白騏瑞 孫正新 劉天岳 張洪
摘要:電廠水泵應用雖廣但較為分散,因此,在使用過程中需要配備智能化監(jiān)測系統(tǒng)。然而,就目前經(jīng)濟情況來講,費用昂貴,一時無法實現(xiàn),只能通過人工監(jiān)測來完成,如:定期的檢查、維修等。而在事實中,這些檢查根本解決不了電廠水泵事故的頻頻發(fā)生,因此,構建完善有效的故障監(jiān)測、診斷是目前為重點研究的事情。
關鍵詞:電廠水泵;故障分析;整治方法
引言
在火力發(fā)電廠中,水泵的應用非常廣泛和分散,使得電廠的水泵不能配備鍋爐、汽輪機等功能十分完善的智能監(jiān)控系統(tǒng)。從經(jīng)濟角度來看,裝備大量昂貴的監(jiān)測系統(tǒng)是非常昂貴的,而且很難實現(xiàn)。目前,電廠水泵運行監(jiān)測基本上是通過定期檢查、大、小修期間的檢查或事故后的檢查,達到人工監(jiān)測的水平。然而,這種檢查對降低電廠水泵事故率的作用不大,因此建立有效的故障監(jiān)測和診斷手段是十分必要的。
1電廠水泵的常見故障原因分析
1.1電廠水泵故障的機械原因
主要包含電機、水泵轉(zhuǎn)動部件,如果兩者的質(zhì)量不平衡,中心是不對稱的,那么,水泵在轉(zhuǎn)動的時候會出現(xiàn)一個轉(zhuǎn)速,如果轉(zhuǎn)速與泵體原本固定的頻率不能一致,就會引起強烈的振動,發(fā)出很大的噪音。當中,如果電動機和水泵的旋轉(zhuǎn)部件存在質(zhì)量不平衡,則可以從初始和運行過程之間的不平衡來考慮。在初始狀態(tài)中,導致水泵失去平衡性的主要原因,歸根結底是制造過程的質(zhì)量達不到標準,導致質(zhì)量分布不均勻,終影響整體平衡。而在運行過程中,導致水泵失去平衡性能的主要原因,泵中有流動的介質(zhì),而介質(zhì)中又含有過多的雜質(zhì),如果這些雜質(zhì)長期已久不做任何處理,就會在泵體結垢,結垢久了,自然會造成對泵體的腐蝕、磨損,終影響到泵的質(zhì)量分布不均衡,進而導致水泵失去平衡性。眾所周知,水泵轉(zhuǎn)子上會有零部件,如果零部件脫落進入水泵,也將會造成水泵故障。
1.2水泵水力故障的振動原因
主要有汽蝕、喘振這兩種情況。其中,汽蝕造成對水泵的傷害影響,主要是泵內(nèi)有流動的液體,而液體會流動,它從某處流到另一處液體時,存在壓強,如果壓強下降到一定程度,出現(xiàn)等于或低于當時液體溫度下飽和壓力時,液體中就會出現(xiàn)氣泡,這些氣泡在一定的壓力作用下,就會破裂,破裂的同時會有足夠大的壓力發(fā)生,進而造成對水泵的傷害。而喘振,則是管內(nèi)有流動的液體,如果液體在流動的時候不能穩(wěn)定進行,那么會出現(xiàn)流量的變動,而失去原有的周期性流動,在這種情況下,會有很多噪音和振動,這證明泵已經(jīng)發(fā)生故障。
1.3水泵的電氣故障
主要包括電機內(nèi)部磁場的不平衡和電氣系統(tǒng)的故障。它會產(chǎn)生巨大的噪音和振動。對于這種故障,應及時檢查泵軸,并將操作參數(shù)控制在一定范圍內(nèi)。如果無法控制,要及時關機,然后拆下整個泵以解除故障,從而釋放故障,使泵恢復正常運行狀態(tài)。
2電廠水泵故障障的診斷方法
2.1常規(guī)診斷法
電廠水泵振動故障的常規(guī)診斷方法有3種:參數(shù)分析法、時間序列分析法和譜分析法。參數(shù)分析法的原理是根據(jù)中壓給水系統(tǒng)的模態(tài)參數(shù)的變化對影響系統(tǒng)動力數(shù)據(jù)的各類因素進行系統(tǒng)的分析;時間序列分析法是根據(jù)給水泵的振動信號時間序列來分析判斷故障來源;譜分析法則是根據(jù)以各種譜的相位、幅值、特征為依據(jù),結合經(jīng)驗分析判斷故障來源。相關人員在對電廠水泵的振動故障進行診斷的時候,需要根據(jù)實際情況以及不同分析方法的原理和適用范圍,單獨或組合運用這3種診斷方法。
2.2智能診斷法
智能診斷法是以計算機技術為核心的機器設備故障診斷方法,是一種以信號處理為基礎,以知識處理為核心的故障檢測與判斷技術。常用的智能診斷技術包括:證據(jù)理論、小波分析、專家系統(tǒng)、支持向量機、人工神經(jīng)網(wǎng)絡、粗糙理論、模糊診斷技術、灰色診斷技術等。智能故障診斷技術與常規(guī)診斷法相比較,最突出的特征是不需要精確的數(shù)學模型,智能性較強,對故障的診斷更加客觀,受到個人經(jīng)驗和思維慣性的影響較小。
3電廠水泵故障整治方法
對電廠水泵故障進行具體分析,假設水泵為立式類型,也就是說水泵的下方是電機,而中間是聯(lián)軸器。假設該水泵以前有過故障的現(xiàn)象,但在維修中進行重新改造,并且某兩個區(qū)域內(nèi)的振動較比以前增加了很多。在這個區(qū)域間,而它們?nèi)绻幵谒谜_\轉(zhuǎn)狀態(tài),那么,將會對水泵造成磨損、傷害,具有一定的危險性,此時,就要對該區(qū)間的凝結水泵的振動值進行調(diào)整,并將其降低。在此過程中,可以發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)速越大,振動越大,如果超過該有的正處范圍,那么,顯示凝結水泵的振動超標。如果通過分層診斷方法分析故障,則可以精確地測量不同部件的振動,結果顯示,如果轉(zhuǎn)速為780rpm和900rpm時,就會證明振動出現(xiàn)了兩種峰值。振動值大的原因有兩個,其中一種是臨界轉(zhuǎn)速,而另一種是泵轉(zhuǎn)速和本體共振。對于共振導致的振動值偏大現(xiàn)象,在解決的時候,好的方法便是避開共振區(qū)域。
4案例分析
以某電廠凝結水泵故障為例進行分析。水泵的類型為立式,即電機位于水泵的上方,中間是聯(lián)軸器。在某次大修期間對該水泵進行了變頻改造,改造后850r/min和900r/min兩個區(qū)域內(nèi)的振動增加明顯。因為這個區(qū)間是水泵正常運行時的區(qū)間,所以會給水泵的正常運行造成極大的危險性,必須要降低該區(qū)間內(nèi)凝結水泵的振動值。通過振動測試,得到以下數(shù)據(jù),如表1所示。
通過對振動測試所得結果進行分析可得一下結果:水泵的振動主要為基礎頻率的振動,所以可以得到其性質(zhì)為強迫式的;在轉(zhuǎn)速為900r/min時,振動最為嚴重,振動的峰值達到了205μm,這說明在該轉(zhuǎn)速下,凝結水泵的振動嚴重超標。為了找出水泵故障超標的原因,采用上文給出的故障層次診斷方法進行分析。測量了不同部位的振動情況,所得結果如表2所示。
從表2中可以看出,振動的幅值隨著轉(zhuǎn)速的升高先增大,然后逐漸減小。在轉(zhuǎn)速為780rpm和900rpm時出現(xiàn)了兩個振動峰值。振動值偏大的原因主要有兩個:一種原因是由于泵的轉(zhuǎn)動處于臨界轉(zhuǎn)速,此時泵軸對泵體的激振力增加,從而增加泵體的振動量;另一種原因是泵轉(zhuǎn)速和本體共振。分析本文的研究對象可得故障的主要原因是第二種。對于共振原因?qū)е碌恼穹蟮膯栴},需要采取避開共振區(qū)域的方法來解決問題。對于凝結泵來講,可以通過改變泵的固有頻率來解決,也通過改變泵的工作轉(zhuǎn)速來解決。
結束語
本文對電廠水泵的故障進行全面分析,并采取層次法對其進行整治、分析,在進一步的研究中發(fā)現(xiàn),層次診斷法具有一定的效果,準確度高,可信,要由于傳統(tǒng)的分析方法,可以準確地找出故障,并對其進行分析,找準關鍵點,進而尋求解決路徑。
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