陸海濤
(大同煤礦集團(tuán)燕子山礦,山西 大同 037037)
山西大同礦區(qū)忻州窯煤礦煤層開采厚度大,工作面頂板垮落后,容易與相鄰工作面采空區(qū)、上部煤層采空區(qū)貫通,形成工作面漏風(fēng)通道,工作面在抽出式負(fù)壓通風(fēng)的作用下,相鄰工作面和上部工作面采空區(qū)內(nèi)的CO等大量有害氣體涌進(jìn)回采工作面,導(dǎo)致工作面CO濃度超限。通過采取注氮、黃泥灌漿、地面裂縫充填、均壓通風(fēng)等一系列防火技術(shù)措施,CO氣體濃度降為1ppm,防滅火效果顯著。
忻州窯煤礦8516下回采工作面位于東三盤區(qū),所開采煤層為11-2#~12-1#合并煤層,合并煤層的平均厚度為7.8m,采用分層開采方法,8516下回采工作面為其下分層工作面,該工作面西部為8514上工作面采空區(qū),東部為8518工作面采空區(qū),北鄰8515工作面采空區(qū),南部為東二盤區(qū)保護(hù)煤柱,頂部為8516上工作面采空區(qū)(工作面示意圖為圖1所示),8516下工作面采用“U”型負(fù)壓通風(fēng)方式,其配風(fēng)量為660m3/min,工作面的絕對瓦斯涌出量為3.51m3/min,開采煤層為易自燃煤層,煤層自然發(fā)火期為97d。
2016年11月11日在8516下回采工作面回風(fēng)巷65~110m漏頂段首先涌出CO,起初CO的濃度為20ppm,11日八點(diǎn)班時CO濃度已經(jīng)上升至28ppm,通過對回風(fēng)巷漏頂段采取一系列堵漏措施,CO的濃度下降到8ppm。工作面回采至450m處時,受區(qū)域內(nèi)地質(zhì)構(gòu)造的影響,工作面推進(jìn)速度較慢,為防止CO濃度超限,采取了注氮、充填等技術(shù)措施,但CO濃度仍然上升到110ppm。根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況,分析CO超限原因主要有:(1)由于東三盤區(qū)沖擊地壓頻繁發(fā)生,導(dǎo)致8516下工作面頂煤與臨近8518工作面采空區(qū)之間的保護(hù)煤柱壓裂,8516下工作面頂煤與8516上工作面采空區(qū)頂板壓裂,形成較大的漏風(fēng)通道,造成臨近采空區(qū)遺煤氧化加速;(2)由于工作面推進(jìn)過程中遇到地質(zhì)構(gòu)造,推進(jìn)速度放緩,導(dǎo)致采空區(qū)自燃帶的最大寬帶ΔL存在時間過長,加速采空區(qū)留煤氧化。
(1)巷道漏頂處充填
對8516下工作面兩巷利用羅克休進(jìn)行充填,對漏風(fēng)通道進(jìn)行封堵,防止采空區(qū)CO涌入工作面,回采期間共消耗羅克休34t。在8516下工作面回風(fēng)巷施工鉆孔,向8516上工作面及8518工作面采空區(qū)注入粉煤灰,抑制采空區(qū)遺煤自燃,期間共向采空區(qū)注入粉煤灰315t。
(2)注氯化鎂阻化劑
回采期間,在8516下工作面巷道高溫頂板區(qū)域打設(shè)鉆孔向8516上工作面采空區(qū)注入氯化鎂阻化劑防止留煤自燃,期間共注入氯化鎂33t。
(3)注氮
回采期間,利用移動注氮系統(tǒng)向鄰近的8518工作面采空區(qū)注入氮?dú)?,抑?518工作面采空區(qū)煤層自燃,期間共注入氮?dú)?.2×106m3。
自2016年11月11日工作面CO超限以來,通過采取一系列技術(shù)措施,有效抑制工作面CO濃度,成功將工作面回采至550m。由于期間采空區(qū)自然發(fā)火問題得不到根治,決定對8516下工作面停產(chǎn),并采用均壓通風(fēng)技術(shù)進(jìn)行撤架及工作面封閉。
在8516下工作面利用兩臺75kW風(fēng)機(jī)構(gòu)筑均壓通風(fēng)系統(tǒng),均壓通風(fēng)技術(shù)實(shí)施后,均壓風(fēng)門內(nèi)外壓差為110mmH2O,配風(fēng)量為320m3/min,工作面上隅角CO濃度由均壓技術(shù)實(shí)施前的110ppm左右降低至2ppm,經(jīng)調(diào)試及現(xiàn)場分析,壓差為45mmH2O左右時,通風(fēng)效果最好。
工作面設(shè)備回撤后,在8516上工作面、8518工作面停采線處設(shè)兩道永久密閉墻,在8516下工作面回風(fēng)巷口及繞道處設(shè)置兩道防火密閉門。
(1)加強(qiáng)發(fā)火區(qū)監(jiān)測力度。每日安排固定人員對8516下工作面密閉門內(nèi)、8516下工作面觀測管、東三盤區(qū)14#皮帶運(yùn)輸巷鉆孔進(jìn)行巡檢,并取樣進(jìn)行化驗(yàn)分析。
(2)注惰性氣體。通過對上述幾個地點(diǎn)的取樣化驗(yàn)分析結(jié)果可知,一旦停止向8518下工作面采空區(qū)注氮,CO濃度就會迅速上升,因此,密閉期間,在東三盤區(qū)14#皮帶運(yùn)輸巷施工鉆孔向8518下工作面采空區(qū)連續(xù)注入氮?dú)?,防止CO濃度上升。
(3)對密閉設(shè)施及時進(jìn)行維修。受沖擊地壓影響,東三盤區(qū)回風(fēng)巷、軌道巷、8511、8513、8514、8515、8516及8518工作面采空區(qū)密閉設(shè)施均受到不同程度的破壞,漏風(fēng)量大,因此,安排專門的維修隊(duì)伍從2017年5月開始對上述各個地點(diǎn)的閉門設(shè)施進(jìn)行維修加固,在對老的密閉設(shè)施維修的同時,在東三盤區(qū)回風(fēng)巷道尾防火密閉門外,重新利用磚石進(jìn)行全斷面加固,對東三盤區(qū)軌道巷道尾、8516工作面采空區(qū)巷道及密閉設(shè)施進(jìn)行全斷面噴漿加固處理,盡可能降低漏風(fēng)量及CO氣體外泄。
(4)地表裂縫封堵。封閉期間,期間在8516、8518工作面采空區(qū)對應(yīng)的地面位置處發(fā)現(xiàn)寬為0.5m左右的地表裂縫10余條,總長度為190m,組織相關(guān)人員對裂縫進(jìn)行封堵。
(5)為徹底消除東三盤區(qū)自然發(fā)火事故的發(fā)生,由8516、8518采空區(qū)對應(yīng)的地面向下打設(shè)三個黃泥灌漿鉆孔,對采空區(qū)進(jìn)行灌漿處理。
采取取樣化驗(yàn)、密閉維修、注氮、黃泥灌漿、地面裂縫充填等一系列防火技術(shù)措施,東三盤區(qū)的火災(zāi)隱患得到消除,通過取樣化驗(yàn)結(jié)果分析,CO氣體濃度為1ppm,防滅火效果顯著。
針對東三盤區(qū)因沖擊地壓頻繁發(fā)生及遇到地質(zhì)構(gòu)造后, 8516下工作面CO濃度超限的情況,認(rèn)真分析原因,分別對8516下工作面回采期間、設(shè)備回撤期間、封閉期間采取不同的防滅火措施,徹底消除了東三盤區(qū)火災(zāi)隱患。