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空分冷態(tài)開(kāi)車階段影響氮?dú)饧兌纫蛩胤治黾按胧?/h1>
2018-03-01 03:44馬令軍
冶金動(dòng)力 2018年3期
關(guān)鍵詞:冷態(tài)含氧量空分

馬令軍

(首鋼股份公司遷安鋼鐵公司,河北遷安 064402)

引言

首鋼股份公司遷安鋼鐵公司(以下簡(jiǎn)稱遷鋼公司)3#、4#、5#35000 m3/h 空分,采用分子篩凈化、內(nèi)壓縮流程,由法國(guó)液空公司(杭州)設(shè)計(jì)制造,分別于2009年12月至2010年5月建成投產(chǎn)。上述空分裝置生產(chǎn)中多次出現(xiàn)空分冷態(tài)短期停車后,再次開(kāi)機(jī)恢復(fù)階段,低壓產(chǎn)品純氮?dú)猓ㄒ韵潞?jiǎn)稱產(chǎn)品低壓氮?dú)猓┘兌冗_(dá)到合格用時(shí)較長(zhǎng)的問(wèn)題。

1 工藝流程簡(jiǎn)介

遷鋼公司 3#、4#、5#35000 m3/h空分裝置的主要工藝流程是空壓機(jī)C01將空氣壓縮至0.45 MPa,經(jīng)空冷系統(tǒng)、純化系統(tǒng)凈化后,一路空氣經(jīng)主換熱器進(jìn)入下塔,一路空氣進(jìn)入增壓機(jī)C02先經(jīng)兩級(jí)壓縮至1.90 MPa后,抽出一部分空氣經(jīng)氣體增壓膨脹機(jī)膨脹進(jìn)下塔K01,另一部分空氣再經(jīng)兩級(jí)壓縮至6.0 MPa,經(jīng)主換熱器與高壓液氧、高壓液氮換熱后進(jìn)上塔K02。下塔液空、污液氮經(jīng)過(guò)冷器節(jié)流后送入上塔,下塔純液氮經(jīng)過(guò)冷器節(jié)流后送入純氮塔K03參與精餾,純氮塔頂部低壓氮?dú)?,?jīng)過(guò)冷器、主換熱器后,經(jīng)閥門HV1501A送入低壓氮?dú)夤芫W(wǎng),若氮?dú)饧兌炔缓细?,則閥門HV1501A關(guān)閉,氮?dú)馔ㄟ^(guò)放散閥FV1501B放空。

空分產(chǎn)品低壓氮?dú)獾膲毫?0 kPa,設(shè)計(jì)產(chǎn)量35000 m3/h,生產(chǎn)工藝上要求氮?dú)饧兌群趿啃∮?0×10-6。

空分工藝流程如圖1所示。

為使各空分產(chǎn)品低壓氮?dú)獾玫胶侠砝?,?shí)現(xiàn)氮壓機(jī)組優(yōu)化運(yùn)行,遷鋼公司制氧對(duì)各空分低壓氮?dú)夤艿肋M(jìn)行了組網(wǎng),即將出空分低壓氮?dú)夤艿劳ㄟ^(guò)連接管道組合在一起,形成一個(gè)低壓氮?dú)夤芫W(wǎng)系統(tǒng),各氮壓機(jī)入口管道與該低壓氮?dú)夤芫W(wǎng)相連,將低壓氮?dú)鈮嚎s后送用戶氮?dú)夤芫W(wǎng)。

空分低壓氮?dú)夤芫W(wǎng)如圖2所示。

2 問(wèn)題現(xiàn)象

遷鋼制氧現(xiàn)有5套空分機(jī)組,其中1#、2#空分在短期停機(jī),冷開(kāi)車恢復(fù)階段,在空分導(dǎo)入后約1.5 h,隨著入塔空氣量的增加,上塔、下塔逐步建立精餾工況,主冷液氧、產(chǎn)品低壓氮?dú)獾募兌群芸炀湍苓_(dá)到工藝要求,合格送入低壓氮?dú)夤芫W(wǎng)。但3#、4#、5#空分在空分短期停車檢修后的恢復(fù)過(guò)程中,多次出現(xiàn)過(guò)產(chǎn)品低壓氮?dú)饧兌冗_(dá)到工藝要求用時(shí)較長(zhǎng)的問(wèn)題,具體表現(xiàn)在:

(1)空分冷開(kāi)車恢復(fù)階段,產(chǎn)品低壓氮?dú)饧兌群细裼脮r(shí)與短期停車時(shí)間有明顯正相關(guān)關(guān)系。空分短期停車時(shí)間越長(zhǎng),冷開(kāi)車恢復(fù)時(shí)產(chǎn)品低壓氮?dú)饧兌冗_(dá)到合格用時(shí)越長(zhǎng)。經(jīng)對(duì)各空分停車時(shí)間及恢復(fù)階段工藝數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),短期停車時(shí)間少于12 h,冷開(kāi)車恢復(fù)階段產(chǎn)品低壓氮?dú)饧兌群细裼脮r(shí)基本沒(méi)有影響;短期停車超過(guò)24 h后,則在空分開(kāi)機(jī)恢復(fù)階段產(chǎn)品低壓氮?dú)夂细裼脮r(shí)需要3 h以上,最長(zhǎng)時(shí)間達(dá)到6 h。

(2)空分冷開(kāi)車恢復(fù)階段,純氮塔頂部低壓氮?dú)饧兌冗_(dá)到合格,氮?dú)夂趿啃∮?0×10-6時(shí),產(chǎn)品低壓氮?dú)夂趿咳源笥?000×10-6,含氧量由1000×10-6降至10×10-6過(guò)程緩慢。

(3)空分冷開(kāi)車恢復(fù)階段,在純氮塔頂部低壓氮?dú)饧兌群细窈?,逐步增加產(chǎn)品低壓氮?dú)馊〕隽?,氮?dú)庵泻趿縿t呈逐步上升趨勢(shì),當(dāng)產(chǎn)品低壓氮?dú)饬髁窟_(dá)到生產(chǎn)工藝要求不再增加時(shí),氮?dú)庵泻趿恳膊辉偕蠞q,隨后呈緩慢下降趨勢(shì)。

圖1 35000 m3/h空分工藝流程圖

圖2 空分低壓氮?dú)夤芫W(wǎng)圖

3 原因分析

空分冷開(kāi)車恢復(fù)階段產(chǎn)品低壓氮?dú)饧兌群细裼脮r(shí)長(zhǎng),導(dǎo)致生產(chǎn)上短期內(nèi)氮?dú)夤?yīng)緊張,需啟后備系統(tǒng)液氮泵,消耗儲(chǔ)槽大量液氮保證氮?dú)夤?yīng),制約了空分機(jī)組運(yùn)行效益。

針對(duì)上述情況,相關(guān)專業(yè)認(rèn)真組織分析,對(duì)引發(fā)問(wèn)題的各項(xiàng)因素進(jìn)行排查,以便消除問(wèn)題隱患,解決生產(chǎn)實(shí)際問(wèn)題。通過(guò)分析,影響產(chǎn)品低壓氮?dú)饧兌戎饕幸韵乱蛩兀?/p>

(1)在線分析系統(tǒng):

35000 m3/h空分使用一套氧化鋯分析儀在線檢測(cè)氮?dú)夂趿?,?duì)空分系統(tǒng)低壓純氮?dú)夂趿康谋O(jiān)測(cè)有兩個(gè)取樣分析點(diǎn)位,第一個(gè)分析點(diǎn)AP1680A位于純氮塔頂部,純氮?dú)獬黾兊芫€上;第二個(gè)分析點(diǎn)AP1680D位于產(chǎn)品低壓氮?dú)獬鲋鲹Q熱器后,送出控制閥HV1501A前的管道上。問(wèn)題發(fā)生初期,即在AP1680A顯示氮?dú)饧兌群细竦那闆r下,將分析點(diǎn)切換到AP1680D顯示氮?dú)夂趿烤嚯x純度合格仍相差上百倍,工藝人員初步認(rèn)為是在線分析儀表出了問(wèn)題,導(dǎo)致分析數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差,但將產(chǎn)品低壓氮?dú)馊庸芫€接到其他空分分析儀表上,兩個(gè)分析數(shù)值顯示基本一致,這就排除了分析儀表的問(wèn)題。

之后,工藝人員為驗(yàn)證分析取樣管是否因出現(xiàn)泄漏導(dǎo)致分析數(shù)據(jù)出現(xiàn)問(wèn)題,又安排從產(chǎn)品低壓氮?dú)夤芫€上增加鋪設(shè)一條臨時(shí)取樣分析管線,接到分析儀表上顯示分析結(jié)果與原有取樣點(diǎn)一致。

上述分析表明,在線分析系統(tǒng)對(duì)取樣分析的結(jié)果是準(zhǔn)確的,導(dǎo)致產(chǎn)品低壓氮?dú)饧兌鹊膯?wèn)題需要從設(shè)備上和工藝上去進(jìn)一步分析解決。

(2)設(shè)備系統(tǒng):

排除在線分析系統(tǒng)因素后,工藝人員又從空分設(shè)備上分析問(wèn)題產(chǎn)生的因素,初步想到的是冷箱內(nèi)換熱器管道是否出現(xiàn)了微漏,繼而影響了氮?dú)饧兌?,但空分冷開(kāi)車恢復(fù)階段,產(chǎn)品低壓氮?dú)怆m然初始階段含氧量較高,但隨著時(shí)間的推移,其含氧量呈逐步下降的趨勢(shì),在經(jīng)過(guò)一定時(shí)間后最終達(dá)到合格,并保持穩(wěn)定,這從根本上排除了換熱器管道泄漏問(wèn)題,因?yàn)槿绻麚Q熱器管道出現(xiàn)泄漏影響會(huì)是持續(xù)的,氮?dú)夂趿考词瓜陆狄搽y以達(dá)到合格。

隨之,工藝人員分析了產(chǎn)品低壓氮?dú)夤艿来嬖诘闹脫Q盲區(qū)對(duì)氮?dú)夂细裼脮r(shí)的影響,產(chǎn)品低壓氮?dú)饧兌炔缓细裰?,氮?dú)馑凸芫W(wǎng)控制閥HV1501A是關(guān)閉的,全部氮?dú)馔ㄟ^(guò)放散閥FV1501B放空,在放散管道與HV1501A之間有一段5 m長(zhǎng)的管道,在放散期間這一段管道屬于置換盲區(qū),分析取樣點(diǎn)也正好安裝在這段管路上,氮?dú)夂细裼脮r(shí)長(zhǎng)的問(wèn)題是否跟這項(xiàng)因素有關(guān)呢?通過(guò)前一階段在產(chǎn)品低壓氮?dú)夥派⒐芫€上臨時(shí)增設(shè)取樣分析點(diǎn),發(fā)現(xiàn)氮?dú)饧兌扰c原有取樣點(diǎn)分析結(jié)果沒(méi)有變化,排除了管道置換盲區(qū)對(duì)氮?dú)饧兌鹊挠绊憽?/p>

通過(guò)對(duì)空分冷態(tài)停車期間的工藝數(shù)據(jù)進(jìn)一步分析,工藝人員發(fā)現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題,當(dāng)空分冷態(tài)停車超過(guò)24 h后,產(chǎn)品低壓氮?dú)夤艿郎系臏囟赛c(diǎn)TE1501呈緩慢下降趨勢(shì),一般由停車前的20℃下降至-5℃,最低時(shí)達(dá)到-10℃,而且產(chǎn)品低壓氮?dú)夤艿郎习惭b的流量計(jì)顯示有1000 m3/h左右的流量數(shù)值,表明產(chǎn)品低壓氮?dú)夤艿郎系目刂崎y門HV1501A、FV1501B關(guān)閉不嚴(yán),造成空分冷態(tài)停車期間,有部分氣體通過(guò)兩個(gè)閥門放空或進(jìn)入系統(tǒng)管網(wǎng)。TE1501溫度過(guò)低會(huì)影響管道的運(yùn)行安全,空分操作崗位為防止TE1501持續(xù)下降,采取了降低上塔壓力的措施,將上塔壓力由40 kPa降至10 kPa,大量冷態(tài)氣體通過(guò)空分塔壓力調(diào)節(jié)閥PV1628放空,從而保證了TE1501不再下降。但上塔控制壓力的降低,導(dǎo)致主冷液位持續(xù)蒸發(fā)下降,上塔頂部的污氮?dú)馊臃治鳇c(diǎn)AP1682A顯示空分冷態(tài)停車期間,隨著時(shí)間的延長(zhǎng),該分析點(diǎn)含氧量逐步上漲,停車24 h,AP1682A由停車前的0.20%上漲至15%,停車48 h以上,最高上漲至42%??辗掷鋺B(tài)停車期間污氮?dú)夂趿康纳蠞q導(dǎo)致產(chǎn)品低壓氮?dú)夤艿纼?nèi)的含氧量同步上漲,停車48 h以上,AP1680D分析點(diǎn)位的數(shù)值最高達(dá)到40%。而觀察1#、2#空分冷態(tài)停車期間產(chǎn)品低壓管道內(nèi)含氧量基本沒(méi)有變化,始終保持在10×10-6以下。停車期間空分產(chǎn)品低壓氮?dú)夤艿纼?nèi)含氧量的大幅度升高,空分開(kāi)機(jī)恢復(fù)階段,增加了產(chǎn)品低壓氮?dú)饧兌戎脫Q合格難度,最終導(dǎo)致了氮?dú)饧兌群细駮r(shí)間的延長(zhǎng)。因此,空分冷態(tài)停車期間,產(chǎn)品低壓氮?dú)夤艿揽刂崎y門或低壓純氮?dú)夥趴臻y關(guān)閉不嚴(yán),造成管道內(nèi)含氧量逐步上升,是影響空分恢復(fù)階段產(chǎn)品低壓氮?dú)饧兓细竦闹饕颉?/p>

(3)工藝及操作:

空分冷態(tài)開(kāi)車恢復(fù)階段,空分崗位操作人員如果在工藝上操作不當(dāng),也會(huì)給產(chǎn)品低壓氮?dú)夂细駮r(shí)間帶來(lái)不利影響。這主要表現(xiàn)在空分導(dǎo)入后,在主塔精餾工況未建立,上塔頂部污氮?dú)夥治鳇c(diǎn)AP1682A含氧量仍很高的情況下,崗位操作人員為防止塔內(nèi)超壓,急于打開(kāi)產(chǎn)品低壓氮?dú)夤艿婪趴臻y,導(dǎo)致大量氧被帶入了純氮?dú)夤艿?,增加了純氮?dú)饧兌戎脫Q難度,最終影響產(chǎn)品低壓氮?dú)饧兌群细駮r(shí)間。

4 控制措施

通過(guò)對(duì)空分冷態(tài)開(kāi)車恢復(fù)階段,影響產(chǎn)品低壓氮?dú)饧兌鹊母黜?xiàng)因素分析,為最終解決實(shí)際問(wèn)題提供了相關(guān)依據(jù)。通過(guò)設(shè)備強(qiáng)化改造,加強(qiáng)工藝操作及管理,制訂優(yōu)化相關(guān)工藝控制措施,以解決實(shí)際生產(chǎn)問(wèn)題。

4.1 設(shè)備技術(shù)改造

為解決產(chǎn)品低壓氮?dú)夤艿揽刂崎y門關(guān)閉不嚴(yán)問(wèn)題,利用空分大加熱結(jié)束停機(jī)階段,在HV1501A閥前、FV1501B閥門后的管道上各增加一道手動(dòng)控制閥門,閥門采用密封性能較好的蝶閥。在空分冷態(tài)停車階段,關(guān)閉該手動(dòng)控制閥門,解決了因控制閥門關(guān)閉不嚴(yán)漏氣問(wèn)題。

4.2 工藝優(yōu)化操作

(1)空分停機(jī)前,將下塔液空盡可能全部打入上塔,停車期間要求主冷保持高液位,以降低停車期間主冷液位的蒸發(fā)損失,防止上塔頂部含氧量快速上漲。

(2)冷箱停車期間的上塔壓力設(shè)定保持在40 kPa,減少主冷液氧蒸發(fā)導(dǎo)致的上塔頂部含氧量增加,降低空分冷態(tài)開(kāi)機(jī)恢復(fù)階段產(chǎn)品低壓氮?dú)饧兌戎脫Q難度,有利于產(chǎn)品低壓氮?dú)饧兌鹊暮细瘛?/p>

(3)空分冷態(tài)停機(jī)期間,開(kāi)機(jī)前檢查空分產(chǎn)品低壓氮?dú)夤艿纼?nèi)的含氧量,當(dāng)含氧量較高時(shí),打開(kāi)空分塔放空閥PV1628,將上塔壓力降至10 kPa左右,適當(dāng)打開(kāi)HV1501A閥門,通過(guò)低壓氮?dú)夤芫W(wǎng)向塔內(nèi)充入少量氮?dú)猓?duì)管道進(jìn)行置換,從而降低產(chǎn)品低壓氮?dú)夤艿纼?nèi)的含氧量,有利于開(kāi)機(jī)恢復(fù)階段產(chǎn)品低壓氮?dú)饧兌鹊暮细瘛?/p>

(4)優(yōu)化空分工藝操作,空分冷態(tài)開(kāi)機(jī)恢復(fù)階段,空分導(dǎo)入后,在上塔精餾工況建立前,要求HV1501A/FV1501B保持關(guān)閉狀態(tài),隨著入塔空氣量增加,上塔精餾工況逐步建立,污氮?dú)夂趿糠治鳇c(diǎn)AP1682A數(shù)值低于5%后,可逐步打開(kāi)FV1501B放空閥,當(dāng)純氮塔頂部純氮?dú)夂趿糠治鳇c(diǎn)AP1680A數(shù)值低于10×10-6時(shí),逐步增加產(chǎn)品低壓氮?dú)馊〕隽俊?/p>

實(shí)施上述措施后,空分冷開(kāi)機(jī)恢復(fù)階段,產(chǎn)品低壓氮?dú)饧兌群细裼脮r(shí)有了明顯改善,氮?dú)饧兌群细裼脮r(shí)基本控制在2 h以內(nèi)。

5 結(jié)束語(yǔ)

通過(guò)對(duì)影響空分冷態(tài)停機(jī)期間影響產(chǎn)品低壓氮?dú)饧兌鹊母黜?xiàng)因素分析,針對(duì)相關(guān)問(wèn)題實(shí)施設(shè)備技術(shù)改造,加強(qiáng)工藝技術(shù)操作,落實(shí)控制措施,優(yōu)化空分機(jī)組運(yùn)行,產(chǎn)品低壓氮?dú)夂细裼脮r(shí)長(zhǎng)的問(wèn)題得到了基本解決,穩(wěn)定了空分機(jī)組運(yùn)行,提高了空分機(jī)組運(yùn)行效益。

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