楊繼明,李 波
(1.中海油深圳分公司,廣東深圳518067;2.中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)公司,廣東深圳518067)
在海洋油氣田開發(fā)鉆井中,尤其是大位移井、大斜度井、深井都有扭矩大、側(cè)向力高、鉆井周期長的特點(diǎn),這些因素導(dǎo)致了井下套管的嚴(yán)重磨損,往往造成井下事故,給鉆井作業(yè)帶來巨大經(jīng)濟(jì)損失。一直以來中海油南海東部油田針對(duì)套管磨損問題,做了一系列的分析研究,并采取了一系列套管防磨措施,同時(shí)還在摸索改進(jìn)。
流花11-1D4PH井在1000m處,由244.5mm套管開窗出去,增斜扭方位至井斜89.6°穩(wěn)斜,大斜度裸眼段長達(dá)4413m,85°以上的水平井段3900m。井身結(jié)構(gòu)為:508mm隔水管×311m+244.5mm套管×1000m+215.9mm井眼至5412m。
(1)在井深700~900m段(?244.5mm套管內(nèi))側(cè)向力最高達(dá)2500磅,狗腿嚴(yán)重度最高達(dá)7.31°/30m,如圖1所示,該井段套管最易磨穿[1]。
(2)長裸眼段4413m,鉆井液受長段泥頁巖水化影響,密度增長快,ECD難以控制,對(duì)大斜度井的鉆探形成潛在威脅。
(3)總體井深長5413m,水垂比高3.44,難度大,建井周期長,起下鉆次數(shù)多,套管磨損時(shí)間長,防磨壓力大。
圖1 流花11-1D4PH井ECD側(cè)向力模擬計(jì)算
針對(duì)大位移井套管磨損的問題,目前中海油南海東部油田常用套管防磨措施有:①敷焊鉆桿耐磨帶。在鉆桿接頭上敷焊一層耐磨金屬,形成一圈敷焊耐磨帶。鉆進(jìn)中敷焊耐磨帶直接和套管或地層接觸,從而增加鉆桿的耐磨性。此外,隨著研究工作的不斷深入,發(fā)現(xiàn)在鉆桿接頭耐磨帶敷焊金屬中添加低損害套管的材質(zhì),如Arnco300XT,不僅可增加套管的耐磨性,同時(shí)也可減少鉆桿和套管的相對(duì)磨損。②加鉆桿保護(hù)套。由低摩擦熱塑性聚合物制成,固定在鉆桿上。使鉆桿和套管間相對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng)轉(zhuǎn)化到套管與鉆桿保護(hù)套間。降低扭矩和摩阻,減少套管磨損。③安裝減阻減扭器。連接在鉆柱中,鉆進(jìn)過程中,滾珠式可承受較高的側(cè)向力和減少阻力;內(nèi)塑料軸承滑套可降低旋轉(zhuǎn)磨擦;耐磨涂層可增加抗磨性,延長其壽命[2]。
現(xiàn)在已由最初的使用一種工具單一模式發(fā)展到幾種工具同時(shí)使用的復(fù)合模式,并取得了一定的效果。
(1)對(duì)于流花11-1D4PH井側(cè)向力高的問題。Williamson[3](1981)對(duì)大量實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析后,認(rèn)為側(cè)向力是決定磨損速率的主要因素,同時(shí)他還指出在更多接觸點(diǎn)的情況下相同外徑的鉆桿接頭可以減少套管的磨損。由以上分析可知,可在高側(cè)向力井段安裝鉆桿保護(hù)器或減阻減扭器以增加其抵抗側(cè)向力的能力和減少摩擦。
但根據(jù)惠州油田HZ25-4-5井經(jīng)驗(yàn),鉆桿保護(hù)套設(shè)計(jì)最大抗擠能力為3000磅,該井理論計(jì)算最大側(cè)向力約為1000磅,但該井實(shí)際在鉆作業(yè)中大量套管保護(hù)套磨損破壞落井,造成卡鉆事故。
(2)對(duì)于流花11-1D4PH井ECD難以控制的問題。根據(jù)南海東部惠州油田大位移井的作業(yè)經(jīng)驗(yàn)HZ25-4-2井鉆桿保護(hù)套/減阻器數(shù)量是HZ25-4-4的一倍,ECD高出0.12g/cm3;HZ25-4-2井下部井段較上部井段減少一半數(shù)量的鉆桿保護(hù)套,ECD降低0.072g/cm3;HZ25-4-5井拆去鉆桿保護(hù)套后ECD降低0.096g/cm3;由于本井允許最大環(huán)空當(dāng)量比重ECD為1.44cm3,如圖2所示。如果本井采用鉆柱上加鉆桿保護(hù)套或減阻器的方法進(jìn)行套管防磨。根據(jù)模擬計(jì)算在井深4400m附近ECD已達(dá)1.44cm3。
圖2 流花11-1D4PH井ECD模擬計(jì)算
(3)對(duì)于流花11-1D4PH井建井周期長,套管磨損時(shí)間長的問題。本井預(yù)計(jì)鉆至設(shè)計(jì)井深,需累計(jì)旋轉(zhuǎn)約280萬轉(zhuǎn),而目前鉆桿保護(hù)套和減阻減扭器的設(shè)計(jì)累計(jì)旋轉(zhuǎn)最高額約為200萬轉(zhuǎn)。
根據(jù)以上因素可知常規(guī)的套管防磨措施已經(jīng)無法滿足流花11-1D4PH井的作業(yè)需求,因此本井從一種全新的角度考慮,首次采用CX300鉆井液用全效抗磨劑,進(jìn)行套管防磨,該抗磨劑是以醇、酯與3種抗磨劑材料在高溫條件下通過合成及縮合反應(yīng)生成的一種有機(jī)負(fù)離子化合物,分子式——[CnHnC(O)N(C4H8OH)(C4H8O)]nXnYn。
作用機(jī)理:CX300鉆井液用全效抗磨劑通過有機(jī)負(fù)離子吸附于套管及鉆桿表面,形成保護(hù)膜,該保護(hù)膜具有高抗磨性,鉆桿在套管內(nèi)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),鉆桿和套管上的保護(hù)膜隔離了鉆桿和套管之間的直接摩擦,從而起到抗磨的作用,同時(shí)還具有潤滑作用。
(1)模擬計(jì)算流花11-1D4PH井在4000m以下,不考慮加入抗磨劑情況下的鉆進(jìn)扭矩在26~36klb·ft之間,結(jié)果如圖3所示。
圖3 流花11-1D4PH井扭矩模擬計(jì)算
(2)流花11-1D4PH井與該油田已完鉆的C3ST2(裝有減阻減扭器)、A6ST1井在其他條件基本相同的條件下,實(shí)測(cè)扭矩值對(duì)比。
圖4 流花11-1D4PH、C3ST2、A6ST1井實(shí)測(cè)扭矩值
由圖4可以看出,本井與未做任何套管防磨措施的A6ST1井相同井段扭矩相比,有明顯的降低;與裝有減阻減扭器的C3ST2井在相同井段扭矩值相比,也相對(duì)較小。
(1)CX300抗磨劑在流花11-1D4PH井中起到了增加潤滑、降低扭矩,達(dá)到了套管防磨的預(yù)期目標(biāo),也為大位移井套管防磨技術(shù)提出了一種新的思路——由機(jī)械方式到化學(xué)方法。
(2)從以上分析和現(xiàn)場(chǎng)使用情況來看,在目前條件下,要想對(duì)大位移井進(jìn)行有效的套管防磨,消除鉆井隱患,單純采用一種方式或方法已不能滿足當(dāng)前的作業(yè)需求,建議進(jìn)行以下工作:①結(jié)合具體井的實(shí)際情況,采用多種技術(shù)相結(jié)合的方式,尋找作業(yè)平衡點(diǎn)。②可以從更廣闊的視角出發(fā),嘗試采用新技術(shù)、新工藝,推動(dòng)套管防磨技術(shù)不斷向前發(fā)展。
[1] 覃成錦,高德利,唐海雄,等.南海流花超大位移井套管磨損預(yù)測(cè)方法[J].石油鉆采工藝,2006,28(3):1-3.
[2] 楊進(jìn),朱虎軍,等.套管磨損防護(hù)技術(shù)應(yīng)用研究[J].石油鉆采工藝,2006,28(3).
[3] Williamson J S.Casing Wear:The Effect of Contact Pressure.SPE Journal of Petroleum Technology.1981,33(12):2382-2388(SPE 10236).