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改進(jìn)發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水處理系統(tǒng)的應(yīng)用

2018-03-12 01:16劉紹強(qiáng)
設(shè)備管理與維修 2018年17期
關(guān)鍵詞:堿化冷水電導(dǎo)率

劉紹強(qiáng)

(朝陽燕山湖發(fā)電有限公司,遼寧朝陽 122000)

1 目前內(nèi)冷水處理的方法及存在的問題

朝陽燕山湖發(fā)電有限公司1#發(fā)電機(jī)組是一臺(tái)國(guó)產(chǎn)600 MW機(jī)組,發(fā)電機(jī)內(nèi)銅導(dǎo)線采用水—?dú)洹獨(dú)涞睦鋮s方式。發(fā)電機(jī)組開始投入發(fā)電時(shí),發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水系統(tǒng)采用連續(xù)補(bǔ)除鹽水的開放式運(yùn)行方式,除鹽水箱的除鹽水作為補(bǔ)水水源,處理方式為小混床和加氨聯(lián)合處理,在實(shí)際運(yùn)行中存在以下問題。

(1)除鹽水pH值在6.56~6.87,pH值偏低在一定程度上會(huì)腐蝕系統(tǒng),主要是腐蝕發(fā)電機(jī)組內(nèi)銅導(dǎo)線。銅導(dǎo)線的腐蝕會(huì)引起發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水中Cu2+含量超標(biāo),提升除鹽水的電導(dǎo)率,使電導(dǎo)率超過規(guī)定。

(2)發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水采用陽陰離子型混床的方式進(jìn)行旁路處理,盡管Cu2+含量穩(wěn)定在標(biāo)準(zhǔn)以下并使電導(dǎo)率處于合格狀態(tài),但經(jīng)過陽陰離子型混床處理之后的水呈酸性,會(huì)進(jìn)一步降低發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水pH值。

(3)向發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水中加入氨,可以提高內(nèi)冷水的pH值,但是由于系統(tǒng)嚴(yán)密性不強(qiáng),需要經(jīng)常補(bǔ)充藥液,實(shí)際運(yùn)行中工作量較大,不易控制加藥量及加藥時(shí)間,會(huì)導(dǎo)致發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水出現(xiàn)水質(zhì)不穩(wěn)定等問題。

2 發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及要求

2.1 發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水水質(zhì)要求

發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水作為在高電壓電場(chǎng)中的冷卻介質(zhì),在保證發(fā)電機(jī)安全穩(wěn)定并且經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的前提條件下,各項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)必須符合標(biāo)準(zhǔn)要求。發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水水質(zhì)需要符合的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):①滿足發(fā)電機(jī)內(nèi)部的絕緣性能(即電導(dǎo)率較低),以避免發(fā)電機(jī)銅導(dǎo)線圈發(fā)生短路;②冷卻水質(zhì)不腐蝕發(fā)電機(jī)銅導(dǎo)線以及內(nèi)冷水系統(tǒng);③在空心導(dǎo)線內(nèi),發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水中的雜質(zhì)不允許結(jié)垢,避免出現(xiàn)降低冷卻效果,發(fā)電機(jī)銅線圈發(fā)熱過高,進(jìn)而導(dǎo)致絕緣老化或者絕緣失效的現(xiàn)象。

2.2 發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水控制標(biāo)準(zhǔn)

(1)對(duì)雙水內(nèi)冷和定子冷卻的發(fā)電機(jī)組,溫度在25℃時(shí),發(fā)電機(jī)冷卻水電導(dǎo)率應(yīng)≤2 μS/cm,Cu+含量≤20 μg/L,內(nèi)冷水的pH 為8~9。

(2)汽輪發(fā)電機(jī)定子繞組的冷卻方式為獨(dú)立密閉循環(huán)水系統(tǒng)時(shí),冷卻水的電導(dǎo)率需要<2 μS/cm。

3 朝陽燕山湖發(fā)電有限公司內(nèi)冷水系統(tǒng)的改造方法

3.1 工作原理

為了解決發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水pH值不達(dá)標(biāo)、電導(dǎo)率偏高、Cu2+含量超標(biāo)、除鹽水補(bǔ)充量大等問題,同時(shí)提高內(nèi)冷水水質(zhì),朝陽燕山湖發(fā)電有限公司于 2014年對(duì)發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水的處理方式進(jìn)行改造。在應(yīng)用新型發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水微堿化處理裝置的基礎(chǔ)上,采用復(fù)床并列運(yùn)行方式,使發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水的處理過程更加簡(jiǎn)單易行,處理過后水質(zhì)符合運(yùn)行要求(圖1)。

圖1 發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水的工作原理

當(dāng)發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水流經(jīng)RNa-ROH時(shí),通過復(fù)床式離子交換樹脂的方式內(nèi)冷水中的雜質(zhì)離子得以除去,在這個(gè)過程中會(huì)產(chǎn)生適量的Na+,使微量NaOH在復(fù)床出水中出現(xiàn),從而使整個(gè)水循環(huán)系統(tǒng)的水質(zhì)呈弱堿性。當(dāng)發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水流經(jīng)RH-ROH時(shí),通過離子交換的方式除去復(fù)床出水的雜質(zhì),降低發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水的電導(dǎo)率。

因此,如果發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水中含有微量的Cu2+,F(xiàn)e3+,HCO3-等雜質(zhì),經(jīng)過微堿化循環(huán)處理裝置處理后,水質(zhì)pH就會(huì)上升,水中雜質(zhì)的量也會(huì)減少,減輕內(nèi)冷水對(duì)發(fā)電機(jī)銅線圈的腐蝕。

因此,無需向發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水中添加任何的緩蝕劑或堿化劑,僅僅通過離子交換方式就可以在發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水中產(chǎn)生出微量的氫氧化鈉,提高水質(zhì)pH值。發(fā)電機(jī)定子冷卻水系統(tǒng)微堿化處理裝置改造后,能使發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水呈弱堿性,改善發(fā)電機(jī)銅線圈鈍化現(xiàn)象,因此具有防腐效果,同時(shí)還能使發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水水質(zhì)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。處理后水質(zhì)情況:pH(25℃)為8.1~8.9;電導(dǎo)率(25℃)≤1.5 μS/cm;Cu2+含量≤20 μg/L;內(nèi)冷水無硬度。

由于采用了復(fù)床處理方式,各離子交換器內(nèi)僅裝有單一品種的樹脂,而不是混合多種不同品種的樹脂,因此當(dāng)樹脂失效之后,可采用體外再生創(chuàng)造的方法處理這些失效樹脂。樹脂失效后,可用專用設(shè)備將樹脂轉(zhuǎn)移至微堿化裝置,進(jìn)行體外再生、循環(huán)利用,使水處理費(fèi)用大大降低。

3.2 發(fā)電機(jī)定子內(nèi)冷水處理裝置與內(nèi)冷水系統(tǒng)連接

發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水微堿化處理裝置與內(nèi)冷水系統(tǒng)的連接如圖2所示:發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水微堿化處理裝置的入口與發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水系統(tǒng)經(jīng)過冷卻器、過濾器后的系統(tǒng)出口水母管相連接,發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水微堿化處理裝置的出口可直接與內(nèi)冷水箱相通。內(nèi)冷水微堿化處理裝置的排水僅在安裝裝置、維修裝置和導(dǎo)出樹脂時(shí)才進(jìn)行使用,可與連接裝置連接后倒入地溝。

3.3 裝置主要技術(shù)參數(shù)(圖3)

圖2 內(nèi)冷水處理裝置與內(nèi)冷水系統(tǒng)連接

圖3 發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水處理系統(tǒng)裝置

處理水量(0.5~0.8)m3/h;最大處理量 1 m3/h;進(jìn)水水質(zhì)為內(nèi)冷水;進(jìn)水壓力(0.2~0.4)MPa;進(jìn)水溫度≤40 ℃。

3.4 內(nèi)冷水水質(zhì)指標(biāo)控制值(定子)(表1)

表1 定子內(nèi)冷水水質(zhì)指標(biāo)控制值

3.5 發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水微堿化處理裝置的特點(diǎn)

(1)發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水微堿化處理裝置采用特殊離子交換系統(tǒng),因此占地面積小,操做簡(jiǎn)捷方便,投入運(yùn)行時(shí)水質(zhì)指標(biāo)穩(wěn)定合格。相比于目前其他發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水處理裝置,可以更好地提高pH值并降低Cu2+含量,在有氣體影響的情況下依然能夠使發(fā)電機(jī)組內(nèi)冷水的水質(zhì)保持達(dá)標(biāo)。裝置運(yùn)行時(shí),由于存在這一特點(diǎn),內(nèi)冷水系統(tǒng)不需要嚴(yán)格密封,大大提高了發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水系統(tǒng)的安全運(yùn)行。

(2)處理效率高,電導(dǎo)與pH值可精確調(diào)控。使用發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水處理裝置后,發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水水質(zhì)指標(biāo)不但全部達(dá)標(biāo),而且所需的旁路處理水量較少,是同類型裝置的1/5~1/8。這樣在裝置啟動(dòng)停運(yùn)時(shí)幾乎對(duì)發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水系統(tǒng)壓力和流量無影響,可以保證發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。另外,也留有一定空間可及時(shí)控制系統(tǒng)水質(zhì)。

(3)發(fā)電機(jī)定冷水系統(tǒng)為密閉式設(shè)計(jì),內(nèi)冷水處理裝置可以增加除氣裝置,使內(nèi)冷水的溶氧量指標(biāo)也達(dá)標(biāo)。

(4)運(yùn)行成本低。離子交換樹脂不但有良好的性能,還可以體外再生、循環(huán)利用,節(jié)省了樹脂更換成本,大大降低運(yùn)行費(fèi)用。

(5)從發(fā)電生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際出發(fā),該裝置結(jié)構(gòu)合理,方便操作,運(yùn)行可靠。

(6)安裝、調(diào)試簡(jiǎn)單便捷,不改變?cè)邢到y(tǒng)結(jié)構(gòu)。

4 改進(jìn)后系統(tǒng)運(yùn)行情況

設(shè)備于2014年4月24日8∶50并入內(nèi)冷水系統(tǒng),原內(nèi)冷水箱水質(zhì):pH=7.3;電導(dǎo)率 1.023 mS/cm,Cu2+含量 42 μg/L。FDNL—Ⅱ型發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水處理裝置工作溫度為(39~45)℃時(shí),內(nèi)冷水進(jìn)水壓力0.32 MPa;Na床流量120 L/h;H床流量500 L/h。經(jīng)過72 h的運(yùn)行之后,發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水水質(zhì)可達(dá)到pH=8.3,電導(dǎo)率(絕緣放電)0.932 3 mS/cm,Cu2+含量 5.8 μg/L。內(nèi)冷水處理裝置并入系統(tǒng)運(yùn)行后的水質(zhì)情況統(tǒng)計(jì)見表2。pH平均值8.32,電導(dǎo)率平均值 0.830 mS/cm,Cu2+含量平均值 9.7 μg/L。

表2 內(nèi)冷水微堿化處理裝置調(diào)試記錄表

通過3 d的調(diào)試觀察并與原內(nèi)冷水系統(tǒng)水質(zhì)比較,表明設(shè)備發(fā)揮了作用,水質(zhì)工況符合內(nèi)冷水處理裝置主要出水水質(zhì)指標(biāo)控制值,運(yùn)行狀態(tài)良好。

5 結(jié)論

在發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水系統(tǒng)中增加微堿化處理裝置,不僅可以提升發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水的pH值、降低內(nèi)冷水Cu2+含量,還可以有效緩解內(nèi)冷水系統(tǒng)內(nèi)部銅導(dǎo)線的腐蝕情況,明顯提高系統(tǒng)安全性,同時(shí)保證發(fā)電機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定地運(yùn)行。從操作與運(yùn)行方面看,采用氫型+鈉型雙套小混床旁路的方法處理發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水,操作簡(jiǎn)單、安全性高、運(yùn)行穩(wěn)定,具有實(shí)際應(yīng)用與推廣意義。

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