鄧曉湖,沈 毅,林建湘,毛葉平,李茲煥,代朝永
(湖南華菱節(jié)能環(huán)??萍加邢薰荆祥L沙 410007)
鋼包作為盛儲鋼水的容器,也是精練設(shè)備的組成部分,擔負著盛接、精練和鋼水運輸?shù)榷嘀厝蝿?,隨著我國鋼鐵行業(yè)的不斷發(fā)展,產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本已成為鋼企發(fā)展的核心[1-2]。由于煉鋼過程中鋼包、中間包的烘烤質(zhì)量對鋼水溫度有著顯著的影響,甚至可能影響連鑄的穩(wěn)定生產(chǎn),因此對鋼包、中間包的烘烤溫度和能耗也提出了更高的要求[3]。高效節(jié)能蓄熱式鋼包烘烤技術(shù)可以快速提高鋼包的烘烤溫度,改善鋼包烘烤效果,并降低鋼水在周轉(zhuǎn)過程中的溫降,可實現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)、節(jié)能降耗和改善鋼水質(zhì)量的目的[4]。
HTAC技術(shù)的原理如圖1所示,2個對應的蓄熱室及其中的蓄熱體、2個蓄熱式燒嘴和相關(guān)控制系統(tǒng)組成了一個基本的蓄熱式燃燒系統(tǒng)單元。當燒嘴A工作時,另一側(cè)的燒嘴B及其蓄熱室則為排煙通道,煙氣帶出的熱量在經(jīng)過燒嘴B同側(cè)蓄熱體時留在了蓄熱室中;一定時間后切換換向閥,這時燒嘴B工作,燒嘴A及同側(cè)蓄熱體則充當排煙通道,2個燒嘴就這樣交替工作。當熱煙氣流經(jīng)A、B兩側(cè)的蓄熱室時,熱量會留在蓄熱室中,常溫空氣流經(jīng)A、B兩側(cè)的蓄熱室時,被煙氣留在蓄熱室中的熱量預熱,然后流至爐膛燃燒。經(jīng)過不斷的切換,燒嘴A、B不斷的交替工作,蓄熱體被不斷地加熱和冷卻,最終空氣能被預熱到900~1000℃左右,而廢煙氣的溫度能降低到150~200℃左右。這項技術(shù)能很好地利用熱煙氣的物理顯熱來預熱空氣,大大地提高了煙氣熱量的回收利用率[5]。
圖1 蓄熱式HTAC節(jié)能高效鋼包烘烤裝置原理及設(shè)備圖
表1 4臺烤包器改造前小時煤氣耗量表
湘鋼某分廠鋼包烘烤器是2005年投產(chǎn)使用的,為換熱式烘烤器,但由于使用年限較長,設(shè)備陳舊,已基本不具備換熱功能,浪費大量的能源(混合煤氣),烘烤時間長,并且達不到理想的鋼包烘烤效果?,F(xiàn)湘鋼提出轉(zhuǎn)爐煤氣需就地使用,解決轉(zhuǎn)爐煤氣放散問題。由于轉(zhuǎn)爐煤氣相較原混合煤氣熱值較低,原有鋼包烘烤器無法使用轉(zhuǎn)爐煤氣達到鋼包烘烤溫度及時間要求。
現(xiàn)對 1#、2#、4#、5#共 4 臺臥式烤包器進行新型烘烤器改造,4臺烤包器改造前煤氣耗量如表1,通過表1計算可知平均耗量990 m3/h。
對上述4臺臥式鋼包烘烤器采用蓄熱式高溫空氣燃燒技術(shù)進行改造,可以極限回收高溫煙氣余熱,實行助燃空氣與燃氣的高溫預熱。改造后空氣預熱溫度升高到1000℃,燃氣預熱到400℃,改造前后均采用1.02的過剩空氣系數(shù),通過計算,而改造后的鋼包烘烤器熱效率提高了30%。
該改造主體涉及的系統(tǒng)主要由供風系統(tǒng)、煤氣系統(tǒng)、燃燒蓄熱系統(tǒng)以及控制系統(tǒng)組成,各子系統(tǒng)突出部件主要如下:
(1)高頻空煤氣換向閥:本次改造項目采用耐高溫自動補償式換向閥,同一驅(qū)動軸驅(qū)動的,因此在換向的時候能夠確保空燃氣同時到達同一蓄熱式燒嘴,在旋轉(zhuǎn)的任意瞬間,換向閥內(nèi)的兩種介質(zhì)空燃氣是分開的,防止產(chǎn)生暴燃現(xiàn)象,切換動作時間0.5 s。
(2)陶瓷蓄熱體:蓄熱式燒嘴使用的蓄熱體為陶瓷蜂窩體,流通面積大70%、熱態(tài)阻損20 mmH2O;滿足15 s換向周期的傳熱要求,蓄熱體采用蜂窩體,壁厚為0.6 mm。
(3)燃氣管路布局:燃氣通道置于蜂窩蓄熱體中間,它能吸收蜂窩蓄熱體中的多余熱量,將其傳給燃氣對燃氣形成預熱,從而平衡煙氣當量保證熱量的充分利用,一方面減小煙氣當量的不平衡量,降低了排煙溫度,另一方面也提高了燃燒效率,節(jié)約了能源。
(4)控制系統(tǒng):系統(tǒng)采用PLC進行控制,實現(xiàn)蓄熱換向控制、自動點火和火焰監(jiān)測控制、手動/自動烘烤控制、安全聯(lián)鎖報警系統(tǒng)、保溫控制等。
表2 4臺烤包器改造后小時煤氣耗量及節(jié)能率表
由以上數(shù)據(jù)可以看出4臺烤包器自投用到累計時間為止平均節(jié)能率為30.51%,其中1#、2#烤包器節(jié)能率均超過30%,而5#烤包器節(jié)能率只有23.74%。
表3 鋼包烘烤數(shù)據(jù)分析表
(1)相對其他烘烤器5#烘烤器節(jié)能率較低。根據(jù)數(shù)據(jù)庫各烘烤器數(shù)據(jù)分析,5#節(jié)能率節(jié)遠低于其他烘烤器,手動烘烤次數(shù)也遠多于其他烘烤器,現(xiàn)場分析后得出主要原因是5#烘烤器臺車電機有問題,導致小車打滑,操作人員無法簡單操作將包蓋與鋼包扣嚴,熱量逸散嚴重,導致鋼包烘烤流量升高,同時因烘烤速度減慢,促使操作人員使用手動進行烘烤,能源浪費比較嚴重,從而影響節(jié)能率。
(2)改造初期,點火槍堵塞較為頻繁,導致熄火報警。現(xiàn)場對點火槍拆卸并檢查發(fā)現(xiàn),管道堵塞物均為煤氣焦油及其他雜質(zhì),分析原因為因煤氣較臟,導致點火槍堵塞。根據(jù)現(xiàn)場煤氣條件及壓力情況,對點火槍內(nèi)部結(jié)構(gòu)進行改進,改進后的點火槍穩(wěn)定使用半年未出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象。
(3)設(shè)備運行半年后,煤氣切斷閥出現(xiàn)關(guān)不死狀態(tài)。拆閥檢查維護發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場閥板鍍鉻層嚴重腐蝕,積垢較為嚴重,導致閥座密封圈磨損嚴重。分析為煤氣雜質(zhì)較多,腐蝕性較強,同時閥門水平低位安裝導致閥門腐蝕嚴重。做出修改方案,重新制作閥體及閥板,使用耐腐蝕SUS630,更加耐腐蝕。同時改變安裝方式,更換為豎直安裝,減少腐蝕。
(4)設(shè)備包蓋密封不嚴,導致節(jié)能率下降,以及臺車車輪因溫度過高彎曲?,F(xiàn)場特別是預備包包沿鋼渣較多,導致包蓋密封不嚴,能量逸散嚴重,環(huán)境溫度較高。根據(jù)現(xiàn)場情況修改包蓋方案,通過機械手段防止因鋼渣較多導致的包蓋密封不嚴。
(1)與改造前烤包系統(tǒng)相比,新型節(jié)能蓄熱高溫燃燒技術(shù)的烤包系統(tǒng)可實現(xiàn)轉(zhuǎn)爐煤氣就地消納,且節(jié)氣率平均30%左右,達到鋼包烘烤的先進水平。
(2)新型烤包系統(tǒng)加熱鋼包速度快且均勻,鋼包升溫曲線平穩(wěn)規(guī)律,在線鋼包溫度達到1100℃,火焰直達包底,火焰剛性充足,縮短鋼包平均烘烤時間至4 h左右。
(3)原鋼包烘烤器煤氣能耗990 m3/h,作業(yè)率50%。烘烤器技術(shù)升級后,節(jié)約煤氣率約30%,全年可節(jié)約混合煤氣520萬m3,折合年發(fā)電效益約為380萬元,節(jié)能效果顯著。
[1]田旺遠.蓄熱式烤包器的研制與應用[J].冶金動力,2012(6):91-92.
[2]康建國,候志昌.高效節(jié)能烘烤技術(shù)在寶鋼鋼包及中間包的應用[J]. 寶鋼技術(shù),2016(5):50-54.
[3]溫德智,歐儉平.蓄熱式鋼包烘烤技術(shù)在漣鋼的應用[J].湖南冶金,2005,33(4):25-28.
[4]賈城,閆振武,藺云志.蓄熱式燃燒技術(shù)在煉鋼廠烤包器上的應用[J].煉鋼,2008,24(1):51-52.
[5] 李淑芬. 鋼包烘烤裝置的發(fā)展[J].冶金能源,2003,22(3):37-39.