馬 濤,雷中俊,馬禹晨
(1.安康水力發(fā)電廠,陜西 安康 725000;2.河海大學(xué),江蘇 南京 211100)
陜西安康聯(lián)營(yíng)電站建于20世紀(jì)90年代,電站裝有1臺(tái)52.5 MW半傘式混流式水輪發(fā)電機(jī)組。發(fā)電機(jī)型號(hào)SFZ52.5-28/6400,機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng)慣量≥3 450 t·m2,轉(zhuǎn)動(dòng)部分重量220 t。推力軸承運(yùn)行時(shí),由于推力軸承油槽設(shè)計(jì)存在油槽偏小的缺陷,下導(dǎo)推力一體式軸承內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜,機(jī)組轉(zhuǎn)速高造成軸承內(nèi)部油流產(chǎn)生的氣泡多,導(dǎo)致推外泵振動(dòng)偏大,冷熱油流態(tài)不合理等原因,造成推力瓦溫一直偏高。夏季運(yùn)行時(shí)段,出于安全考慮,限制推力瓦溫在62℃以下運(yùn)行。2016年夏季汛期,在冷水溫24.5℃情形下,機(jī)組帶負(fù)荷僅30 MW,推力瓦溫已達(dá)63℃。多年運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)表明:如果繼續(xù)增加機(jī)組負(fù)荷,將發(fā)生推力軸承瓦燒瓦事故。機(jī)組推力軸承瓦曾發(fā)生兩次瓦面輕微燒損事故。嚴(yán)重制約了機(jī)組發(fā)電出力。從長(zhǎng)遠(yuǎn)利益及機(jī)組安全考慮,有必要消除設(shè)備缺陷,確保機(jī)組長(zhǎng)期安全運(yùn)行。
機(jī)組共設(shè)計(jì)有上導(dǎo)軸承、水導(dǎo)軸承以及下導(dǎo)、推力一體的推力軸承,推力軸承剖面圖見圖1。軸承為剛性支柱式,支柱上面托盤、托瓦及巴氏合金瓦。冷卻采用外循環(huán)冷卻方式,2臺(tái)螺桿油泵,出口設(shè)計(jì)有3臺(tái)BR0.3/35外循環(huán)板式換熱器。采用剛性支撐的10塊單層扇形巴氏合金瓦推力軸承,內(nèi)徑1050mm,外徑1 900 mm,瓦間安裝有扇形間隔塊,間隔塊運(yùn)行時(shí)起到防止推力瓦外甩、頂轉(zhuǎn)子操作時(shí)將推力瓦向下拉住,防止瓦面隨鏡板粘住上移的作用。推力軸承參數(shù)如表1:
表1 推力軸承參數(shù)
2015年夏季,電站進(jìn)行了一次機(jī)組損耗試驗(yàn),試驗(yàn)情況如表2:
表2 推力軸承實(shí)驗(yàn)
圖1 推力軸承剖面圖
電站運(yùn)行數(shù)據(jù)見表3:
表3 電站運(yùn)行數(shù)據(jù)
根據(jù)表3機(jī)組數(shù)據(jù)可以看出進(jìn)水溫度與油溫關(guān)系密切,并且溫差保持在8~10℃之間,而油溫又直接影響推力瓦的溫度,油溫和瓦溫之間的溫差保持在30~35℃之間,如果要進(jìn)一步降低瓦溫,就需要降低油溫,而從運(yùn)行的數(shù)據(jù)看,目前油槽油溫并不高,并且油槽油溫接近油冷卻器的進(jìn)油溫度,熱油經(jīng)過(guò)油冷卻器后的溫差一般有4~5℃(由于現(xiàn)冷卻器出油端沒有安裝測(cè)冷油溫度的測(cè)溫電阻,但從2005年的試驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出冷熱油溫差有4~5℃),也就是說(shuō)以2016-9-17的數(shù)據(jù)來(lái)分析,熱油溫度32℃,冷油溫度大約是27~28℃左右,已經(jīng)很接近進(jìn)水溫度,所以在現(xiàn)有水溫下要進(jìn)一步降低油溫的可能性已經(jīng)不大了。但是運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)表明,一旦瓦溫超過(guò)67℃,機(jī)組推力軸承瓦多次發(fā)生瓦面輕微燒損事故,導(dǎo)致無(wú)法運(yùn)行。綜合判斷認(rèn)為:推力軸承循環(huán)冷卻系統(tǒng)工作正常,軸承內(nèi)部冷熱油交換不充分,熱油外流不暢,冷油不能有效進(jìn)入推力瓦面是造成溫度偏高的主要原因。
改造情況:針對(duì)軸承溫度偏高,從2009年陸續(xù)開展了推力軸承油泵換型,板式換熱器改造,管路改造等措施,對(duì)機(jī)組運(yùn)行有一定改善。特別是板式換熱器增加換熱面積后推力軸承平均瓦溫降低1~2℃左右。但是夏季高溫天氣情況下推力瓦溫偏高狀況一直存在。沒有得到徹底解決。
推力軸承是發(fā)電機(jī)核心部件,承載了水輪機(jī)和發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)部分的所有重量。推力軸承運(yùn)行環(huán)境包括兩個(gè)重要參數(shù),軸承比壓P和軸瓦平均線轉(zhuǎn)速V,二者的乘積PV值反映了軸承的工作環(huán)境。當(dāng)PV值越大,對(duì)推力軸承要求就越高。
模型試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比看,在傳統(tǒng)推力軸承瓦結(jié)構(gòu)瓦間油未加隔離裝置情況下,瓦間油流溫度等值線:左側(cè)是上一塊瓦的出油溫度,右側(cè)是后一塊瓦的進(jìn)油溫度。后一塊瓦進(jìn)油溫度計(jì)算值達(dá)56~74℃。
圖2
改進(jìn)結(jié)構(gòu)-瓦間油隔離如圖3,瓦間油流溫度等值線:后一塊瓦進(jìn)油溫度計(jì)算值約40~70℃,降低平均達(dá)10℃。
圖3
推力軸承隔油裝置技術(shù)是在兩塊推力瓦之間安裝軸向隔油板,隔油板摩擦面使用PTFE材質(zhì),內(nèi)部通過(guò)多組壓縮小彈簧頂緊后與鏡板緊密貼合,下部固定支撐在間隔塊上。運(yùn)行時(shí)從瓦面流出的熱油沿隔油板導(dǎo)向軸承外側(cè)外循環(huán)泵進(jìn)油管附近。防止熱油進(jìn)入下一塊推力瓦面進(jìn)油邊。從而加強(qiáng)熱油外排的效果,達(dá)到降低推力瓦面溫度效果。該方案可以改善推力瓦運(yùn)行環(huán)境,有效降低推力瓦溫度。在東電高速推力軸承試驗(yàn)臺(tái)上模擬白鶴灘電站運(yùn)行,使用熱油隔離裝置后平均瓦溫降低10℃。安康聯(lián)營(yíng)電站現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施時(shí),在原來(lái)推力軸承體上,安裝重新設(shè)計(jì)的間隔塊,在間隔塊上加工出滑槽,用于“熱油隔離裝置”切向安裝定位;同時(shí)將重新設(shè)計(jì)間隔塊外側(cè)擋塊,使得擋塊不僅用于推力瓦外徑方向定位,同時(shí)用于“熱油隔離裝置”徑向定位。具體結(jié)構(gòu)如圖4、圖5。
該方案替換更改現(xiàn)有的間隔塊(3F3864),擋塊(4F6284),替換間隔塊原來(lái)的安裝螺釘,即將M24普通螺栓改為M24×45圓柱頭內(nèi)六角螺栓。在間隔塊上新增加“熱油隔離裝置”(如圖4中箭頭1所指),以及左右兩邊的導(dǎo)向塊(如圖4中箭頭2所指)。
圖4 熱油隔離裝置瓦間結(jié)構(gòu)
圖5 熱油隔離裝置安裝結(jié)構(gòu)
該方案是另外一種思路的降溫措施,在推力瓦體上增加13個(gè)Φ10的過(guò)油孔,其目的是增加瓦體的散熱,降低推力瓦的溫度。由于增加了散熱孔,所以測(cè)溫電阻的位置需要向下移,巴氏合金瓦需要重新制造。
該方案對(duì)降低瓦溫會(huì)有一定的作用,但由于沒有在推力試驗(yàn)臺(tái)上做試驗(yàn),所以能夠降低瓦溫的幅度尚無(wú)法得知。而且由于推力瓦需要加工制作,工期相對(duì)較長(zhǎng),現(xiàn)場(chǎng)檢修周期短。所以綜合考慮本次改造暫時(shí)未實(shí)施。
對(duì)推力軸承管路優(yōu)化,對(duì)不合理的進(jìn)出油管路裁彎取直,改善油流進(jìn)出阻力。原設(shè)計(jì)2根供油紅管管徑為φ89×4 mm,油槽內(nèi)10根進(jìn)油管徑為φ31.75 mm。8根排油黃管管徑φ48×4.5 mm,外側(cè)2根排油管徑為φ108×4 mm,總排油黃管管徑為φ159×4 mm。改造將自油槽出來(lái)的8根管子(吸油管)管徑增大為60 mm,將原經(jīng)過(guò)水車室DN150 mm的排油管裁彎取直后經(jīng)風(fēng)洞機(jī)坑壁至油泵的吸油口。保留風(fēng)洞到推力外循環(huán)泵之間的2根DN100 mm管道,油泵吸油總管徑約相當(dāng)于DN200 mm。
更換振動(dòng)較大的1號(hào)推外循環(huán)油泵。新?lián)Q螺桿泵型號(hào)為3G130×3-44,流量140 m3/h。
由于原板式換熱器運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng),滲漏及老化,更換3臺(tái)新板式換熱器,型號(hào)為V45-SST/105-A-8t/30-105。該冷卻器單片面積為0.43 m2,板片數(shù)量105片。單臺(tái)換熱面積45 m2。
“熱油隔離裝置”安裝前,將機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng)部件頂起8~10 mm,使得鏡板脫開推力瓦,并抽出推力軸承瓦。安裝時(shí),可以先將左右導(dǎo)向塊先安裝間隔塊上,用內(nèi)六角扳手將M24螺釘擰緊,將間隔塊固定在推力支架上。然后從外側(cè)將“熱油隔離裝置”滑入間隔塊中定位槽中,同時(shí)推入左右兩側(cè)推力軸承瓦。最后用螺釘將外側(cè)擋板安裝好。安裝完成后保證PTFE摩擦片金屬部分與鏡板之間距離不小于1 mm,實(shí)際安裝時(shí)測(cè)量各間隔塊與鏡板之間距離為2.04~2.5mm。安裝示意圖如圖6。
圖6 熱油隔離裝置安裝過(guò)程
檢修時(shí),不需要拆下推力軸承瓦,只需從外側(cè)將擋板拆除,便可以將“熱油隔離裝置”從外側(cè)抽出,操作簡(jiǎn)便,能夠節(jié)約檢修維護(hù)時(shí)間,降低安裝工作強(qiáng)度。
推力軸承改造前后瓦溫對(duì)比如表4、表5。
表4 改造前推力軸承運(yùn)行情況
表5 推力熱油隔離裝置安裝前后工況對(duì)比
改造前機(jī)組負(fù)荷在46MW時(shí)推力瓦溫最高溫度58℃,最低溫度52℃,平均溫度55.1℃。改造后機(jī)組帶負(fù)荷42.81 MW時(shí),最高溫度48℃,最低溫度41℃,平均45.3℃。與2015年、2016年同期相比較平均降低瓦溫9.8℃。
運(yùn)行2個(gè)月后2017年8月瓦溫對(duì)比情況見表6:
表6 加裝隔油裝造后運(yùn)行2個(gè)月瓦溫對(duì)比
與2016年8月同期相似工況下相比較,機(jī)組帶負(fù)荷四組平均瓦溫為59.55℃,最高溫度63℃。2017年8月份機(jī)組帶負(fù)荷41 MW時(shí),最高溫度56℃,最低溫度47℃,平均51.28℃。綜合比較降低瓦溫8.3℃。
夏季氣溫最高時(shí)期運(yùn)行對(duì)比見表7:
表7 夏季氣溫最高時(shí)運(yùn)行對(duì)比
2016年9月夏季運(yùn)行時(shí)最大負(fù)荷30MW時(shí)平均瓦溫59.9℃,改造后2017年9月12日機(jī)組滿負(fù)荷52 MW運(yùn)行時(shí)平均瓦溫52.2℃。平均降低瓦溫7.7℃。
剛性支柱式鎢金瓦推力軸承運(yùn)行溫度高的情況比較普遍,情況惡劣時(shí)嚴(yán)重影響機(jī)組運(yùn)行出力,安康聯(lián)營(yíng)電站以往從油泵、冷卻器及管路等多方面進(jìn)行過(guò)處理改進(jìn),也取得一定效果。本次推力瓦間裝設(shè)隔油裝置是一項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù),在聯(lián)營(yíng)電站進(jìn)行成功應(yīng)用,效果非常明顯。通過(guò)以往幾種實(shí)施改造措施的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)分析,采用的推力軸承隔油裝置技術(shù)應(yīng)用效果最為明顯,聯(lián)營(yíng)電站推力軸承改造后瓦溫降低7.7~9.8℃,和此項(xiàng)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室測(cè)量結(jié)果比較也是吻合的,有效地解決了安康聯(lián)營(yíng)電站夏季推力軸承瓦溫偏高導(dǎo)致無(wú)法滿負(fù)荷運(yùn)行的難題,對(duì)于電站汛期經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來(lái)了很大的經(jīng)濟(jì)效益。它的成功應(yīng)用保證了機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,為其它同類型水輪機(jī)組設(shè)計(jì)改造提供了一定的參考。
隔油裝置應(yīng)用前景:
(1)應(yīng)用到現(xiàn)有機(jī)組時(shí),可以提高推力軸承的安全裕度;
(2)對(duì)解決現(xiàn)有的某些水電機(jī)組推力瓦溫較高的問(wèn)題,有很好的應(yīng)用效果;
(3)在推力軸承設(shè)計(jì)階段采用此結(jié)構(gòu),能夠適當(dāng)減少推力瓦面積,從而滿足更高難度的推力軸承設(shè)計(jì)要求。
東方電機(jī)廠實(shí)驗(yàn)室測(cè)量隔油裝置磨損量在連續(xù)2周運(yùn)行后,PTFE片的磨損量約為0.02 mm左右,試驗(yàn)比壓大約相當(dāng)于推力瓦比壓的1/(10~20)。隔油裝置PTFE與鏡板接觸面比壓遠(yuǎn)低于推力瓦與鏡板之間比壓。按照塑料推力瓦運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),磨損量能夠滿足一個(gè)大修周期運(yùn)行需求。后期通過(guò)進(jìn)一步加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)測(cè),觀察隔油裝置磨損情況以及其它因素的影響。
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