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基于工業(yè)機器人的存儲工作站設計

2018-05-07 06:39林國浩郭永燦梁耀友陳學維蔡瑞浩
裝備制造技術 2018年2期
關鍵詞:取件觸摸屏箱子

林國浩,郭永燦,梁耀友,陳學維,蔡瑞浩

(華南理工大學廣州學院,廣東 廣州510800)

0 引言

隨著電商的興起,物流的物品流通量巨大,其中起著承上啟下作用的倉儲就顯得格外重要,但是目前傳統(tǒng)的倉儲方式并不能跟上物流飛速發(fā)展的腳步,亟需新倉儲方式和系統(tǒng)的研究。2015年成立的Geek+科技公司研究出了“貨到人”方式的存儲工作站,揀選人員只需根據(jù)顯示屏和電子標簽的提示,從指定貨位揀取相應數(shù)量的商品放入訂單箱即可,減少了之前“人到貨”所用的時間。在2016年,京東研究出了機器人與視覺系統(tǒng)結合的存儲工作站,使分揀物品速度達到一秒一個。但是,目前市面上大多數(shù)存儲工作站都不適合中小型倉庫,因為其成本高,結構復雜[1]。為此,本文擬在能完成智能存取的前提下,研究輕便型存儲工作站,推動基于工業(yè)機器人的存儲工作站在中小型企業(yè)中的普及應用。

1 存儲工作站的結構組成

存儲工作站主要由控制中心、執(zhí)行機構、人機交互、檢測器件及其它機械器件構成。

控制中心:三菱Fx2N-4AD 32MR/MT型PLC,用于信息處理與命令發(fā)送。

執(zhí)行機構:ABB IRB1410機器人,用于物品搬運。

人機交互:三菱GOT1000觸摸屏,用于系統(tǒng)與使用者之間的信息交流。

檢測器件:JHBS型箔式荷重傳感器,EJ-30N2型常閉擴散傳感器,用于限定物品規(guī)格。

其它機械器件為儲物箱、電磁鐵與儲物架。由于存取物品多種多樣,在存取過程中,需先將物品先放置于儲物箱內(nèi),再由機器人抓取儲物箱存放至儲物架。為在機器人編程中運用偏移指令,儲物箱需為已知尺寸的統(tǒng)一規(guī)格,本項目調(diào)試用箱規(guī)格為長350 mm、寬 250 mm、高 200 mm.

電磁鐵由一個電磁發(fā)生器與多個底座構成。電磁發(fā)生器安裝于機器人末端執(zhí)行器,底座分別安裝于各個儲物箱,以實現(xiàn)機器人對箱子的抓取。本項目選用GOB-80/35/22型號電磁鐵,可提供80 kg吸力。

儲物架為儲物箱的最終存放處,為在機器人編程中運用偏移指令[2],儲物架尺寸需已知且行列分布均勻。本項目選用儲物架尺寸為長1 000 mm、寬500 mm、高1 700 mm,取3行3列進行調(diào)試。具體應用中根據(jù)箱子與儲物架尺寸,行列數(shù)可在程序中進行增減。

另外,為應對實際布局中儲物架與機器人相對位置存在偏差的問題。本項目在儲物架指定位置建立工件坐標[3,4],當儲物架與機器人相對位置改變時,通過重新定義工件坐標,機器人程序便可在新的儲物架位置上準確運行。如圖1所示。

圖1 儲物架坐標校準

在存儲工作站中,各部件之間可互相進行信息的通訊與控制,系統(tǒng)原理結構圖如圖2所示,空間結構如圖3.

圖2 原理結構圖

圖3 空間結構示意圖

2 存儲工作站機構的硬件分析

硬件連接思路為:系統(tǒng)開始時,機器人處于原點待命,傳感器通電開始監(jiān)測,使用者把物品放置于儲物箱后,在觸摸屏開始界面選擇存或取件,存取件判定條件以gi1信號的形式告知機器人[5,6],存件時,通過傳感器檢測物品是否符合規(guī)格,若符合則選擇存放位置并設定密碼,位置以gi1信號形式告知機器人,機器人運作,若不符合則返回存件界面,取件時選擇位置并驗證密碼,若密碼不正確,返回取件界面,若正確,則位置以gi1信號形式告知機器人,機器人運作。運作完成后機器人返回原點待命。工作流程如圖4所示。

圖4 工作流程圖

物品放置到工作托盤上時,兩個常開紅外傳感器與PLC的X1、X2連接,當兩個都不接通時,則高度符合要求。電磁鐵的開閉由機器人間接控制,機器人輸出信號到PLC的X04端口時,與PLC的Y03端口連接的電磁鐵則會開啟,工作位置點由PLC的Y01、Y02、Y04、Y05共同決定,輸出4路信號到機器人內(nèi)部的X輸入端,組成一個4位二進制的信號,機器人內(nèi)部程序把二進制信號轉(zhuǎn)化為十進制信號gi1,如圖5所示為PLC輸入輸出端電氣圖。

圖5 PLC輸入輸出端電氣圖

3 存儲工作站的軟件分析

本設計中的軟件應用主要是集中在人機交互的功能上,編寫觸摸屏的界面必須遵循以下原則:各界面之間必須有邏輯性,便于引導使用者操作;各界面必須清晰快速地讓使用者獲取到有用信息;時效性,讓使用者能在第一時間了解到系統(tǒng)物品與系統(tǒng)的現(xiàn)狀[6]。

存儲工作站的觸摸屏顯示頁面如圖6所示,各項功能為:

(1)選取使用系統(tǒng)的存或取件功能。

(2)檢測存放物品是否符合規(guī)格,若不符合,則出現(xiàn)警告界面。

(3)在符合條件情況下,觸摸屏顯示位置選擇界面。

(4)為提高安全性,存件時需要客戶設定取件密碼,當取件時只有輸入正確的密碼才能進行取件操作。

圖6 觸摸屏顯示界面

4 調(diào)試與改進

(1)雙線圈問題:系統(tǒng)使用二進制信號發(fā)送方式,同一個線圈在不同語句中被多次觸發(fā)。

解決方法:把觸發(fā)同一個線圈定的語句以并聯(lián)的形式合成一條語句。

(2)繼電器問題:信號通訊中起保護作用的繼電器反應慢,例0111和0011的一號位和二號位重復,若繼電器的反應速度較慢,0111信號會被機器人讀取為0011信號。

解決方法:延長機器人讀取信號的時間,讓繼電器有更長的時間進行反應,即在機器人判斷信號程序前加上延時語句。

(3)箱子問題:塑料箱子容易產(chǎn)生變形而下垂,容易與柜子發(fā)生碰撞。

解決方法:在位移指令[7],添加增量,如

MoveJ Offs(p610,reg13,reg14*2-reg15,0),speed9,z50,tool1WObj:=wobj2;Reg15

為箱子下垂距離,Y方向位移距離減去箱子下垂的距離,防止箱子因下垂與柜子發(fā)生碰撞。

5 結束語

經(jīng)過調(diào)試,實現(xiàn)了使用者通過觸摸屏來控制工業(yè)機器人存放物品的目的。系統(tǒng)智能化特點如下:

(1)系統(tǒng)可根據(jù)物品的重量規(guī)劃搬運方案,結合儲物架承重,儲物架三層分放不同重量物品。

(2)利用程序在儲物架處建立參考坐標系,使儲物架與工作站協(xié)同工作。

(3)以第一工位為基準,使用偏移指令得出后續(xù)工位,方便修改。

參考文獻:

[1]畢 勝.國內(nèi)外工業(yè)機器人的發(fā)展現(xiàn)狀[J].機械工程師,2010(07):5-8.

[2]葉 暉,管小清.工業(yè)機器人實操與運用技巧[M].北京:機械工業(yè)出版社,2010.

[3]郭洪紅.工業(yè)機器人運用技術[M].北京:科學出版社,2008.

[4]葉伯生.工業(yè)機器人操作與編程[M].武漢:華中科技大學出版社,2016.

[5]張培艷.工業(yè)機器人操作與應用實踐教程[M].上海:上海交通大學出版,2009.

[6]胡 偉.工業(yè)機器人行業(yè)應用實訓教程[M].北京:機械工程出版社,2015.

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