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固態(tài)排渣氣化爐夾套腐蝕的原因探討及對(duì)策

2018-03-24 06:36:34郭建民
關(guān)鍵詞:碎煤夾套護(hù)板

郭建民

(浙能集團(tuán)伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司,新疆 伊犁 83500)

碎煤加壓氣化廣泛地應(yīng)用到煤制燃?xì)?、煤制氨、煤制甲醇、煤制二甲醚、煤基合成油以及煤制天然氣等領(lǐng)域。自1939年首臺(tái)碎煤加壓氣化裝置商業(yè)化運(yùn)營開始,世界范圍內(nèi)20多家企業(yè)近300臺(tái)碎煤加壓氣化爐在運(yùn)營生產(chǎn),然而2012年起,三家企業(yè)(本文稱為:JA、JB和NA企業(yè),其中兩企業(yè)為煤制天然氣,一企業(yè)為煤制甲醇/二甲醚)陸續(xù)發(fā)生了氣化爐內(nèi)夾套腐蝕情況,全部集中在新疆、內(nèi)蒙地區(qū)。

煤炭,埋藏在地下,經(jīng)過數(shù)億年的地質(zhì)變遷成煤作用,其本身的多樣性、復(fù)雜性和特殊性,不僅在同一個(gè)地區(qū)煤質(zhì)相距甚遠(yuǎn),甚至同一個(gè)礦井不同煤層的煤質(zhì)都不一樣,同一個(gè)礦區(qū)相隔很近的位置,煤質(zhì)變化有的也較大。 煤中 K、Na、V、S、Cl、F 等元素及其化合物對(duì)鍋爐的腐蝕研究報(bào)道及文獻(xiàn)較多,對(duì)氣化內(nèi)夾套腐蝕的相關(guān)文獻(xiàn)較少。

三家企業(yè)及設(shè)計(jì)單位(賽鼎工程公司)對(duì)氣化夾套腐蝕的機(jī)理研究高度重視,聘請(qǐng)國內(nèi)金屬材料與腐蝕研究知名單位和院校,開展了大量研究,在操作條件下進(jìn)行了不同材料的多輪次掛片試驗(yàn)選材,進(jìn)行了塞孔焊襯板、高溫噴涂、澆注料襯里等,只有澆注料襯里經(jīng)半年多運(yùn)行起到了抗腐蝕作用,但終因在襯里表面結(jié)焦越來越頻繁被迫停爐打焦極度影響生產(chǎn)而放棄。最終采用夾套表面堆焊Inconel625暫時(shí)解決了問題,并申請(qǐng)獲得中國專利[1]。

本文結(jié)合三家企業(yè)碎煤加壓氣化夾套腐蝕情況,通過煤質(zhì)、操作條件對(duì)比等試圖找到腐蝕機(jī)理的蛛絲馬跡,為相關(guān)研究拋磚引玉。

1 碎煤加壓氣化爐結(jié)構(gòu)及夾套腐蝕情況簡介

1.1 氣化爐結(jié)構(gòu)簡介

氣化爐為夾套式反應(yīng)器,外殼與夾套之間充滿中壓鍋爐水冷卻并產(chǎn)生蒸汽,爐內(nèi)通過煤的部分燃燒和氣化生產(chǎn)粗煤氣。國內(nèi)加壓氣化爐結(jié)構(gòu)基本相似,爐體高約13.5m,內(nèi)夾套直徑3.848m,夾套材質(zhì)為Q245R,夾套板厚為28/32mm。NA、JB與JA企業(yè)不同的是夾套底部1.6m變更為板厚32mm的15CrMo。NA、JB企業(yè)運(yùn)行壓力4.0MPa,JA企業(yè)運(yùn)行壓力3.0MPa。見圖1。

圖1 氣化夾套減薄部位示意圖

1.2 夾套腐蝕簡介

(1)JA企業(yè)2012年6月僅投運(yùn)10天的B5氣化爐例行檢查,發(fā)現(xiàn)夾套2.5m環(huán)帶減薄嚴(yán)重,減薄5~10mm,見圖 2。

圖2 JA企業(yè)夾套腐蝕照片

(2)NA企業(yè)2013年裝置采用集團(tuán)內(nèi)NA2煤試車約8個(gè)月,所有氣化爐平均運(yùn)行時(shí)間在2個(gè)月左右,未發(fā)現(xiàn)夾套腐蝕現(xiàn)象。2013年11月正式生產(chǎn)開車,采用集團(tuán)NA1煤,至2014年1月初發(fā)現(xiàn)四臺(tái)爐運(yùn)行參數(shù)異常,停爐檢查,發(fā)現(xiàn)夾套0.8m環(huán)帶減薄嚴(yán)重,且有多處穿孔漏水。NA企業(yè)氣化爐運(yùn)行1年后護(hù)板下膨脹節(jié)和下灰室均發(fā)現(xiàn)腐蝕減薄,護(hù)板下腐蝕產(chǎn)物經(jīng)化驗(yàn)全部是Fe2O3和Fe3O4。但護(hù)板未見明顯腐蝕,護(hù)板材質(zhì)為:GS-35GrMoV104Ⅰ。見圖3。

圖3 NA企業(yè)夾套腐蝕照片

(3)JB企業(yè)2017年3月氣化爐投料試生產(chǎn),采用配套煤礦05工作面煤,運(yùn)行滿1個(gè)月和2個(gè)月分別停爐例行檢查,夾套內(nèi)壁光滑,個(gè)別爐測(cè)厚比設(shè)計(jì)厚度偏少1~2mm,當(dāng)時(shí)判斷為板材或者測(cè)量誤差。6月10日配套煤礦02工作面煤也開始供煤,期間供煤緊張?jiān)谑袌?chǎng)采購了數(shù)種煤配燒,7月初C4氣化爐夾套漏水停運(yùn),發(fā)現(xiàn)夾套0.8m環(huán)帶減薄嚴(yán)重,且穿孔漏水。見圖4。

圖4 JB企業(yè)夾套腐蝕照片

(4)JA企業(yè)氣化夾套采用Iconel625堆焊運(yùn)行3年后,堆焊層再次發(fā)生局部腐蝕,見圖5。該企業(yè)氣化爐運(yùn)行3年后護(hù)板下膨脹節(jié)均發(fā)現(xiàn)腐蝕減薄,護(hù)板下腐蝕產(chǎn)物經(jīng)化驗(yàn)全部是Fe2O3和Fe3O4。下灰室存在腐蝕但不嚴(yán)重。但護(hù)板未見明顯腐蝕。

圖5 JA企業(yè)堆焊層腐蝕照片

(5)NA企業(yè)氣化夾套采用Inconel625堆焊,運(yùn)行3年后,堆焊層再次發(fā)生腐蝕,見圖6。

圖6 NA企業(yè)堆焊層腐蝕照片

2 夾套腐蝕因素分析探討

2.1 三企業(yè)夾套腐蝕減薄的特征

(1)腐蝕速率:非常大,平均減薄約1mm/d。

(2)腐蝕嚴(yán)重位置:JA位置高,處于燃燒及還原層;NA/JB位置低,處于灰層。

(3)腐蝕形貌:JA不規(guī)則斑坑;NA/JB較為明顯的斜縱向溝槽。

(4)NA/NB在改換煤種后突發(fā)腐蝕現(xiàn)象。

(5)JA/NA堆焊Inconel625使用三年后均出現(xiàn)局部腐蝕。

2.2 國內(nèi)權(quán)威機(jī)構(gòu)或?qū)<覍?duì)三家企業(yè)氣化夾套腐蝕研究結(jié)論

(1)JA:由于煤中Cl和F引起的高溫鹵化腐蝕,煤中Na2O、CaO、SO3含量偏高對(duì)腐蝕有一定的促進(jìn)作用。

(2)NA:鹵化-氧化腐蝕加劇下的高溫磨蝕腐蝕機(jī)制。

(3)JB:煤中的某些組分腐蝕,煤灰磨蝕加劇了夾套減薄進(jìn)程。

由于固定床逆流氣化,煤的成因復(fù)雜性、煤在氣化爐內(nèi)反應(yīng)的復(fù)雜性和煤氣組分的復(fù)雜性,難以在試驗(yàn)條件下模擬氣化爐內(nèi)工況,以上結(jié)論僅定性地描述了夾套腐蝕磨蝕,難以做到量化分析。

2.3 腐蝕機(jī)理探討

2.3.1 腐蝕機(jī)理的一般性描述總結(jié)

煤氣化系統(tǒng)中腐蝕機(jī)理各文獻(xiàn)[2-4]中總結(jié)起來,描述為:高溫氧化、硫化、鹵化、碳化,多組分共存體系以及煤灰熔融引起的熱腐蝕等。部分文獻(xiàn)[5]認(rèn)為,煤中鹵族元素、堿金屬的硫酸鹽含量高是導(dǎo)致氣化夾套腐蝕的主要原因,也有文獻(xiàn)[4]描述為焦硫酸鉀(鈉)在高SO3分壓下剝離氧化膜的熔鹽腐蝕。表1是收集到的碎煤加壓氣化煤及煤灰、爐渣相關(guān)可能對(duì)夾套產(chǎn)生腐蝕的特征數(shù)據(jù)。

表1 部分碎煤加壓氣化原料煤的特征數(shù)據(jù)

表1數(shù)據(jù)部分支持了專家及研究單位的腐蝕機(jī)理結(jié)論:三企業(yè)煤樣中堿金屬、堿土金屬及鐵含量偏高是共同特征;JA企業(yè)煤樣中氟與氯含量偏高,煤灰中SO3偏高;NA企業(yè)煤樣NA1氟含量略高,同時(shí)還注意到釩略高(有文獻(xiàn)報(bào)道[2]釩在600℃時(shí)剝離氧化膜,有很強(qiáng)的腐蝕性)。JB企業(yè)煤樣中除SO3偏高外,僅有一個(gè)樣品氟偏高(0.0120%),腐蝕的特征數(shù)據(jù)不明顯。

NA、JB企業(yè)對(duì)氣化爐渣和煤灰做了對(duì)比檢測(cè),發(fā)現(xiàn)爐渣中SO3顯著降低,這主要是在高溫氣化層還原性氣氛下硫鐵礦硫被還原:

FeS2+2CO=Fe+CS2+CO2

針對(duì)JA、NA企業(yè)氣化夾套護(hù)板下和下灰室腐蝕產(chǎn)物為鐵的氧化物來判斷,熔鹽腐蝕結(jié)論難以確認(rèn),一是該處溫度一般會(huì)<350℃,熔鹽難以浸入護(hù)板下,二是腐蝕產(chǎn)物未檢測(cè)到熔鹽組分(也有可能是停爐排空水沖洗將腐蝕產(chǎn)物中的水溶性熔鹽組分沖洗掉了)。似乎是高溫氧化腐蝕,但眾多碎煤加壓氣化相似條件下,不發(fā)生高溫氧化腐蝕,還應(yīng)從煤灰中某些組分的揮發(fā)催化氧化作用或局部低溫冷凝液腐蝕尋找原因。

小龍?zhí)?、慶華及新疆準(zhǔn)東煤的特征數(shù)據(jù)似應(yīng)產(chǎn)生腐蝕,但三企業(yè)多年運(yùn)行沒有明顯腐蝕發(fā)生,值得關(guān)注和研究。

針對(duì)JB企業(yè)氣化夾套腐蝕,2017年10月30日專門邀請(qǐng)了原南非Sasol公司專家、英國科學(xué)院院士、英國金屬材料協(xié)會(huì)會(huì)長——William M.Cox博士到企業(yè)調(diào)研考察,Cox博士詳細(xì)調(diào)研后初步結(jié)論:在氣化夾套底部局部產(chǎn)生冷凝液并溶解煤灰水溶性組分是導(dǎo)致腐蝕的主要原因,依據(jù)是:耐磨筋條及護(hù)板溫度較高幾乎不腐蝕,而較低溫度的附近夾套會(huì)產(chǎn)生腐蝕。結(jié)合JA、NA企業(yè)夾套護(hù)板下和灰鎖的腐蝕更進(jìn)一步支持了Cox博士冷凝腐蝕的初步結(jié)論。

2.3.2 夾套底部板材15CrMo的抗鹵化腐蝕性能

NA、JB企業(yè)設(shè)計(jì)的夾套底部板材為15CrMo(魯奇公司原設(shè)計(jì)均為Q245R),有研究表明,15CrMo材料在含鹵素的氧化性氣氛下,腐蝕機(jī)制是氧化—鹵化相互作用的結(jié)果,含鉬材料的鹵化物,如MoCl5的熔點(diǎn)僅194℃、沸點(diǎn)268℃,在80℃開始升華并釋放出氯氣,遇水汽會(huì)分解生成HCl。這有可能是NA、JB企業(yè)夾套底部腐蝕的主要原因,也有可能是JA、NA企業(yè)下灰室及護(hù)板下腐蝕的重要原因(HCl、Cl2密度大,會(huì)進(jìn)入護(hù)板下和下灰室,進(jìn)而產(chǎn)生鹵化腐蝕)。

2.3.3 Inconel625堆焊層腐蝕因素

Inconel625合金在很多介質(zhì)中都表現(xiàn)出極好的耐腐蝕性。在氯化物介質(zhì)中具有出色的抗點(diǎn)蝕、縫隙腐蝕、晶間腐蝕和侵蝕的性能。具有很好的耐無機(jī)酸腐蝕性,如硝酸、磷酸、硫酸、鹽酸等,同時(shí)在氧化和還原環(huán)境中也具有耐堿和有機(jī)酸腐蝕的性能。

JA、NA企業(yè)堆焊層運(yùn)行20000h后發(fā)現(xiàn)局部腐蝕,可能的原因:堆焊工藝與質(zhì)量缺陷,母材中的鐵稀釋率高、堆焊缺陷覆蓋不全等導(dǎo)致稀釋出的母材腐蝕或腐蝕性介質(zhì)通過堆焊缺陷腐蝕母材,另外采用鐵基Inconel625也可能會(huì)弱化其抗蝕性能。

2.4 操作條件對(duì)腐蝕的影響

2.4.1 汽氧比

汽氧比是氣化爐操作的最重要指標(biāo),其控制依據(jù)是煤的灰熔點(diǎn),保證固態(tài)安全排渣前提下,盡可能以低的汽氧比操作。汽氧比越低,氣化溫度越高,蒸汽消耗越少,煤氣產(chǎn)量越大,煤氣有效組分越高,煤氣水越少。

汽氧比低是否是加劇腐蝕的因素之一,尚無定論。尤其是處于灰層的夾套底部和下灰室的腐蝕,難以解釋。JB企業(yè)在單爐上進(jìn)行了為期5/10/10天的三臺(tái)次高汽氧比運(yùn)行,汽氧比維持在7.5~8.5之間,負(fù)荷:Qn(O2)為 5000m3/h、氣化壓力為 3.5MPa(G),測(cè)厚結(jié)果局部減薄仍較嚴(yán)重。

2.4.2 操作壓力

據(jù)浙江大學(xué)熱工系Gul-e-Rana jaffri等人研究,氣化爐內(nèi)由煤釋放的HCl隨爐壓升高 (0.5~1.5MPa)而顯著增加,會(huì)加速內(nèi)夾套的腐蝕速率。

操作壓力的提高,在相同汽氧比下,氣化劑中蒸汽分壓也相應(yīng)提高,也就是氣化劑的冷凝溫度提高,在氣化爐底部局部產(chǎn)生冷凝液的可能性加大,冷凝腐蝕的幾率加大。

操作壓力的提高,在相同負(fù)荷下,爐內(nèi)氣體空速降低,停留時(shí)間延長,腐蝕性介質(zhì)的停留時(shí)間也相應(yīng)延長,腐蝕速率也會(huì)提高。

3對(duì)策

JB企業(yè)在吸收J(rèn)A/NA企業(yè)經(jīng)驗(yàn)和處理方法的基礎(chǔ)上,采取如下措施:

(1)進(jìn)一步優(yōu)化完善Inconel 625堆焊施工方案,第一層采用氦氣保護(hù)焊,確保鐵低的稀釋率,第二第三層采用Ar+CO2保護(hù)焊,保證焊接質(zhì)量。

(2)護(hù)板下小夾套及下灰室直接堆焊一層Inconel625。

(3)對(duì)于底部腐蝕減薄<20mm的15Cr Mo板材直接在制造廠用Q245R堆焊Inconel 625后,現(xiàn)場(chǎng)換夾套板。

(4)對(duì)兩臺(tái)爐夾套采用2520不銹鋼換板,檢驗(yàn)其抗蝕性能。

(5)擬對(duì)氣化爐爐篦進(jìn)行改造,避免氣化劑從爐篦第一道布?xì)饪字苯記_擊夾套內(nèi)壁 (見圖7),減緩腐蝕磨蝕幾率。

(6)利用現(xiàn)有不做任何處理的兩臺(tái)爐,在不同的運(yùn)行條件下,考察各種工況對(duì)腐蝕的影響。

圖7 爐篦及氣化劑布?xì)夂唸D

4 結(jié)語

由于氣化原料煤的多變性,特別是西部地區(qū)的高堿金屬煤種在固態(tài)排渣氣化爐內(nèi)反應(yīng)環(huán)境非常復(fù)雜,常伴有高溫氧化、硫化、氯化、碳化等氣氛腐蝕,同時(shí)還可能存在煤灰熔融引起的熱腐蝕、蒸汽冷凝腐蝕,甚至是多因素綜合引起的腐蝕問題,有必要繼續(xù)深入研究其腐蝕機(jī)理,經(jīng)濟(jì)合理選擇內(nèi)夾套材質(zhì),保障大型現(xiàn)代化煤化工氣化裝置的安全高效運(yùn)行。

[1] 錢澄,張立銘,向東,等.一種帶堆焊層的耐腐蝕碎煤加壓氣化爐[P].CN:204111699U,2015.

[2] 李守信,閻維平,方立軍.電站鍋爐受熱面高溫氯腐蝕的機(jī)理探討[J].鍋爐制造,1998,(4):19-23.

[3] 李遠(yuǎn)士,牛焱,吳維弢,等.金屬材料的高溫氯化腐蝕[J].腐蝕科學(xué)與防護(hù)技術(shù),2000,12(1):41-44.

[4] 忻仕河.國內(nèi)魯奇氣化爐暴露出的問題分析討論[J].化學(xué)工業(yè),2015,33(z1):48-52.

[5] 邢方亮.碎煤加壓氣化爐夾套內(nèi)壁腐蝕的分析研究[J].化工管理,2015,(7):157-159.

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