喬永生
摘 要:目前火力發(fā)電廠很多是一次安裝2臺機組,經(jīng)過電網(wǎng)負荷預測,將來一個時期需要發(fā)電機組單機運行,停運機組的廠用電需從啟備變下網(wǎng)供電,每天啟備變電量1.5萬度,大容量啟備變帶低負荷損耗增加,考慮到機組停運時間較長,為提高機組運行的經(jīng)濟性,需要考慮從運行機組取電給停運機組供電的可行性。通過#1、2機組運行方式的優(yōu)化、可行性論證,參考設計院優(yōu)化方案,制定#1、2機組廠用電互備實施方案,本方案應用在機組停機時間超過一個月,且發(fā)電機盤車已經(jīng)停運,進行機組間廠用電運行方式的互為備用。
關鍵詞:負荷預測 單機運行 啟備變下網(wǎng)電量 運行方式優(yōu)化 合理配置保護定值
中圖分類號:TM762.1 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2018)12(b)-00-03
在電力設計中,通常兩臺機組往往采用發(fā)變組直接出線到對側電網(wǎng)變電站模式。而機組啟動和備用電源往往采用取自電網(wǎng)側的啟備變提供。這樣的接線方式簡單,節(jié)約投資,但存在著在單機運行,停運機組仍有部分控制、照明、檢修負荷需要通過啟備變供電,但因起備變低負荷運行,負載損耗太大,加之啟備變電源取自電網(wǎng),電價較高從而造成運行成本大。隨著裝機規(guī)模的擴大這樣的運行方式在相當?shù)赜蚝蜁r間內為成為常態(tài)。根據(jù)電廠的廠用電接線方案,比較容易實施的方案是機組停運時,合上停運機組6kV段至公用段的聯(lián)絡線,通過公用段給停運機組供電。當然有一個先決條件就是公用段的進線開關、分段開關及聯(lián)絡電纜均要有充足的裕度。同時還應當對繼電保護定值做相應的調整,從而使得通過公用段給停運機組供電方案成為可行。
1 方案研究與設備參數(shù)核定
以某個火電廠為例,該廠有2臺600MW機組(下文統(tǒng)稱為#1,2機組),2臺機組采用發(fā)變組直接出線到對側電網(wǎng)變電站運行方式。機組啟動和備用電源取自對側變電站發(fā)送接帶的啟備變提供。#1機組6kV工作IA、IB段正常運行由#1高廠變通過61A1、61B1開關供電,停機時由啟備變通過61A0、61B0開關供電;#2機組6kV工作IIA、IIB段正常運行由#2高廠變通過62A1、62B1開關供電,停機時由啟備變通過62A0、62B0開關供電。正常運行時6kV公用A段由#1機組6kV工作IA段通過601A開關供電,6kV公用B段由#2機組6kV工作IIA段通過602B開關供電;#1機組停機時,6kV公用A、B段電源通過602B、6公聯(lián)開關串帶,或者#2機組停機時,6kV公用A、B段電源通過601A、6公聯(lián)開關串帶。設備參數(shù)及負荷電流見表1。
61A1、62A1配置分支過流保護(按母線3相短路整定)延時0.7s跳分支開關,零序保護0.9s跳分支開關,601A、602B配置過流保護(按額定電流整定1180A)延時1.5s跳閘,零序保護延時0.6s跳閘;6公聯(lián)配置過流保護(按額定電流整定613A)延時1.2s跳閘。
2 運行方式優(yōu)化
#1機組停機,盤車停運。斷開61A1、61A0開關并解備,6kV工作IA段母線停電,6kV工作IA、IB段機、爐、脫硫輔機開關解備,合上601A,6kV工作IA段由#2機組6kV工作IIA段供電;#1機組鍋爐變、汽機變、電除塵變、主廠房變負荷轉移至6kV工作IA段,#5甲皮帶、儀用空壓機A、除灰空壓機A、脫硝A空壓機恢復備用。廠區(qū)變、化水變、照明變負荷轉移至#2機組供電。
#2機組停機,盤車停運。斷開62A1、62A0開關并解備,6kV工作IIA段母線停電,6kV工作IIA、IIB段機、爐、脫硫輔機開關解備,合上602B,6kV工作IIA段由#1機組6kV工作IA段供電;#2機組鍋爐變、汽機變、電除塵變、主廠房變負荷轉移至6kV工作IIA段,#5乙皮帶、儀用空壓機A、檢修空壓機D恢復備用。廠區(qū)變、化水變、照明變負荷轉移至#1機組供電;6kV IB、IIB段按照啟備變帶負荷方式運行,所帶公用負荷盡量按熱備用狀態(tài)使用。
保護及DCS變更,601A、602B、6公聯(lián)開關新增負荷電流403A,開關保護定值相應變更,601A、602B、6公聯(lián)保護按照級差配合;#1、2機組6kV IA、IIA段串帶期間601A、602B、6公聯(lián)DCS邏輯解除三取二;61A1、601A 、62A1、602B DCS做電流報警,61A1、62A1報警值3849A;601A 、602B報警值1180A。
#1、2機組6kV串帶運行方式下事故處理,#1機組停機,6kV工作IA段負荷設備故障,由各設備保護跳開相應開關,如負荷開關保護拒動,601A保護動作跳閘,檢查并隔離故障點后恢復6kV IA段;如601A保護拒動、6公聯(lián)按照級差配合跳閘;6kV IA段、公用A段失壓,斷開601A,檢查并隔離故障點后恢復6kV IA段、公用A段供電。6kV工作IA段母線設備故障,601A保護動作跳閘,確認6kV工作IA段母線故障點并做相應處理正常后,恢復6kV IA段供電。如601A保護拒動,6公聯(lián)按照級差配合跳閘;6kV IA段、公用A段失壓。斷開601A,確認6kV工作IA段母線故障點后,首先恢復公用A段供電。待確認6kV工作IA段母線故障點并做相應處理正常后,恢復6kV IA段供電。
#2機組停機,6kV工作IIA段負荷設備故障,由各設備保護跳開相應開關,如負荷開關保護拒動,602B保護動作跳閘,檢查并隔離故障點后恢復6kV IIA段;如602B保護拒動、6公聯(lián)按照級差配合跳閘;6kV IIA段、公用B段失壓,斷開602B,檢查并隔離故障點后恢復6kV IIA段、公用A段供電。6kV工作IIA段母線設備故障,602B保護動作跳閘,確認6kV工作IIA段母線故障點并做相應處理正常后,恢復6kV IIA段供電。如602B保護拒動,6公聯(lián)按照級差配合跳閘;6kV IIA段、公用B段失壓。斷開602B,確認6kV工作IIA段母線故障點后,首先恢復公用B段供電。待確認6kV工作IIA段母線故障點并做相應處理正常后,恢復6kV IIA段供電。
最嚴重情況下,由停機母線的故障,保護越級(三級)造成6kV IA段或者IIA段工作進線開關跳閘,閉鎖快切,相應母線失壓,影響機組穩(wěn)定運行。
3 實施周期與效果
2017年3月20日完成設計院設計方案及有關圖紙資料;3月22日至4月5日完成設計院方案評審,編制項目實施方案并評審,確定最終實施方案;5月2日#1機組正式串帶#2檢修機組低壓廠用電,在檢修高峰期串帶電量41萬度。2017年9月14日#1機組停機備用期間,9月19日由#2機組串帶低壓廠用電,截至10月17日串帶電量22萬度。本項目無需另外投資,只需改變運行方式即可實現(xiàn)節(jié)支增益的效果,按照一臺機組停機備用一個月(30天)計算,可節(jié)省電費27萬元。
4 全面推廣與應用
2017年截止9月執(zhí)行廠用電串帶共計61天,啟備變日均耗電量0.349萬kWh,與2016年相比降低約1.377萬kWh。5、6月廠用電串帶49天累計節(jié)省啟備變耗電量67.473萬kWh,按照上半年購售電價差(0.57530-0.31205=0.26325 元/kWh)計算,節(jié)省電費支出約17.76萬元;9月廠用電串帶12天累計節(jié)省啟備變耗電量16.524萬kWh,按照下半年購售電價差(0.61001-0.33154=0.27847元/kWh)計算,節(jié)省電費支出約4.60萬元。
實現(xiàn)機組廠用電串帶后,按照一臺機組停機備用一個月(30天)計算,可節(jié)省電費27萬元。
4月份完成相鄰機組廠用電串帶方案評審確定最終實施方案,5月2日開始實施,#2機組停運檢修,其廠用電逐漸轉由#1機組串帶,#2機組負荷全部串帶后啟備變日耗電量最低降至0.15萬kWh,購網(wǎng)電量大幅降低取得良好效果(見表2)。
5 結語
隨著機組計劃電量的下降,單機運行時間的增加,停機備用機組由啟備變接待負荷,由此需要從電網(wǎng)下載電量大約1.5萬度/天,購買電量費用0.9萬元。在不影響機組正常運行的情況下,滿足設備參數(shù)的前提下,合理調整保護定值,通過運行方式的調整改變,實現(xiàn)相鄰機組廠用電互為備用,節(jié)約了購電費用,降低了能耗,經(jīng)濟、社會效益顯著。
參考文獻
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