王克儉 郭瑞峰
(西安建筑科技大學(xué),陜西西安710055)
寶鋼一煉鋼現(xiàn)有2個受鐵坑,供應(yīng)3座300t轉(zhuǎn)爐煉鋼,日產(chǎn)最高曾達(dá)到90余爐鋼。煉鋼主生產(chǎn)線的其他輔助作業(yè)項目所耗時間有限,經(jīng)過多年的生產(chǎn)實踐,寶鋼對受鐵坑倒鐵口的清理工藝不斷改進(jìn),取得了理想的效果。
目前在煉鋼主生產(chǎn)線的輔助作業(yè)項目中,受鐵坑倒鐵口的清理輔助作業(yè)項目顯得格外重要。在國內(nèi)大的鋼廠中,尚未有成熟的清理工藝,往往都是投入較多的人力和物力,同時耗費(fèi)較多的時間進(jìn)行人工清理,在清理過程中,一方面環(huán)境較為惡劣,另外還會對清理人員的人身安全造成一定的影響。
在國外較大的鋼廠中,仍有很多鋼廠保存著這種人工清理的落后清理方法,在新投產(chǎn)的煉鋼主生產(chǎn)線中,雖然受鐵坑倒鐵口的設(shè)計更加人性化,清理時較以前便捷,但始終需要人工參與清理,而且清理主力仍然是人工,并未從根本上替代人工清理模式;同時在目前嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢下,投入新的煉鋼生產(chǎn)線存在較大的難度。
寶鋼受鐵坑倒鐵口(圖1)清理采用人工清理方式,清理時作業(yè)人員下降至站位平臺,利用鋼釬等工具對倒鐵口坑壁上結(jié)渣進(jìn)行清理,費(fèi)時費(fèi)力,而且存在很大的安全隱患(作業(yè)人員前、后都有空洞,受鐵坑垂直距離15m,而且防護(hù)欄桿長期受高溫烘烤,其強(qiáng)度受到一定影響)。目前每次清理時間維持在80~90min,每周需清理四次。最初的設(shè)計方便了施工,也便于大的渣鐵的清理,但清理時間較長、頻率較高,這抑制了受鐵坑產(chǎn)能的充分發(fā)揮。
圖1 原始設(shè)計出鋼口示意圖
受鐵坑倒鐵口清理時間長,不但取決于結(jié)渣的黏結(jié)性能,也取決于清理結(jié)渣的施力強(qiáng)度。
受鐵坑倒鐵口結(jié)渣的性能取決于鐵水表面浮渣和液態(tài)鐵水兩種物質(zhì)。此兩種物質(zhì)的改變固然能夠改變其黏結(jié)性能,但這兩種物質(zhì)的改變需追溯到鐵礦石等一系列原材料變化,這種改變方式付出代價太高,不宜采納,固結(jié)渣的黏結(jié)性能不能作為改變清渣時間的有效研究途徑。
清理結(jié)渣的施力強(qiáng)度在寶鋼受鐵坑倒鐵口的清理實踐中表現(xiàn)較落后,其通常采用人工清理的方式,施力強(qiáng)度較小,不易將結(jié)渣清除,影響了清理時間。
清理倒鐵口效率低,主要存在以下幾方面的影響因素:
(1)工藝落后、工器具簡單:受鐵坑倒鐵口的清理作業(yè)作為煉鋼主生產(chǎn)線的輔助作業(yè)項目,其往往被生產(chǎn)單位所忽視,因此無論是國內(nèi)大的鋼廠還是國外大的鋼廠都沒有成熟的清理工藝,清理時仍以人工為主,采用的工器具多為撬杠等原始作業(yè)工具。雖然其為輔助作業(yè)項目,但其與煉鋼主生產(chǎn)線的關(guān)系甚為密切,一旦清理不當(dāng),將直接影響生產(chǎn)節(jié)奏。
(2)空間狹小,無法施展機(jī)械優(yōu)勢:在煉鋼生產(chǎn)節(jié)奏較快的今天,對于受鐵坑倒鐵口清理也曾考慮過使用機(jī)械清理方式代替落后的人工方式,但原廠房設(shè)計空間狹小,工程機(jī)械根本無法進(jìn)入廠房;即使進(jìn)入廠房,也無法充分施展清理能力;同時工程機(jī)械的機(jī)動性較差,每次使用時需耗費(fèi)較多的時間,這與高頻率的清理不相適應(yīng),同時生產(chǎn)節(jié)奏也不允許。
日鋼產(chǎn)量的高與低可直接影響受鐵坑倒鐵口的倒鐵頻率,從而影響倒鐵口的結(jié)渣速率。結(jié)渣速率與清理頻率成正比,但日鋼產(chǎn)量的變化與市場及公司的統(tǒng)籌有關(guān)系,其不能作為清理頻率的衡量指標(biāo)。
另一影響清理頻率的因素為每次清理的徹底性。由于倒鐵口的清理主要依賴人力,而且清理的安全隱患較大,從而使作業(yè)人員不能完全覆蓋結(jié)渣清理范圍,再加上倒鐵口坑壁的垂直距離大,從而使得每次清理的徹底性較差,導(dǎo)致清理頻率高。
寶鋼300t轉(zhuǎn)爐單元受鐵坑倒鐵口清理的改進(jìn)宗旨是縮短清理時間、保障作業(yè)人員人身安全。主要從兩個方面改進(jìn):(1)增加清理施力強(qiáng)度;(2)在不改變原有設(shè)計意圖的前提下,減少清渣空洞面積。
在受鐵坑倒鐵口的兩側(cè)增設(shè)10t的液壓千斤頂裝置,每邊各兩個,千斤頂?shù)那岸斯ぷ鞴?jié)延長至倒鐵口坑壁外側(cè),在工作節(jié)前端焊接工字鋼裝置鑲嵌在坑壁中(圖2)。當(dāng)需要清理坑口時,千斤頂將工作節(jié)伸出,帶動前端工字鋼裝置,從而將坑壁大部分結(jié)渣清理掉,清理不徹底的部位由人工完成。這可以極大地縮短清理時間,降低人為參與的概率。
圖2 施力強(qiáng)度增加設(shè)計示意圖
在倒鐵口兩側(cè)各有一個清渣空洞,這一方面給人工清渣造成了很大障礙,另一方面存在安全隱患。其原有設(shè)計意圖是日常倒鐵過程中產(chǎn)生的積灰能夠隨時掉入受鐵坑坑底,遇到較大的渣塊能較便捷地清理掉坑底。本次改進(jìn)在清渣空洞上鋪設(shè)可拆卸的網(wǎng)格鋼板,一方面減少了清渣空洞的面積,保障了清理作業(yè)人員的人身安全;另一方面保存了原有設(shè)計意圖(當(dāng)遇到較大渣鐵時可對網(wǎng)格鋼板進(jìn)行拆卸);同時為增設(shè)的千斤頂裝置提供了受力平臺(圖3)。
圖3 清渣空洞面積縮小設(shè)計及實物圖
(1)清理頻率下降:原始設(shè)計受鐵坑倒鐵口清理周期為每周4次;改進(jìn)后,清理周期僅為每周1~2次。
(2)產(chǎn)能提高:原始設(shè)計受鐵坑倒鐵口清理時間為80~90min/次,改進(jìn)后,清理時間為15~20min/次,大大提高了受鐵坑的產(chǎn)能,為生產(chǎn)節(jié)奏的加快提供了可靠的基礎(chǔ)。
(3)勞動力減少:原始設(shè)計受鐵坑倒鐵口清理時投入人力為11~13人;改進(jìn)后,投入的人力僅為3~5人。
(4)安全系數(shù)提高:縮小清渣空洞面積以后,可有效保障作業(yè)人員的人身安全,降低人身傷害事故的發(fā)生頻率。
(1)使用液壓千斤頂裝置可降低人工參與清理的頻率,縮短清理時間,大大提高坑口清理的徹底性;
(2)使用機(jī)械化裝置清理坑口結(jié)渣,可以減少人工參與率,同時可以較大程度地保障作業(yè)人員的人身安全,降低人身傷害事故的發(fā)生頻率。
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