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2500m3高爐開鐵口機(jī)改造

2018-04-21 03:43李步虎周美何錦水
中國設(shè)備工程 2018年7期
關(guān)鍵詞:鐵口全液壓鉆桿

李步虎,周美,何錦水

(寧波鋼鐵有限公司,浙江 寧波 315807)

在高爐生產(chǎn)出鐵水過程中,高爐開鐵口機(jī)可以說是生產(chǎn)鐵水的最后一步,決定著出鐵是否順利。隨著設(shè)備的日益老化,寧鋼2500m3開鐵口機(jī)已經(jīng)不能滿足日常的生產(chǎn)要求,經(jīng)常因?yàn)楣收显蚨鴮?dǎo)致出鐵遲滯,造成重疊出鐵,且出鐵成本較高,大量消耗鉆頭鉆桿及吹氧管,增加了爐前工的勞動(dòng)強(qiáng)度,所以對(duì)其進(jìn)行整體改造更換。

寧鋼2#高爐容積2500m3,3個(gè)出鐵口,開鐵口機(jī)和泥炮同側(cè)布置,鐵口通道 2.8~3.2 米。爐前直送 0.5~0.7MPa壓縮空氣,原三臺(tái)開鐵口機(jī)為全液壓式開鐵口機(jī)。具有:旋轉(zhuǎn)、掛鉤、送進(jìn)、鉆削、正沖擊等五個(gè)功能,均通過液壓控制進(jìn)行操作。配套全液壓鑿巖機(jī)沖擊功率為350N·m,無逆沖擊功能,回轉(zhuǎn)大臂由液壓油缸通過曲型臂驅(qū)動(dòng),送機(jī)機(jī)構(gòu)及鉆削機(jī)構(gòu)通過旋轉(zhuǎn)馬達(dá)驅(qū)動(dòng)。開鐵口機(jī)由一臺(tái)恒壓變量柱塞泵提供壓力油源。

1 改造前開鐵口機(jī)存在的問題

(1)鉆削能力不足,鉆桿在鐵口通道內(nèi)容易卡阻,無法實(shí)現(xiàn)切削。振打力度不足,開口時(shí)間長(zhǎng),鉆桿消耗大。

(2)無逆振打功能,導(dǎo)致鉆桿無法及時(shí)退出,開口后鉆桿燒損嚴(yán)重,雖經(jīng)過送機(jī)機(jī)構(gòu)改進(jìn),但仍不能滿足生產(chǎn)要求。

(3)小車行走軌梁剛度不夠,在開口過程中有晃動(dòng)情況,且存在軌梁變形等問題。

(4)無夾桿裝置,操作人員需緊挨鐵口,手扶鉆桿進(jìn)行對(duì)鐵口,不但影響作業(yè)效率,而且不夠安全。

(5)旋轉(zhuǎn)臂剛度不夠,使得開鐵口機(jī)運(yùn)動(dòng)及開口過程中左右擺動(dòng),影響對(duì)鐵口準(zhǔn)確性。

(6)吊掛機(jī)構(gòu)強(qiáng)度安全系數(shù)設(shè)計(jì)較低,曾發(fā)生吊掛軸斷裂事故。

2 擬選三個(gè)改造方案比較

(1)鑿巖機(jī)不變,將大臂回轉(zhuǎn)由馬達(dá)驅(qū)動(dòng)改為液壓缸驅(qū)動(dòng),增加定位準(zhǔn)確性;增加送進(jìn)軌梁剛度,優(yōu)化掛鉤,改進(jìn)鉆桿等部位,減少?zèng)_擊功損失。這種方案大臂及送進(jìn)軌梁都要重新制作,實(shí)際上除了開口機(jī)基礎(chǔ)和鑿巖機(jī)保留,其他都要重新制作。由于此方案沖擊功不變,沖擊功幾乎沒有過載系數(shù),開口效果不穩(wěn)定,如果鐵口狀態(tài)不好,改造效果難以保證。

(2)采用沖擊功功率為500N·m的全液壓開口機(jī),由于其液壓流量169L/min,而液壓泵流量只有150L/min,如果采用全液壓開口機(jī),泵站和部分閥和管道需要更換;無法做到邊生產(chǎn)邊改造。另外,由于全液壓開口機(jī)所配套的大臂/送進(jìn)軌梁尺寸較大,全液壓開口機(jī)模擬布置在目前開口機(jī)的位置,結(jié)果放不下,需要布置到鐵口的另一側(cè),或固定于廠房立柱,或單獨(dú)做基礎(chǔ)設(shè)置立柱。此方案改動(dòng)太大,不適合現(xiàn)場(chǎng)的現(xiàn)狀。

(3)選用沖擊功功率為500N·m氣動(dòng)液壓混合型鑿巖機(jī)(帶逆打),其打擊部分為氣動(dòng),鉆削為液壓,其余機(jī)構(gòu)全液壓,回轉(zhuǎn)為液壓缸驅(qū)動(dòng)。除開口機(jī)基礎(chǔ)保留,其他重新制造,可以布置在我廠現(xiàn)有位置,原有液壓系統(tǒng)完全利用,增加氣動(dòng)操作機(jī)構(gòu)。此方案能夠?qū)崿F(xiàn)在鐵口狀態(tài)正常變動(dòng)情況下鉆削一次開口,開口費(fèi)用較低。

經(jīng)過綜合對(duì)比,特別是液壓閥臺(tái)功能方面的考慮,采用氣液復(fù)合型開鐵口機(jī)。開鐵口機(jī)與泥炮同側(cè)布置,開鐵口機(jī)選用立柱回轉(zhuǎn)式,開鐵口機(jī)在泥炮上方。液壓系統(tǒng)和開鐵口機(jī)基礎(chǔ)不變。

3 設(shè)備改造內(nèi)容

新改造的氣液復(fù)合式的高爐開鐵口機(jī),即打擊機(jī)中的打擊、吹掃氣動(dòng),吹掃空氣中加入霧化水冷卻,旋轉(zhuǎn)大臂回轉(zhuǎn)、壓下機(jī)構(gòu)和打擊機(jī)的推進(jìn)、轉(zhuǎn)釬液壓,這種組合集中了氣動(dòng)打擊機(jī)打擊的穩(wěn)定性、可靠性和液壓回轉(zhuǎn)推進(jìn)機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)確性及輸出扭矩大的優(yōu)點(diǎn)。

(1)沖鉆機(jī)構(gòu)改造。沖鉆機(jī)構(gòu)是開鐵口機(jī)的主要部件,原用的鑿巖機(jī)為YYG350,無逆打功能,且能力不足,改為由THD150RY開鐵口打擊機(jī)替代,新打擊機(jī)由正打、逆打和轉(zhuǎn)釬機(jī)構(gòu)組成。正打和逆打機(jī)構(gòu)氣動(dòng)式碟閥-活塞式?jīng)_擊機(jī)構(gòu)。轉(zhuǎn)釬裝置是由齒輪、液壓馬達(dá)和減速部分組成,鉆削馬達(dá)由2K-195增大為2K-290。當(dāng)鐵口開通后,為防止粘連鉆桿,啟動(dòng)逆打,一邊逆打,一邊退出。完全退出后,即可卸下鉆桿。

(2)提升軌梁強(qiáng)度,本次改造時(shí)改為由重型槽鋼組焊成的部件,打擊機(jī)構(gòu)的小車沿其翼緣推進(jìn),完成開口工作,其前后極限位置設(shè)有限位、緩沖裝置。

(3)增加中心鉤小車,用于鉆桿定位,確保鉆桿旋轉(zhuǎn)的穩(wěn)定性。由滾輪、車體、掛鉤等組成。

(4)增加夾鉗裝置,液壓驅(qū)動(dòng),用于鉆桿定位和方便鉆桿裝、卸,夾鉗裝置由氣缸通過轉(zhuǎn)軸帶動(dòng)夾鉗開合,夾鉗合上時(shí)實(shí)現(xiàn)鉆桿定位,夾鉗打開時(shí)便于鉆桿裝、卸。

(5)優(yōu)化驅(qū)動(dòng)裝置,單排鏈改為雙排鏈,提高可靠性。其作用是由其液壓馬達(dá)通過鏈條拖動(dòng)打擊機(jī)構(gòu)前進(jìn)和后退,通過液壓閥臺(tái)上的調(diào)速閥可以調(diào)整推進(jìn)速度以便與打擊機(jī)構(gòu)的鉆孔速度相匹配,并在開孔完成后快速退回,以免燒壞打擊機(jī)構(gòu)。

(6)優(yōu)化定位裝置,通過掛鉤鉤住爐皮上的定位底座,來抵消開口時(shí)產(chǎn)生的沖擊力。

(7)回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)得到加強(qiáng),原有的回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)單薄,旋轉(zhuǎn)時(shí)晃動(dòng)大,對(duì)鐵口不準(zhǔn)確,且受到高溫易發(fā)生形變。新回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)由底座、轉(zhuǎn)臂、連桿、壓下裝置和連接座組成,重量也由原來的5噸增大為11噸,是本設(shè)備的核心部件之一。

(8)優(yōu)化轉(zhuǎn)臂油缸安裝位置,提高定位準(zhǔn)確度。旋轉(zhuǎn)油缸在底座上下軸承座之間,由油缸驅(qū)動(dòng)四連桿機(jī)構(gòu)帶動(dòng)轉(zhuǎn)臂旋轉(zhuǎn)。轉(zhuǎn)臂通過壓下裝置和連接座連接軌梁。轉(zhuǎn)臂旋轉(zhuǎn)帶動(dòng)軌梁直接旋轉(zhuǎn)。壓下裝置通過油缸驅(qū)動(dòng)軌梁上升、下降,使軌梁形成6°~14°開口角度。

表1 改造后開鐵口機(jī)主要技術(shù)參數(shù)

(9)新增液氣管路系統(tǒng)。液、氣管路系統(tǒng)將液壓油和壓縮空氣及冷卻水霧輸送至執(zhí)行元件。氣路系統(tǒng)由氣源處理、操縱臺(tái)和相應(yīng)的管路組成,氣源處理裝置選用金屬杯形式,操縱臺(tái)上的氣閥采用手動(dòng)形式。供水系統(tǒng)放置于氣動(dòng)操縱臺(tái)中。氣路系統(tǒng)中的正逆打管路在進(jìn)入機(jī)內(nèi)設(shè)備前方便操作的位置設(shè)置加油裝置,每次打擊機(jī)使用前,分別向正逆打管路加油,使打擊機(jī)充分潤滑,確保打擊機(jī)的可靠使用(表1)。

4 結(jié)語

通過以上改造,寧鋼2#高爐開鐵口機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定、可靠,其大臂及行走小車的剛度得到保證,增加了開口機(jī)的沖擊功率和鉆削扭矩,并在空氣吹掃管中增加了霧化冷卻功能。在爐況正常情況下,開口時(shí)間穩(wěn)定在5min以內(nèi),開口消耗不超過一根鉆桿,極大降低了爐前操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度。通過本次改造,不僅增強(qiáng)了開鐵口機(jī)的開口能力,也使開鐵口機(jī)運(yùn)行維護(hù)成本大大降低,減少了鉆頭鉆桿的消耗,縮短了開口的時(shí)間,使得一次開鐵口費(fèi)用降低了200元左右(一根鉆桿、鉆頭費(fèi)用)。單座高爐每年節(jié)省成本約84萬元(單次開口節(jié)省200元,每天開口12次,每年按350天計(jì)算:200×12×350=840000元)。借鑒本次成功經(jīng)驗(yàn),寧鋼在次年完成1#高爐開鐵口機(jī)改造。實(shí)現(xiàn)了實(shí)際功效與經(jīng)濟(jì)效益的雙贏。

參考文獻(xiàn):

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