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缸體泄漏測試合格率影響因素分析及改進

2018-05-07 06:40谷加佩
裝備制造技術 2018年2期
關鍵詞:負值表面質量缸體

谷加佩

(上汽通用五菱汽車股份有限公司河西基地發(fā)動機工廠,廣西 柳州545007)

發(fā)動機運行過程中主要潤滑和冷卻部位均在缸體上。其中使用冷卻液和潤滑油流動通道均需密封。作為主要部件的缸體,其密封性要求更嚴格,主要有水套、油道、曲軸室密封要求[1]。若上述部分密封不足將導致發(fā)動機運行過程中冷卻液和潤滑油泄漏,造成發(fā)動機損壞[2]。目前主要采用壓降法來測試密封性[3]。本文對壓降法測試設備應用過程中,試漏合格率影響因素進行了分析,并提出改進方向。

1 缸體試漏工藝簡介

以我公司直列四缸生產線試漏工藝為例介紹該試漏工藝。包含以下步驟:首先通過彈性橡膠封堵塊將需要測量的腔體密封,充氣達到氣壓要求,一般0.03 MPa;再通過保壓階段(一般10 s)使腔體內的氣流穩(wěn)定;最后開始測試一定時間檢測開始至結束時的氣壓降低值,通過公式計算泄漏量判斷是否合格。試漏檢測設備如圖1所示。

圖1 壓降法試漏結構

2 影響試漏合格率的因素

2.1 封堵材料影響

為實現測試時腔體密封更好,需采用壓縮率適中的橡膠材料。若壓縮率過大會導致封堵損壞過快;若壓縮率過小則會導致密封性能差[2]。根據各個橡膠材料特性,如表1所示,結合工況選擇合適的材料。

表1 各材料特性

根據材料特性可以看出,對于壓縮空氣為介質且適應工況較廣的材料為丁腈橡膠。根據通過技術改造應用丁腈橡膠替代聚氨酯材料后,由封堵破損導致的試漏不合格數量降低,且封堵壽命提升1倍以上,降低了更換封堵導致的停機損失。

2.2 前工序加工質量影響

生產過程中需泄漏測試腔體如水套、曲軸室和油道封堵面均需銑削加工。當封堵面銑削加工表面質量差時,將會使封堵無法完全密封,導致泄漏測試不合格。采用如圖2所示的兩種工件驗證試漏合格率。

圖2 封堵面兩種狀態(tài)的工件

公司在生產過程中由于機床振動發(fā)生部分缸蓋結合面震紋的情況,將圖2所示的兩種工件進行試漏驗證,結果如圖3所示,前工序加工封堵面的表面質量好,試漏合格率高。

圖3 表面質量不同工件驗證結果

2.3 封堵行程影響

封堵行程設置是否合理,直接影響著測試時密封效果。當行程過大時會導致橡膠封堵壓縮過大壽命降低。行程過短會導致密封性差,泄漏測試不合格。在實際生產中對橡膠封堵壓縮量的調整經驗十分重要,對較大的密封面壓縮量需要適當增加,公司在實際經驗中對缸體各個位置封堵壓縮量參考值如表2所示,壓縮量需要在實際使用和驗證并調整可適當減少不合格率。

表2 壓縮量參考數值

2.4 被測工件溫度濕度影響

根據經驗在試漏不合格的工件中部分為負值過大。負值過大的因素除參考件選擇不合適,設備故障外,影響最大是工件溫度和濕度過高。實際生產過程中工件溫度濕度過高會導致負值過大,不合格比例最多占92%以上。主要為過高溫度使氣體膨脹,濕度過高導致測試時水分在腔體中蒸發(fā)成氣體,以上兩個因素將導致腔體內氣壓上升引起負值過大。驗證不同溫度下測試合格率如圖4所示,當表面溫度接近室溫時負值較小,合格率高,同時試漏長期負值可能導致原本泄漏的工件被誤判合格,造成質量缺陷逃逸,生產過程中應避免試漏測試負值的產生情況。

圖4 不同溫度下負值不合格率

3 提高合格率的改進方案

針對生產過程中缸體試漏不合格原因,可以采取對應的措施解決,從而提高試漏合格率。(1)選擇合適的封堵材料,如公司優(yōu)化后采用丁腈橡膠,驗證效果較好;(2)通過優(yōu)化刀具、路徑和參數提升封堵面的表面質量;(3)采用適應性能較強的彈性封堵桿可解決封堵行程問題,封堵結構如圖5所示;(4)一般來說試漏前均需要清洗工件,可在清洗機前增加冷卻工位,最好采用過冷的空氣使工件降低至室溫,避免負值過大。

圖5 彈性封堵結構

4 結束語

通過對缸體試漏合格率低的主要原因進行分析,并對主要影響合格率的原因進行詳細闡述,并提出優(yōu)化方案,可在實際生產中減少由于設備或環(huán)境等原因導致的合格率低的問題,使泄漏測試結果盡可能接近實際,減少誤判導致的零件報廢。

參考文獻:

[1]彭 峻,李敏虔.提高1.8L發(fā)動機缸體試漏一次通過率[J].裝備制造技術,2017(07):198-200.

[2]湯佳云,史曉龍,王憶楠.缸蓋氣道及燃燒室泄露漏點分析和試驗探究[J].時代汽車,2016(11):56-58.

[3]寧 琨,邱建春,鐘 委.一種發(fā)動機缸體試漏密封裝置[J].裝備制造技術,2011(08):153-155.

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