(中國(guó)石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司,浙江 寧波 315207)
中國(guó)石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司Ⅰ套常減壓蒸餾裝置主要加工中東高硫原油。近年來(lái),隨著公司加工原油的劣質(zhì)化與多樣化,原油切換頻繁,造成裝置常頂系統(tǒng)換熱器的低溫腐蝕問(wèn)題一直比較突出,常頂油氣換熱器管束泄漏頻繁,影響到裝置的滿負(fù)荷平穩(wěn)運(yùn)行及下游罐區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量。因此,解決常頂換熱器的腐蝕泄漏問(wèn)題,對(duì)裝置的安全、穩(wěn)定和長(zhǎng)周期生產(chǎn)具有十分重要的意義。
Ⅰ套常減壓蒸餾裝置于2008年底進(jìn)行了8.0 Mt/a擴(kuò)能改造,常頂系統(tǒng)油氣介質(zhì)首先與原油進(jìn)行換熱,換熱器按5臺(tái)并排布置設(shè)計(jì),其中2臺(tái)采用全焊接板式換熱器(位號(hào)E101/1,2),板束材質(zhì)為SMO254超級(jí)奧氏體不銹鋼,3臺(tái)采用普通管殼式(U型)換熱器(位號(hào)E101/3,4,5),管束材質(zhì)為10號(hào)碳鋼,2014年底將其中E101/3改為纏繞管式換熱器。
常減壓蒸餾裝置加工原油中含有一定量的氯化物,即使經(jīng)脫鹽后還含有微量鎂鹽、鈣鹽和鈉鹽。MgCl2和CaCl2在120 ℃開始水解,NaCl在300 ℃時(shí)亦發(fā)生水解,生成HCl,同時(shí)原油中本身含有一定的H2S,再加上原油中其他硫化物高溫分解產(chǎn)生的H2S,在常頂系統(tǒng)氣液相變部位遇液態(tài)水形成H2S-HCl-H2O介質(zhì)體系, HCl和H2S相互促進(jìn)對(duì)設(shè)備造成強(qiáng)烈腐蝕。另外,工藝防腐蝕注入的氨水和HCl反應(yīng)生成NH4Cl,銨鹽沉積結(jié)垢,還會(huì)引起垢下腐蝕。
常頂系統(tǒng)碳鋼腐蝕形態(tài)為均勻腐蝕,0Cr13鋼為點(diǎn)蝕,奧氏體不銹鋼則為氯化物應(yīng)力腐蝕開裂。防腐蝕管理上以工藝為主、材料為輔。
Ⅰ套常減壓蒸餾裝置在工藝防腐蝕管理上主要是防腐注劑的外包,增上脫后原油注堿流程,完善常頂注水設(shè)施,加強(qiáng)“一脫四注”的專業(yè)管理;設(shè)備防腐蝕管理上主要是利用腐蝕在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)結(jié)合定點(diǎn)超聲測(cè)厚技術(shù),加強(qiáng)常頂系統(tǒng)的日常腐蝕監(jiān)檢測(cè),結(jié)合停工期間腐蝕調(diào)查,做好預(yù)防性維修,同時(shí)做好“四新”技術(shù)(如新材料、新設(shè)備等)在常頂系統(tǒng)的應(yīng)用。
3臺(tái)普通管殼式換熱器投用后一年多管束即出現(xiàn)泄漏,安排堵管檢修后繼續(xù)使用,但使用時(shí)間不長(zhǎng),后續(xù)泄漏頻繁。3臺(tái)換熱器碳鋼管束平均使用壽命僅約2 a。從管束抽芯檢查來(lái)看,常頂油氣入口兩側(cè)管束表面均勻密布很多微小腐蝕坑,定距套管已腐蝕穿孔,管束腐蝕較為嚴(yán)重(見(jiàn)圖1)。
圖1 管殼式換熱器碳鋼管束腐蝕情況
為解決常頂碳鋼管束使用時(shí)間短問(wèn)題,在裝置2008年擴(kuò)能改造時(shí)增上了2臺(tái)板式換熱器,代替2臺(tái)碳鋼管殼式換熱器。板式換熱器為Compabloc型激光全焊接式,因其換熱效率高、占地面積小,非常適用于老裝置的改擴(kuò)建等場(chǎng)地空間受限場(chǎng)合。板片采用SMO254超級(jí)奧氏體不銹鋼材質(zhì),其鉬含量較高,且板片間采用激光全焊接方式,理論上耐點(diǎn)蝕、縫隙腐蝕及應(yīng)力腐蝕性能較好,2臺(tái)板式換熱器也是當(dāng)初設(shè)計(jì)上新設(shè)備、新材料在裝置擴(kuò)能改造中的應(yīng)用嘗試。
該板式換熱器在裝置改造后第1個(gè)生產(chǎn)周期內(nèi)使用正常,未出現(xiàn)過(guò)泄漏,且換熱效率較高。但第1次大修返廠檢驗(yàn)時(shí)板片出現(xiàn)泄漏,2臺(tái)均封堵了約11%的換熱面積。從第2個(gè)生產(chǎn)周期中后期開始出現(xiàn)內(nèi)漏,對(duì)板式換熱器切出拆開檢查,發(fā)現(xiàn)板片組油氣側(cè)板片表面銹垢物堵塞嚴(yán)重,且清洗后發(fā)現(xiàn)板片與板片焊接部位附近存在多條微裂紋,氣泡查漏發(fā)現(xiàn)板片組換熱通道內(nèi)部泄漏嚴(yán)重(見(jiàn)圖2),對(duì)上述存在缺陷的換熱通道只能表面貼板封堵處理。受部分換熱通道封堵及堵塞影響,該板式換熱器運(yùn)行后期換熱效果下降明顯,2016年停工大修時(shí)進(jìn)行了更換。
該類型板式換熱器每次檢修均需整體吊離現(xiàn)場(chǎng),檢修程序繁瑣,檢修時(shí)間長(zhǎng),且檢修質(zhì)量難以保證,另外抗裝置擾動(dòng)能力不強(qiáng),操作波動(dòng)(特別是投用或切出過(guò)程中溫度、壓力的波動(dòng))后易出現(xiàn)外漏,對(duì)裝置正常安全生產(chǎn)均有較大影響。
為解決上述換熱器的問(wèn)題,決定在Ⅰ套常減壓蒸餾裝置常頂部位使用1臺(tái)鈦材高效單旋纏繞管式換熱器,替換位號(hào)E101/3的1臺(tái)常頂普通管殼式換熱器。
圖2 板式換熱器板片腐蝕情況
2014年12月,Ⅰ套常減壓蒸餾裝置常頂纏繞管式換熱器E101/3完成施工并投用,通過(guò)1 a的連續(xù)使用考察,常頂換熱器E101中纏繞管式換熱器E101/3油氣側(cè)介質(zhì)流量占總流量的24.5%(見(jiàn)圖3),且壓力降最小。
E101/3為鈦材纏繞管式換熱器,E101/2為鈦材板式換熱器,兩者投用時(shí)間相近,且都屬于高效換熱器,通過(guò)對(duì)其投用一年來(lái)原油側(cè)介質(zhì)流量和熱端溫差進(jìn)行對(duì)比(見(jiàn)圖4),可見(jiàn)E101/3始終保持較大的處理量和較小的熱端溫差。
圖3 常頂E101油氣側(cè)流量占比
圖4 換熱器處理量與換熱效果對(duì)比
通過(guò)以上對(duì)比,纏繞管式換熱器相較于同時(shí)使用的其他4臺(tái)換熱器具有更加優(yōu)異的換熱性能。
另外,2016年3月利用裝置停工大修機(jī)會(huì),對(duì)該纏繞管式換熱器管程、殼程介質(zhì)用柴油置換、除鹽水沖洗處理,然后拆開檢查(未使用蒸汽吹掃以避免蒸汽吹掃對(duì)該設(shè)備鈦材的影響),發(fā)現(xiàn)該纏繞管式換熱器內(nèi)部情況良好,未發(fā)現(xiàn)明顯積垢、堵塞和腐蝕現(xiàn)象,試壓也未發(fā)現(xiàn)管束泄漏(見(jiàn)圖5)。
圖5 常頂E101/3油氣側(cè)換熱管外表面
常頂纏繞管式換熱器相比普通管殼式換熱器、板式換熱器具有很多優(yōu)點(diǎn)。
通過(guò)對(duì)比,常頂部位采用纏繞管式換熱器, 設(shè)備的初期投資略高于板式換熱器,高于普通管殼式換熱器,但可顯著提高設(shè)備的使用壽命。從設(shè)備全壽命周期角度考慮,其運(yùn)行成本更低,總投資更省,性價(jià)比更高,關(guān)鍵是降低了裝置的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),確保了裝置的原油處理量,提高了該公司的整體盈利水平。
與板式換熱器相比,抗裝置擾動(dòng)與沖擊能力顯著提高,可有效避免因裝置操作(如溫度、壓力)波動(dòng)使設(shè)備發(fā)生泄漏(內(nèi)漏或外漏)。同時(shí),該換熱器現(xiàn)場(chǎng)檢維修方便,檢修時(shí)間短,檢修質(zhì)量易于控制,對(duì)裝置正常生產(chǎn)影響小。但纏繞管式換熱器也存在與板式換熱器類似的缺點(diǎn),即其換熱管數(shù)量少,換熱管失效堵管后,對(duì)整體換熱效果影響大。
常減壓蒸餾裝置常頂部位腐蝕問(wèn)題突出,此次鈦材高效纏繞管式換熱器的應(yīng)用,為常減壓蒸餾裝置該部位的設(shè)備選型提供了借鑒,可進(jìn)一步拓寬該型換熱器的應(yīng)用前景。
該纏繞管式換熱器在中石化鎮(zhèn)海煉化分公司Ⅰ套常減壓蒸餾裝置連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行已達(dá)3 a。實(shí)踐表明,它具有傳熱效率高、壓力降小、運(yùn)行穩(wěn)定、耐蝕性與抗垢性能好等優(yōu)點(diǎn),綜合性能優(yōu)于管殼式換熱器。該鈦材纏繞管式換熱器能夠滿足常頂部位的換熱要求,在常減壓蒸餾裝置常頂部位具有較高的推廣應(yīng)用價(jià)值。同時(shí)因其具有高效換熱、占地小、總投資省和檢維修方便等特點(diǎn),在老裝置的改擴(kuò)建中更能體現(xiàn)出優(yōu)勢(shì)。
(編輯 王維宗)