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改善電解鋅剝離狀況的研究與應(yīng)用

2018-03-27 02:04:34王從榮聶巨峰
中國設(shè)備工程 2018年6期
關(guān)鍵詞:鋅粉統(tǒng)計表電解

王從榮,聶巨峰

(葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司工程管理部,遼寧 葫蘆島 125000)

我國是一個鋅精礦的凈進口國家,由于鋅的產(chǎn)量明顯不足,很多鋅材料需要從國外購買,如何提高鋅冶煉的產(chǎn)量成為當(dāng)前首要解決的問題。目前,我國鋅冶煉存在的顯著問題是電解時電量損耗嚴重的問題,并且自動化水平非常低。因此,亟需深入分析當(dāng)前電解鋅的剝離狀況,并提出相應(yīng)的解決方案。本次研究將針對這一問題展開深入研究,提出改善電解鋅剝離狀況的研究與應(yīng)用。

1 電解鋅剝離狀況的分析

近年來,為了提高鋅產(chǎn)量,我國加大了鋅產(chǎn)業(yè)的投入資金,但是電解鋅剝離的生產(chǎn)現(xiàn)狀不令人滿意。目前,大部分鋅公司在電解期間生產(chǎn)的產(chǎn)品以鋅皮為主,整個電解過程需要24h,并且所有剝鋅的操作為人工操作,通常情況下,每天需要花費4h來完成剝鋅操作。但是剝鋅工作開展得不是很順利,偶爾會遇到難剝的情況,導(dǎo)致剝鋅效率有所下降。在2期電解工段,按照日工作量來計算,難剝的鋅皮會有45~95張。最近3個月,經(jīng)常會遇到難剝的情況,連續(xù)幾天都很難開展工作,并且還存在難剝鋅皮數(shù)量增長的趨勢,日工作量達到1000多張,導(dǎo)致剝鋅時間在原有基礎(chǔ)上,添加2~3h。

2 改善電解鋅剝離狀況方案與應(yīng)用效果的分析

為了解決剝鋅難的問題,本次研究提出采用自動化技術(shù)代替人工,以此節(jié)省人力及其開銷,同時還可以提高剝鋅效率。本次研究針對鋅皮難剝的問題,采取凈化處理措施,具體分為3個處理步驟:第1步凈化銅鎘;第2步凈化鈷鎳;第3步凈化殘鎘。

(1)凈化銅鎘。此操作步驟主要用于去除銅鎘后,利用濕法煉鋅,使其從溶液中浸出,使用的溶液密度為1.41,溶液中浸出雜質(zhì)有Ni、Co、Cd、Cu,對應(yīng)的含量分別是0.0088g/L、0.053g/L、0.73g/L、0.68g/L。利用置換法,向溶液中吹制鐵粉,使得銅鎘被置換出來。以下為置換條件:溫度控制在55℃左右,溶液體積設(shè)定為2L,對應(yīng)的反應(yīng)時間設(shè)置為55min。在反應(yīng)的過程中,根據(jù)吹制鐵粉的加入量,決定鋅粉粒度,但是不可以超出0.16~2.14mm這個范圍,使用的質(zhì)量為0.35g,1次完整的實驗時間在25~40min之間,間隔5min取樣1次。最后,采用自然過濾法,將溶液中的雜質(zhì)濾除,并用酒精對雜質(zhì)進行洗滌處理,分析濾渣中Cu、Cd、Zn的含量,同時分析濾液中Cd、Cu的含量。表1所示,為凈化除銅鎘結(jié)果。

表1 凈化除銅鎘結(jié)果統(tǒng)計表

通過觀察表1中的數(shù)據(jù)可知,控制Cu與Cd的比例,可以降低浸液中Cu與Cd濃度。當(dāng)Cd含量高于10.8mg/L時、Cu含量低于0.1mg/L時,才能夠滿足鋅電極的反應(yīng)要求,前者不滿足要求,后者滿足要求,需要采取三段除殘鎘處理。其結(jié)果表明,采取置換處理后,鎘含量增加的幅度在16~20%之間。而正常的鎘含量范圍在5~10%之間,因此,在后續(xù)的反應(yīng)中還需要對殘留物采取濾除處理,以此提高鎘回收率。另外,置換時間設(shè)定為25~40min。

(2)凈化鈷鎳。第1步處理結(jié)束后,本步驟主要用來凈化鈷鎳。方案如下:配置2L溶液,向溶液中添加一些吹制鋅粉,控制活性金屬鋅含量,不得低于96%,同時設(shè)定鋅粉粒度范圍在0.066~0.073mm之間??刂茰囟仍?6℃左后,待溶液與物質(zhì)反應(yīng)3h后,向溶液中添加,其中鋅粉的數(shù)量所占比例為1%,此外,還要向溶液中添加酒石酸銻鉀、硫酸銅,其中鈷含量與銅含量相等,均為10%。表2所示,為凈化鈷鎳實驗結(jié)果統(tǒng)計表。

表2 凈化鈷鎳結(jié)果統(tǒng)計表

通過觀察表2中的數(shù)據(jù)可知,銻鹽除鈷方法的實施效果顯著。如果置換時間達到40min,則測量溶液中的鈷鎳含量可知,兩者含量均滿足鋅電解條件,當(dāng)時間逐漸延長時,其含量將隨之下降,直至置換時間達到150min時,鈷含量達到穩(wěn)定狀態(tài),始終保持在0.03mg/L,為溶液中鋅電解提供了反應(yīng)條件。本階段的處理,在去除雜質(zhì)方面起到了良好作用,通過調(diào)整添加劑和鋅粉的使用量來濾除雜質(zhì)。其結(jié)果表明,本次研究提出的方案可以很好的濾除雜質(zhì),使得除了鎘以外的雜質(zhì)均符合電解要求,完成電解反應(yīng)。

(3)凈化殘鎘。在上一個處理步驟的基礎(chǔ)上,本次研究對殘余的鎘采取處理。反應(yīng)條件如下:配備2L溶液,向溶液中添加吹制鐵粉,確?;钚越饘黉\的含量在95%以上,并控制鋅粉粒度范圍在0.066~0.073mm之間,溫度控制在76℃左右,待溶液反應(yīng)3h以后,查看反應(yīng)效果。表3所示,為凈化殘鎘實驗結(jié)果統(tǒng)計表。

表3 凈化殘鎘實驗結(jié)果統(tǒng)計表

通過觀察表3中的數(shù)據(jù)可知,第3個改善步驟的實施效果顯著。當(dāng)溶液的反應(yīng)時間達到20min時,溶液中鎘含量達到了鋅電解的需求,當(dāng)反應(yīng)時間逐漸延長,溶液中鎘的含量越來越少,而Ni含量始終保持在0.07mg/L以下,滿足鋅電解條件。當(dāng)反應(yīng)時間達到了60min時,溶液中鎘的含量低于0.2mg/L,為電解鋅創(chuàng)造了條件。為了驗證改善方案是否可行,本次研究將該方案應(yīng)用到實踐中,使用46kg/t鋅粉,2.5kg/t,36kg/t灑石酸銻鉀,2.45kg/t五水硫酸銅,完成電解鋅實驗。實驗結(jié)果表明,本文提出的改善方案能夠有效電解鋅,反應(yīng)時間較快,效果良好,達到了電解鋅剝離在雜質(zhì)處理方面的要求,可以大面積推廣。

3 結(jié)語

本文主要對當(dāng)前電解鋅的剝離狀況展開分析,針對其中存在的問題,提出相應(yīng)的解決方案。通過此次研究發(fā)現(xiàn),在實際生產(chǎn)中,難剝鋅皮的數(shù)量呈現(xiàn)出增長趨勢,傳統(tǒng)手工工藝無法滿足處理要求,因此,本文在其基礎(chǔ)上進行改善,提出自動的電解鋅剝離方案。實驗結(jié)果表明,本文提出的改善電解鋅剝離方案,能夠有效電解鋅,不僅反應(yīng)時間較快,而且效果良好,滿足電解鋅剝離在雜質(zhì)處理方面的要求。

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