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重卡后提升軸斷裂失效分析與改進(jìn)*

2018-04-16 03:03:55蔡士祥鄧飛燕王傳頌
機(jī)械制造 2018年2期
關(guān)鍵詞:重卡馬氏體氣囊

□ 王 猛 □ 蔡士祥 □ 鄧飛燕 □ 王傳頌 □ 張 偉 □ 譚 偉

中國重汽集團(tuán)濟(jì)南橋箱有限公司 濟(jì)南 250001

1 故障情況

某型重卡在行駛過程中,后提升軸突發(fā)斷裂[1]。斷裂處位于推力桿座總成與軸管焊接處,故障形式為軸管整體斷裂[2],如圖1所示。該提升軸軸管材料為45號鋼,規(guī)格為φ146 mm,壁厚為14 mm,采用焊接工藝。由于該提升軸斷裂失效情況較為突出,因此筆者借助理化檢測設(shè)備及ANSYS Workbench有限元分析軟件,對斷裂的提升軸進(jìn)行系統(tǒng)分析,并討論其斷裂失效原因。

▲圖1 后提升軸斷裂情況

2 理化試驗與分析

2.1 同型號軸管探傷檢測

抽樣30件該型號提升軸軸管,進(jìn)行超聲檢測和磁粉探傷,未發(fā)現(xiàn)表面缺陷和內(nèi)部裂紋現(xiàn)象。

2.2 同型號軸管機(jī)械性能檢測及分析

對同型號提升軸軸管機(jī)械性能進(jìn)行檢測,其抗拉強(qiáng)度為650 MPa,屈服強(qiáng)度為420 MPa,伸長率為22.1%,機(jī)械性能符合要求。

2.3 斷裂軸管斷口分析

用酒精擦去軸管斷口的浮銹,觀察斷口,如圖2所示。初步斷定圖2中A區(qū)域光滑明亮處為斷裂源[3],沿B區(qū)域逐步向下撕裂至C區(qū)域。對斷裂源進(jìn)行局部取樣、拋光腐蝕處理[4],如圖3所示,用電子顯微鏡觀測到焊縫根部存在一道細(xì)微裂紋。在斷裂源A區(qū)域發(fā)現(xiàn)直徑約為0.15 mm的粒狀雜質(zhì),并在雜質(zhì)處發(fā)現(xiàn)二次裂紋。由于夾雜與基體材料結(jié)合松散[5],而且破壞了材料的連續(xù)性,因此提升軸在受到交變扭矩疲勞載荷作用時,尺寸較大的冶金夾雜成為應(yīng)力集中點(diǎn),然后導(dǎo)致疲勞裂紋[6]。疲勞裂紋在載荷作用下開裂形成主裂紋,裂紋快速擴(kuò)展,形成放射狀條紋,并最終斷裂。

▲圖2 軸管斷口

▲圖3 斷裂源

2.4 化學(xué)成分檢驗與分析

在室溫20℃、相對濕度40%的條件下,對提升軸軸管斷口進(jìn)行取樣分析,其化學(xué)成分檢測結(jié)果見表1。

表1 化學(xué)成分檢測結(jié)果

該提升軸軸管試樣中,碳、硅、錳含量接近標(biāo)準(zhǔn)值上限,磷、硫、鉻接近標(biāo)準(zhǔn)值下限,元素含量符合標(biāo)準(zhǔn)GB/T 8162—2008《結(jié)構(gòu)用無縫鋼管》的要求。

2.5 金相組織分析

如圖4所示,提升軸總成在使用過程中沿著焊縫產(chǎn)生裂紋,裂紋在軸管母材延展,造成母材缺陷發(fā)生斷裂,進(jìn)而導(dǎo)致軸管斷裂。提升軸的材料為45號鋼,經(jīng)傳統(tǒng)淬火加中溫回火處理后,正常的組織為回火屈氏體。在斷裂提升軸上取樣,磨制拋光后,經(jīng)4%硝酸乙醇溶液腐蝕,采用金相顯微鏡觀察試樣,確認(rèn)該試樣的金相組織為片狀和板條狀兩形態(tài)的回火馬氏體,如圖5所示。

▲圖4 未腐蝕軸管裂紋部位

▲圖5 腐蝕后軸管裂紋部位

該提升軸軸管材料碳含量為0.42%~0.50%,碳當(dāng)量達(dá)0.59%~0.72%。在碳當(dāng)量≥0.5%時,鋼材易于淬硬,焊接性能差[7],若焊接后冷卻過快,極易產(chǎn)生焊接應(yīng)力及馬氏體組織缺陷,造成冷裂紋的產(chǎn)生。馬氏體不是一種平衡組織,由奧氏體急速冷卻形成,淬火過程不容易控制[8],熱處理后很可能獲得過量的馬氏體組織。馬氏體含量過高,則材料性能硬而脆;馬氏體含量過低,則材料韌性較高。采用回火工藝可減小馬氏體的含量。

3 結(jié)構(gòu)應(yīng)力分析

該提升軸通過中心氣囊與車架本體連接,為橋殼提升提供動力。提升軸四周安裝四個平衡氣囊,空載時橋殼提升,中心氣囊充氣,周圍四個平衡氣囊放氣,提升軸總成抬起。滿載時中心氣囊放氣,周圍四個平衡氣囊充氣,提升軸總成落下。提升軸氣囊共附帶四個壓力傳感器,保證提升軸受力均勻,排除理論上受力不均勻?qū)е碌臉驓嗔?,提升軸失效形式主要為循環(huán)變載荷下的疲勞失效。

為明確提升軸應(yīng)力集中點(diǎn),筆者應(yīng)用ANSYS Workbench有限元軟件,對提升軸彎曲載荷作用下的靜力學(xué)進(jìn)行有限元建模分析。在ANSYS中建立提升軸有限元模型,如圖6所示。在提升軸推力桿座表面施加約束,在左右兩端軸頭上同時施加豎直向下的98 kN載荷力,通過分析計算分別得到提升軸受力變形圖和提升軸應(yīng)力分布云圖,如圖7、圖8所示。

由圖7、圖8可知,提升軸存在彎曲變形,主應(yīng)力在兩端軸頭的軸肩側(cè)面,應(yīng)力最大值為182.51 MPa。該處為提升軸軸管理論應(yīng)力集中點(diǎn),使提升軸兩側(cè)軸頭成為疲勞危險斷面,易發(fā)生早期疲勞斷裂。當(dāng)車輛因越障、側(cè)傾、緊急制動而受到?jīng)_擊時,車體的變形使提升軸產(chǎn)生附加彎矩。該附加彎矩造成軸頭端部出現(xiàn)主應(yīng)力最大值,從而成為疲勞危險斷面,致使提升軸的疲勞斷裂經(jīng)常發(fā)生在軸頭靠近軸頸的端部。如圖1所示,該提升軸斷裂位置位于軸管中間位置及推力桿座總成焊接處附近,與有限元分析所得的理論斷裂面位置存在差異,由此確認(rèn)該提升軸斷裂并非結(jié)構(gòu)性應(yīng)力斷裂。

▲圖6 提升軸有限元模型

▲圖7 提升軸受力變形圖

▲圖8 提升軸應(yīng)力分布云圖

4 斷裂原因確認(rèn)

通過提升軸信息追溯,該提升軸斷裂橋殼為12月份生產(chǎn)。此時北方冬季天氣寒冷,氣溫較低,焊后焊縫冷卻快,易產(chǎn)生片狀馬氏體,同時馬氏體的硬度隨質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增大而升高,當(dāng)含碳量達(dá)到0.6%時,淬火鋼硬度接近最大值[9],材料硬而脆。零件中存在一些應(yīng)力集中處,如鉆孔、焊接應(yīng)力集中處,以及圓角等,使零件的截面突然發(fā)生變化而產(chǎn)生應(yīng)力集中,容易形成疲勞斷裂源,這是造成該提升軸斷裂的主要原因[10-11]。

5 結(jié)束語

通過對重卡后提升軸斷裂失效進(jìn)行研究,依據(jù)理化檢驗及有限元分析,確認(rèn)造成提升軸斷裂的原因為焊接應(yīng)力集中和組織缺陷。增加穩(wěn)定的預(yù)熱保溫措施,對現(xiàn)有焊接工藝進(jìn)行改進(jìn),同時對提升軸軸管材質(zhì)進(jìn)行優(yōu)化升級,可以提高重卡后提升軸的質(zhì)量。

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