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(1.中國(guó)葛洲壩集團(tuán)第二工程有限公司,成都,610091;2.河北豐寧抽水蓄能有限公司,河北 豐寧,068350)
豐寧抽水蓄能電站上水庫(kù)混凝土面板堆石壩壩頂高程1510.3m,最大壩高120.3m,壩頂寬10m,壩軸線長(zhǎng)577.0m,上游壩坡坡比1∶1.405,采用鋼筋混凝土面板堆石壩壩型。根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙,大壩面板混凝土共分54條塊,分8m,12m和10m三種(河床受壓區(qū)面板寬度為12m,計(jì)19塊;左、右岸受拉應(yīng)力區(qū)面板寬度為10m,共33塊,邊角2塊,寬度為8m),最大塊斜長(zhǎng)約207.5m?;炷撩姘搴穸妊馗叱虖纳现料掳磘=0.4+0.003H(H是壩頂防浪墻前趾控制點(diǎn)至計(jì)算點(diǎn)的高差)變化,采取雙向配筋,其高程1460m以上為C30W12F400,高程1460m以下為C30W12F300。
為保證2018年混凝土面板的順利澆筑,2017年9月19日至2017年9月22日,在趾板上游左側(cè)邊坡進(jìn)行了滑模的工藝性試驗(yàn),以收集獲取混凝土塌落度損失、脫模時(shí)間、抹面時(shí)機(jī)等相關(guān)參數(shù)。
面板滑模工藝試驗(yàn)場(chǎng)地選擇在上庫(kù)趾板上游左側(cè)邊坡,該邊坡頂部為原上壩道路,較為平整、寬闊,可以作為混凝土澆筑的平臺(tái)。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)量后,滑模側(cè)模的坡度最終為1∶1.6,較混凝土面板坡度稍緩。為盡可能地收集混凝土骨料分離情況,根據(jù)邊坡實(shí)際情況,最終側(cè)模的支立長(zhǎng)度為50m,高差約為26.5m,側(cè)模支立寬度為12m。由于坡面平整度較差,為調(diào)整坡度,側(cè)模的支立高度大致在0.4m~1.5m之間,實(shí)際澆筑一層所需的混凝土方量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于面板混凝土。
滑模系統(tǒng)包括側(cè)模、滑模、抹面平臺(tái)、坡頂卷?yè)P(yáng)牽引系統(tǒng)、混凝土入倉(cāng)布料系統(tǒng)、輔助系統(tǒng)六部分。
本次試驗(yàn)所用模板均為加工完成的定型模板,現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行拼裝。側(cè)模由側(cè)模板、角鋼焊接成的三角支架支撐固定及插筋組成,側(cè)模安裝長(zhǎng)度約為單側(cè)50m,寬度為12m,高度為0.4m~1.5m之間。滑模寬度1.5m,長(zhǎng)度13m。抹面平臺(tái)與滑模用鋼鉸接連接,使用φ6鋼絲繩及花籃螺栓將抹面平臺(tái)拉固,使之不接觸混凝土面。
2.3.1 滑模牽引設(shè)備
滑模牽引設(shè)備選用2臺(tái)10t的慢速卷?yè)P(yáng)機(jī),每臺(tái)卷?yè)P(yáng)機(jī)附加1股直徑為φ30mm、長(zhǎng)450m的鋼絲繩來(lái)牽引滑模,經(jīng)試驗(yàn),2臺(tái)10t卷?yè)P(yáng)機(jī)及其配套設(shè)施產(chǎn)生的牽引力之和能滿足牽引的要求。
2.3.2 卷?yè)P(yáng)機(jī)的安裝與固定
卷?yè)P(yáng)機(jī)底座為鋼結(jié)構(gòu),用配重混凝土預(yù)制塊壓于其上進(jìn)行固定。配重為1.5m×1.5m×1.0m的混凝土預(yù)制塊(單塊重5.4t),根據(jù)計(jì)算,每臺(tái)卷?yè)P(yáng)機(jī)壓重塊為2塊,每套滑模用4塊。
滑模就位的同時(shí),進(jìn)行卷?yè)P(yáng)機(jī)的吊裝就位,用配重混凝土預(yù)制塊壓于其上進(jìn)行固定。先要將卷?yè)P(yáng)機(jī)牽引動(dòng)滑輪與滑模前端的吊環(huán)連接起來(lái)?;龣C(jī)構(gòu)安裝調(diào)試完成后,在下放滑模到混凝土澆筑點(diǎn)之前,應(yīng)進(jìn)行一到二次短距離的試滑,檢驗(yàn)系統(tǒng)有無(wú)問(wèn)題,并確定上下統(tǒng)一指揮的方式。
溜槽采用2mm厚鐵板制作,每節(jié)長(zhǎng)2.0m,“U”型結(jié)構(gòu),采用對(duì)接式連接,每節(jié)溜槽一端設(shè)掛鉤,一端設(shè)掛環(huán)。為保證溜槽便于安裝、固定,溜槽底部加設(shè)鋼筋支架,以此增加溜槽的穩(wěn)定性。
面板混凝土滑模工藝試驗(yàn)的施工流程為:坡面清理→側(cè)模支立→滑模拼裝→卷?yè)P(yáng)機(jī)就位→滑模吊裝→溜槽搭設(shè)→混凝土澆筑→收面養(yǎng)護(hù)。
將坡面噴護(hù)混凝土的浮渣、雜物清除干凈。在澆筑混凝土之前,首先對(duì)坡面噴護(hù)混凝土進(jìn)行脫空檢查,采用人工觀察、敲擊檢測(cè)方法。經(jīng)檢查若有空鼓現(xiàn)象,全面鑿除,并用M10水泥砂漿回填。
側(cè)模不僅僅要承擔(dān)混凝土的側(cè)向壓力,也要作為滑模滑移的軌道,其支立與加固至關(guān)重要。側(cè)模主要采用1500mm×294mm×54mm的鋼模板,底部使用木模板找平,鋼模板外側(cè)設(shè)置角鋼三角支撐及φ16mm插筋固定,以此保證側(cè)模的穩(wěn)定性。
滑模配重的主要作用為增加滑模的整體重量,以此抵抗混凝土的浮托力,試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)在滑模操作平臺(tái)上放置螺紋鋼來(lái)作為配重。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)情況來(lái)看,第一天滑模配重為4.3t,混凝土的浮托力使模板上浮5cm;第二天滑模配重7.1t,滑模未上浮;第三天滑模配重為6.3t,滑模未上浮??紤]面板實(shí)際澆筑厚度較試驗(yàn)段薄,因此滑模配重應(yīng)為5.5t,保證滑模自重加配重不小于10t。
混凝土運(yùn)輸采用攪拌車運(yùn)輸,既利于混凝土的保水及減少坍落度損失,又能防曬、防雨,避免水泥漿流失產(chǎn)生骨料離析。從本次試驗(yàn)來(lái)看,混凝土的出機(jī)口塌落度控制在70mm~90mm,運(yùn)距1.4km,運(yùn)至澆筑平臺(tái)塌落度在65mm~80mm范圍內(nèi),經(jīng)過(guò)敞口溜槽至倉(cāng)內(nèi),混凝土塌落度約為40mm~55mm,且混凝土可以順利卸料、下滑。塌落度滿足設(shè)計(jì)30mm~60mm的要求?;炷量梢栽诹锊蹆?nèi)下滑,且現(xiàn)場(chǎng)溜槽的坡度為1∶1.6,緩于大壩面板的1∶1.4,因此該塌落度的混凝土通過(guò)溜槽可以順利下料。
在下料前要用水將溜槽濕潤(rùn),以便于混凝土的下滑。在剛剛下料時(shí)會(huì)有少量石子先下落,但總量很小,對(duì)混凝土質(zhì)量無(wú)影響。
混凝土澆筑的高度不能超過(guò)滑模前沿,否則會(huì)影響模板的滑升;澆筑過(guò)程中側(cè)模有污染的,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理,以免影響滑模的提升。
卷?yè)P(yáng)機(jī)控制器布置在卷?yè)P(yáng)機(jī)上,由平臺(tái)(壩頂)放料人員操作?;L嵘臅r(shí)間受環(huán)境溫度、混凝土配合比影響較大,本次試驗(yàn)混凝土的脫模時(shí)間最短在29min,最長(zhǎng)1h,每次脫模35cm~40cm。
本次試驗(yàn)9月20日~9月21日采用的是添加緩凝劑的配合比,混凝土入倉(cāng)后50min~1h后方可脫模,時(shí)間間隔較長(zhǎng),混凝土的狀態(tài)未流淌,但整體凝固不夠,造成后續(xù)收面工作持續(xù)較長(zhǎng);9月22日采用的是無(wú)緩凝劑的配合比,為驗(yàn)證其凝固效果,在入倉(cāng)30min左右進(jìn)行一次模板提升,混凝土狀態(tài)較好,后續(xù)收面時(shí)間較短。
經(jīng)驗(yàn)證,兩種配合比均可以滿足1.5m/h~2.0m/h的提升速度,在2018年面板混凝土澆筑過(guò)程中,將根據(jù)天氣情況選擇合適的配合比。
本次試驗(yàn)滑模配置了兩層的收面平臺(tái),在混凝土脫模后先進(jìn)行粗抹,使得混凝土的表面大致平整;在混凝土脫模2h內(nèi)最終抹面完成,使表面平整度達(dá)到用2m靠尺檢查不大于5mm的要求。
(1)混凝土攪拌車加溜槽可以滿足低塌落度混凝土的入倉(cāng)要求,且混凝土無(wú)骨料分離的情況出現(xiàn);
(2)混凝土的配合比滿足現(xiàn)場(chǎng)施工需要,入倉(cāng)塌落度在設(shè)計(jì)要求范圍內(nèi),但要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)氣溫及垂直運(yùn)輸距離適當(dāng)調(diào)節(jié)出機(jī)口的塌落度;
(3)試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)混凝土表面層平整度良好,基本滿足規(guī)范要求,兩次收面平臺(tái)設(shè)置可行;
(4)每套滑模配置兩臺(tái)10t慢速卷?yè)P(yáng)機(jī),卷?yè)P(yáng)機(jī)配套φ30mm的鋼絲繩,現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)運(yùn)行穩(wěn)定、可靠,可以滿足要求;
(5)慢速卷?yè)P(yáng)機(jī)配重塊在滑模配重7.1t的情況下,依然保證穩(wěn)固,故每臺(tái)卷?yè)P(yáng)機(jī)配置兩塊1.5m×1.5m×1m混凝土塊的配重可行;滑模配重在4.3t的鋼筋壓重下,受混凝土浮托力影響上浮5cm,最終試驗(yàn)確定滑模配重不少于5.5t,保證配重加滑模自重不小于10t,方可確?;2皇芑炷粮⊥辛τ绊懀?/p>
(6)滑模提升速度受氣溫及混凝土凝固時(shí)間影響較大,本次試驗(yàn)混凝土脫模時(shí)間最長(zhǎng)為1h(添加緩凝劑的配合比),最短為29min(無(wú)緩凝劑的配合比),滑模提升一次的時(shí)間間隔約為15min~20min,滑模每次提升35cm~40cm,換算為滑模滑升的速度約為每小時(shí)1.5m~2.0m,基本滿足生產(chǎn)需要;
(7)本次試驗(yàn)配置混凝土振搗2人、收面2人、輔助2人,卸料及卷?yè)P(yáng)機(jī)操作1人,人員滿足施工需要。
通過(guò)本次試驗(yàn),今后施工建議如下:
(1)根據(jù)天氣氣溫情況,適時(shí)調(diào)整混凝土配合比,在氣溫較高時(shí)使用添加緩凝劑的配合比,氣溫較低時(shí)使用無(wú)緩凝劑的配合比,以此來(lái)保證滑?;俣扰c混凝土脫模后無(wú)流淌及收面時(shí)間的匹配;
(2)側(cè)模支立的質(zhì)量直接關(guān)系到混凝土線條及平整度,必須把好側(cè)模支立的質(zhì)量關(guān);
(3)混凝土收面人員需配置經(jīng)驗(yàn)豐富的操作人員,方可保證混凝土收面的質(zhì)量;
(4)混凝土面板最大高度約為120m,坡面斜長(zhǎng)超過(guò)200m,在進(jìn)行混凝土施工時(shí)需考慮增加溜槽蓋板以減少混凝土水分流失;在溜槽中增加橡膠軟質(zhì)擋板,以降低混凝土的下溜速度,減少骨料離析;
(5)溜槽在靠近倉(cāng)面位置布置1個(gè)三通裝置,利用此裝置控制混凝土的流向,保證倉(cāng)面均衡上升;
(6)混凝土收面平臺(tái)建議加長(zhǎng),確保溫度較低、混凝土初凝時(shí)間較長(zhǎng)時(shí)抹面平臺(tái)可以覆蓋。抹面平臺(tái)距離混凝土表面距離較小,不利于抹面操作,建議將抹面平臺(tái)與滑模的連接點(diǎn)移至操作平臺(tái)的上部,以此來(lái)增加操作空間;
(7)混凝土的出機(jī)口塌落度根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)氣溫及溜槽長(zhǎng)短及時(shí)調(diào)整,保證混凝土既可以順利通過(guò)溜槽運(yùn)至倉(cāng)內(nèi),又可以保證入倉(cāng)塌落度控制在30mm~60mm的設(shè)計(jì)要求。