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蘇A1井卡鉆事故處理實(shí)踐與認(rèn)識(shí)

2018-02-16 11:11劉文鵬
西部探礦工程 2018年12期
關(guān)鍵詞:井眼鉆具鉆桿

劉文鵬

(大慶油田鉆探工程公司工程技術(shù)管理處,黑龍江大慶163318)

1 施工簡(jiǎn)況

蘇A1井是設(shè)計(jì)在海拉爾盆地貝爾湖坳陷貝爾凹陷蘇仁諾爾構(gòu)造帶上的一口開發(fā)井,設(shè)計(jì)井深2100m,實(shí)際完鉆井深為2143m。目的層位為南二段,完鉆層位為銅缽廟組。本井為二開井,一開采用?342mm鉆頭鉆至104m,?273mm表層套管下至103.74m;二開采用?215.9mm鉆頭鉆至2143m完鉆。本井鉆至1763m測(cè)井斜6.9°起鉆下MWD儀器糾斜鉆進(jìn)至1825m,之后采用方接頭類滿眼鉆具組合鉆進(jìn)至2143m完鉆。

完鉆鉆具組合:?215.9mm鉆頭×0.46m+?210mm方接頭×1.00m+?178mm鉆鋌×1.21m+?210mm方接頭×1.59m+?178mm鉆鋌×9.64m+?210mm方接頭×2.08m+?178mm鉆鋌×45.39m+?165mm鉆鋌×18.58m+?127mm鉆桿。

2 事故發(fā)生經(jīng)過

本井于2018年8月17日17:00鉆進(jìn)至2143m完鉆,循環(huán)至18:30準(zhǔn)備起鉆,因主發(fā)電機(jī)線路問題檢修主發(fā)電機(jī),采用應(yīng)急電機(jī)起鉆,22:30更換發(fā)電機(jī)正常起鉆,18日0:30起鉆至1752m遇卡,懸重從600kN提至800kN,下放遇阻,多次上下活動(dòng)鉆具無效,因鉆桿接箍差0.5m出轉(zhuǎn)盤面接不上方鉆桿,上提至1200kN坐鉆桿卡瓦,甩掉單根后接方鉆桿開泵不通,泵壓憋至12MPa不降,0~1200kN活動(dòng)鉆具無效,鉆具卡死。

3 事故處理經(jīng)過

3.1 地面下?lián)?/h3>

18日6:30接地面震擊器,上提至400~450kN下?lián)簦?:00共下?lián)?20次無效。

3.2 原鉆具倒扣

甩掉地面震擊器開始原鉆具倒扣,至12:00經(jīng)4次倒扣余懸重450kN開泵循環(huán),13:00起鉆,18:00起鉆完,起出全部鉆桿和1根?165mm鉆鋌,魚長71.30m,魚頂1680.70m,落魚結(jié)構(gòu):?215.9mm鉆頭×0.46m+?210mm方接頭×1.00m+?178mm鉆鋌×1.21m+?210mm方接頭×1.59m+?178mm鉆鋌×9.64m+?210mm方接頭×2.08m+?178mm鉆鋌×45.39m+?165mm鉆鋌×9.93m。

3.3 井下震擊

18日19:30接隨鉆震擊器下鉆,鉆具組合:?165mm改制對(duì)扣接頭×0.50m+?165mm隨鉆震擊器×6.81m+?178mm鉆鋌×28.63m+?127mm鉆桿,改制對(duì)扣接頭現(xiàn)場(chǎng)制作,采用4A11/410舊接頭,公扣端割掉15mm,在公扣臺(tái)肩面上均勻分布點(diǎn)焊3片3mm厚的墊片,該接頭既是對(duì)扣接頭,又是安全接頭,若震擊不解卡可從此接頭退扣起出原對(duì)扣鉆具。23:30下鉆到底循環(huán),19日0:30停泵對(duì)扣,對(duì)扣成功后,1:00開始下?lián)簦?:30下?lián)?00次無效,上提至1000~1100kN上擊10次無效,7:00倒扣完循環(huán),7:30起鉆,13:00起鉆完,起出全部對(duì)扣鉆具,落魚不變。

3.4 通井

19日14:00下牙輪鉆頭模擬套銑管通井,鉆具組合:?215.9mm牙輪鉆頭×0.34m+?214mm螺扶×1.61m+?178mm鉆鋌×9.65m+?208mm螺扶×1.08m+?178mm鉆鋌×18.98m+?127mm鉆桿,17:00下鉆至1510m遇阻,從1500m開始劃眼,鉆壓:0~20kN,轉(zhuǎn)速:60r/min,排量:34L/s,泵壓:8MPa,鉆井液密度:1.30g/cm3,粘度:82s,20:30劃眼至魚頂,循環(huán)至22:00起鉆,20日2:00起鉆完。

3.5 第一次套銑

20日3:30下?208mm套銑鞋,鉆具組合:?208mm套銑鞋×0.61m+?206mm套銑管×27.02m+?178mm鉆鋌×28.63m+?127mm鉆桿,6:00下鉆至魚頂,循環(huán)至7:30開始套銑,鉆壓:0~30kN,轉(zhuǎn)速:60r/min,排量:28L/s,泵壓:8MPa,鉆井液密度:1.30g/cm3,粘度:78s,10:00套銑至1708m起鉆,14:00起鉆完,套銑鞋無磨損。

3.6 第二次套銑

20日15:30增加至8根套銑管下鉆,鉆具組合:?208mm套銑鞋×0.61m+?206mm套銑管×72.08m+?178mm鉆鋌×28.63m+?127mm鉆桿,21日0:00下鉆至魚頂,循環(huán)至2:00開始套銑,鉆壓:0~40kN,轉(zhuǎn)速:60r/min,排量:23L/s,泵壓:8MPa,鉆井液密度:1.30g/cm3,粘度:78s,12:00套銑至1735.16m套至3#方接頭棱帶無進(jìn)尺,反復(fù)變換參數(shù)繼續(xù)套銑至14:00仍無進(jìn)尺起鉆,18:30起完,套銑頭高度磨損5mm。

3.7 第三次套銑

21日19:00下?208mm高效套銑鞋,22日0:20下鉆完開始套銑,鉆壓:0~40kN,轉(zhuǎn)速:60r/min,排量:23L/s,泵壓:8MPa,鉆井液密度:1.30g/cm3,粘度:80s,2:40套進(jìn)至1735.16m變慢,至4:40套進(jìn)30cm后進(jìn)尺變快,泵壓下降4MPa,6:30快速套進(jìn)至1749m發(fā)現(xiàn)有放空,停轉(zhuǎn)盤下沖至1755m無遇阻,判斷落魚解卡下落,7:30起鉆,12:00起鉆完,套銑頭高度磨損3mm。

3.8 對(duì)扣打撈

22日12:00下改制對(duì)扣接頭對(duì)扣打撈,16:30下鉆完開泵循環(huán),17:30停泵對(duì)扣,上提至60t無刮卡,開泵正常,18:00起鉆,23日1:00起鉆完,起出全部落魚,3#方接頭棱帶全部套銑掉,其它正常。

4 事故處理難點(diǎn)

本井卡鉆原因?yàn)槟鄮r井段井眼縮徑,起鉆操作不當(dāng)造成卡鉆。事故處理難點(diǎn)有以下幾點(diǎn):

(1)卡點(diǎn)在3#方接頭,自由段鉆具超過1600m,地面震擊器震擊效果不好。

(2)倒扣后使用隨鉆震擊器下?lián)?,若不解卡,退扣時(shí)易從上部鉆具倒開,增加井下落魚使事故進(jìn)一步惡化。

(3)本井上部鉆進(jìn)時(shí)出泥環(huán),上部井眼不暢,一次下入套銑管長達(dá)72m,套銑管下入困難。

5 結(jié)論與認(rèn)識(shí)

(1)處理井下事故時(shí)要切記安全原則,必須考慮到處理過程中出現(xiàn)的種種復(fù)雜情況,避免事故復(fù)雜化。本井考慮到上部井眼有泥環(huán),井眼不暢,下套銑管前先使用螺扶和鉆鋌模擬套銑管通井劃眼,第一次先下入3根?206mm套銑管,最后8根?206mm套銑管順利下入并套銑解卡,雖然增加了處理時(shí)間,但有效地預(yù)防了事故的惡化。

(2)本井現(xiàn)場(chǎng)制作對(duì)扣接頭,滿足了下?lián)簟⑸蠐?、循環(huán)和大噸位活動(dòng)鉆具要求,退扣成功率100%,既節(jié)省了安全接頭,又保證了井下安全,該接頭可以在類似井況下推廣使用。

(3)第一只套銑鞋為普通套銑鞋切削齒較高20mm,套銑地層速度較快,但套銑方接頭棱帶無進(jìn)尺,更換高效套銑鞋,高效套銑鞋合金顆粒中孕鑲PDC復(fù)合片提高了套銑鞋強(qiáng)度和切削效率,套銑方接頭棱帶速度較快。

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