王 磊 李 珊 連海山 黃 贊 黃志偉
(嶺南師范學院 機電工程研究所,湛江 524048)
質量既是企業(yè)賴以生存和發(fā)展的保證,也是開拓市場生命線、提升強企業(yè)市場中競爭力的決定性因素。在經(jīng)濟全球化背景下,越來越多制造企業(yè)開始重視產(chǎn)品質量管理。6σ是一種改善企業(yè)質量流程管理的技術,以“零缺陷”的完美商業(yè)追求,帶動質量成本的大幅度降低,最終實現(xiàn)財務成效的提升與企業(yè)競爭力的突破。。在生產(chǎn)過程中,對需要改進的流程進行區(qū)分,找到高潛力改進機會,優(yōu)先對其實施改進。如果不確定優(yōu)先次序,就可能分散精力,影響6σ管理實施效果[1]。DMAIC模型是6σ管理中流程改善的重要工具,包括定義階段(Define),測量階段(Measure)、分析階段(Analyze)、改善階段(Improve)和控制階段(Control),主要側重對已有質量管理流程進行改善。
本文以一種節(jié)流閥產(chǎn)品質量改進項目為例,介紹6σ中的DMAIC持續(xù)改進模型具體實施過程,驗證了6σ方法在產(chǎn)品質量改進中的有效性。
節(jié)流閥體產(chǎn)品是某公司出口核心產(chǎn)品,它的產(chǎn)品質量直接影響到公司聲譽和企業(yè)效益。本產(chǎn)品從調試至批量生產(chǎn)過程中,多次出現(xiàn)加工不穩(wěn)定導致產(chǎn)品報廢等現(xiàn)象,不良品率居高不下。為了降低制造成本、提高企業(yè)效益并增加客戶滿意度,必須迅速解決生產(chǎn)過程中存在的問題。由于制造過程中不良品產(chǎn)生原因存在多樣性和復雜性特點,可運用6σ方法的DMAIC模型分析整個生產(chǎn)流程,達到提高節(jié)流閥體產(chǎn)品生產(chǎn)穩(wěn)定性的目標。
定義階段是DMAIC模型建立的第一步,也是實施6σ管理的基礎。對照6個月的生產(chǎn)數(shù)據(jù)記錄,節(jié)流閥體不良品率統(tǒng)計情況如表1所示:
表1 2016年上半年節(jié)流閥體加工一次下線合格率統(tǒng)計表
測量階段是定義階段具體量化過程,為分析階段提供數(shù)據(jù)。經(jīng)過調查上述不合格品狀態(tài),發(fā)現(xiàn)絕大部分不合格產(chǎn)品都是集中在幾個加工部位產(chǎn)生的。對之分進行統(tǒng)計,如表2所示。
表2 不良品不合格項目統(tǒng)計表
分析階段是對測量階段數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,找出生產(chǎn)過程中不良品主要類型和發(fā)生原因,參照各類不良品項目影響權重以及改善難易程度,確定不良品改善先后順序和具體方向,并提出有效的改善措施[2]。
根據(jù)表2可以得出,φ5mm軸桿孔失圓和節(jié)氣門孔徑失圓為主要改進對象,必須首先對其進行整改。經(jīng)過節(jié)流閥體對生產(chǎn)過程進行分析,各個環(huán)節(jié)對不良品不合格項目原因分析如圖1所示。
圖1 不良品不合格項目原因分析樹狀圖
對照不良品不合格項目原因,逐項分析,進行要因驗證后,結果如表3所示。
經(jīng)過現(xiàn)場分析驗證后,不良品出現(xiàn)有四個主要原因,即毛坯余量不均勻、加緊塊變形、防磕碰措施不到位以及刀柄自身精度與剛性較差。
改進階段是DMAIC模型的核心階段,改進實際效果決定了產(chǎn)品質量管理工作成就[3]。在分析階段,找出質量問題的主要影響因素和發(fā)生原因,為接下來的關鍵因素制定改進方案提供依據(jù),具體對策如表4所示。
針對不同主因,具體對策如下:
(1)針對加工余量不均勻主因,采取對策為消毛坯底孔,具體方案如圖1所示。
表3 不良品產(chǎn)生要因確認表
表4 主要原因及對策
圖1 毛坯整改前后對比圖
從實施效果檢查發(fā)現(xiàn),至2016年7月10日期,取消φ5mm軸桿孔毛坯底孔,采取新方案加工φ5mm軸桿孔,整改后沒有再發(fā)現(xiàn)白皮現(xiàn)象,達到工藝要求。由此得出結論,對壓鑄件毛坯進行整改,達到對策目標。
(2)針對壓緊塊變形主因,要重新設計壓緊塊,具體方案如圖2所示。
圖2 壓緊塊重新設計前后對比圖
實施效果檢查發(fā)現(xiàn),從2016年7月10日起,采用新壓緊塊,新壓緊塊壓板壓腳均加厚加粗,經(jīng)現(xiàn)場對工件壓緊剛性及平衡力進行檢測,均達到工藝要求。由此得出結論,對壓緊塊重新設計整改,達到對策目標。
(3)針對主因防磕碰措施不完善主因,采取對策為給機床夾具、檢具易碰撞部位加裝防撞膠套,具方案如圖3所示。
圖3 加裝防撞膠套前后對比圖
實施效果檢查發(fā)現(xiàn),從2016年7月8日起,對所有造成工件磕碰的機床夾具、檢具加裝防撞膠套后,對加工工件外觀進行全檢,碰傷現(xiàn)象已經(jīng)基本杜絕。由此得出結論,防磕碰措施整改,達到對策目標。
(4)針對主因刀柄精度差主因,采取對策為更換高精度刀柄,將原來的BT25刀柄全部更換為BT40刀柄。實施效果檢查發(fā)現(xiàn),從2016年7月4日起,采用升級后的新刀柄,且跳動均在0.001mm以內,刀具夾緊后無需校正,效果理想。對加工孔徑現(xiàn)場檢測后,達到工藝要求。由此得出結論,對刀柄進行升級更換整改,達到對策目標。
改善小組可以建立起一系列控制措施,加強對改善措施過程管理,保證不良品管理持續(xù)進行。這個過程,不斷鞏固已有改進成果,避免回到舊生產(chǎn)流程,確保改善措施有效執(zhí)行。具體措施有如下:
(1)更改相應工藝文件,制定相應操作說明書。
(2)增加現(xiàn)場數(shù)據(jù)測量頻率,使用統(tǒng)計過程控制圖來判斷過程穩(wěn)定性,等穩(wěn)定性達到一定程度后,再適度降低現(xiàn)場數(shù)據(jù)測量頻率。
(3)定期檢查刀具,量具和工裝夾具,并制定出合理檢查周期表。
(4)加強操作人員定期培訓。
經(jīng)過七月份連續(xù)一周生產(chǎn)統(tǒng)計,統(tǒng)計結果如表5所示。節(jié)流閥體的加工一次下線平均合格率為95.2%,與改進之前各個月份的合格率相比較大大提高,不良品率得到有效的控制。
表5 2整改后流閥體加工一次下線合格率統(tǒng)計表
DMAIC模型應用于節(jié)流閥體機加工不良品管理過程中,首先要統(tǒng)計不良品相關數(shù)據(jù),根據(jù)影響權重結合分布規(guī)律確定要因,然后提出具有針對性的整改措施,制定最優(yōu)整改方案,并對改進結果進行反饋,不斷提高生產(chǎn)控制能力。并且DMAIC模型在實施過程中的五個階段是循環(huán)運用的,每一輪循環(huán)都能提高過程控制能力,形成一個良性的管理系統(tǒng)??傊?,合理運用DMAIC模型,能有效地降低不良品率。