馬加朋,蓋紅德 ,戴家輝 ,蘇建盛 ,賈 文
(1.山東省特種設(shè)備檢驗研究院有限公司,山東 濟南 250101;2.濱州市沾化區(qū)匯宏新材料有限公司,山東 濱州 256600)
SA-335P91/P92鋼是在9Cr-1Mo鋼的基礎(chǔ)上,通過加入V、Nb等合金元素而研究開發(fā)的,其不僅具有較高的抗氧化性能和抗高溫蒸汽腐蝕性能,而且具有良好的沖擊韌性和持久塑性及熱強性能,廣泛用于制造超(超)臨界機組高溫高壓蒸汽集箱和管道,如果制造或安裝過程工藝參數(shù)控制不當(dāng),就會出現(xiàn)各種質(zhì)量問題。結(jié)合具體實例,介紹SA-335P91鋼高溫再熱器出口集箱問題的發(fā)現(xiàn)與處理過程。
某電廠一期工程為4×350 MW超臨界發(fā)電機組,其鍋爐為DG-1130/25.4-Ⅱ2型超臨界變壓運行螺旋管圈直流爐,該鍋爐為單爐膛、一次再熱、前后墻對沖燃燒方式、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼懸吊結(jié)構(gòu)Π型鍋爐。鍋爐的最大連續(xù)蒸發(fā)量最終與汽輪機的VWO工況相匹配,鍋爐主要參數(shù)如下。
最大連續(xù)蒸發(fā)量:1 130 t/h;
過熱蒸汽出口壓力:25.4 MPa;
過熱蒸汽出口溫度:571℃;
再熱蒸汽流量:926.49 t/h;
再熱蒸汽進口壓力:4.33 MPa;
再熱蒸汽出口壓力:4.13 MPa;
再熱蒸汽進口溫度:315℃;
再熱蒸汽出口溫度:569℃。
該鍋爐高溫再熱器出口集箱規(guī)格為Φ610 mm×30 mm,材料為SA-335 P91。依據(jù)相關(guān)規(guī)程,在安裝現(xiàn)場對高溫再熱器出口集箱設(shè)備復(fù)驗時,對該集箱進行了成分分析和硬度檢驗,發(fā)現(xiàn)部分箱體區(qū)域硬度異常。具體檢驗部位見圖1,集箱化學(xué)成分及硬度分別見表1和表2。
圖1 檢驗部位
表1 集箱化學(xué)成分質(zhì)量分數(shù) %
表2 檢驗部位硬度 HB
由表1可知,該集箱各元素含量均符合ASMESA-335標準要求。根據(jù)DL/T 438—2016《火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》的要求,對于ASMESA—335 P91 鋼集箱,集箱的母材硬度應(yīng)控制在 180~250HB[1]。從表2中可以看出,該集箱在距焊縫150 mm處硬度低至139 HB,不符合標準要求。之后,加大對該集箱的硬度檢驗比例,每隔50 mm進行多次硬度檢驗后,發(fā)現(xiàn)集箱硬度異常區(qū)域約為50 mm×50 mm,其他區(qū)域硬度正常。
圖2 集箱箱體金相照片
硬度在一定程度上表征了材料的綜合理化性能情況,不同的硬度狀態(tài),其微觀組織也相應(yīng)不同[2];進一步確定硬度異常的原因,該集箱箱體不同部位進行了金相檢驗,結(jié)果見圖2。從圖2(a)中可以看出,硬度異常區(qū)域的微觀組織為大塊狀鐵素體+回火馬氏體+淬火馬氏體,不符合 DL/T 1161—2012《超(超)臨界機組金屬材料及結(jié)構(gòu)部件檢驗技術(shù)導(dǎo)則》3.1.2條中P91鋼微觀組織應(yīng)為高溫回火狀態(tài)板條馬氏體組織的要求[3];另外放大100倍的金相圖片中,金相組織中的鐵素體質(zhì)量分數(shù)高達35%,而DL/T 438—2016《火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》7.3.2條中規(guī)定δ-鐵素體質(zhì)量分數(shù)不超過5%。硬度異常位置以外區(qū)域微觀組織為回火馬氏體,未見異常,見圖2(b)。由上述結(jié)果可知,該高溫再熱器出口集箱硬度異常區(qū)域,微觀組織異常,鐵素體含量超標,其他區(qū)域微觀組織正常。
從檢驗結(jié)果可以看出,該集箱硬度和微觀組織異常區(qū)域位于集箱箱體上,面積較小,考慮到在安裝現(xiàn)場未對該集箱進行任何加工,可判斷該集箱存在制造質(zhì)量問題。
圖3 熱處理爐結(jié)構(gòu)
為進一步分析該集箱制造過程中硬度及金相組織異常的原因,查閱了該集箱制造廠的原料入廠復(fù)驗資料,該集箱原材料硬度符合要求,之后對集箱焊接及熱處理工藝、焊接記錄和熱處理曲線進行了核查,未發(fā)現(xiàn)異常??紤]到集箱大部分區(qū)域硬度和金相組織合格,僅小部分區(qū)域出現(xiàn)異常,實地察看了集箱制造廠的熱處理過程,發(fā)現(xiàn)熱處理爐存在一些問題。該熱處理為臺車式燃氣爐,其整體布局如圖3所示。熱處理爐內(nèi)部尺寸為 4 m×3 m×20 m(寬×高×長),內(nèi)部空間較小;采用火焰加熱,左右側(cè)墻及下部各有3個火焰噴口,后墻下部有2個火焰噴口,火焰噴口數(shù)量較少,且噴口溫度較高;熱電偶布置在左右墻和后墻的上部,其中左右墻各2個,后墻1個,距離火焰噴口過遠,難以監(jiān)控爐子中下部溫度。
通過分析認為造成SA-335 P91鋼集箱局部區(qū)域硬度和金相組織異常的原因如下。在管接頭焊接完畢后,在熱處理爐中對高溫再熱器集箱進行整體焊后熱處理過程中,因該熱處理爐采用火焰加熱方式,爐內(nèi)受熱不均勻,熱電偶數(shù)量過少,且分布不均,不能有效監(jiān)控爐內(nèi)各處溫度,加上集箱放置位置離火焰噴口太近,造成熱處理過程中該集箱靠近火焰噴口但是遠離熱電偶的局部區(qū)域溫度超標,超過了SA-335 P19鋼的相變溫度(Ac1),致使部分回火馬氏體發(fā)生相變轉(zhuǎn)變?yōu)閵W氏體組織,在隨后的冷卻過程中,因集箱壁厚和尺寸較大,熱處理爐保溫性較好,在相變溫度附近停留時間過長,形成鐵素體和奧氏體組織,隨著繼續(xù)降溫進入馬氏體形成區(qū)域,部分未轉(zhuǎn)變完全的奧氏體進行馬氏體轉(zhuǎn)變,最終導(dǎo)致該區(qū)域金相組織由回火馬氏體、鐵素體和淬火馬氏體組成,該區(qū)域的硬度將大大降低。集箱其他未靠近火焰噴口的部位則經(jīng)過了正常的焊后熱處理過程,組織仍為回火馬氏體[4-5],硬度和微觀組織正常。
通過分析,焊后整體熱處理操作不當(dāng)導(dǎo)致該集箱局部區(qū)域硬度和微觀組織異常,而正常的金相組織是獲得能滿足高效穩(wěn)定安全運行的P91鋼材料的重要控制因素之一,組織中出現(xiàn)的大量塊狀鐵素體會導(dǎo)致性能的急劇降低[2],所以必須對該集箱進行處理。針對這種情況,根據(jù)DL/T 438—2016《火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》和DL/T 819—2010《火力發(fā)電廠焊接熱處理技術(shù)規(guī)程》的相關(guān)規(guī)定,對該集箱采取了處理措施。
對熱處理爐和熱處理過程進行改進。在熱處理爐內(nèi)中下部增加熱電偶,實現(xiàn)對熱處理爐內(nèi)各部分溫度的監(jiān)控;熱處理控制儀表經(jīng)過相關(guān)部門檢定合格,控制有效加熱區(qū)爐溫均勻性不大于10℃;熱處理過程中集箱下部放置墊鐵,使集箱在爐內(nèi)中央位置,盡可能遠離火焰噴口,管座朝上;用金屬隔板隔離加熱火焰,防止火焰直吹到工件上造成過燒。對該集箱重新進行正火+回火熱處理,正火溫度為1 040~1 070℃,回火溫度為750~770℃,具體的正火+回火熱處理工藝見圖4。
圖4 正火+回火熱處理工藝
采取上述改進措施,對高溫再熱器出口集箱進行正火+回火熱處理后,對集箱上母材和焊縫進行100%硬度檢驗,每個部位不少于3點,重點確認原來硬度異常區(qū)域是否符合硬度要求。對原來微觀組織異常區(qū)域重新做金相,經(jīng)過檢驗,所抽檢各點硬度和微觀組織均符合 DL/T 1161—2012《超(超)臨界機組金屬材料及結(jié)構(gòu)部件檢驗技術(shù)到則》和DL/T 438—2016《火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》及其他規(guī)程、工藝文件要求。
針對P91鋼集箱局部硬度和金相組織異常,從焊后熱處理和硬度檢驗方面對于集箱制造過程中提出了預(yù)防措施。
P91鋼集箱優(yōu)良的性能是通過精確的化學(xué)成分控制和嚴格的熱處理過程來實現(xiàn)的,所以應(yīng)該加強對集箱制造過程中焊后熱處理的質(zhì)量管理,制造過程最好使用電熱處理爐,如使用燃氣熱處理爐,則應(yīng)該防止火焰接觸工件,重點確保部件受熱均勻,內(nèi)外壁溫差小,嚴控?zé)崽幚頊囟群蜔崽幚頃r間,杜絕局部溫度過高現(xiàn)象。
硬度間接反映了材料的微觀組織和機械性能,并在一定程度上表征了材料的綜合理化性能情況,是評估材料安全性的關(guān)鍵因素之一,硬度檢驗簡單易行,所以在安裝前,應(yīng)對SA-335P91材質(zhì)集箱進行100%硬度抽檢,如發(fā)現(xiàn)硬度異常,則進一步進行金相檢驗來判定材料的可用性。
DL/T 438—2016《火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》對于9%~12%Cr材料集箱安裝前的硬度檢驗,僅要求按筒節(jié)段數(shù)和制造焊縫的20%進行硬度檢驗,檢驗比例太低,且對于母材的硬度檢驗位置未提出詳細要求,易導(dǎo)致問題集箱漏檢[6]。根據(jù)本次高溫再熱器出口集箱硬度和金相異常情況,建議在實際檢驗中應(yīng)提高對9%~12%Cr材料集箱的硬度檢驗比例至100%,并且硬度檢驗位置不能僅局限于焊縫兩側(cè),而應(yīng)該對高合金集箱或管道的母材沿一定的距離進行多次檢驗,以發(fā)現(xiàn)局部硬度異常區(qū)域,避免因部分區(qū)域組織異常影響機組的安全運行。
對高溫再熱器出口集箱進行安裝前檢驗,檢驗后發(fā)現(xiàn)集箱局部區(qū)域硬度低于標準要求的下限,微觀組織異常,出現(xiàn)了塊狀鐵素體和淬火馬氏體。經(jīng)過分析,該異常是由于焊后整體熱處理過程中集箱局部區(qū)域超溫所導(dǎo)致。針對該集箱問題,對熱處理爐進行了改造,對熱處理過程進行了改正,并提出了正火+回火的熱處理方案,對處理后的檢驗提出了要求。
[1]中國電力企業(yè)聯(lián)合會.火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程:DL/T 438—2016[S].北京:中國電力出版社,2016.
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