伴熱;當(dāng)連續(xù)5天環(huán)境最低溫度高于5℃時(shí)停運(yùn)電伴熱。將電伴熱投運(yùn)時(shí)間由151天減少至105天,共減少46天。
2)井場電伴熱優(yōu)化運(yùn)行。迪那氣田現(xiàn)有集氣站3座,單井25口,為保證單井冬季安全運(yùn)行,每口單井共有7處管線閥門和儀表需要安裝電伴熱。采氣樹、出站閥組的伴熱由1根電伴熱帶在采氣樹、出站閥組上繞行來實(shí)現(xiàn)對閥門管線和儀表進(jìn)行伴熱,在繞行過程中多數(shù)電伴熱帶“只起到連接過渡”作用。起過渡作用的伴熱帶在伴熱過程中,由于完全暴露在外面,始終達(dá)不到其上限溫度,只能24 h發(fā)熱消耗大量電能,大約占電伴熱總耗電量的60%~70%,造成很大浪費(fèi)。
表1 停運(yùn)電伴熱統(tǒng)計(jì)
原每口單井電伴熱帶總長約45 m,改造后每口單井電伴熱帶總長約15 m。迪那氣田集輸系統(tǒng)共減少電伴熱帶750 m,每米功率為49 W,每小時(shí)可減少功率37 kW。單井電伴熱改造示意圖見圖1。
3)利用2口井暖管,停用電伴熱。由于設(shè)計(jì)原因,迪那2-3集氣站至DN204井的計(jì)量干線沒有流體流動(dòng),冬季發(fā)生過凍堵。當(dāng)DN204井不計(jì)量時(shí),DN2-17井至DN204井的計(jì)量干線無介質(zhì)流動(dòng)也會(huì)發(fā)生凍堵。為防止該段管線凍堵,計(jì)量干線上設(shè)置了電伴熱,冬季投用。經(jīng)分析研究,利用DN204井(產(chǎn)量26.1×104m3/d,二級(jí)節(jié)流后溫度30℃)和DN2-14井(產(chǎn)量37.6×104m3/d,二級(jí)節(jié)流后溫度57.18℃)2口井的井流物同時(shí)導(dǎo)入暖管流程。流程見圖2。
通過HYSYS軟件模擬,2口井暖管時(shí)在DN2-17井三通匯合處的溫度為23.82℃,高于水合物形成溫度(19.26℃),因此不會(huì)形成水合物,消除了管線凍堵的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),利用DN2-14井通過計(jì)量干線繞行至迪那2-3集氣站,DN2-17井大橋處的計(jì)量干線冬季運(yùn)行時(shí)一直有高溫介質(zhì)流動(dòng)。經(jīng)過模擬,DN2-14井的介質(zhì)到達(dá)DN2-17井大橋處的溫度約為45℃,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于水合物形成溫度(19.26℃),不會(huì)出現(xiàn)凍堵,因此停用了該段露出管線上的電伴熱,節(jié)約了電能。
DN2-17井大橋段安裝的電伴熱帶約有1 500 m,電伴熱功率為65 W/m。停用該處電伴熱后,在冬季運(yùn)行期間(10月10日至3月15日)可節(jié)約電能36.27×104kWh。2.1.3 經(jīng)濟(jì)效益
通過實(shí)施上述節(jié)能措施,全年共節(jié)電194.3×104kWh。
圖1 單井電伴熱改造示意圖
2.2.1 空壓機(jī)運(yùn)行背景
迪那氣田油氣處理廠現(xiàn)有3臺(tái)空壓機(jī),1用2備??諌簷C(jī)在卸載時(shí)關(guān)閉進(jìn)氣閥,不產(chǎn)生壓縮空氣,使機(jī)組呈空載狀態(tài)。由于干燥塔循環(huán)時(shí)間為10 min,期間左右塔各干燥5 min。在1天運(yùn)行中干燥塔要切換288次,導(dǎo)致干燥塔及其空壓機(jī)出現(xiàn)下述問題:
1)在空壓機(jī)卸載停機(jī)時(shí),由于干燥塔使用的是固態(tài)時(shí)間控制器,無法同步停止工作,造成干燥塔頻繁切換,浪費(fèi)大量干燥氣用作再生氣[4]。
2)在空壓機(jī)卸載停機(jī)時(shí),干燥塔繼續(xù)工作浪費(fèi)干燥氣,造成壓縮空氣的不必要浪費(fèi),進(jìn)一步加大空壓機(jī)的運(yùn)行負(fù)荷,延長空壓機(jī)的運(yùn)行時(shí)間。
圖2 暖管流程
2.2.2 具體措施
通過改造空壓機(jī)干燥塔控制程序來實(shí)現(xiàn)空壓機(jī)節(jié)能降耗,實(shí)現(xiàn)干燥塔吸附、再生與空壓機(jī)啟停機(jī)同步,延長原干燥塔切換時(shí)間間隔。
2.2.3 實(shí)施效果
改造前,空壓機(jī)每天加載時(shí)間為16 h,卸載時(shí)間為8 h。時(shí)序優(yōu)化調(diào)整后,空壓機(jī)每天運(yùn)行時(shí)間為7 h,卸載時(shí)間為17 h,改變了以前干燥塔24 h連續(xù)運(yùn)行的模式。同時(shí),減少了干燥塔蝶閥的開關(guān)頻次,降低了干燥塔再生用氣量,減小了空壓機(jī)啟機(jī)頻次,縮短了空壓機(jī)加載運(yùn)行時(shí)間。
2.2.4 經(jīng)濟(jì)效益
通過計(jì)算,空壓機(jī)時(shí)序改造后全年可節(jié)電20.7×104kWh。
2.3.1 燃料氣裝置流程及參數(shù)
處理廠燃料氣(6.2~7.0 MPa)來自外輸氣零號(hào)閥室,經(jīng)電加熱器加熱至50℃再經(jīng)調(diào)節(jié)閥將壓力降低至0.5 MPa,然后去各個(gè)高壓燃料氣用戶;部分燃料氣經(jīng)自力式調(diào)節(jié)閥將壓力降低至0.18 MPa,然后去各個(gè)低壓燃料氣用戶(圖3)。
2.3.2 實(shí)施過程
通過HYSYS軟件模擬,計(jì)算出節(jié)流至0.18 MPa時(shí)水合物形成溫度為-50.9℃。為確保裝置安全運(yùn)行,節(jié)流后溫度應(yīng)高于水合物形成溫度5℃,故節(jié)流后溫度需大于或等于-45.9℃,而對應(yīng)燃料氣電加熱器出口溫度大于或等于-6.1℃即可。根據(jù)設(shè)計(jì)文件,燃料氣分離器出口管線設(shè)計(jì)溫度為-20℃,故節(jié)流后溫度需大于或等于-20℃,而對應(yīng)燃料氣電加熱器出口溫度僅需大于或等于14.9℃。
圖3 燃料氣系統(tǒng)工藝流程
綜上所述,只要保證燃料氣電加熱器出口溫度大于或等于14.9℃,就能滿足現(xiàn)場安全生產(chǎn)需要。目前電加熱器出口溫度設(shè)定值為50℃,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于所需溫度。
迪那氣田油氣處理廠電加熱器入口溫度歷年最低為12℃,低于所需最低溫度14.9℃。針對此問題,處理廠對外輸首站到燃料氣電加熱器之間約80 m的管線加裝保溫,將電加熱器入口溫度提高約5℃,滿足電加熱器停運(yùn)條件。
結(jié)合前期的各項(xiàng)分析驗(yàn)證,迪那氣田油氣處理廠對電加熱器進(jìn)行停運(yùn)試驗(yàn),成功實(shí)現(xiàn)電加熱器停運(yùn)。停運(yùn)后燃料氣節(jié)流至0.18 MPa,最低溫度約為-13℃,燃料氣系統(tǒng)運(yùn)行正常。
2.3.3 經(jīng)濟(jì)效益
電加熱器功率為66 kW,停運(yùn)電加熱器后全年可節(jié)電57.0×104kWh。
2.4.1 液化氣自壓外輸
由迪那氣田油氣處理廠設(shè)計(jì)的1500 m3液化氣球罐有4座,每日產(chǎn)液化氣約140 t(約265 m3),利用泵將液化氣輸送至下游牙哈裝車站,與下游高差約300 m(圖4)。
圖4 液化氣自壓外輸流程
通過HYSYS軟件對液化氣外輸流程進(jìn)行模擬,發(fā)現(xiàn)液化氣在自壓的情況下,外輸壓力、流量滿足要求。液化氣自壓外輸HYSYS軟件模擬數(shù)據(jù)見表2。經(jīng)過實(shí)踐,可在不啟運(yùn)液化氣外輸泵的情況下完成液化氣外輸。
表2 液化氣自壓外輸HYSYS軟件模擬數(shù)據(jù)
液化氣外輸泵排量為25 m3/h,功率為22 kW,采用液化氣自壓外輸,全年可節(jié)電8.16×104kWh。
2.4.2 輕烴自壓裝車
由迪那氣田油氣處理廠設(shè)計(jì)的2 000 m3輕烴儲(chǔ)罐有2座,每日產(chǎn)液化氣約450 t(約642 m3),其中約450 m3液化氣經(jīng)輕烴裝車站裝車,而其余的通過泵輸送至下游牙哈裝車站,與下游高差約100 m(圖5)。
通過HYSYS軟件對輕烴自壓裝車流程進(jìn)行模擬,以及現(xiàn)場實(shí)踐,在不啟運(yùn)裝車泵的情況下,可通過自壓方式進(jìn)行裝車,裝車流量滿足要求(正常裝車速度為30~60 m3/h)。輕烴自壓裝車HYSYS軟件模擬數(shù)據(jù)見表3。
表3 輕烴自壓裝車HYSYS軟件模擬數(shù)據(jù)
輕烴裝車泵排量為120 m3/h,功率為17.5 kW,采用輕烴自壓裝車每年可節(jié)電2.30×104kWh。
在實(shí)際運(yùn)行時(shí),工頻電動(dòng)機(jī)不能很好地適應(yīng)較大溫差的調(diào)節(jié)需求,在晝夜和冬夏交替時(shí),需要頻繁調(diào)節(jié)空冷器百葉窗,這不僅工作量大,而且調(diào)節(jié)不及時(shí)會(huì)造成工藝參數(shù)難以控制,也浪費(fèi)電能。針對這一情況,提出了設(shè)置1臺(tái)變頻器改變電動(dòng)機(jī)頻率來適應(yīng)不同工況所需的制冷溫度,操作人員只需坐在主控室即可完成對原料氣溫度的遠(yuǎn)程控制。經(jīng)計(jì)算,年節(jié)約電量為17×104kWh。
圖5 輕烴自壓裝車流程
1)通過電伴熱優(yōu)化運(yùn)行、空壓機(jī)時(shí)序優(yōu)化、燃料氣電加熱器停運(yùn)等多項(xiàng)節(jié)電改造措施,迪那氣田實(shí)現(xiàn)全年節(jié)電297.16×104kWh。
2)經(jīng)過多年實(shí)踐而總結(jié)出的各項(xiàng)氣田節(jié)能技術(shù),指明了節(jié)能降耗的方向,對于其他氣田的生產(chǎn)運(yùn)行具有參考意義。