杜華蓉,李舜酩,程 春,冷 峻,譚延崢
(1.南京航空航天大學(xué) 能源與動(dòng)力學(xué)院,南京 210016;2.福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司,山東 濰坊 261000)
車輛振動(dòng)和噪聲是評(píng)價(jià)車輛舒適性的重要指標(biāo)。路面激勵(lì)、發(fā)動(dòng)機(jī)激勵(lì)、車輪不平衡動(dòng)態(tài)力、傳動(dòng)系統(tǒng)不平衡動(dòng)態(tài)力以及其他部件相對(duì)運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的動(dòng)態(tài)作用力直接或間接作用到車身上,從而引起車身振動(dòng)[1]。方向盤是駕駛員直接接觸的部位,其振動(dòng)的大小直接影響駕駛的舒適性[2]。拖拉機(jī)工作環(huán)境惡劣,長(zhǎng)時(shí)間處于這種環(huán)境下會(huì)對(duì)駕駛員的工作效率和健康產(chǎn)生較大的影響[3],因此對(duì)方向盤振動(dòng)的研究顯得尤為必要,但目前方向盤振動(dòng)問(wèn)題還沒(méi)有得到解決。
楊明亮等結(jié)合多體動(dòng)力學(xué)方法,對(duì)叉車整車進(jìn)行結(jié)構(gòu)修改,從而降低其基頻及座椅頻率,減小振動(dòng)[4]。海馬汽車有限公司等通過(guò)調(diào)整轉(zhuǎn)向盤和排氣系統(tǒng)的模態(tài)頻率,解決了怠速時(shí)方向盤的抖動(dòng)問(wèn)題,從而提高了產(chǎn)品品質(zhì)[5]。周冠等將有限元法和HAM法結(jié)合,對(duì)某微型車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)固有頻率進(jìn)行優(yōu)化,有效改善了其振動(dòng)特性[6]。譙萬(wàn)成通過(guò)改變轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和排氣系統(tǒng)的模態(tài)頻率,使怠速時(shí)方向盤抖動(dòng)降低[7]。Yu Jinghong等通過(guò)試驗(yàn)設(shè)計(jì)過(guò)程與仿真分析,分析了制動(dòng)抖動(dòng)與轉(zhuǎn)向系擺振對(duì)車輛底盤傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的影響[8]。Wu Xuting等同樣對(duì)汽車高速行駛時(shí)的方向盤扭振進(jìn)行了分析,并指出改善方法[9]。Fernholz等對(duì)皮帶輪進(jìn)行了有優(yōu)化設(shè)計(jì)以改進(jìn)助力轉(zhuǎn)向泵的NVH性能[10]。方向盤減振方法主要采用的是改變方向盤或者整車的結(jié)構(gòu)參數(shù),進(jìn)而改變方向盤的固有頻率,但是改變方向盤的結(jié)構(gòu)參數(shù)可能會(huì)影響方向盤的性能,降低方向盤的使用壽命。橡膠懸置不但具有良好的隔振作用,而且不會(huì)改變結(jié)構(gòu)的性能,同時(shí)它還具有結(jié)構(gòu)緊湊、工藝性好、三向剛度可調(diào)以及成本低等優(yōu)點(diǎn)[11],因此橡膠懸置可用于方向盤隔振。
實(shí)驗(yàn)對(duì)象是某型號(hào)拖拉機(jī),測(cè)試工況為升速工況,測(cè)試設(shè)備采用LMS公司的Test.Lab數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。在方向盤上安裝三軸加速度傳感器,具體安裝位置如圖1所示。
圖1 三軸加速度傳感器的安裝位置
其中X表示上下方向,Y表示左右方向,Z表示前后方向。由于方向盤振動(dòng)頻率主要集中在低頻,所以分析頻率范圍取0~200 Hz,方向盤各方向振動(dòng)階次圖如圖2所示。
圖2 方向盤振動(dòng)階次圖
由振動(dòng)階次圖可得,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速在中高速時(shí),方向盤左右方向1.5階振動(dòng)最明顯,振動(dòng)頻率主要集中在32.51 Hz~40.45 Hz,對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速范圍為1 300 r/min~1 590 r/min。
本實(shí)驗(yàn)是用錘擊法測(cè)量變速箱與方向盤之間的傳遞函數(shù),測(cè)試設(shè)備采用LMS公司的Test.Lab數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。在變速箱側(cè)面安裝加速度傳感器,方向盤上的加速度傳感器安裝位置和方向不變。用力錘分別敲擊變速箱體的前后、左右、上下三個(gè)方向,每個(gè)方向傳遞函數(shù)測(cè)2次,每次敲擊3次取平均,具體錘擊位置如圖3所示。
圖3 變速箱錘擊位置
利用軟件對(duì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,可以得到變速箱至方向盤頻響函數(shù),如圖4所示。
由方向盤頻響函數(shù)可得,方向盤左右方向振動(dòng)靈敏度比較大,尤其是在36 Hz附近振動(dòng)最明顯,結(jié)合振動(dòng)階次分析和轉(zhuǎn)向盤頻響函數(shù)可以初步判定,
圖4 方向盤頻響函數(shù)
頻率在32.51 Hz~40.45 Hz時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)激勵(lì)頻率與方向盤模態(tài)頻率接近,從而發(fā)生共振。
方向盤系統(tǒng)振動(dòng)的物理模型為
其中[M]為質(zhì)量矩陣,[C]為阻尼矩陣,[K]為剛度矩陣,[F]為激勵(lì)力矩陣。整個(gè)方向盤結(jié)構(gòu)中的阻尼一般比較小,可以忽略。模態(tài)分析是對(duì)系統(tǒng)固有特性的分析,則模態(tài)模型為
計(jì)算模態(tài)參數(shù)需要將物理坐標(biāo)轉(zhuǎn)換為模態(tài)坐標(biāo),對(duì)質(zhì)量矩陣以及剛度矩陣進(jìn)行解耦,其模態(tài)坐標(biāo)為
其中q為模態(tài)坐標(biāo),φ為振型向量。將式(3)代入式(2),并且同時(shí)左乘振型向量的轉(zhuǎn)置,則式(2)變?yōu)?/p>
其中 [Mr]=φT[M]φ,[Kr]=φT[K]φ,[Fr]=φT[F]。通過(guò)(4)式將多自由度振動(dòng)系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為多個(gè)單自由度進(jìn)行分析,其模態(tài)頻率與單自由度的模態(tài)頻率計(jì)算方法相同,即
方向盤模態(tài)分析是以整個(gè)方向盤系統(tǒng)進(jìn)行分析[12],某型號(hào)拖拉機(jī)的方向盤幾何模型如圖5所示。
圖5 方向盤的幾何模型
將幾何圖形導(dǎo)入Hypermesh軟件中進(jìn)行網(wǎng)格劃分,并對(duì)該有限元網(wǎng)格模型進(jìn)行材料以及約束條件的設(shè)置,將方向盤底部四個(gè)螺栓孔處設(shè)置為固定連接,最后由ANSYS軟件進(jìn)行模態(tài)計(jì)算,計(jì)算中取前6階模態(tài),各階模態(tài)頻率和振型如表1所示。
由實(shí)驗(yàn)分析可知方向盤在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速范圍為1 300 r/min~1 590 r/min時(shí)動(dòng)最明顯,激勵(lì)頻帶為32.51~40.45 Hz,而方向盤第3階模態(tài)頻率(36.8 Hz)正好處于激勵(lì)頻帶內(nèi),說(shuō)明實(shí)驗(yàn)結(jié)果可靠,方向盤振動(dòng)是由共振引起的。
表1 方向盤的各階模態(tài)頻率和模態(tài)振型
通過(guò)有限元分析和振動(dòng)測(cè)試實(shí)驗(yàn)分析得到的結(jié)果一致,由于發(fā)動(dòng)機(jī)激勵(lì)頻率與方向盤模態(tài)頻率接近,從而導(dǎo)致方向盤共振。
由前面的分析可知,方向盤在32.51 Hz~40.45 Hz頻帶內(nèi)振動(dòng)最為明顯,對(duì)應(yīng)于發(fā)動(dòng)機(jī)的1.5階激勵(lì)頻率,因此得到隔振的起始頻率為;
由線性隔振理論可得系統(tǒng)的共振頻率為
懸置動(dòng)剛度的計(jì)算借助ADAMS軟件,將方向盤幾何模型導(dǎo)入到ADAMS軟件中,根據(jù)廠商提供的橡膠懸置安裝位置添置四個(gè)橡膠懸置,四個(gè)懸置點(diǎn)的位置信息如表2所示,其中X表示拖拉機(jī)前后方向,Y表示左右方向,Z表示上下方向。
表2 懸置點(diǎn)坐標(biāo)
橡膠懸置各向剛度相同,采用試湊法確定懸置的最大許可動(dòng)剛度,保證系統(tǒng)的第6階頻率不大于22.99 Hz,最終確定的單個(gè)橡膠的最大動(dòng)剛度為25 N/mm,懸置總動(dòng)剛度為100 N/mm。
橡膠懸置的動(dòng)靜剛度不等,但它們之間存在一定的比值,動(dòng)靜剛度比一般在1.2~2.5,此處取剛度比為1.4,總動(dòng)剛度取100 N/mm,則懸置的總靜剛度為71.43 N/mm。
橡膠懸置時(shí)受到的方向盤的壓力是156.17 N,根據(jù)懸置靜剛度,懸置時(shí)的靜壓縮量為2.2 mm,在許可范圍內(nèi)。
在方向盤基座處安裝4個(gè)相同橡膠懸置,其剛度滿足計(jì)算得到的橡膠懸置剛度,其他條件保持不變,方向盤橡膠懸置總體結(jié)構(gòu)草圖以及橡膠懸置結(jié)構(gòu)圖如圖6所示。
通過(guò)軟件對(duì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)處理,可得方向盤安裝橡膠懸置后的振動(dòng)階次圖,如圖7所示。
把圖7與圖2對(duì)比可看出,方向盤各方向振動(dòng)都有明顯減小,方向盤各向振動(dòng)幅值隨轉(zhuǎn)速變化情況如圖8所示。
從圖8中可以看出:
(1)實(shí)施改進(jìn)方案后,方向盤各向加速度幅值均小于其原狀態(tài)下的幅值;
(2)1 100 r/min、1 400 r/min及2 200 r/min附近加速度幅值明顯降低。
圖6 方向盤橡膠懸置
(1)當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)速度達(dá)到1 300 r/min~1 500 r/min時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)激勵(lì)頻率與方向盤固有頻率接近,從而導(dǎo)致方向盤共振。通過(guò)方向盤振動(dòng)響應(yīng)測(cè)試實(shí)驗(yàn)以及傳遞函數(shù)測(cè)試實(shí)驗(yàn)得到方向盤在頻帶32.51~40.45 Hz振動(dòng)異常,并且通過(guò)有限元計(jì)算證明此振動(dòng)異常是由共振引起的。
圖7 方向盤振動(dòng)階次圖
圖8 方向盤各方向振動(dòng)隨轉(zhuǎn)速變化曲線
(2)方向盤基座安裝橡膠懸置之后隔振效果明顯。對(duì)方向盤橡膠懸置前后振動(dòng)幅值進(jìn)行對(duì)比可以發(fā)現(xiàn),方向盤三個(gè)方向的振動(dòng)明顯減小,尤其是在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速處于1 100 r/min、1 400 r/min以及2 200 r/min時(shí),加速度振動(dòng)幅值都減小到原來(lái)的1/3。
(3)本文通過(guò)在方向盤基座安裝橡膠懸置的方法,對(duì)方向盤進(jìn)行隔振。結(jié)果表明在方向盤上安裝橡膠懸置的隔振方法合理,振幅明顯減小,隔振效果明顯。本文研究結(jié)果可以為今后方向盤隔振方法的研究提供參考。
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