彭巍 管申 張超 鄧文彪 劉智勤 張智
(1.中海石油(中國(guó))有限公司湛江分公司, 廣東 湛江 524057; 2.西南石油大學(xué)油氣藏地質(zhì)及開(kāi)發(fā)工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 成都 610500)
為了快速實(shí)現(xiàn)增儲(chǔ)上產(chǎn)及降本增效的目標(biāo),南海西部石油管理局計(jì)劃進(jìn)一步利用A油田S平臺(tái)南塊未動(dòng)用地質(zhì)儲(chǔ)量。但周邊密布的多條海底管纜給鉆井平臺(tái)就位帶來(lái)重重困難,面臨就位作業(yè)過(guò)程中鉆井平臺(tái)樁腿掛碰海底管纜、老腳印滑移風(fēng)險(xiǎn)大、錨位布置難及就位精度要求高等問(wèn)題,稍有不慎將會(huì)造成后續(xù)作業(yè)無(wú)法實(shí)施,甚至導(dǎo)致海管破損溢油等嚴(yán)重事故。面對(duì)這些技術(shù)挑戰(zhàn),南海西部油田鉆完井技術(shù)人員通過(guò)充分調(diào)研、探討及論證,設(shè)計(jì)了一套復(fù)雜工況自升式鉆井平臺(tái)精就位技術(shù)方案及配套風(fēng)險(xiǎn)管控措施,有效地解決了潿洲某油田自升式鉆井平臺(tái)調(diào)整井精就位的技術(shù)難題?,F(xiàn)介紹技術(shù)實(shí)踐情況。
A油田由平臺(tái)S、M、L 組成,平臺(tái)之間通過(guò)棧橋連接。該油田先后經(jīng)歷了2次調(diào)整井作業(yè),鉆井平臺(tái)均就位于S平臺(tái)西側(cè)同一位置,再次就位時(shí)踩老腳印容易滑移而導(dǎo)致平臺(tái)失穩(wěn),而且2次調(diào)整井作業(yè)資料中S平臺(tái)坐標(biāo)位置及艏向數(shù)據(jù)也不一致,對(duì)精就位技術(shù)方案的設(shè)計(jì)產(chǎn)生重大影響。2015年5月的海底調(diào)查圖顯示,該油田周邊共密布23條海底管纜,且部分管纜未埋設(shè)。受2015年10月超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“彩虹”影響,部分海底管纜產(chǎn)生移位,給拋錨及精就位作業(yè)埋下安全隱患。該油田S平臺(tái)采用預(yù)鉆井模式,其修井機(jī)及吊車(chē)等設(shè)施避讓空間有限,對(duì)鉆井平臺(tái)就位產(chǎn)生嚴(yán)重干涉。利用自升式鉆井平臺(tái)再次就位S平臺(tái)的難度極大,主要體現(xiàn)在以下方面:(1) 就位過(guò)程中鉆井平臺(tái)樁腿必須跨越海底管纜,掛碰海底管纜風(fēng)險(xiǎn)大;(2) 同一位置重復(fù)就位,踩老腳印滑移的風(fēng)險(xiǎn)大;(3) 周邊密布海底管纜且位置不夠精確,錨位布置困難,實(shí)現(xiàn)精就位的要求極高;(4) S平臺(tái)設(shè)施多,且無(wú)避讓空間,井槽覆蓋困難[1-4]。
自升式鉆井平臺(tái)就位S平臺(tái)過(guò)程中,當(dāng)跨越海底管纜時(shí),要求樁腿離泥面5 m以上,這樣才能保證跨越過(guò)程中在豎向平面內(nèi)無(wú)掛碰海底管纜的風(fēng)險(xiǎn)。但精就位過(guò)程中,為在設(shè)計(jì)井位處實(shí)現(xiàn)快速點(diǎn)樁、穩(wěn)定鉆井平臺(tái),避免在橫向平面上出現(xiàn)碰撞海底管纜的風(fēng)險(xiǎn),在調(diào)整期須將樁腿放至泥面以上1 m左右。點(diǎn)樁需求與高度安全的要求相互矛盾。自升式鉆井平臺(tái)就位S平臺(tái)時(shí)只能在橫向面內(nèi)采取安全距離規(guī)避的方式,多次精確靠近,不斷確認(rèn)安全距離,直至成功就位[5]。
首先,根據(jù)S平臺(tái)空間分布、尺寸特征及周邊海底管纜分布情況,結(jié)合鉆井平臺(tái)懸臂梁結(jié)構(gòu)尺寸及載荷分布特性,按照一次性覆蓋所有低效井槽口的要求優(yōu)選鉆井平臺(tái)就位的具體位置,形成初步就位方案。其次,分析難點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),有針對(duì)性地制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施。最后,優(yōu)化鉆井平臺(tái)就位方案,細(xì)化操作步驟,進(jìn)一步控制就位精度,采用多次就位措施完成就位作業(yè)[6]。
2.2.1 掛碰海底管纜風(fēng)險(xiǎn)管控
為細(xì)化多次就位方案,保證就位過(guò)程中橫向面內(nèi)無(wú)碰撞海底管纜風(fēng)險(xiǎn),就位作業(yè)前必須完成以下準(zhǔn)備工作:(1) 復(fù)測(cè)S平臺(tái)位置和艏向,提高就位精度;(2) 通過(guò)海底聲納掃描成像,得到S平臺(tái)、老腳印和附近海底管纜的相對(duì)位置圖,優(yōu)化多次就位位置;(3) 調(diào)查海底大型金屬垃圾及周?chē)5?條管纜1 km范圍內(nèi)的情況,確保拋錨錨位及就位位置絕對(duì)安全;(4) 切割S平臺(tái)周邊影響鉆井平臺(tái)就位的部分未使用海底管纜,減少掛碰風(fēng)險(xiǎn)。
2.2.2 插樁滑移至老井眼風(fēng)險(xiǎn)管控
為避免重復(fù)就位同一位置踩老腳印產(chǎn)生滑移而導(dǎo)致鉆井平臺(tái)失穩(wěn)的風(fēng)險(xiǎn),就位作業(yè)前進(jìn)行海底聲納掃描,掌握S平臺(tái)西側(cè)老腳印的詳細(xì)情況。就位設(shè)計(jì)時(shí),根據(jù)鉆井平臺(tái)樁靴不踩老腳印或者完全踩入老腳印的原則優(yōu)化就位位置;對(duì)于無(wú)法避免部分踩入老腳印的樁靴,就位插樁時(shí)采取多次點(diǎn)樁破壞老腳印的措施,當(dāng)確保無(wú)滑移風(fēng)險(xiǎn)后再進(jìn)行下一步就位作業(yè)[7-10]。
2.2.3 S平臺(tái)設(shè)施干涉風(fēng)險(xiǎn)管控
S平臺(tái)采用預(yù)鉆井方式,修井機(jī)和吊車(chē)無(wú)避讓空間,會(huì)影響鉆井平臺(tái)就位,且S平臺(tái)的燃燒臂熱輻射較強(qiáng),不利于鉆完井施工作業(yè)。經(jīng)過(guò)多次論證,決定放倒修井機(jī)井架,臨時(shí)拆除S平臺(tái)左舷吊車(chē),同時(shí)將鉆井平臺(tái)升船氣隙改造至38 m以解決槽口覆蓋干涉問(wèn)題。在鉆完井作業(yè)期間,可將S平臺(tái)燃燒臂消耗氣轉(zhuǎn)至M平臺(tái)火炬進(jìn)行燃燒處理,以解決熱輻射干涉問(wèn)題。
2.2.4 鉆井平臺(tái)靠S平臺(tái)時(shí)錨拉力不足風(fēng)險(xiǎn)管控
受周邊海底管纜路由影響,拋錨位置受限,一旦左后與右后2個(gè)錨之間夾角過(guò)大,則就位時(shí)錨拉力有可能不足。針對(duì)此情況,可在鉆井平臺(tái)井口區(qū)安裝2臺(tái)氣動(dòng)絞車(chē),精就位時(shí)氣動(dòng)絞車(chē)系S平臺(tái)主樁腿輔助提供拉力,以滿(mǎn)足作業(yè)需求。
鑒于復(fù)雜工況自升式鉆井平臺(tái)精就位S平臺(tái)的作業(yè)難度和風(fēng)險(xiǎn)極大,現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)時(shí)使用厘米級(jí)高精度定位設(shè)備,動(dòng)用3條工作船、1條主拖船、1條副拖船及1條拋錨工作船共同牽引,依照優(yōu)化后的拋錨就位方案進(jìn)行,歷時(shí)35 h,最終成功完成精就位作業(yè)。
為將MS1000聲納測(cè)得管線(xiàn)和平臺(tái)相對(duì)位置轉(zhuǎn)變成實(shí)際位置,提前在S平臺(tái)安裝DGNSS和全站儀等設(shè)備,采用觀測(cè)太陽(yáng)法確定S平臺(tái)艏向角為72.64°,同時(shí)采集S平臺(tái)A5井井口位置坐標(biāo)作為基準(zhǔn)點(diǎn)(見(jiàn)圖1)。后續(xù)使用MS1000聲納對(duì)S平臺(tái)西側(cè)樁靴和周?chē)5坠芾|進(jìn)行掃描成像(見(jiàn)圖2)。使用ROV攜帶USBL水下定位系統(tǒng),Didson成像聲納與TSS440管線(xiàn)電纜探測(cè)器對(duì)S平臺(tái)西側(cè)多條管線(xiàn)及電纜周邊1 km范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)查(見(jiàn)圖3)。根據(jù)復(fù)查結(jié)果優(yōu)化就位方案設(shè)計(jì)。
圖1 S平臺(tái)最終采集位置示意圖
圖2 海底MS1000聲納掃描成像結(jié)果
結(jié)合槽口完全覆蓋要求及相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施,最終設(shè)計(jì)就位完畢后,1#樁腿距離海管21 m,2#樁腿距離海管7.7 m,3#樁腿距離海管18 m。根據(jù)S平臺(tái)周邊海底管纜路由分布情況,采用多次就位方式完成作業(yè),計(jì)劃在S平臺(tái)西北側(cè)200 m左右空曠海域完成點(diǎn)樁初就位,調(diào)整鉆井平臺(tái)艏向后將4個(gè)錨拋至設(shè)計(jì)錨位后開(kāi)始精就位作業(yè)。
注:紅色線(xiàn)為海管復(fù)測(cè)結(jié)果; 藍(lán)色線(xiàn)為海管電纜原始路由;綠色線(xiàn)為電纜復(fù)測(cè)結(jié)果。
圖3海底管纜調(diào)查及復(fù)測(cè)結(jié)果
為進(jìn)一步規(guī)避作業(yè)風(fēng)險(xiǎn),項(xiàng)目組和拖航組又對(duì)作業(yè)思路和操作進(jìn)行細(xì)化,制定相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制方案:(1) 就位過(guò)程中ROV在海底實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)樁靴與海底管纜距離,現(xiàn)場(chǎng)配備1名潛水員待命,隨時(shí)復(fù)查海底情況;(2) 拋錨順序?yàn)?#、2#、4#、3#,1#、2#錨正常拋,3#、4#錨交叉拋,減小2#、4#錨之間夾角;(3) 跨越S平臺(tái)西北側(cè)海底管纜前,鉆井平臺(tái)各樁腿與泥面距離必須滿(mǎn)足高度安全要求;(4) 利用鉆井平臺(tái)井口區(qū)2臺(tái)10 t啟動(dòng)絞車(chē)系S平臺(tái)主樁腿提供拉力,輔助就位;(5) 到達(dá)設(shè)計(jì)井位后,先放3#樁腿點(diǎn)樁破壞老腳印,確認(rèn)安全后再插1#、2#樁腿。
鉆井平臺(tái)由3條拖輪共同牽引進(jìn)場(chǎng)。按照就位設(shè)計(jì),進(jìn)場(chǎng)線(xiàn)抵達(dá)S平臺(tái)西北側(cè)海底管纜以北50 m進(jìn)行軟插樁,調(diào)整鉆井平臺(tái)艏向至252.64°,鉆井平臺(tái)3個(gè)樁同時(shí)點(diǎn)樁并升船至拋錨吃水,按照1#、2#、4#、3#錨的順序依次將4個(gè)錨拋至設(shè)計(jì)錨位,4#錨最大出鏈長(zhǎng)度767 m,各錨與周邊海底管纜距離均達(dá)到100 m左右。待海況良好,在錨纜及拖輪輔助下進(jìn)行就位作業(yè),在跨越海底管纜前,將鉆井平臺(tái)樁腿提離泥面5 m以上,到達(dá)設(shè)計(jì)就位井位后,先點(diǎn)樁3#樁腿,破壞老腳印,再點(diǎn)樁1#樁腿,調(diào)整艏向偏移3°,增加2#樁腿與周邊海管距離至7.7 m,最后點(diǎn)樁2#樁腿。最終現(xiàn)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)精就位:艏向249.64°(設(shè)計(jì)允許誤差±1.5°),就位距離11.2m(設(shè)計(jì)10.5~11.5m),橫向左偏差0.5 m(設(shè)計(jì)允許誤差±0.5 m),完全達(dá)到設(shè)計(jì)要求,就位過(guò)程無(wú)掛碰海底管纜情況。
隨著海上油氣田不斷開(kāi)發(fā)調(diào)整,周邊海底管纜呈現(xiàn)密集化、復(fù)雜化的趨勢(shì),給后續(xù)自升式鉆井平臺(tái)就位作業(yè)帶來(lái)很大困難。針對(duì)A油田復(fù)雜工況自升式鉆井平臺(tái)精就位難點(diǎn)及作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題,采用多次就位技術(shù),優(yōu)化布錨方案并提出一系列風(fēng)險(xiǎn)管控措施,配合高精度定位設(shè)備、3條工作船輔助就位,成功完成高難度精就位作業(yè),現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果良好。
在自升式鉆井平臺(tái)就位生產(chǎn)平臺(tái)過(guò)程中,插樁、壓載時(shí)鉆井平臺(tái)位置有可能產(chǎn)生偏移,嚴(yán)重影響就位精度。在后續(xù)就位方案設(shè)計(jì)中應(yīng)該充分考慮該不可控因素帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),并預(yù)留容忍余量。
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重慶科技學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)2018年2期