李專成,閻建國,高騫
(陜西北元化工集團股份有限公司,陜西 榆林 719319)
在乙炔發(fā)生工序產(chǎn)生乙炔氣后,在電石渣的轉運過程中,陜西北元化工集團有限公司化工分公司(以下簡稱北元化工)引進了一種特制的皮帶機用來輸送電石渣。這種皮帶機將普通的皮帶卷成圓筒狀,所以稱為管帶機。作為生產(chǎn)工藝流程中的重要物料銜接裝置,管帶機一旦發(fā)生故障停車,將會引起停車降流量事故[1]。
北元化工在10萬t/a聚氯乙烯裝置穩(wěn)定運行的基礎上,建成了100萬t/a聚氯乙烯循環(huán)綜合利用和220萬t/a工業(yè)廢渣再利用制水泥裝置。主要工藝是采用電石生產(chǎn)聚氯乙烯,電石加水產(chǎn)生乙炔氣,電石渣輸送至水泥裝置做原料。在乙炔裝置中,轉運電石的皮帶機數(shù)量較多,第1期乙炔裝置中使用濕法乙炔發(fā)生器,產(chǎn)生的電石渣漿經(jīng)過濃縮沉淀、壓濾等工藝后,壓制成含水質量分數(shù)為6%~10%的粉末狀輸送至水泥原料倉。由于生產(chǎn)工序較多,節(jié)能效果不明顯;在第2期乙炔裝置中選用了18臺干法乙炔發(fā)生器,電石經(jīng)過多次噴淋洗滌產(chǎn)生乙炔氣,生成的含水質量分數(shù)6%~10%的電石渣用皮帶傳輸至料倉,料倉中的電石渣通過管帶機直接轉運至水泥料倉。所以,一旦管帶機發(fā)生故障,將會聯(lián)鎖第2期乙炔裝置停車或降流量。筆者針對管帶機常見電儀問題及解決方案進行總結探討,以供參考。
北元化工使用的管帶機跨度372 m,機尾提升高度38.4 m,皮帶口徑250 mm。該機由呈六邊形布置的托管邊緣相互搭接成圓筒狀來輸送物料,是一種新型帶式輸送機。管帶機的頭部、尾部、受料點、卸料點、拉緊裝置等位置與普通帶式輸送機基本相同。輸送帶在尾部過渡段受料后,逐漸將其卷成圓筒狀進行物料密閉輸送,到頭部過渡段再逐漸展開,直至卸料。管帶機由驅動裝置及傳動滾筒、尾架、螺栓拉緊裝置、改向滾筒、過渡機架、皮帶、支柱、桁架、托輥、六邊形托輥組、水平翻帶裝置、中間機架、塔架等組成。管帶機具體結構見圖1。
1—尾架;2—螺旋拉緊裝置;3—改向滾筒;4—過渡機架;5—六邊形托輥組;6—水平翻帶裝置;7—中間機架;8—支架;9—頭架;10—驅動裝置及傳動滾筒;11—垂直翻帶裝置;12—塔架。圖1 管帶機結構圖Fig.1 Structural diagram of tubular-belt conveyor
管帶機機頭安裝有1臺90 kW變頻電動機,在料倉頂部安裝了1臺變頻器及控制柜??刂乒駥⒆冾l器控制給定信號通過光纖遠傳至乙炔DCS,用來控制電動機轉速,實現(xiàn)管帶機輸送速度的控制。
(1)管帶機機尾料倉出料口安裝1個機械料位開關,當皮帶上堆積電石渣時,將擠壓料位開關彈簧翻板,聯(lián)鎖卸料機停車。
(2)管帶機在機頭進料倉口安裝1個機械料位開關,當皮帶卸料倉口堆積電石渣時將擠壓料位開關彈簧翻板,聯(lián)鎖管帶機停車。
(3)為了防止管帶機支柱、托輥損壞,引起皮帶跑偏,在皮帶機周圍間隔安裝機械限位開關,當發(fā)生皮帶跑偏時聯(lián)鎖管帶機停車。
(4)由于管帶機跨度比較大,支架高度達20 m左右,為了防止其他緊急情況發(fā)生,在皮帶兩側安裝了拉繩機械限位開關,并用鋼絲繩連接起來,以便在發(fā)生緊急情況時,操作人員可以拉動鋼絲繩連動機械限位開關,聯(lián)鎖管帶機緊急停車。
由于管帶機跨度較長,所有拉繩限位開關和跑偏開關的輔助觸點都并聯(lián)在2根故障信號電纜上,2個故障信號引至變頻器停車信號,當十幾個拉繩或者跑偏開關中的1個觸點閉合時,即將這個故障信號傳至變頻器停止信號,聯(lián)鎖停變頻器。
經(jīng)常出現(xiàn)的故障現(xiàn)象是限位開關穿線管進水或者由于開關觸點受潮粘連引起停車聯(lián)鎖,該故障點不明顯,排查難度比較大,現(xiàn)場采取的辦法是從中間一個限位開關處將故障信號電纜拆開測量,以便判斷故障限位開關的位置,現(xiàn)場檢修人員應及時封堵限位開關的防爆接線管口,及時修復破損的接線盒,防止雨水進入引起限位開關誤動作。
北元化工采用美國AB羅克韋爾20BC170A0ANNANC0 90 kW變頻器,運行比較穩(wěn)定,但是由于變頻電動機安裝在25 m高管帶機機頭,且變頻器與控制電動機之間存在通訊距離,所以將變頻器安裝在料倉頂部?,F(xiàn)場粉塵和水汽比較大,變頻器散熱風機容易將電石粉塵吸入變頻器內部,長時間運行會引起變頻器散熱不暢、高溫故障停車。
針對變頻器故障引起停車降流量故障采取以下措施。
(1)在料倉頂部為變頻器控制柜搭建彩鋼房并做好密封處理,為了防止變頻器高溫故障引起停車,在變頻器室內安裝10P空調進行散熱。利用停車檢修時間,對變頻器進行清灰處理。
(2)為了防止變頻器在運行中突然故障引起系統(tǒng)停車降流量,在原有1臺變頻器控制的基礎上,重新安裝1臺變頻器及控制系統(tǒng),2臺變頻器柜內的啟動、反饋、給定、故障等信號都進行并聯(lián),在每臺變頻器柜內對各信號增加空開進行隔離,平時將運行變頻器控制柜內的信號空開合閘,將備用變頻器信號空開斷開。改造后,遠程DCS既能切換控制2臺變頻器的任一臺,又能有效保證備用變頻器正常維護保養(yǎng)。
(3)為了防止由于進線電源故障引起變頻器停車,在原有變頻器從化工配電室引一路電源的基礎上,又從水泥公司配電室引一路電源給備用變頻器提供電源。2臺變頻器主電源進出線都安裝斷路器進行隔離,在變頻器出線開關下端并聯(lián)在一起,引至管帶機變頻電動機。這樣既能方便單臺變頻器故障隔離維修,也能保證在引電源失電情況下及時切換導向開關,啟動備用變頻器,縮短故障停車時間。
變頻器控制柜內使用PLC控制器進行通訊控制,柜內采用雙絞線通訊。由于雙絞線通訊信號傳輸距離有限,信號容易嚴重衰減,所以在現(xiàn)場控制柜至DCS遠程控制之間采用光纖通訊,DCS控制室和現(xiàn)場變頻器控制柜都采用光模通訊轉換。
常見的故障有DCS后臺電腦顯示變頻器控制信號丟失,引起通訊中斷,變頻器不能遠程控制。
針對以上通訊中斷問題進行多次排查,光纖接線盒、雙絞線通訊接頭、DCS卡件都沒有發(fā)現(xiàn)明顯故障點。經(jīng)過現(xiàn)場電儀檢修人員的多次溝通討論,發(fā)現(xiàn)在管帶機現(xiàn)場控制柜內,由于光纖通訊線與變頻器動力電纜交叉敷設,動力電纜產(chǎn)生磁場干擾引起通訊故障,因而將動力電纜與通訊光纖進行了隔離,從根本上解決了由于磁場干擾引起的通訊故障。
北元化工第2期乙炔發(fā)生裝置管帶機自開車以來,電儀人員針對電儀問題引起的停車降流量事故進行了分析,制定了切實可行的防范措施,從根本上消除了事故發(fā)生的根源,為管帶機的穩(wěn)定、可靠運行打下了堅實基礎。