楊躍輝,王 磊,楊貴軍,葛 菁,鄧柱鋒,鐘正旋,王 坤,陳田濟(jì)帆
(中國南方電網(wǎng)超高壓輸電公司天生橋局,貴州興義562400)
云南電網(wǎng)異步聯(lián)網(wǎng)工程魯西背靠背換流站(簡稱魯西站)采用常規(guī)直流和柔性直流并列運(yùn)行,是云南電網(wǎng)與南方電網(wǎng)主網(wǎng)架異步聯(lián)網(wǎng)的北通道,是南方電網(wǎng)主網(wǎng)架與云南電網(wǎng)之間的安全閥,投運(yùn)后可以提高整個南方電網(wǎng)主網(wǎng)架的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
常規(guī)直流在運(yùn)行過程中,不考慮換相過沖時換流閥上承受的電壓最大值達(dá)到換流器理想空載直流電壓的 3π倍,即換流變閥側(cè)繞組線電壓的峰值[1-6]。由于交流系統(tǒng)暫態(tài)過電壓、換流器換相失敗或丟失脈沖等故障時,在直流側(cè)可能產(chǎn)生較大的過電壓。為了防止直流過電壓對換流閥的威脅,通常在換流閥上并聯(lián)非線性好、滅弧能力強(qiáng)、通流容量大的氧化鋅避雷器,釋放能量,緩解換流閥上存在的應(yīng)力[7-13]。
魯西站常規(guī)直流于2016年6月份開始調(diào)試,在調(diào)試過程中,在交流系統(tǒng)短路故障、模擬丟失除觸發(fā)脈沖等試驗(yàn)時,多次出現(xiàn)換流閥上并聯(lián)的直流避雷器動作。筆者結(jié)合魯西站常規(guī)直流調(diào)試過程中的直流避雷器動作情況進(jìn)行分析,查找避雷器動作原因,提出改進(jìn)措施。
在背靠背高壓直流換流站站中,直流側(cè)通常配置閥避雷器(V)。魯西站常規(guī)直流采用對稱單極極限方式,云南側(cè)通過避雷器(E)直接地,廣西側(cè)直接接地,換流器采用12脈動的四重閥結(jié)構(gòu),在每個換流閥上并聯(lián)直流避雷器(V),E型避雷器和V避雷器的峰值連續(xù)運(yùn)行電壓CCOV分別為120.2 kV和210 kV,魯西站共配置E型避雷器1臺、V型避雷器24臺。
2016年06月18日魯西站常規(guī)直流調(diào)試工作啟動后,在調(diào)試期間,常規(guī)直流換流閥上并聯(lián)的直流避雷器多次動作,動作情況統(tǒng)計見表1。從表1可以看出,在常規(guī)單元在運(yùn)行過程中,因換相失敗、觸發(fā)脈沖丟失等故障情況下,直流避雷器動作了4次,云南側(cè)的E避雷器動作,廣西側(cè)的換流閥并聯(lián)的避雷器動作。
表1 魯西站常規(guī)直流調(diào)試期間避雷器動作情況Table 1 Action of lightning arrester during regular DC debugging operation in Luxi Station
在避雷器動作后,利用停電機(jī)會對魯西站常規(guī)直流單元的閥避雷器進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)避雷器的動作次數(shù)確實(shí)增加,并對常規(guī)直流閥廳內(nèi)的所有避雷器進(jìn)行外觀檢查、絕緣電流測試和交流泄露電流測試等工作[14-15],均未發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象,可以判斷非避雷器故障引起的直流避雷器動作。
圖1為2016年07月02日20時07分常規(guī)換相失敗時的錄波,從故障錄波可以看出,換相失敗在直流電流降低后,由于整流側(cè)為電流控制模式,為了穩(wěn)定直流電流,整流側(cè)將降低觸發(fā)提升直流,直至觸發(fā)角逐漸降至最小值5°,整流側(cè)進(jìn)入最小觸發(fā)角控制模式,此時逆變側(cè)則接管電流控制模式,由于此時電流為零,電流控制將逆變側(cè)的低觸發(fā)角降至110°,造成換流閥上電壓較高,超過換流閥上并聯(lián)的直流避雷器動作閥值,引起避雷器動作。
圖1 換相失敗的故障錄波Fig.1 Failure recording of commutation failure
通過上述分析,可以判斷非設(shè)備故障引起的避雷器動作,可以考慮改善控制系統(tǒng)的控制策略,降低零電流時換流閥上電壓應(yīng)力,避免直流避雷器動作,對此,對魯西站常規(guī)直流控制系統(tǒng)進(jìn)行以下兩方面的優(yōu)化。
原有程序中,最小觸發(fā)角固定為5°,從前面的分析可知,換相失敗過程中,電流降為零時整流側(cè)進(jìn)入最小觸發(fā)角模式,在換流閥上產(chǎn)生較高的電壓應(yīng)力,對此,修改最小觸發(fā)角的控制策略,在直流電流低于0.08 pu,將最小觸發(fā)角提升至10°,可以減小直流斷流期間,通過整流側(cè)換流器輸出并作用于逆變側(cè)換流閥上的電壓應(yīng)力,防止避雷器動作。
當(dāng)電流為零后,整流側(cè)進(jìn)入最小觸發(fā)角控制,逆變側(cè)接管電流控制,將降低逆變站熄弧角至Al?pha min inv,此時逆變站類似于峰值整流,直流電壓會增大到一個反極性的非常大的水平,不利于故障的恢復(fù)。逆變側(cè)配置Gamma0功能的目的是當(dāng)直流系統(tǒng)經(jīng)歷交直流故障、需要重新建立電壓、電流時,快速將逆變側(cè)觸發(fā)角拉高到最小熄弧角的位置,以幫助直流電壓快速建立。當(dāng)直流電壓降低到0.6 pu以下時,啟動逆變側(cè)Gamma0邏輯,進(jìn)入最小熄弧角控制。
對程序邏輯進(jìn)行修改,當(dāng)直流電流低于0.08 pu或直流電壓到0.6 pu以下時,啟動逆變側(cè)Gamma0邏輯。當(dāng)直流電流斷流時,啟動逆變側(cè)Gamma0功能,進(jìn)入最小觸發(fā)角控制,可以防止逆變側(cè)觸發(fā)角過小,造成閥上出現(xiàn)較大應(yīng)力,降低直流避雷器動作概率。
對魯西站常規(guī)直流控制系統(tǒng)升級后,在RTDS系統(tǒng)上進(jìn)行仿真驗(yàn)證,結(jié)果見表2,從表2中可以看出,在不同的傳輸功率下,模擬丟失觸發(fā)脈沖和交流系統(tǒng)短路故障,結(jié)果正常。
表2 不同功率下不同故障仿真結(jié)果Table 2 Different fault simulation results under different power
圖2至圖4分別為逆變側(cè)丟失觸發(fā)脈沖、逆變側(cè)單相接地、整流側(cè)三相接地故障的錄波,從錄波中可以看出,進(jìn)行邏輯修改后,沒有對故障的恢復(fù)造成影響,當(dāng)電流為零時,觸發(fā)角、熄弧角變化與預(yù)期的一致。
圖2 逆變側(cè)丟失觸發(fā)脈沖Fig.2 Inverter side loss trigger pulse
2016年7月14日,對魯西站常規(guī)單元控制系按照上述策略進(jìn)行了修改,7月25日21時32分,由于交流系統(tǒng)故障,魯西站常規(guī)直流廣西側(cè)發(fā)生換相失敗,故障錄波見圖5,監(jiān)控系統(tǒng)無避雷器動作信號。8月13日,魯西站常規(guī)直流停電消缺期間,對常規(guī)直流閥廳內(nèi)的直流避雷器檢查,未發(fā)現(xiàn)動作記錄。
圖3 逆變側(cè)交流單相短路Fig.3 AC single-phase short-circuit in inverter side
圖4 整流側(cè)交流系統(tǒng)三相短路Fig.4 Three-phase short-circuit of rectifier side AC system
圖5 逆變側(cè)交流系統(tǒng)故障導(dǎo)致?lián)Q相失敗Fig.5 Inverter side AC system failure leads to commutation failure
結(jié)合魯西站常規(guī)直流調(diào)試期間直流避雷器多次異常動作進(jìn)行分析,查找直流避雷器異常動作的原因,結(jié)合工程實(shí)際情況,提出修改最小觸發(fā)角的控制策略,在零電流時將最小觸發(fā)角的定值由原來的5°改成10°,并啟動逆變側(cè)的Gamma0功能,以降低零電流時的直流電壓,避雷器直流避雷器頻繁動作。將修改后的控制策略在RTDS系統(tǒng)上針對不同功率、不同的故障類型進(jìn)行仿真,結(jié)果正常,不影響故障后的電流、電壓的恢復(fù),滿足控制要求。另外,現(xiàn)場將邏輯更新后,逆變側(cè)發(fā)生換相失敗故障時避雷器未再動作,驗(yàn)證了邏輯修改的合理性。
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